萜烯树脂加工废水的处理

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●Vol.27,No.102009年10月

中国资源综合利用

China Resources Comprehensive Utilization 江西某公司是一家主要以松香为原料、二甲苯为溶剂生产萜烯树脂和蒎烯树脂中间体的企业,生产过程中排放含有大量松脂、松节油和二甲苯等的成分复杂、浓度高的有机废水,含有大量抑制微生物生长的物质,生化性能极差。

目前国内主要采用“混凝沉降+气浮”工艺、内电解-接触氧化法、A 2O 法的二级处理工艺等方法处理松香树脂加工废水。采用内电解-接触氧化法,内电解反应和二段生物接触氧化时间长、占地面积大、投资大、运行成本高;采用“混凝沉降+气浮”工艺和A 2O 法的二级处理工艺处理,由于水质生化性能差,处理后外排废水中化学需氧量达不到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中一级标准,而且占地面积较大、投资大。本处理工艺经过实验室试验,采用“中和-萃取-曝气-吸附”处理工艺,经过调试、运行后,出水符合《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中一级标准,实现达标排放。

1废水水质

该公司有3条共年产6000t 萜烯树脂和6000t 蒎烯树脂中间体生产线,外排废水主要为生产废水、车间冲洗废水,每天排放废水约60m 3。该废水成分复杂,含有较高的有机物颗粒,含有大量抑制微生物生长的物质,废水的化学需氧量(COD Cr )、悬浮物

(SS )、动植物油和pH 、五日生化需氧量(BOD 5)等指标均较高,废水水质如表1所示,从监测结果可以看出BOD 5/COD Cr 值为1/10,生化性较差。

表1

废水水质一览表

注:表中监测结果为隔油后的测定值。

2实验情况

2.1

仪器与试剂

仪器:气冲式500ml 萃取瓶;上海雷磁仪器厂酸度计;奥豪斯国际贸易有限公司AR2140电子天平;青岛崂山电子仪器总厂有限公司生产的JH-12型COD 恒温加热器。

试剂:试验用水取自于该公司隔油后的废水;广东光华化学厂有限公司生产的三氯甲烷(分析纯);市售聚丙烯酰胺。

2.2试验过程及结果讨论

2.2.1萃取剂用量对COD Cr 的影响

取6份各250ml 的试验水样于气冲式500ml 萃取瓶中,分别加入5ml 、10ml 、15ml 、20ml 、25ml 、50ml 三氯甲烷,根据萃取后的COD Cr 分析结果确定

收稿日期:2009-06-12

作者简介:黄雅莉(1983-),女,江西赣州人,助理工程师,从事环境影响评价工作。

萜烯树脂加工废水的处理

黄雅莉1,刘青龙2

(1.赣州市环境科学研究所;2.江西环境工程职业学院,江西

赣州

341000)

摘要:对某公司树脂生产废水进行了试验研究,采用中和-萃取-曝气-吸附处理工艺,回收废水中的松香油,废水处理后实现达标排放。

关键词:树脂废水;沉淀;萃取;曝气;吸附中图分类号:X703

文献标识码:A

文章编号:1008-9500(2009)10-0023-03

The Treatment Technology o f Terpine Resin Wastewater

Huang Yali 1,Liu Qinglong 2

(1.Environmental Science Research Institute of Ganzhou City ;

2.Jiangxi Environmental Engineering Vocational College ,Ganzhou 341000,China )

Abstract :The treatment of highly concentrated resin wastewater in a company has been studied.It is adopted “deposit-extraction-gas sing -adsorption ”treatment ,recycled most of rosin oil of wastewater,which has reached the discharge standard.

Keywords :resin wastewater ;deposit ;extraction ;gas sing ;adsorption

mg /L ,pH 除外

污染因子pH

COD Cr SS BOD 5

动植油

进水水质3~43000~4500150~500250~4500.8×103~1×104设计指标6~9

100703020

工艺研究

23

萃取剂的用量。

萃取剂用量

图1COD Cr随萃取剂用量变化图

从图1可以看出当使用250ml的试验水样时,COD Cr分析结果随萃取剂增加而降低。当萃取剂为大于10ml时,分析结果下降趋缓,下降速度较慢。故选择萃取比为小于25∶1萃取效果较好。2.2.2萃取时间对COD Cr的影响

取6份各250ml的试验水样于气冲式500ml 萃取瓶,加入25ml三氯甲烷,分别萃取3min、5 min、8min、10min、15min,根据萃取后的COD Cr分析结果确定萃取时间。

从图2可以看出当使用250ml的试验水样时,COD Cr分析结果随萃取时间增加而降低。当萃取时间大于10min时,分析结果下降趋缓,下降速度较慢。故萃取时间选择大于10min比较合适。

萃取时间

图2COD Cr随萃取时间变化图

3处理工艺的选择

3.1选择原则

(1)工艺设计按一天24h连续运行,处理规模2.5m3/h。

(2)经济合理、投资省、占地少、运行费用低,尽可能回收利用。

(3)处理设施管理方便、维修简单、运行稳定,减少二次污染和对环境的影响。

3.2设计目标

污水处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4中一级标准,具体见表1。3.3处理工艺

根据实验结果,结合处理设施建设场地、废水特征等因素,并根据设施试运行出现的问题,确定处理工艺流程如图3所示。

图3废水处理工艺流程图

3.4工艺流程说明

废水首先进入六级隔油池冷却,进行六级隔油,除去水中的浮油,浮油回收外卖或回用于生产。

隔油后的废水进入调节池进行水质水量的均衡,然后加入含石灰和氢氧化钠的碱性水溶液,进入中和池进行中和,调节水样的pH值为6.5~7.5。

废水进入初沉池,加入2‰聚丙烯酰胺进行初沉,除去悬浮在水中的有机小颗粒和少量悬浮物。

废水进入一级萃取池萃取,再进入二级萃取池萃取除去大部分油类和有机物,降低水中COD Cr,萃取物进行回收利用;萃取后的三氯甲烷泵入蒸馏罐重新蒸馏后,回用于一、二级萃取池。

萃取后的废水流入二沉池除去少量带出的三氯甲烷,再进入生物接触氧化池,进行曝气,利用好氧菌的生物作用,除去水中BOD5。

曝气废水最后通过活性碳吸附塔进行吸附,吸去水中的部分COD Cr,然后回用于生产或外排,饱和活性碳作为燃料外卖。

4监测结果

处理设施运行稳定,连续监测3d处理后废水,监测结果如表2所示。

表2处理后废水监测结果一览表

从表2可知,该污水处理工艺设施达到了设计的要求。

mg/L 监测因子pH值COD Cr SS BOD5动植油出水水质6.5~7.550~8012~3612~220.66~4.4

工艺研究中国资源综合利用第10期24

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