锦98块区块整体调剖技术实施效果分析
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锦
98块区块整体调剖技术实施效果分析
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王锦松
(中油辽河油田锦州采油厂,辽宁凌海 121209)
摘 要:针对锦98块注水开发过程中水驱效果变差,区块含水上升较快,产量递减大的实际情况,为了提高区块开发效果,提出了区块整体调剖这个思路,从精细地质研究入手,开展区块效果评价,通过对具体井组做精细注水调剖分析,对断块实施整体调剖。通过调剖,在一定程度上缓解了断块开发矛盾,提高了断块水驱驱油效率,改善了断块的开发效果。
关键词:区块整体调剖;精细地质研究;具体井组分析;锦98块
中图分类号:T E357.6+
2 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)05—0097—041 断块调剖背景
锦98杜家台位于欢喜岭油田锦99断块的南部,断块1979年8月份投入开发,1989年断块转入注水开发,由于注水不受效,断块1996年全面停产,至2001年5月份通过侧钻取得较好的效果,表明该块存在较大潜力,对该块实施整体部署调整,初期日产油176t ,区块采油速度由0提高至4.0%,从而使区块产能得到全面恢复,由于断块天然能量低,地层压力下降快,对该块实施恢复注水开发,取得了一定的效果,但断块非均质性较为严重,油井水窜较为严重,断块含水上升较快,导致断块开发效果变差,因
此,提出了本次调剖地质研究。2 区块概况
锦98块杜家台油层是在中生界古地形基础上超覆充填的一套沉积物,属扇三角洲前缘亚相。岩性以中砂岩、不等粒砂岩为主。矿物成分主要有石英、钾长石、斜长石,中值孔喉半径为2.3L m ,分选系数为9.9,胶结类型为泥质胶结,泥质含量为11.8%。油层孔隙结构以粒间孔、粒内孔为主,储层孔隙度为26.8%,渗透率为263.6×10-3Lm 2,20℃时原油密在。但烃露点相比并没有明显的改善,说明低温分离器内构件改造的效果并不明显。
表2第二、四套装置烃水露点对比
日期第二套第四套水露点烃露点水露点烃露点10月6日-9.2 3.6-9.3 2.910月7日-9.1 3.8-9.2 3.210月8日-8.9 3.7-9.4 3.210月9日-8.7 3.9-8.4 4.210月10日-8.8 4.6-8.4 4.810月11日-9.2 4.0-8.6 3.210月12日-9.2 3.0-8.7 3.610月13日-9.0 3.2-8.4 3.810月14日-8.5 2.6-9.2 3.110月15日-8.4 3.4-8.4 3.210月16日
-8.9
4.0
-8.2
4.4
5 效果评价
通过Shell 高效分离技术的应用,大大提高了气液分离器的分离效率。一方面,使预冷器结蜡速度大
大减缓,通过近一年的运行,各项运行参数仍然保持稳定,基本不需要再对预冷器管程进行清蜡作业,仅此一项就节省费用近100万元/年;另一方面,使低温分离器运行温度达到了-15℃的设计要求,保证了外输天然气的品质。从这个角度上看,气液高效分离技术的应用取得了成功,该技术对含蜡天然气的开发处理提供了有效的解决途径,为今后塔里木类似气田开发提供了借鉴。
[参考文献]
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[5] 李柏松.天然气过滤器气液分离性能的试验研
究[J].天然气工业,2007.
