锦98块区块整体调剖技术实施效果分析

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98块区块整体调剖技术实施效果分析
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王锦松
(中油辽河油田锦州采油厂,辽宁凌海 121209)
摘 要:针对锦98块注水开发过程中水驱效果变差,区块含水上升较快,产量递减大的实际情况,为了提高区块开发效果,提出了区块整体调剖这个思路,从精细地质研究入手,开展区块效果评价,通过对具体井组做精细注水调剖分析,对断块实施整体调剖。

通过调剖,在一定程度上缓解了断块开发矛盾,提高了断块水驱驱油效率,改善了断块的开发效果。

关键词:区块整体调剖;精细地质研究;具体井组分析;锦98块
中图分类号:T E357.6+
2 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)05—0097—041 断块调剖背景
锦98杜家台位于欢喜岭油田锦99断块的南部,断块1979年8月份投入开发,1989年断块转入注水开发,由于注水不受效,断块1996年全面停产,至2001年5月份通过侧钻取得较好的效果,表明该块存在较大潜力,对该块实施整体部署调整,初期日产油176t ,区块采油速度由0提高至4.0%,从而使区块产能得到全面恢复,由于断块天然能量低,地层压力下降快,对该块实施恢复注水开发,取得了一定的效果,但断块非均质性较为严重,油井水窜较为严重,断块含水上升较快,导致断块开发效果变差,因
此,提出了本次调剖地质研究。

2 区块概况
锦98块杜家台油层是在中生界古地形基础上超覆充填的一套沉积物,属扇三角洲前缘亚相。

岩性以中砂岩、不等粒砂岩为主。

矿物成分主要有石英、钾长石、斜长石,中值孔喉半径为2.3L m ,分选系数为9.9,胶结类型为泥质胶结,泥质含量为11.8%。

油层孔隙结构以粒间孔、粒内孔为主,储层孔隙度为26.8%,渗透率为263.6×10-3Lm 2,20℃时原油密在。

但烃露点相比并没有明显的改善,说明低温分离器内构件改造的效果并不明显。

表2第二、四套装置烃水露点对比
日期第二套第四套水露点烃露点水露点烃露点10月6日-9.2 3.6-9.3 2.910月7日-9.1 3.8-9.2 3.210月8日-8.9 3.7-9.4 3.210月9日-8.7 3.9-8.4 4.210月10日-8.8 4.6-8.4 4.810月11日-9.2 4.0-8.6 3.210月12日-9.2 3.0-8.7 3.610月13日-9.0 3.2-8.4 3.810月14日-8.5 2.6-9.2 3.110月15日-8.4 3.4-8.4 3.210月16日
-8.9
4.0
-8.2
4.4
5 效果评价
通过Shell 高效分离技术的应用,大大提高了气液分离器的分离效率。

一方面,使预冷器结蜡速度大
大减缓,通过近一年的运行,各项运行参数仍然保持稳定,基本不需要再对预冷器管程进行清蜡作业,仅此一项就节省费用近100万元/年;另一方面,使低温分离器运行温度达到了-15℃的设计要求,保证了外输天然气的品质。

从这个角度上看,气液高效分离技术的应用取得了成功,该技术对含蜡天然气的开发处理提供了有效的解决途径,为今后塔里木类似气田开发提供了借鉴。

[参考文献]
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[5] 李柏松.天然气过滤器气液分离性能的试验研
究[J].天然气工业,2007.
97
 2012年第5期 内蒙古石油化工
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收稿日期5
作者简介王锦松(),男,助理工程师,年毕业于中国石油大学(华东)资源勘查专业,现从事油田开发地质
动态研究工作。

:2011-12-1:1980-2007
度为0.9321g /cm 3,50℃时原油粘度为31.23mPa s 。

地层水为NaHCO 3型,总矿化度为3981mg /L 。

油藏埋深1370~1520m,油层有效厚度为11.4m 。

油水分布主要受构造及岩性控制,具有统一的压力系统,压力系数为0.97,原始地层压力为14.96MPa ,油藏类型为岩性-构造边底水油藏。

锦98块杜家台油层1979年投入开发,根据开发特点,开发可分为以下四个阶段:试采及依靠天然能量开发阶段(1979.10-1988.9);实施注水开发阶段(1988.10-1996.3)断块全面停产阶段(1996.3-2001.5);复产及恢复注水开发阶段(2001.5-目前)。

截止到2009年12月,断块油井总井18口,开井15口,日产液108.6t/d,日产油48.7t/d,综合含水
55.46%,动液面944m,累计产油29.83×104
t,累计
产水33.59×104
t,采出程度37.29%,采油速度1.
49%。

