某工程地下车库局部上浮及处理措施
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项目管理与质量控制
某工程地下车库局部上浮分析及处理措施探讨
蔡东兴 厦门市思明第三建筑工程有限公司
摘 要: 笔者对某工程地下室局部上浮情况进行现场调查,
分析了局部上浮的具体原因,同时,提出了一些具体的整治措施,
最后从施工、设计两方面对控制上浮提出应注意的基本问题进行
了论述。
关键词: 单层地下室; 局部上浮; 抗浮; 覆土; 注浆
3 原因分析
从以上计算可以看出,上覆土重量约占抗浮抗力的 30% ,上 浮土的厚度及质量对地下室抗浮的影响是非常大的。
另外,设计人员 和 施 工 人 员 忽 视 施 工 对 地 下 室 抗 浮 的 重 要 性,设计图纸对 施 工 时 抗 浮 措 施 及 施 工 限 制 条 件 未 作 出 明 确 要 求,施工人员在施工过程 中 不 关 注 降 水,没 有 采 取 降 水 措 施 或 在 抗浮结构未达到设计预定目标时就停止了降水,导致在施工期间 产生地下室整体上浮事件时有发生,产生上述现象的主要原因除 经验外,主要是对我国现行的技术规范,规定不了解。例如《地下 室防水技术规范》在第 10 章中明确规定,“明挖法地下室防水施
经调查,施工方在工 程 停 滞 一 个 月 后,陆 续 撤 出 部 分 管 理 人 员,地下室原有的自动抽 水 系 统 也 时 开 时 停,停 工 前 也 未 能 完 成 防水施工并按要求进行 了 填 土 和 覆 土,在 此 情 况 下,一 旦 遇 到 持 续大强度的降水,地下室排水系统水位达到历史最高水位而降排 水能力不足,地下室发生上浮也就不足为奇了。因而停止降排水 和未及时按要求覆填土是导致地下室发生局部上浮的主要原因。
另外,该地下室的桩采 用 的 是 预 应 力 管 桩,桩 与 承 台 是 通 过 焊在桩帽上的 4 根 20 螺纹钢插入承台 800mm 连接的。在地下室 底板受到的浮力大于其自身抗浮重量时,管桩不能发挥桩的抗拔 作用,管桩内的素混凝 土 会 随 承 台 及 底 板 混 凝 土 上 浮 而 被 拔 出 , 犹如瓶塞上拔。
施工人员对地表水作用认识不足,认为基坑边坡已进行喷锚 支护,一般认为不存地表 水 影 响 不 大,因 此 造 成 施 工 期 间 或 使 用 期间地下室上浮破坏的 盲 点,一 旦 暴 雨 来 临,地 面 的 地 表 水 全 流 入基坑形成“脚盆”效应,即基坑为 “大 脚 盆 ”,地 下 室 成 为“小 脚 盆”。施工期间一旦未及时采取降水措施就会将“小脚盆”浮起, 使用期间若不将四周的回填土采用粘性土分层夯实形成止水层, 也同样会产生“脚盆”效应。这也是地下室发生局部上浮的原因 之一。
根据岩土 工 程 勘 察 报 告,场 地 地 下水主要为 场 地 浅 部 潜 水,受 大 气 降 水和地表排 水 的 补 给,地 下 室 底 板 下 方土层渗透性均较差。勘察期 间 实 测 地 下 水 位 埋 深 在 0. 80 ~ 1. 40m。
2 地下室抗浮验算
根据工程的布局及现场的情况,仅对后浇带北面的单层地下 车库进行局部抗浮验算。设计抗浮水位为 3. 0m,按此计算,地下 水的上浮力为 30 kN / m2 ,一层结构自重荷载 6. 25 kN / m2 ,地下室 顶板结构自重荷载 12. 5 kN / m2 ,基础及底板重荷载 10 kN / m2 ,覆 土 0. 5m: 0. 5 × 18 = 9. 0kN / m2 ,荷载总计 28. 75 kN / m2 ( 31. 5kN / m2 ) ,抗拔桩设计抗拔力 7kN / m2 ,满足要求。发生事故后,地勘部 门给出的抗浮水位为 3. 3m,按此计算,地下水的上浮力为 33kN / m2 ,车库顶板无覆土时,水的浮力大于结构自重荷载和抗拔桩设 计抗拔力之和 29. 5 kN / m2 ,导致结构上浮。
度不小于 500mm 容重为 18KN / m2 的 粘土。
