电视背板用3104铝合金冷轧带材冲压开裂的原因分析与改进措施_陈祚启
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3 分析、比较与讨论
A1 与 A2 相比除了前者的的 Mn 含量比后者低 外,其余工艺条件均一致。A1 冲压后质量完好,而 A2 出现了冲压开裂的缺陷。从杯突试验结果看 A1 的 IE 为 9. 2 ~ 9. 8mm,A2 的 IE 为 7. 0 ~ 7. 5mm,A1 比 A2
图 3-a A1
图 3-b A2
0. 05 ~ 0. 25 0. 15 ~ 0. 2 0. 15 ~ 0. 2
0. 8 ~ 1. 4 0. 85 ~ 0. 95
1. 2 ~ 1. 4
Mg
0. 8 ~ 1. 3 1. 15 ~ 1. 2 1. 15 ~ 1. 2
Zn
0. 25 0. 05 0. 05
其他 Ti
单个 合计
0. 1 0. 05 0. 15
关键词: 3104 铝合金; 冲压开裂; 锰; 第二相粒子; 杯突值
中图分类号: TG339
文献标识码: A
文章编号: 1671 - 6795( 2013) 06 - 0029 - 02
3104 铝合金具有适中的强度、良好的耐腐蚀性 能及优异的成型性能,是制造易拉罐、LED 电视背板、 电容器外壳、灯 头、天 花 吊 顶 等 的 理 想 材 料。 某 公 司 在采用“半连续熔炼与铸造→均匀化加热→热轧→冷 轧→退火→精整”法生产 LED 电视背板用 3104 铝合 金冷轧带材 时,出 现 不 同 程 度 的 冲 压 开 裂 缺 陷,经 过 工艺改进后才将这一问题解决。本文对此进行了总 结,研究了电视背板用 3104 铝合金冷轧带材冲压开 裂的原因,并提出了改进措施。
图 3 扁铸锭均匀化加热后的显微组织
Fig. 3 Microstructure of ingot after homogenizing heating
产生这种差异的根本原因在于 A1 与 A2 的内部 组织存在着较大不同。不论是成品带材的显微组织 还是扁铸锭均匀化加热后的显微组织,A1 的第二相 粒子都比 A2 形状规整、细小、分布均匀、弥散化。这 些第二相粒子往往存在于晶界及枝晶界,降低晶界结 合强度,在带 材 冷 加 工 变 形 加 剧 时,发 生 应 力 集 中 而 诱发微裂纹,当微裂纹进一步扩展后就造成了宏观上 的开裂缺陷。这些第二相粒子形状差异越大、边缘呈 多边形尖锐棱角越突出、尺寸越粗大、分布越不均匀, 就越容易引起应力集中诱发裂纹的产生[1]。
能越好。 试验 过 程 中,还 对 均 匀 化 加 热 后 的 铸 锭、成 品 带
材按要求取样,按照标准《GB / T 3246. 1 - 2012 变形 铝及铝合金制品组织检验方法 第 1 部分: 显微组织检 验方法》进行显微组织观察。
收稿日期: 2013 - 08 - 29 基金项目: 国家科技支撑计划资助项目( 编号: 2012BAF09B04) ; 国际科技合作专项资助项目( 编号: 2011DFR50950) 作者简介: 陈祚启( 1984 ~ ) ,男,江西吉安人,助理工程师,主要从事铝板带箔生产工艺研究。
4 结论
1) 电视背板用 3104 铝合金冷轧带材冲压开裂的 ( 下转第 34 页)
34
有色金属加工
第 42 卷
在 300℃ 制耳率明显下降,正如上述软化曲线得出的 结论一样,均火材料在 300℃ 时已完全再结晶,其内部 组织的变化带来其制耳率的下降。
与此同时,本试验也将成品 0. 5mm 厚的材料进 行了冲杯试验,测定材料制耳率在 2. 0 ~ 2. 6% ,结果 较为理想,满足材料深冲的使用要求。
参考文献
[1]佟长清. 3004 合金铸锭锰偏析及均匀化处理[J]. 轻合金加工技术, 1997,25( 1) : 31-36
[2]孙东立,姜石峰,高兴锡. 均匀化处理对 3004 铝合金显微组织的影 响[J]. 中国有色金属学报,1999,9( 3) : 556-561
[3]钟利,马英义,谢延翠. 铝合金中厚板生产技术[M]. 北京: 冶金工 业出版社,2009.