水井总井8口,开井4口,日注水137m 3
/d,月注采比1.20,累注水89.85×104m 3,累计注采比1.24,累计亏空9.00×104m 3。

3 精细注水调剖潜力分析及方案设计3.1 目前断块存在的主要问题
3.1.1 油井注水受效后,水淹速度快,含水上升较快
由于断块纵向矛盾突出,平面上的渗透率变异系数为0.57,属于非均质性中等,纵向上渗透率极差为252,说明纵向上非均质性强。

导致油井单层突进,含水上升较快,影响全块注水效果。

下面将结合具体井组分析。

3.1.1.1 锦2-12-205井组
表1
锦2-12-205井吸水厚度百分比
层位射开厚度渗透率2005-11-262006-10-172007-10-10杜Ⅰ08.9/874429.1915.5013.30杜Ⅰ1 5.4/325832.3632.6017.80杜Ⅰ2 5.3/390.6 4.32 5.908.90杜Ⅰ3 5.3/234117.0723.0010.00杜Ⅱ1
4.6/1
584
17.06
23.00
49.
90
图 锦6采油曲线
从锦5井历次的吸水测试情况看,杜Ⅱ砂岩组吸水能力逐渐变强,而杜Ⅰ油层组相对吸水逐渐减少。

分析认为,表现为油井单层厚度大,
相对吸水较高,反之,则较少。

从井组的油井的动态分析来看,表现为锦2-12-126井含水逐渐上升,锦2-12-215井供液差。

3.1.1.2 锦2-12-226井组
2006年11月转注,从吸水剖面上看,相对吸水主要受物性和注采对应关系影响,其中杜Ⅰ1渗透性最好,而相对吸水较少,主要是因为锦2-13-226杜Ⅰ1未打开。

 表2 锦2-12-226井吸水厚度百分比和锦2-13-226产液情况表
锦2-12-226吸水情况锦2-13-226产液情况渗透率
厚度/层数相对吸水层位渗透率(m d )日产液(t )日产油(t )杜Ⅰ171312.1/58杜Ⅰ196400杜Ⅰ232111.8/336.59杜Ⅰ253420.3 6.1杜Ⅰ3545 6.9/27.23杜Ⅰ328800杜Ⅱ1
385
4.7/341.5杜Ⅱ143010.5 1.41杜Ⅱ261.5
4.5/4
6.68
杜Ⅱ2
486
图2 锦2-13-226采油曲线
3.1.1.3 锦2-11-105井组
2003年10月转注,对应的锦2-11-005C 、锦2-11-新215爆性水淹,2006年暴性水淹关井改变水驱方向,对应的锦2-12-105、锦2-11-225井受到注水效果,2007年油井含水逐渐上升,从锦2-12-105堵水资料表明,杜Ⅰ2水淹。

图3 锦2-11-105-锦2-12-105井注采关系曲线
3.1.2 受老井压裂影响,裂缝方向上的油井水窜
注水井转注及高压增注后,部分实施水力压裂的油井出现暴性水淹,而其它井见不到注水效果,断块目前已有3口注水井对应的3口油井先后出现单向暴性水淹。

下面将结合具体井组分析。

3 锦5井组
98
内蒙古石油化工 2012年第5期 
12-12-122-12-201.1.2.12-11-10
从历年的吸水剖面测试结果看,井组油井水窜主要为杜Ⅱ1+2砂岩组,分析认为主要受老井锦2-12-05和锦2-11-005压裂,两井之间裂缝串通。

从而表现为锦2-11-005c 井水窜,而锦2-12-05c 供液差。

表3
锦2-11-105吸收厚度百分比射开厚度
2003-10-30
2005-11-25
杜Ⅰ19.9/37.610.83杜Ⅰ29.2/518.4 5.31杜Ⅰ39/231.30杜Ⅱ19/23131.76杜Ⅱ2
9.5/1
11.7
52.
1
3.1.2.2 锦2-12-更06井组
锦2-12-106井2005年5月开井后出现爆性水淹,结合当年的注水状况,生产井段所对应注水井主要吸水层为杜Ⅰ2,分析认为,老井锦2-12-06杜Ⅰ1-3压裂,且井距较小,由于裂缝影响,形成通道。

图6 锦6采油曲线
3 调剖潜力
断块具有实施调剖,提高平面波及效率的潜力。

针对断块水淹、水窜井越来越多,影响断块的开发效果,目前分注无法解决层间差异,导致平面矛盾
突出,因此,对断块实施调驱,作为细分注水的有力补充和完善,通过向地层中的易吸水层注入调剖剂,利用调剖剂在地层凝固或膨胀来降低易吸水层的吸水量,纵向上迫使注入水进入相对吸水量少的层;在平面上可以改变水驱方向。