该工程基 坑 采 用 降 水、喷 锚 支 护 施工,于 2007 年 1 月主体结构结顶,2 个月后,后 浇 带 封 闭、公 寓 部 分 的 地
下室防水施工完成并按要求进行了 填土和覆土; 考虑施工方便及施工场 地的需要,一层商业店面 1、2 地下室 顶板未覆土; 由于建设单位未按合同 及时支付工 程 进 度 款,工 程 处 于 停 滞 状态达 3 个月之久; 2007 年 6 月连降 暴雨,积 水 淹 进 地 下 室 内,以 至 发 现 有局部上 浮 现 象,并 在 短 短 两、三 天 内上浮达到 120 ~ 150mm 左右,位置 在商业店面 1、2 的单层车库内,部分 梁、柱出 现 裂 缝,部 分 填 充 墙 倾 斜 开 裂。后浇带南侧的公寓未发生上浮。
工时,地下水位应降至工程底部最低高程 500mm 以下,降水作用 应持续至回填完毕”; 建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》 的第 4. 4. 3 条第 8 款中规定“地下室抗浮( 防水) 设计水位及抗浮 措施,施工期间的降水要求及终止降水的条件等”应在结构设计 说明中明示; 这些规定是经验的总结,我们应该严格按照相关规 定做好地下室的抗浮设计和抗浮施工。
4 处理方案 在抗浮设计上,目前主要采用 4 种方法: ①配重抗浮: 包括顶 板加载、基础底板加载及 边 墙 加 载 等 方 法,使 结 构 重 力 始 终 大 于 地下水对结构物所产生的浮力; ②锚固抗浮: 包括锚杆抗浮与抗 拔桩抗浮,前者如在底板 和 其 下 土 层 之 间 设 置 拉 杆,抗 拔 桩 是 利 用桩侧摩阻力和桩重克服上浮力的; ③降水抗浮; ④观察井抗浮。 其中③与④方法类似,是抗浮设计的另一种思路,即不硬“抗”而 采用“放”的方法。 根据现场的情况,该工程解决方案分成三步进行: 第一,尽快恢复地下室底板变形,减小地下水压力,将可能引 起的破坏减小到最低。 由于处在雨季,损坏的 结 构 构 件 尚 未 处 理,暂 时 尚 不 能 覆 盖 地下室顶板的覆土,不具备增加压重条件。由于地下室的自动抽 水系统因被泥水淹没破坏已不起作用,根据现场条件,采取了在 地下室侧面挖井降水的 办 法,但 恢 复 缓 慢,因 而 决 定 在 地 下 室 底 板上钻孔放水,减小地 下 水 对 地 下 室 底 板 的 浮 力,在 上 浮 量 最 大 的区域共打了 3 个孔,孔径 150mm,深度为穿透地下室底板一直 到垫层的下表面,结果效果非常明显,随着钻孔的出水,地下室缓 慢回落,基本回落到原始位置,且回落较为均匀,避免了回落过快 对结构造成新的损伤。到第二天的下午,填充墙已全部复位,梁、 柱裂缝也大部分闭合。但当地下室将要回落到原始标高时,继续 降水,沉降几乎停止,最终最高点仍有 3cm 的上抬无法恢复。分 析原因可能是在地下室上浮期间,有泥土流入地下室底板与垫层 之间的空隙中,另外管桩内的混凝土“瓶塞”未能完全复位,从而 导致地下室无法完全恢复至原始标高。 第二,在建筑物上浮 变 形 基 本 恢 复 后,通 过 采 用 有 效 的 处 理 方法,保证建筑物在长期地下水作用下,能够保持抗浮能力。 根据其后气象水文资 料 显 示,本 次 降 雨 再 碰 上 大 潮 汛,使 水 位达到了历史最高洪水位,已超过设计抗浮水位 0. 3 米,因此作 为一种永久性的处理措施,该工程采用了以下两条处理措施: ( 1)
1 工程概况
某商业住宅小区地下一层,地上共有 6 幢,其中 3 幢为 11 跃 12 层的条形公寓,北面为 2 层的商业店面,总建筑面积为 2. 1 万 m2 ,其中地下室面积约为 5000m2 。该工程主体结构为框剪结构, 单层地下室为框架结构,地下室底板板面埋深为 - 4. 500m,地下 室顶板板面埋深为 - 0. 500m,距离地下室边线约 6m 有 1 条南北 走向排洪沟、建筑物北面距离大海约 400m,其总平面布置见下 图。地下室底板厚为 400mm,桩基采用预应力混凝土管桩,柱下 独立承台布置。根据设计要求,地下室完工后须在顶板上覆以厚