表 1 3104 铝合金化学成分( 单位: wt% ) Tab. 1 Chemical composition of 3104 aluminum alloy
元素
Si
Fe
Cu
Mn
国标 A1 A2
0. 6 0. 17 ~ 0. 25 0. 17 ~ 0. 25
0. 8 0. 35 ~ 0. 45 0. 35 ~ 0. 45
Mn 是 3104 铝合金的主要合金元素。在 3104 铝合 金半连续铸造中,Mn 使 3104 铝合金具有很大的过冷能 力,加上 Mn 原子的扩散系数小,组织中产生了很大的 Mn 偏析,其中,70% 以上的 Mn 以过饱和固溶体的形式 存 在 于 α ( Al ) 基 体 中,一 部 分 以 MnAl6 、 α-( FeMn) 3 SiAl12 、β-FeMnAl6 的形式与 α( Al) 在晶界 形成连续网状的共晶体,另有少量的 MnAl6 以初晶存 在[2]。MnAl6 、β-FeMnAl6 均 为 粗 大 硬 脆 的 第 二 相 粒 子[3]。Mn 含量越大,形成粗大硬脆的的第二相粒子的 数量越多,塑性就越差,这种情况会一直遗传下去,这对 3104 铝合金的加工是非常不利的。在铸锭均匀化加热 的整个过程中,这些块状、片状且粗大的第二相粒子会 球化、细化; 同时,α( Al) 基体中的 Mn 也会在晶粒内部 沉淀、析出细小的 MnAl6 相。但是,Mn 含量越高,偏析 越严重,形成的粗大硬脆的第二相粒子数量越多,越不 容易在铸锭均匀化加热过程中使其球化、细化[4],这点 在扁铸锭均匀化加热后的显微组织中,A2 的第二相粒 子比 A1 粗大、不均匀可以得到证明。
6) 3005 H16 0. 5mm 手机电池壳用铝带的中间退 火厚度 0. 95mm,抗拉强度为 198 ~ 202MPa,延伸率为 2. 2% ~ 2. 6% ,经发往用户使用效果很好,已开始批 量生产。
参考文献
[1]王祝堂. 田荣璋. 铝合金及其加工手册[M]. 长沙: 中南大 学 出 版 社,2005.
[4]韩淑芝,娄明珠. 锰含量对 3004 铝合金组织的影响[J]. 轻金属, 1993,1: 61-63
Analysis and Improvement on 3104 Cold-rolled Strip Stamping Cracking for TV Backplane
CHEN Zuo-qi1 ,WANG Sen2 ,LIU Yu1 ,WEN Jian-Ping1
杯突值 IE( mm) 9. 2 ~ 9. 8 7. 0 ~ 7. 5
2. 3 显微组织结果 成品带材及扁铸锭均匀化加热后合金显微检测
结果分别如图 2、图 3 所示。
图 2-a A1
图 2-b A2
图 2 成品带材的显微组织
Fig. 2 Microstructure of finished strip
第 42 卷 第 6 期 2013 年 12 月
有色金属加工 NONFERROUS METALS PROCESSING
Vol. 42 No. 6 December 2013
电视背板用 3104 铝合金冷轧带材冲压 开裂的原因分析与改进措施
陈祚启1 ,王森2 ,刘煜1 ,文建平1
( 1. 广西柳州银海铝业股份有限公司,广西 柳州 545001; 2. 中铝河南铝业有限公司,河南 洛阳 471000)
0. 1 0. 03 0. 15
0. 1 0. 03 0. 15
Al
余量 余量 余量
由于带材最终产品要进行冲压,出厂前须检测带 材的深冲性能。行业内通行的做法是,按照标准《YS / T 419 - 2000 铝及铝合金杯突试验方法》进行杯突试 验。所谓杯突试验是一种冲压工艺性能试验,是用来 衡量金属材料深冲性能的试验方法,杯突试验得到的 试验结果———杯突值( IE) 越大,即表明材料的深冲性
( 上接第 30 页) 原因为 Mn 含量偏高,偏析严重导致带材中粗大、硬脆 的第二相粒子增多,晶界结合强度减小,塑性变差,杯 突值 IE 变小;
2) 铸锭均匀化加热有助于改善 3104 合金第二相 粒子的形状、大小及分布情况,改良 3104 合金的加工 性能,减小但不能完全消除其冲压开裂的倾向;
3) 为了得到冲压性能优异的电视背板用 3104 铝 合金冷轧带材,Mn 含量应该控制在 0. 85 ~ 0. 95% 。
摘 要: 试验研究了 Mn 元素对电视背板用 3104 铝合金冷轧带材冲压性能的影响,结果表明: Mn 元素含量越高,带材形
成粗大硬脆的第二相粒子的数量越多。这些粗大硬脆的第二项粒子使合金晶界结合强度减弱,降低了合金的杯突值,
