生物质直燃锅炉防止过热器结渣的结构设计贺辉宝
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过热器结构设计, 防止了结渣, 提高了锅炉运行的可靠性。 关键词: 循环流化床; 锅炉; 生物质; 过热器 中图分类号: TK223.3+2 文献标识码: A 文章编号: 1003-773X (2013) 01-0093-02
0 引 言 生物质能源是一种源于太阳、 储存于生物的清洁 可再生能源, 包括树木、 农作物及有机肥料等。由于在 生长和燃烧中不增加二氧化碳的排放量, 用其作为燃 料发电还可以替代部分化石燃料, 从而减少了温室气 体的排放。我国生物质能资源非常丰富, 农作物秸秆 资源年产量超过 7 亿 t, 可供直燃发电的秸秆资源量每 年至少达 2 亿 t, 折合标准煤 1 亿 t。国家 “十二五” 规划 纲要提出, 到 2015 年生物质发电装机达到 1 300 万 kW, 《可再生能源中长期发展规划》 确定了 2020 年生物质 发电装机 3 000 万 kW 的发展目标。 由于生物质燃料的特殊性, 目前投入运行的生物 质能直燃锅炉大多均出现了高温过热器运行不到一个 月后, 结渣并堵塞烟道, 导致被迫停炉, 严重影响电厂 的正常运行[1]。过热器结渣已成为生物质直燃锅炉迫 切需要解决的首要问题。 1 过热器结渣的原因分析 1.1 生物质燃料的特性造成 生物质燃料碱金属含量高, 灰中富含钾和钠, 它 生成低熔点的共晶体, 熔化的 们的化合物与 SiO2 反应, 晶体沿灰的缝隙流动, 将灰粒粘结, 形成结块, 烟气中 夹带的熔化或半熔化的灰粒 (碱金属硅酸盐) 接触到高 温过热器并凝结下来, 不断生长积聚, 同时生物质中易 挥发物质 (主要是碱金属盐) 在高温下挥发进入气相 后, 流经高温过热器时, 由于管壁温度高, 通过气固相 间的复杂的物理化学过程, 发生凝结、 黏附、 沉降[2]。 1.2 过热器结构设计不适应生物质燃料 锅炉在设计时, 没有充分考虑到生物质燃料的特性, 仍然采用了传统的燃煤锅炉结构, 不适应生物质燃料。 过热器布置于炉膛出口水平烟道, 导致该部位的 的松散灰渣无法排出, 堆积造成烟道堵塞; 过热器采用 错列布置, 并且管子节距小, 加剧了结渣问题。 1.3 燃烧室配风不合理性 由于生物质挥发份含量高, 比重轻, 炉膛上部燃烧 份额大,在燃烧组织不佳的情况下, 在高温过热器部位 发生后燃现象, 加剧结渣问题。 2 防止过热器结渣的结构设计 2.1 重新布置高温过热器位置 重新布置高温过热器位置, 使其适应于生物质燃
第1期 (总第 131 期)
机 械 等: 管 数控机床电动刀架维修实例分析 理 开 发 闫存富,
2013 年 2 月
例 4:故障现象 CK6140 数控机床换刀时 2 号刀 转不到位。 故障分析与处理。换刀时能够转动, 则说明机械 和强电部分正常, 故障原因多为电气控制和信号方 面。一般有两种原因: 第一种是电动机相位接反, 但调 整电动机相位线后故障不能排除; 第二种是磁钢与霍 尔元件高度位置不准。拆开刀架上盖, 发现 2 号磁钢 与霍尔元件高度位置相差距离较大, 用尖嘴钳调整 2 号磁钢与霍尔元件高度与其他刀号位基本一致, 重新 [3] 启动系统, 故障排除 。 3 故障诊断的一般思路步骤 根据上述故障实例维修过程结合实际工作经验, 归纳数控机床故障诊断的一般思路和步骤如下[4]: 1)确认故障现象, 调查故障现场, 充分掌握故障 信息。数控机床发生故障时, 维护维修人员应首先对 故障进行确认, 特别是在操作人员不熟悉机床时更要 注意; 其次是要查看故障记录, 向操作人员询问故障出 现的全过程; 最后在确认通电对数控系统无危险的情 况下, 再通电亲自观察, 特别要注意掌握主要故障信息 如数控系统有何异常、 CRT 显示的报警内容是什么 等。切记不要急于动手, 盲目处理, 以免造成故障的进 一步扩大。 2)分析故障原因, 制定排除故障的方案。根据所 掌握的故障信息, 明确故障的复杂程度, 把故障问题正 确地罗列出来, 并列出故障部位的全部疑点。在分析 故障时, 维修人员要注意保持思路开阔, 要将有可能引 起故障的原因以及每一种解决的方法全部列出来, 进 行综合判断和筛选, 在对故障进行深入分析的基础上, 预测故障原因并拟定检查的内容、 步骤和方法, 制定故 障排除方案。
(a) (a)干散灰 错列布置
图 2 不同燃料管排防积灰推荐结构
(b) (b)粘结灰渣
顺列布置
收稿日期: 2012-07-30 作者简介: 贺辉宝 (1971-) , 男, 山西稷山人, 工程师, 硕士, 从事各种锅炉设计研发工作。
3 结束语 采用新型结构的锅炉在内蒙某生物质直燃电厂运 (下转第 95 页) ·93·
料。如图 1 所示, 最易发生结渣的高温过热器采用屏 式结构, 置于炉膛前上部, 避免其布置于水平烟道的堆 灰现象, 同时由于炉膛内 烟气对高温过热器的纵向 3 冲刷, 管壁上不会发生 结渣。 2 2.2 采用新型的蒸发管束 4 从图 1 看出, 尾部烟道 上方布置蒸发管束, 由于 管 壁 温 度 低 ,管 子 间 距 1 大, 蒸发管束上不易发生 结渣, 烟气被蒸发管束冷 却, 温度降低后再进入低 温过热器, 避免灰渣在壁 2-高温过热器; 3-蒸发 温 较 高 的 低 温 过 热 器 上 1-二次风; 管束; 4-低温过热器 粘结。 图 1 新型过热器及 2.3 改 进 二 次 风 及 送 料 蒸发管束结构 风结构 二次风设计比例 55%, 采用单层布置, 设计风速 80 m/s, 下倾进入燃烧室, 烟气扰动强烈, 二次风穿透能力强, 氧气与可燃成分混合充分, 燃烧完全, 避免由于生物质 后燃造成对流受热面结渣[3]。 2.4 低温过热器采用新结构 不同燃料管排放积灰结果通常有 2 种, 如图 2 所 示2 (a) 、 2 (b) 。此低温过热器采用顺列布置结构, 管 间距是常规燃煤锅炉的 3 倍以上, 烟气流通顺畅, 避免 挂渣及搭桥现象产生[4]。
第1期 (总第 131 期) No.1 (SUM No.131)
机 械 管 理 开 发 MECHANICAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
ຫໍສະໝຸດ Baidu
2013 年 2 月 Feb.2013
生物质直燃锅炉防止过热器结渣的结构设计
贺辉宝
(太原锅炉集团有限公司技术中心, 山西 太原
摘
要: 循环流化床生物质锅炉过热器的结渣问题, 是由燃料特性及锅炉结构不适应燃料造成的, 通过采用特殊的