薄壁管子与管板液压胀接工艺的研究

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对标准件采用不同的胀接压力进行了 6 次试验 ( 见表 2中序号 16 ,其结果表明,当胀接压力达 ~) 到 20M a 7 P 时,拉脱力达到最大值 3 4 P 。在此 .M a 2 胀接压力下 , 通过改变管板结构和尺寸又进行了 4
【 颜慧庚, 2 ] 张炳 生, 葛乐通, 李培 宁. 热器的液压胀管研究一 换 管板
量再增加 1 个或 2 ,拉脱力值会有一定程度的提 个
2 试验结果及分析
21 试验 结果 .
局 。
参 考 文 献
… 葛乐通, 1 颜慧庚, 张炳生. 一种新型的管子与管板胀接技术一 液袋
式 液压 胀 接 . 工设 备 设 计 , 96 3 (): 16 . 化 19 ,3 4 6 — 4
会 降低接 头处 的拉脱力 。圜
在 电子万 能试验机 上对试 验件 的 中心 管子进行
拉脱力试验。随着拉脱载荷的不断增加,管子会逐 渐从管板孔 中被拔 出,试验机会 自动记录下载荷
值。
() 解剖试 验 4
沿粗 实ຫໍສະໝຸດ Baidu对 试验件 进行解 剖检验 ,观察 是否存
在裂纹等缺陷 ( 见图 2 。 )

一技 了 I 【
头顶部堵 住或装 上胀 杆组件 试胀 。将 电源线接 到胀
次试验 ( 2中序号 7 l) 见表 ~0 。
表 2 胀接试验统计表
管机上 ( 三相四线 , 壳体接地) ,加水。调试设备 ,
按工艺要求设定胀管压力及胀管时间。 ② 清理
仔 细清理试 板 、胀 管上 的毛刺 ,砂轮抛 光胀管 区域使露 出金属光 泽 。穿 管前 ,应采 用丙酮 对管板 孔 及管端 内 、外 表面进行 清理 。
从 序 号 l 6的试 验 结果 看 出 ,随着 胀 接 压 力 ~
的不断增加 ,拉脱力值也逐渐升高,但当胀接压力 达 到 20MP 9 a时 ,胀 接 压 力不 再 增加 ,反 而 减小 。 原因是过大的胀接压力会增大管壁减薄量 ,反而降 低 了 接 头 强 度 。从 序 号 7 l ~ 0的试 验 结 果 可 以看 出 ,槽 的数量增加 l 2 能够有效 的提高拉脱 到 个 力 ;加大槽宽 , 有利于提高拉脱力 ,但过宽的槽宽
开槽宽度的选择 . 力容器,9 7 1 3 2 4 2 8 压 19 , 4(): 0 — 0 . 收稿 日期 :2 1一 1 1 00 O—2

2!置 第 蔓 3 … o 3
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③测量 使用手枪式数显内径千分尺和游标卡尺测量胀
前管内径、管板孔 内径及管外径 ,并做好记录。 ④胀接 确认设备运转 良好后 ,采用液袋式胀管机进行
自动胀 接 。
⑤测量 使用手枪式数显内径千分尺测量胀后管内径 ,
并做好 记 录。
() 拉脱 力试验 3
22 结 果分析 .
计拉脱力值为 2 P ,因此 ,采用 20 P 的胀接 a M 7 a M
压力 已能够 满足产 品设计 要求 。
3 结 语
()经过 实验 验证 ,最 终确定 产 品的胀接 压力 1
为 2 0MP ; 7 a
图 2 解 剖检 验 图
()通 常强度胀 的胀槽 数量 为 2 ,如果其 数 2 个
20 年 9 09 月新出版 的 《 固定式压力容器安全 技术监察规程》 中对管板与换热管的胀接内容进行 了修订,删除了旧容规 中 “ 强度胀接拉脱力值应达 到 4MP ”的规定 。根 据本 文试 验结 果 ,能够 达到 a
的 最 大 拉脱 力 为 32 P ,而该 大 型换 热 器 的设 . Ma 4
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