造成了 3104 铝合金冷轧带材冲压开裂。为了使 3104 铝合金有优异的冲压性能,Mn 含量应控制在 0. 85 ~ 0. 95% 。
Study on technology of 3005 Alloy Strip for Mobile Battery Case
WANG Jing-hua
( Northeast Light Alloy Co. Ltd. Harbin 150060,China)
Abstract: The paper analyzed the effects of ingot homogenizing annealing,different processing rate,annealing temperature on 3005 strip mechanical properties and earing ratio; it ascertained that good result on industrial production can be obtained by 3005 heat treatment process. Keywords: mobile battery case; 3005 aluminum alloy; homogenizing annealing; mechanical properties; earing ratio
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有色金属加工
第 42 卷
2 试验结果
2. 1 下游厂家冲压后的结果 将成品带材发往客户进行冲压,A1 冲压后材料
完好,A2 冲压后材料开裂,如图 1 所示
大 1. 7 ~ 2. 8mm,说明 A1 的深冲性能比 A2 优异。冲 压试验结果与杯突试验结果是一致的。
图 1-a A1
图 1-b A2
( 1. Guangxi Liuzhou Yinhai Aluminum Co. ,Ltd. ,Liuzhou 545001,China; 2. CHALCO Henan Aluminum Co. ,Ltd. ,Luoyang 471000,China)
Abstract: The paper researched Mn effect on 3104 cold-rolled strip stamping performance; the experimental investigation showed: the higher Mn content,the greater the number of the second-phase particles; this leaded to Erichsen value reduction and the strip stamping cracking. The paper proposed that Mn content should be within 0. 85 ~ 0. 95% to ensure the excellent stamping performance. Keywords: 3104 aluminum alloy; stamping cracking; Mn; second-phase particle; Erichsen value
1 试验材料与方法
试验材料为 3104 铝合金,选用了 2 种化学成分 ( 见表 1,以下简称 A1 和 A2) 。对经过半连续熔炼与 铸造得到符合质量要求的扁铸锭,锯切掉头部及浇口 部冶金质量 差 的 部 位、铣 面,送 入 立 推 式 均 热 炉 进 行 均匀化 加 热,然 后 热 轧 至 5. 0mm,转 入 冷 轧 机 轧 至 0. 8mm,清洗切边后进行完全再结晶退火,再进行矫 直,检验合格后包装交货。整个生产及质量控制按照 内控标准执行。
图 1 材料冲压试验结果
Fig. 1 Stamping test result
2. 2 杯突试验结果 将成品带材进行杯突试验,试验结果如 表 2 所
示,A1 的杯突值 IE 比 A2 大 1. 7 ~ 2. 8mm。
表 2 杯突试验结果 Hale Waihona Puke Baiduab. 1 Erichsen test result
项目 A1 A2
3 结论
1) 各厚度的未均火材料强度均高于均火材料; 2) 均火材料的再结晶开始和结束温度低于不均 火材料; 3) 不均火材料进行各温度退火 310℃ 时制耳率明 显下降,而均火材料在 300℃ 制耳率就明显下降;
4) 随着退火温度的升高均火与不均火材料的制 耳率都减小;
5) 3005 H16 合 金 铝 带,中 间 退 火 工 艺: 340℃ / ( 11 + 1) h;