甲醇芳构生产报告

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芳构进甲醇石脑油液化气生产报告(2014年7月19日8时至7月21日8时)
本次芳构试验是在原来石脑油液化气芳构化的装置、设备基础之上,通过增加原料种类(甲醇)改进进料结构,以达到提升产品品质、提高产品附加值、增加经济效益的目的。

具体生产情况如下:
一、工艺参数
1、反应器总进料量:15-16t/h左右;
2、空速(甲醇+石脑油+C4+富气):0.7h-1;
3、反应器入口温度:280-290℃;
4、反应温升:80-110℃;
5、反应器压力:0.4-0.5MPa;
6、稳定塔塔顶压力:0.9-10.5 MPa。

二、装置运行
7月19日8时,芳构化装置在反应器入口温度为280℃时开始以液化气7t/h(现场流量计显示量,下同)、石脑油5t/h、甲醇1t/h 的进料量开始进料。

刚开始反应很不稳定,反应温升、反应器压力、稳定塔塔顶压力、V-1103液位等波动变化较大,因此逐渐增加石脑油进料量至7 t/h、液化气进料量至8 t/h,反应器入口温度控制在280-285℃之间,然后反应趋于平稳稳定状态,各项参数都比较理想。

之后,通过对轻芳烃品质的检测和装置运行的判断,在其它条件不变的情况下将甲醇进料量增加至 2 t/h,反应器入口温度提高至
285-290℃,反应温升在80—110℃之间。

随后装置运行正常,所得产品品质也比较优异。

三、原料进料
1、芳构装置C4进料
2、120#油进料
3、甲醇进料
四、生产产品
1、成品液化气
2、轻芳烃
五、突出的优点
与原来石脑油液化气芳构化相比,此次甲醇石脑油液化气芳构化有以下优点:
1、提高产品质量
1)提高轻芳烃的辛烷值:原来石脑油液化气芳构化产生的轻芳烃辛烷值在80—82之间,此次甲醇石脑油液化气芳构化产生的轻芳烃辛烷值达到80—85之间;
2)改善轻芳烃的馏程:原来石脑油液化气芳构化产生的轻芳烃馏程测不到90%回收温度,处于断链状态,此次甲醇石脑油液化气芳构化产生的轻芳烃馏程完整;
3)提高轻芳烃的稳定性:与原来石脑油液化气芳构化相比,此次甲醇石脑油液化气芳构化产生的轻芳烃中不饱和烃(烯烃、芳烃)组份减少,饱和烷烃组份增多;(馏程也可印证稳定性的提高)4)有毒有害等杂质均达到国家有关要求:硫含量、甲醇含量等都在国家有关要求范围之内。

2、优化产品结构
原来石脑油液化气芳构化产生的成品液化气比轻芳烃量多,而此次甲醇石脑油液化气芳构化产生的轻芳烃比成品液化气量多。

六、存在的问题
1、装置产生的废水较多,废水的排放问题、对环境的污染问题
有待评价;
2、原料甲醇的引入,对催化剂的催化活性和寿命是否会有影响;
3、随着原料种类的增多,所携带的腐蚀物也会增加,因此对设备、管道的腐蚀情况不明;
4、随着甲醇量的提高,可以明显提高轻芳烃的辛烷值,但是脱水不干净,轻芳烃会带水,有待改进;
5、产生的干气量较多,导致稳定塔操作压力高(1.0MPa左右),需多次放空。

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