保护动作分析报告电子版模板
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电子版保护动作分析报告模板
一、线路或变压器简单故障,保护正确动作,报告简化如下:
2006年6月8日 220kV南前线B相故障
继电保护动作分析报告
1. 故障简述
2006年6月8日10时31分,220kV南前线发生B相接地故障,线路两侧保护均快速动作,重合不成功。
查线结果:220kV南前线#62~#63杆之间对线下通信杆放电。
2. 保护动作情况
保护动作及故障切除时间:
南宫侧:发生接地故障后,保护最快30 ms动作,89 ms切除故障;
重合于故障后,保护最快38 ms动作,83 ms切除故障。
前铺侧:发生接地故障后,保护最快20 ms动作,70 ms切除故障;
重合于故障后,保护最快27 ms动作,62 ms切除故障。
两侧保护动作报告:
南宫(257/258开关)前铺(2413/2412开关)WXB-11 + SF-600 WXH-15 + SF-500 WXB-11 + SF-600 WXH-15 + SF-500
30 GBI0CK 31 GBFXCK 28 GBI0CK 31 GBFXCK
45 1ZKJCK 45 1ZKJCK 28 1ZKJCK 20 1ZKJCK
1114 GBJSCK 1110 2ZKJSCK 1002 GBJSCK 1007 ZKXJCK
1119 ZKXJCK 1002 2ZKJSCK 1009 ZBJSCK
1018 GBJSCK 257开关CSI-121A 258开关CSI-121A 2413开关RCS-921A 2412开关RCS-921A
800 CHCK 1100 CHCK
38 B相跟跳
906 CHCK
1013 三相跟跳
38 B相跟跳
1013 沟通三跳
保护及故障录波测距:
南宫(实际故障距离:27.7 km)前铺(实际故障距离:21.3 km)主保护ⅠWXB-11 25.9 km主保护ⅠWXB-11 23.0 km 主保护ⅡWXH-15 26.3 km主保护ⅡWXH-15 23.0 km 故障录波SH-2000 29.7 km 故障录波ZH-2 26.5km 行波测距行波测距
最大故障电流一次值二次值最大故障电流一次值二次值
最低故障电压一次值二次值最低故障电压一次值二次值
3. 结论
本次故障中,220kV南前线两侧保护正确动作,快速切除了故障。
两侧故障录波器录波完好。
南宫站、前铺站故障录波图如下:
南宫站录波图--模拟量
南宫站录波图--开关量
前铺站录波图--模拟量
前铺站录波图--开关量1
保动作报告如下:前铺站录波图--开关量2
二、如果故障点及保护动作后应该跳开哪些开关不易描述清楚,需附上接线图:
例如:
2006年6月7日 220kV车寄站220kVⅠ母线故障
继电保护动作分析报告
1. 故障简述
2006年6月7日,系统平峰,保定地区大风、暴雨天气。
故障发生前,220kV车寄站除257、258开关在断位外,其它开关均在运行状态。
12时51分,车寄站211-1 C相刀闸至220kVⅠ母线引线对Ⅰ母线门型架构上的照明灯罩放电,造成220kVⅠ母线故障,Ⅰ母线配置的两套母差保护正确动作,跳开211、251、254和261开关。
车寄站220kV母线为3/2主接线,如下所示。
2. 保护动作情况
故障发生后,车寄站220kV母线保护RCS-915E最快于4 ms动作,60 ms跳开Ⅰ母线上所有运行开关,即211、251、254和261开关。
详细动作报文如下。
一次设备保护动作报告备注
220kV母线保护RCS-915E
04 ms C 变化量差动
20 ms C 稳态量差动
最大差流:BP-2B 7.5 ms C 差动跳Ⅰ母最大差流:
断路器保护251 20 ms ABC LTst 最低故障电压:254 18 ms ABC LTst 最低故障电压:261 20 ms ABC LTst
车寄站故障录波图见下页。
3. 结论
本次车寄站220kVⅠ母线故障中,车寄站220kVⅠ母线的母差保护正确动作,快速切除了故障。
车寄站录波器(YS-88A)录波完好。
车寄站录波图--模拟量1
车寄站录波图--模拟量2