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2012年第5期 内蒙古石油化工
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收稿日期5
作者简介王锦松(),男,助理工程师,年毕业于中国石油大学(华东)资源勘查专业,现从事油田开发地质
动态研究工作。
:2011-12-1:1980-2007
度为0.9321g /cm 3,50℃时原油粘度为31.23mPa s 。
地层水为NaHCO 3型,总矿化度为3981mg /L 。油藏埋深1370~1520m,油层有效厚度为11.4m 。油水分布主要受构造及岩性控制,具有统一的压力系统,压力系数为0.97,原始地层压力为14.96MPa ,油藏类型为岩性-构造边底水油藏。
锦98块杜家台油层1979年投入开发,根据开发特点,开发可分为以下四个阶段:试采及依靠天然能量开发阶段(1979.10-1988.9);实施注水开发阶段(1988.10-1996.3)断块全面停产阶段(1996.3-2001.5);复产及恢复注水开发阶段(2001.5-目前)。
截止到2009年12月,断块油井总井18口,开井15口,日产液108.6t/d,日产油48.7t/d,综合含水
55.46%,动液面944m,累计产油29.83×104
t,累计
产水33.59×104
t,采出程度37.29%,采油速度1.
49%。水井总井8口,开井4口,日注水137m 3
/d,月注采比1.20,累注水89.85×104m 3,累计注采比1.24,累计亏空9.00×104m 3。
3 精细注水调剖潜力分析及方案设计3.1 目前断块存在的主要问题
3.1.1 油井注水受效后,水淹速度快,含水上升较快
由于断块纵向矛盾突出,平面上的渗透率变异系数为0.57,属于非均质性中等,纵向上渗透率极差为252,说明纵向上非均质性强。导致油井单层突进,含水上升较快,影响全块注水效果。下面将结合具体井组分析。
3.1.1.1 锦2-12-205井组
表1
锦2-12-205井吸水厚度百分比
层位射开厚度渗透率2005-11-262006-10-172007-10-10杜Ⅰ08.9/874429.1915.5013.30杜Ⅰ1 5.4/325832.3632.6017.80杜Ⅰ2 5.3/390.6 4.32 5.908.90杜Ⅰ3 5.3/234117.0723.0010.00杜Ⅱ1
4.6/1
584
17.06
23.00
49.
90
图 锦6采油曲线
从锦5井历次的吸水测试情况看,杜Ⅱ砂岩组吸水能力逐渐变强,而杜Ⅰ油层组相对吸水逐渐减少。分析认为,表现为油井单层厚度大,
相对吸水较高,反之,则较少。从井组的油井的动态分析来看,表现为锦2-12-126井含水逐渐上升,锦2-12-215井供液差。3.1.1.2 锦2-12-226井组
2006年11月转注,从吸水剖面上看,相对吸水主要受物性和注采对应关系影响,其中杜Ⅰ1渗透性最好,而相对吸水较少,主要是因为锦2-13-226杜Ⅰ1未打开。
表2 锦2-12-226井吸水厚度百分比和锦2-13-226产液情况表
锦2-12-226吸水情况锦2-13-226产液情况渗透率
厚度/层数相对吸水层位渗透率(m d )日产液(t )日产油(t )杜Ⅰ171312.1/58杜Ⅰ196400杜Ⅰ232111.8/336.59杜Ⅰ253420.3 6.1杜Ⅰ3545 6.9/27.23杜Ⅰ328800杜Ⅱ1
385
4.7/341.5杜Ⅱ143010.5 1.41杜Ⅱ261.5
4.5/4
6.68
杜Ⅱ2
486
图2 锦2-13-226采油曲线
3.1.1.3 锦2-11-105井组
2003年10月转注,对应的锦2-11-005C 、锦2-11-新215爆性水淹,2006年暴性水淹关井改变水驱方向,对应的锦2-12-105、锦2-11-225井受到注水效果,2007年油井含水逐渐上升,从锦2-12-105堵水资料表明,杜Ⅰ2水淹。
图3 锦2-11-105-锦2-12-105井注采关系曲线
3.1.2 受老井压裂影响,裂缝方向上的油井水窜
注水井转注及高压增注后,部分实施水力压裂的油井出现暴性水淹,而其它井见不到注水效果,断块目前已有3口注水井对应的3口油井先后出现单向暴性水淹。下面将结合具体井组分析。3 锦5井组
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内蒙古石油化工 2012年第5期
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