某工程地下车库局部上浮分析及处理措施探讨
蔡东兴 厦门市思明第三建筑工程有限公司
摘 要: 笔者对某工程地下室局部上浮情况进行现场调查,
分析了局部上浮的具体原因,同时,提出了一些具体的整治措施,
最后从施工、设计两方面对控制上浮提出应注意的基本问题进行
了论述。
关键词: 单层地下室; 局部上浮; 抗浮; 覆土; 注浆
3 原因分析
从以上计算可以看出,上覆土重量约占抗浮抗力的 30% ,上 浮土的厚度及质量对地下室抗浮的影响是非常大的。
另外,设计人员 和 施 工 人 员 忽 视 施 工 对 地 下 室 抗 浮 的 重 要 性,设计图纸对 施 工 时 抗 浮 措 施 及 施 工 限 制 条 件 未 作 出 明 确 要 求,施工人员在施工过程 中 不 关 注 降 水,没 有 采 取 降 水 措 施 或 在 抗浮结构未达到设计预定目标时就停止了降水,导致在施工期间 产生地下室整体上浮事件时有发生,产生上述现象的主要原因除 经验外,主要是对我国现行的技术规范,规定不了解。例如《地下 室防水技术规范》在第 10 章中明确规定,“明挖法地下室防水施
经调查,施工方在工 程 停 滞 一 个 月 后,陆 续 撤 出 部 分 管 理 人 员,地下室原有的自动抽 水 系 统 也 时 开 时 停,停 工 前 也 未 能 完 成 防水施工并按要求进行 了 填 土 和 覆 土,在 此 情 况 下,一 旦 遇 到 持 续大强度的降水,地下室排水系统水位达到历史最高水位而降排 水能力不足,地下室发生上浮也就不足为奇了。因而停止降排水 和未及时按要求覆填土是导致地下室发生局部上浮的主要原因。
另外,该地下室的桩采 用 的 是 预 应 力 管 桩,桩 与 承 台 是 通 过 焊在桩帽上的 4 根 20 螺纹钢插入承台 800mm 连接的。在地下室 底板受到的浮力大于其自身抗浮重量时,管桩不能发挥桩的抗拔 作用,管桩内的素混凝 土 会 随 承 台 及 底 板 混 凝 土 上 浮 而 被 拔 出 , 犹如瓶塞上拔。
施工人员对地表水作用认识不足,认为基坑边坡已进行喷锚 支护,一般认为不存地表 水 影 响 不 大,因 此 造 成 施 工 期 间 或 使 用 期间地下室上浮破坏的 盲 点,一 旦 暴 雨 来 临,地 面 的 地 表 水 全 流 入基坑形成“脚盆”效应,即基坑为 “大 脚 盆 ”,地 下 室 成 为“小 脚 盆”。施工期间一旦未及时采取降水措施就会将“小脚盆”浮起, 使用期间若不将四周的回填土采用粘性土分层夯实形成止水层, 也同样会产生“脚盆”效应。这也是地下室发生局部上浮的原因 之一。
根据岩土 工 程 勘 察 报 告,场 地 地 下水主要为 场 地 浅 部 潜 水,受 大 气 降 水和地表排 水 的 补 给,地 下 室 底 板 下 方土层渗透性均较差。勘察期 间 实 测 地 下 水 位 埋 深 在 0. 80 ~ 1. 40m。
2 地下室抗浮验算
根据工程的布局及现场的情况,仅对后浇带北面的单层地下 车库进行局部抗浮验算。设计抗浮水位为 3. 0m,按此计算,地下 水的上浮力为 30 kN / m2 ,一层结构自重荷载 6. 25 kN / m2 ,地下室 顶板结构自重荷载 12. 5 kN / m2 ,基础及底板重荷载 10 kN / m2 ,覆 土 0. 5m: 0. 5 × 18 = 9. 0kN / m2 ,荷载总计 28. 75 kN / m2 ( 31. 5kN / m2 ) ,抗拔桩设计抗拔力 7kN / m2 ,满足要求。发生事故后,地勘部 门给出的抗浮水位为 3. 3m,按此计算,地下水的上浮力为 33kN / m2 ,车库顶板无覆土时,水的浮力大于结构自重荷载和抗拔桩设 计抗拔力之和 29. 5 kN / m2 ,导致结构上浮。
度不小于 500mm 容重为 18KN / m2 的 粘土。
该工程基 坑 采 用 降 水、喷 锚 支 护 施工,于 2007 年 1 月主体结构结顶,2 个月后,后 浇 带 封 闭、公 寓 部 分 的 地