增加注入水对低含水部位的驱油作用,并且在后续注入水的推动下,不断沿大孔道向油层深部移动,使注入水向不断向油层深处延伸,驱替油层中距注入水较远处的剩余油。

从而扩大平面波及面积,提高注入水的利用率,提高采收率。

按目前五点法井网计算,面积波及系数为0.7,实验最终驱油效率56.72%,预计采收率为39.7%,增加采收率3%以上。

3.3 调剖方案地质设计3.3.1 措施井选井原则3.3.1.1 以水淹、水窜井区的注水井为主。

3.3.1.2 注剂井井况完好,无井下事故和套损出砂等情况,具有良好的吸水能力,能满足正常注水和调驱剂注入需要。

3.3.1.3 调驱井组之间储层连通系性较好。

3.3.1.4 平面及纵向上非均质性严重的注水井。

3.3.2 调驱要求
针对断块井组不同水淹性质,采取相应的调驱方案:
3.3.2.1 对正常水淹井组,采取断塞聚合物调剖;3.3.2.2 对因裂缝导致水淹井组,采用永久性胶粘剂调驱。

4 调剖实施及效果4.1 实施及效果
截止2009年12月,共对锦98块4个井组实施了水井调剖试验,自2008年年底开始,至2009年5月份全部完成。

从调剖后注水井效果来看,主要表现在:一是注水压力有所提高,从措施前11MPa 上升到措施后14MPa ,措施前后注水压力平均提高3.
0MPa;二是视吸水指数由7.7m 3
/MPa.d 下降到5.6m 3/MPa .d ,4个井组的视吸水指数都有不同程度的下降,吸水剖面得到明显改善。

以锦2-11-105井为例,调剖后,增加了4个不吸水层,同时降低强吸水层水量。

由上面数字可以看出:调剖剂有效地封堵了地层的水流通道,高渗透层的吸水量受到限制,迫使液流改向,中低渗透层得到了一定程度的动用,从而提高了水驱波及体积。

调剖后注水压力上升,视吸水指数下降,说明注入的堵剂封堵了部分水流通道,达到了调剖的目的。

调剖后,区块日产液从235t 下降至101t,日产油从上升至5,含水从5%下降至55%。

取得显著降水增油效果。

其中有两个注水井组见效,有口油井见效明显其中锦5井组见效明显,日产液由下降到目前的,日产油由3上升到6,含水由6%下降到5%。

该井组累99
 2012年第5期 王锦松 锦98块区块整体调剖技术实施效果分析2-12-11.241t 4t 82.2-11-1077t /d 24t /d .4t /
d .0t /d 97
增油1234t 。

锦2-12-205注水井油压显著上升,从10.9MPa 上升到17.9MPa ,调剖后该井组锦2-12-215井日产油量从2.5t /d 上升到目前的5.8t /d ,到目前为止该井组累计增油455t 。

截止到12月底累计增油1689t 。

表4
断块调剖井效果统计
井号
调剖日期
调剖前
调剖后注水压力
注水量视吸水指数注水压力注水量视吸水指数12-2262008.10.13 5.410018.59.512012.612-2052009.03.1314.21007.015.580 5.211-1052008.11.309.7808.214.581 5.612-2272009.4.26
14.559 4.11736 2.1合计
11
85
7.7
14
79
5.6
表5
调剖见效井产量对比表
井号
调剖前
调剖后
差值
日产液t 日产油
t 含水%日产液t 日产油t 含水%日产液t 日产油t 含水%12-105240.896.716.2 3.876.5-7.8 3.0-20.212-215 3.2 2.521.9 4.4 4.2 4.5 1.2 1.7-17.4合计
27.2
3.3
87.9
20.6
8.0
61.2
- 6.6
4.7
-26.
7
 经济效益分析
截止到年月底,共实施调剖个井组,
累计增油6,经济效益达到56×元。

已创经济效益=(税后售价-吨油成本)×吨数-措施费用=(3000-800)×1689-30×4×104=251.6×104元5 结论
5.1 通过区块整体调剖,可以解决断块注水开发所面临的平面及纵向非均质矛盾严重、注入水沿老井压裂裂缝方向单向突进或水淹、影响采收率等问题,可以在一定程度上缓解断块开发矛盾,提高断块水驱驱油效率,
改善断块的开发效果。

5.2 锦98块整体调剖的开展取得了较好的经济效益,是当前稳油控水的一项重要有效的措施。

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内蒙古石油化工 2012年第5期 
4.22009124189t 21.104
J .20091:47.
4.J .200411:9 1.。

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