车寄站录波图--开关量1
车寄站录波图--开关量2
三、如果保护动作行为比较复杂或不正确,应加入详细的分析说明:
例如:
2006年6月19日衡水电厂220kVⅡA、ⅡB母线故障
继电保护动作分析报告
1. 故障简述
1.1 故障时间
2006年6月19日,19时31分。
1.2 故障前系统运行方式
系统高峰,衡水地区雷雨大风,联络线受电2950 MW,备用充足,衡厂出力1100 MW。
衡水电厂正常方式运行(其中厂前II线252开关、#2机组212开关、#1启备变2112开关在ⅡA母线运行;厂交Ⅱ线254开关、厂衡Ⅱ线256开关、#4机组214开关、#2启备变2134开关在ⅡB母线运行)。
衡厂220kV为双母单分段型电气主接线,电气主接线如下所示。
故障点
1.3 故障过程
2006年6月19日19时31分,衡水电厂220kVⅡ母线分段开关203的CT(位于203开关的ⅡB母线侧,如上图所示)引线对油箱放电,最初形成B相接地故障,约127ms后转换为BC相接地故障。
故障发生后,衡水电厂220kV母线配置的两套母差保护(RCS-915CD微机型、RADSS中阻抗型)均快速动作,跳开ⅡA母线的#2机组212开关、厂前Ⅱ线252开关、母联201开关、分段203开关。
同时,在“母差停信作用(发允许信号)”下,厂前Ⅱ线前铺侧的线路保护(WXH-11,LFP-901A,允许式)动作,跳开2442、2443的B相开关,并重合成功。
由于故障发生在203开关和CT之间,属死区故障。
ⅡA母线掉闸后,故障并未切除,0.3秒后(已发展为BC相间接地故障),衡水电厂两套母差保护的分段失灵保护动作,跳开ⅡB母线的#4机组214、厂交Ⅱ线254、厂衡Ⅱ线256、母联202开关。
同时,在“失灵远跳”、“失灵停信”作用下,厂交Ⅱ线交河侧线路保护(WXB-11,LFP-901A)动作跳开282三相开关、不重合,厂衡Ⅱ线衡水侧的线路保护(PSL603C,RCS-931B)动作跳开273三相开关、不重合。
6月20日0时15分,衡厂恢复正常方式运行。
2. 保护动作情况及分析
2.1 保护动作情况
203开关与CT间发生B相故障后,衡厂220kV母线保护RCS-915CD最快于3ms动作,10.8ms 出口,RADSS 于12ms出口,50.4ms左右跳开ⅡA上所有运行开关,即212、252、201、203和2112开关。
在“母差动作停信(发允许信号)”的作用下,厂前Ⅱ线前铺侧相应纵联保护动作,约101ms 跳开2442、2443 B相开关,重合成功。
因故障位置属于死区故障,ⅡA母线的切除未能完全隔离故障点。
约127ms后,故障由B相接地转换为BC相间故障。
RCS-915CD和RADSS母线保护中的203分段开关失灵保护于310.8ms和380ms动作出口,ⅡB母线运行开关于360ms左右跳开即2134、254、256、214、202,至此故障被完全隔离。
在“失灵远跳”和“失灵停信”的作用下,同时感应到相间故障,厂交Ⅱ线交河侧保护(WXB-11,LFP-901A)于378ms三相跳开282开关不重合(比对侧慢30ms)。
厂衡Ⅱ线衡水侧保护(PSL603C,RCS-931B)于364ms三相跳开273开关,不重合(比厂侧慢15ms)。
注:以上出口时间均为录波器时间。
衡厂站:
一次设备保护报告备注
220母线RCS-915CD 03ms,B,变化量差动跳Ⅲ母(ⅡA)
2112 252 212 203 201
21ms,B,母差跳分段
母差跳母联1
33ms,BC,稳态量差动跳Ⅲ母(ⅡA) 304ms,BC,分段失灵
2134 254 256 214 202
RADSS
12ms 差动跳ⅡA母线出口
380ms 分段失灵跳ⅡB母线出口
出口时间来自
录波
220kV厂衡Ⅱ线RCS-931B 387ms 远方启动跳闸对侧通过差动
保护反跳本侧PSL603G
422ms 远传跳闸出口
422ms 差动永跳出口
前铺站:
一次设备保护报告备注厂前Ⅱ线
WXH-11 28 GBI0CK
LFP-901A 41 B D++ 0++
2442开关RCS-921A
43 B相跟跳893 重合闸动作
2443开关RCS-921A
43 B相跟跳1194 重合闸动作
衡水站:
