新氢压缩机级间冷却器故障分析及改进措施
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收稿 口期 :2002一11一23
水 出口 水入 口
图 1 原 冷 却 器 示 意 图
的横向流动,是诱发管子振动的主要原因;(2)为 装配管束,折流板的管孔要大于换热管直径,因此 振动会使换热管与折流板内孔撞击,使管子受到磨 损、开裂乃至切断,也会使折流板受到撞击乃至断 裂; (3)考虑气流压力降,弓形折流板的间距较 长.换热管的跨距较大,振动就会引起管子间的撞 击乃至磨损;(4)横向流动使气流产生流动死区, 该部分易造成换热管腐蚀穿孔;(5)振动使管子与 管板联接焊缝疲劳破坏,造成管程与壳程流体混 合,从而使冷却器失效。
一
一一 一
f --全
‘ 辅机
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一
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-
- 一一
压缩机技术
.一
文,编号 :1006-2971 (2003)0 3-003802
亡 二二二二二二 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 二二 一
第 3期
二二二二 二 二二:
新氢压缩机级间冷却器故障分析及改进措施
九 广 灰 〔大庆石化分公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711)
3 改进措施
在保 证 原 冷却器联接尺寸不变的情况下,对原 冷却器在设计和结构上进行了改进,其结构如图 2
所示。
水出 水入
图 2 折 流 栅 冷 却器 示 意 图
3.1 设里导流简
为避 免 新 氢压缩机出 口气体直接冲刷级 间冷却 器管束.减缓管束振动,在级间冷却器壳程入出口
万方数据ห้องสมุดไป่ตู้
摘 耍:针对新盆活塞压缩机级问冷却器振动大,迫成冷却尽失效的问题,米用外导流筒式进出口结 构和折流橱支祥换热管的改进结构,解决了实际问题,并降低 了维修资用。 关妞词:加氢装置 ;冷却器;振动失效 ;措施
中用分类每 TH457:T B535 空献 振识码 A
1 引言
大 庆 石 化分公司炼油厂加氢装置的新氢压缩机 是全厂的关键设备.担负着全厂氢气平衡的任务。 其 工级 出口水冷器 为折 流板式冷却器,型号为
产,也增加了生产成本。
2 m却器振动原因分析
2.1 冷却器设计原因 新氢 压 缩 机 I级出口冷却器的作用是降低气体
温度,以便进一步压缩气体提高压力,该冷却器安 装在压缩机 工级出口,由于压缩机组原始设计安装 原因,使得空间狭小,冷却器与压缩机之间未设计 安装缓冲器,而是直接用管线联接,且该冷却器未 设置外导流筒,气流垂直进入冷却器,冲击管束 造成冷却器管束振动剧烈。 2.2 结构原因
BES800一4.0一100一3/19I ,自 1995年安装运行 以来,内部管束振动一直很大,经常导致冷却器失 效。主要表现在内部防冲板开焊,弓形折流板断 裂,换热管与管板焊接处产生裂纹,换热管穿孔。 特别是 1998年以来,损坏频率越来越高,平均 2 个月就得维修一次,影响了全厂加氢装置的平稳生
新 氢 压缩 机级间冷却器结构为浮头式,管束一
端与外壳法兰联接固定,另一端不固定。在靠近壳 程入口处的管束外侧有防冲板,防止气流直接冲刷
换热管。防冲板一端与管板焊接。另一端与折流板 焊接,如图 1所示。
弓形 折 流 板冷却器本身结构存在一定缺陷。(1) 析流板使流体产生不同程度的垂直于管子轴线方向
水 出口 水入 口
图 1 原 冷 却 器 示 意 图
的横向流动,是诱发管子振动的主要原因;(2)为 装配管束,折流板的管孔要大于换热管直径,因此 振动会使换热管与折流板内孔撞击,使管子受到磨 损、开裂乃至切断,也会使折流板受到撞击乃至断 裂; (3)考虑气流压力降,弓形折流板的间距较 长.换热管的跨距较大,振动就会引起管子间的撞 击乃至磨损;(4)横向流动使气流产生流动死区, 该部分易造成换热管腐蚀穿孔;(5)振动使管子与 管板联接焊缝疲劳破坏,造成管程与壳程流体混 合,从而使冷却器失效。
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‘ 辅机
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压缩机技术
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文,编号 :1006-2971 (2003)0 3-003802
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第 3期
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新氢压缩机级间冷却器故障分析及改进措施
九 广 灰 〔大庆石化分公司炼油厂,黑龙江 大庆 163711)
3 改进措施
在保 证 原 冷却器联接尺寸不变的情况下,对原 冷却器在设计和结构上进行了改进,其结构如图 2
所示。
水出 水入
图 2 折 流 栅 冷 却器 示 意 图
3.1 设里导流简
为避 免 新 氢压缩机出 口气体直接冲刷级 间冷却 器管束.减缓管束振动,在级间冷却器壳程入出口
万方数据ห้องสมุดไป่ตู้
摘 耍:针对新盆活塞压缩机级问冷却器振动大,迫成冷却尽失效的问题,米用外导流筒式进出口结 构和折流橱支祥换热管的改进结构,解决了实际问题,并降低 了维修资用。 关妞词:加氢装置 ;冷却器;振动失效 ;措施
中用分类每 TH457:T B535 空献 振识码 A
1 引言
大 庆 石 化分公司炼油厂加氢装置的新氢压缩机 是全厂的关键设备.担负着全厂氢气平衡的任务。 其 工级 出口水冷器 为折 流板式冷却器,型号为
产,也增加了生产成本。
2 m却器振动原因分析
2.1 冷却器设计原因 新氢 压 缩 机 I级出口冷却器的作用是降低气体
温度,以便进一步压缩气体提高压力,该冷却器安 装在压缩机 工级出口,由于压缩机组原始设计安装 原因,使得空间狭小,冷却器与压缩机之间未设计 安装缓冲器,而是直接用管线联接,且该冷却器未 设置外导流筒,气流垂直进入冷却器,冲击管束 造成冷却器管束振动剧烈。 2.2 结构原因
BES800一4.0一100一3/19I ,自 1995年安装运行 以来,内部管束振动一直很大,经常导致冷却器失 效。主要表现在内部防冲板开焊,弓形折流板断 裂,换热管与管板焊接处产生裂纹,换热管穿孔。 特别是 1998年以来,损坏频率越来越高,平均 2 个月就得维修一次,影响了全厂加氢装置的平稳生
新 氢 压缩 机级间冷却器结构为浮头式,管束一
端与外壳法兰联接固定,另一端不固定。在靠近壳 程入口处的管束外侧有防冲板,防止气流直接冲刷
换热管。防冲板一端与管板焊接。另一端与折流板 焊接,如图 1所示。
弓形 折 流 板冷却器本身结构存在一定缺陷。(1) 析流板使流体产生不同程度的垂直于管子轴线方向