600MW机组制粉系统优化

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600MW机组制粉系统优化

发表时间:2017-11-27T18:57:53.847Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:牛波

[导读] 摘要:直吹式制粉系统因系统简单、煤种适应性广、负荷响应快、设备运行维护方便等优势而被电站锅炉广泛采用。

(中国大唐集团科学技术研究院有限公司西北分公司陕西西安 710021)

摘要:直吹式制粉系统因系统简单、煤种适应性广、负荷响应快、设备运行维护方便等优势而被电站锅炉广泛采用。该文针对某

600MW机组SG-2084/25.4-M979型锅炉,进行了制粉系统优化调整试验。进行了一次风风量调平及标定试验、分离器挡板特性试验、风量特性试验、加载力特性试验、磨煤机出力特性试验,最后进行了优化试验。结果表明,制粉系统的运行方式对机组煤耗影响较大,得到最经济的制粉系统运行方式,为电站锅炉经济运行提供参考。

关键词:制粉系统煤粉细度煤耗

0 前言

对于电厂来说,煤粉细度是经常需要测量的常规指标,用于保证锅炉运行的经济性。煤粉愈细,在锅炉内燃烧时,燃料的不完全燃烧损失愈小,但对制粉设备而言,却要消耗较多的电能,而且金属的磨损量也要增大;反之,较粗的煤粉虽然制粉耗电较小,但不可避免地会使炉内不完全燃烧损失增大。因此,在锅炉设备运行中,通常认为应该选择适当的煤粉细度,使机械不完全燃烧损失和制粉能耗之和最小。这样的煤粉细度称为经济细度或最佳细度[1-3]。

1 设备概况

某电厂一期工程装设2×600MW燃煤汽轮发电机组。锅炉为上海锅炉厂生产的超临界参数变压直流炉,为单炉膛、一次中间再热、平衡通风、配等离子点火装置、半露天布置(锅炉运转层以下封闭,运转层以上露天布置)、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构∏型锅炉。锅炉最大连续蒸发量为2084t/h(B-MCR工况),额定蒸发量为1930t/h(BRL工况),额定主、再蒸汽温度分别为571℃、569℃,额定主蒸汽压力25.4MPa。配备中速正压冷一次风机直吹式制粉系统。

2 试验过程及结果分析

2.1 分离器挡板特性试验

磨煤机出力维持50t/h,风量、加载力均不设偏置,将分离器挡板调整到41%、46%、51%,测量煤粉细度、磨煤机电耗。从下表1可以看出,随着分离器挡板开度的增大,煤粉细度变大,磨煤机电耗减少。

表1 分离器挡板开度特性试验结果

2.2 磨煤机风量特性试验

磨煤机出力维持50t/h,加载力偏置设置为零,分离器挡板设置为46%,风量分别设置为85 t/h、95 t/h、100 t/h,测量煤粉细度、磨煤机电耗。从下表2可以看出,随着风量的增大,煤粉细度变大,磨煤机电耗减少。

表2 风量特性试验结果

2.3 磨煤机出力特性试验

磨煤机分别出力设置为35t/h、45 t/h、55t/h,风量、加载力均不设偏置,分离器挡板设置为46%,,测量煤粉细度、磨煤机电耗。从表3可以看出,磨煤机出力变化对煤粉细度、磨煤机单耗有明显影响,随着磨煤机出力的增大,煤粉细度变大,磨煤机电耗减少。

表3 磨煤机出力特性试验结果

2.4 磨煤机加载力特性试验

磨煤机出力维持在50 t/h,风量偏置设置为零,加载力分别设置为11.2 MPa、12 MPa、12.6MPa,分离器挡设置为46%,测量煤粉细度、磨煤机电耗。从下表4可以看出,磨煤机加载力变化对煤粉细度、磨煤机单耗有明显影响,随着磨煤机加载力的增大,煤粉细度变小,磨煤机电耗增加。

表4 磨煤机加载力特性试验结果

2.5 优化试验

将磨组的平均煤粉细度分别控制在22%、26%、30%,负荷保持在600MW,在这三个工况下进行锅炉效率试验、磨煤机电耗、一次风

机电耗,同时记录各项制粉系统的运行参数。

2.5.1 制粉系统单耗

制粉系统单耗试验结果如下表5。

表5 制粉系统单耗结果

2.5.2 锅炉效率

经过计算,炉效如下:工况13下锅炉效率为93.76%,修正后效率为93.74%;工况14下锅炉效率为93.71%,修正后效率为93.61%;工况15下锅炉效率为93.04%,修正后效率为93.09%。计算数据见表6。

表6 锅炉效率汇总表

2.5.3 最经济煤粉细度

通过上述一系列的优化调整试验后,将机组制粉系统总体的运行方式调整到最优,然后进行一组基于煤粉细度的供电煤耗对比试验。通过试验,确定制粉系统煤粉细度(R90)控制在27%,是机组运行的最经济煤粉细度,在这个煤粉细度下机组的供电煤耗最低为315.18 g/kWh[4-5]。

3 结论

通过上述试验发现,1) 随着分离器挡板开度的增大,煤粉细度变大,磨煤机电耗减少;2) 随着风量的增大,煤粉细度变大,磨煤机电耗减少;3) 随着磨煤机出力的增大,煤粉细度变大,磨煤机电耗减少;4)随着磨煤机加载力的增大,煤粉细度变小,磨煤机电耗增加;5)对制粉系统进行优化以后,可以得到当前设备状况及煤质情况下的最佳运行方式,保证机组供电煤耗最低,为机组节能降耗提供技术指导。

参考文献:

[1] 韩宇. 煤粉细度的合理选择[J].内蒙石油化工, 1006~7981(2016)04~0044~02.

[2] 蔡杰进,马晓茜.电站燃煤机组煤粉细度优化分析[J].锅炉技术,2006(5).

[3] 鄢晓忠,陈冬林,刘亮,等.煤粉细度对燃烧特性影响的实验研究[J].动力工程,2007(5).

[4] 王运民,周永强,明勇. 电厂锅炉制粉系统优化调整试验[J].中国电力,1004-9649(2011)03-0034-05.

[5] GB/10184-2015 《电站锅炉性能试验规程》, 2017,1

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