下室防水施工完成并按要求进行了 填土和覆土; 考虑施工方便及施工场 地的需要,一层商业店面 1、2 地下室 顶板未覆土; 由于建设单位未按合同 及时支付工 程 进 度 款,工 程 处 于 停 滞 状态达 3 个月之久; 2007 年 6 月连降 暴雨,积 水 淹 进 地 下 室 内,以 至 发 现 有局部上 浮 现 象,并 在 短 短 两、三 天 内上浮达到 120 ~ 150mm 左右,位置 在商业店面 1、2 的单层车库内,部分 梁、柱出 现 裂 缝,部 分 填 充 墙 倾 斜 开 裂。后浇带南侧的公寓未发生上浮。
工时,地下水位应降至工程底部最低高程 500mm 以下,降水作用 应持续至回填完毕”; 建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》 的第 4. 4. 3 条第 8 款中规定“地下室抗浮( 防水) 设计水位及抗浮 措施,施工期间的降水要求及终止降水的条件等”应在结构设计 说明中明示; 这些规定是经验的总结,我们应该严格按照相关规 定做好地下室的抗浮设计和抗浮施工。
4 处理方案 在抗浮设计上,目前主要采用 4 种方法: ①配重抗浮: 包括顶 板加载、基础底板加载及 边 墙 加 载 等 方 法,使 结 构 重 力 始 终 大 于 地下水对结构物所产生的浮力; ②锚固抗浮: 包括锚杆抗浮与抗 拔桩抗浮,前者如在底板 和 其 下 土 层 之 间 设 置 拉 杆,抗 拔 桩 是 利 用桩侧摩阻力和桩重克服上浮力的; ③降水抗浮; ④观察井抗浮。 其中③与④方法类似,是抗浮设计的另一种思路,即不硬“抗”而 采用“放”的方法。 根据现场的情况,该工程解决方案分成三步进行: 第一,尽快恢复地下室底板变形,减小地下水压力,将可能引 起的破坏减小到最低。 由于处在雨季,损坏的 结 构 构 件 尚 未 处 理,暂 时 尚 不 能 覆 盖 地下室顶板的覆土,不具备增加压重条件。由于地下室的自动抽 水系统因被泥水淹没破坏已不起作用,根据现场条件,采取了在 地下室侧面挖井降水的 办 法,但 恢 复 缓 慢,因 而 决 定 在 地 下 室 底 板上钻孔放水,减小地 下 水 对 地 下 室 底 板 的 浮 力,在 上 浮 量 最 大 的区域共打了 3 个孔,孔径 150mm,深度为穿透地下室底板一直 到垫层的下表面,结果效果非常明显,随着钻孔的出水,地下室缓 慢回落,基本回落到原始位置,且回落较为均匀,避免了回落过快 对结构造成新的损伤。到第二天的下午,填充墙已全部复位,梁、 柱裂缝也大部分闭合。但当地下室将要回落到原始标高时,继续 降水,沉降几乎停止,最终最高点仍有 3cm 的上抬无法恢复。分 析原因可能是在地下室上浮期间,有泥土流入地下室底板与垫层 之间的空隙中,另外管桩内的混凝土“瓶塞”未能完全复位,从而 导致地下室无法完全恢复至原始标高。 第二,在建筑物上浮 变 形 基 本 恢 复 后,通 过 采 用 有 效 的 处 理 方法,保证建筑物在长期地下水作用下,能够保持抗浮能力。 根据其后气象水文资 料 显 示,本 次 降 雨 再 碰 上 大 潮 汛,使 水 位达到了历史最高洪水位,已超过设计抗浮水位 0. 3 米,因此作 为一种永久性的处理措施,该工程采用了以下两条处理措施: ( 1)
1 工程概况
某商业住宅小区地下一层,地上共有 6 幢,其中 3 幢为 11 跃 12 层的条形公寓,北面为 2 层的商业店面,总建筑面积为 2. 1 万 m2 ,其中地下室面积约为 5000m2 。该工程主体结构为框剪结构, 单层地下室为框架结构,地下室底板板面埋深为 - 4. 500m,地下 室顶板板面埋深为 - 0. 500m,距离地下室边线约 6m 有 1 条南北 走向排洪沟、建筑物北面距离大海约 400m,其总平面布置见下 图。地下室底板厚为 400mm,桩基采用预应力混凝土管桩,柱下 独立承台布置。根据设计要求,地下室完工后须在顶板上覆以厚