一次设备保护报告备注
厂衡Ⅱ线RCS-931B 323 远方启动跳闸衡厂母差保护出口后通过
差动保护远跳对侧
PSL-603C
362 远传跳闸出口
363 差动永跳出口
交河站:
一次设备保护报告备注
厂交Ⅱ线
WXH-11 390 GBI0CK 转换性故障直接三跳不重
合
LFP-901A
347 C 0++
348 ABC D++ 0++
2.2 疑点分析
1、厂衡Ⅱ线厂侧光差保护动作
● 是否有线路故障
分析认为厂侧保护动作不是因为有新的线路故障点,而是由于衡侧PSL603C 装置启动TJR 永跳继电器,造成远跳令返送给厂侧光差保护造成。
原因如下:
厂衡Ⅱ线所配线路保护为RCS-931BM (V1.21)和PSL631C(V3.22)。
从两侧录波图看,厂衡Ⅱ故障电流在两侧保护跳开的时刻没有新故障点形成的特征如电压降低,电流增大等。
从保护动作信息可看出,在衡厂分段失灵保护动作后,经两套光差保护远跳衡水侧。
衡水侧两套保护收到远跳令,出口跳开本侧开关。
同时操作箱的TJR 被PSL631C 保护启动(RCS-931保护仅有三个单相跳闸出口,不启动TJR ),又形成了本侧的启动远跳开入,向对侧返送远跳令。
两侧保护收发远跳信息如下表所示:
衡 厂
衡 水
RCS-931
319ms 发远跳 386ms 收远跳 323ms 收远跳 382ms 发远跳 PSL-603
422ms 远传跳闸出口 422ms 差动永跳出口
362ms 远传跳闸出口 363ms 差动永跳出口
TJR 永跳接点经光差保护远跳的逻辑图如下:
● 远跳循环如何打破
如上分析,远跳令在两侧光差保护间传递了一个来回,它会否循环传递不止,从而造成两侧TJR 永跳继电器的抖动,引发其它保护的不正确动作?
TJR
TJR
厂侧光差保护
衡侧光差保护
发 发
收
收
远跳
开入
远跳开入
(1)RCS-931B保护
如果线路保护中没有启动TJR继电器的光差保护,RCS-931本身不会返传远跳信号,而且在逻辑中931规定第二次跳闸要判线路电流,如果无流收回跳令。
(2)PSL603C保护
国电南自厂家在最新的V3.30版本中进行了改进,即收到远跳令后先判是否此前曾收到过,是则闭锁出口一段时间,以中断循环。
从回路上也可采取将需要启动远跳的保护动作接点直接引到光差保护开入,不经TJR转接的方法,来避免远跳令的循环。
2、RADSS母差保护出口时间
RADSS中阻抗母差无自身的动作报告,录波器录制的母差跳ⅡA母线动作时间为12ms,分段开关失灵保护跳ⅡB母线的动作时间为380ms,二者相差368ms。
但分段失灵动作时间为300ms,而故障电流在360ms左右已被切除,则RADSS的分段失灵保护实际是何时出口的呢?
分析:发生203开关死区故障后,RADSS保护于12ms母差动作,启动时间继电器开始计时,300ms后封母联CT,进而ⅡB母差保护出口。
考虑到继电器的动作时间和录波接点的误差,RADSS 跳ⅡB母线的开出变位时刻在330ms~340ms左右更合理。
3、RCS-915保护报文中的疑点
(1)为何在故障转换前报出BC相故障
RCS-915CD报文中在33ms报BC相故障,而实际故障转换发生在127ms左右。
就此问题询问了厂家,厂家答复,报文中的相别采用了或的逻辑,由于故障转换前后,稳态量差动一直动作,开始故障相为B相,后来又增加C相,所以最终显示结果变为了BC相。
(2)为何死区动作无报文
RCS-915CD保护中分段开关死区延时定值和失灵延时定值相同,均为0.3秒。
但由于死区保护的逻辑中需要先收到203开关跳位,所以死区保护实际动作时间比失灵保护动作时间晚一个开关跳开的时间(约50~60ms)。
由于失灵保护动作在先,开关跳开后,故障电流消失,死区保护返回,故报告中无死区出口报告。
3. 结论
在本次分段开关死区的转换性故障过程中,衡厂站的母线保护快速正确切除了故障。
交河、衡水侧的线路保护也经受了长时间区外故障不切除的故障考验,动作行为均正确。
各站故障录波器录波完好。
由于衡厂站录波器型号较老,无法在后台计算机进行详细录波数据分析,只能通过屏内打印机打印出录波图,录波图照片(扫描)见下图:
保护装置动作报告略。
4、误动原因分析:
5、采取的对策措施:。