东方日立高压变频器常见故障分析

东方日立高压变频器常见故障分析
东方日立高压变频器常见故障分析

东方日立高压变频器常见故障分析

1)变频器充电起动电路故障

通用变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式,即是输入为交流电源,交流电压三相整流桥整流后变为直流电压,然后直流电压经三相桥式逆变电路变换为调压调频的三相交流电输出到负载。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,通常采用一个起动电阻来限制充电电流,常见的变频起动两种电路,如图1所示。充电完成后,控制电路通过继电器的触点或晶闸管将电阻短路,起动电路故障一般表现为起动电阻烧坏,变频器报警显示为直流母线电压故障,一般设计者在设计变频器的起动电路时,为了减少变频器的体积选择起动电阻,都选择小一些,电阻值在10~50Ω,功率为10~50W。

当变频器的交流输入电源频繁通时,或者旁路接触器的触点接触不良时,以及旁路晶闸管的导通阻值变大时,都会导致起动电阻烧坏。如遇此情况,可购买同规格的电阻换之,同时必须找出引出电阻烧坏的原因。如果故障是由输入侧电源频率开合引起的,必须消除这种现象才能将变频器投入使用;如果故障是由旁路继电器触点或旁路晶闸管引起,则必须更换这些器件。

2)变频器无故障显示,但不能高速运行

我厂一台变频器状态正常,但调不到高速运行,经检查,变频器并无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,上电运行时测试出现变频器直流母线电压只有450V左右,正常值为580~600V,再测输入侧,发现缺了一相,故障原因是输入侧的一个空气开关的一相接触不良造成的,为什么变频器输入缺相不报警仍能在低频段工作呢?实际上变频器缺一相输入时,是可以工作的,多数变频器的母线电压下限为400V,即是当直流母线电压降至400V 以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380*1.2=452V>400V。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,新型的变频器都是采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,所以在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因为输入电压低输出电压低,造成异步电机转矩低,频率上不去。

3)变频器显示过流

出现这种故障显示时,首先检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重。如果无这些现象,可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象,如果出现的话,很可能是1PM模块出现故障,因为1PM模块内含有过压过流、欠压、过载、过热、缺相、短路等保护功能,而这些故障信号都是经模块控制引脚的输出Fn引脚传送到微控器的,微控器接收到故障信息后,一方面封锁脉冲输出,另一方面将故障信息显示在面板上,一般更换1PM模块。

4)变频器显示过压故障

变频器出现过压故障,一般是雷雨天气,由于雷电串入变频器的电源中,使变频器直流侧的电压检测器动作而跳闸,在这种情况下,通常只须断开变频器电源1min左右,再合上电源,即可复位;另一种情况是变频器驱动大惯性负载,就出现过压现象,因为这种情况下,变频器的减速停止属于再生制动,在停止过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的“泵升现象”,变频器直流侧的电压会超过直流母线的最大电压而跳闸,对于这种故障,一是将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加制动单元;二是将变频器的停止方式设置为自由停车。

5)电机发热,变频器显示过载

对于已经投入运行的变频器如果出现这种故障,就必须检查负载的状况;对于新安装

的变频器如果出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题,如一台新装变频器,其驱动的是一台变频电机,电机额定参数为220V/50Hz,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,由于安装人员没有正确设定变频器的V/F参数,导致电机运行一段时间后转子出现磁饱和,致使电机转速降低,发热而过载。所以在新变频器使用以前,必须设置好该参数,另外使用变频器的无速度传感器矢量控制方式时,没有正确的设置负载电机的额定电压、电流、容量等参数,也会导致电机热过载,还有一种情形是设置的变频器载波率过高时,也会导致电机发热过载,最后一种情形是电气设计者设计变频器常常在低频段工作,而没有考虑到在低频段工作的电机散热变差的问题,致使电机工作一段时间后发热过载,对于这种,需加装散热装置。

结束语

采用变频器作为异步电动机驱动器,尽管采用先进工艺和器件制造出来的新的可靠性非常高,但是如果使用不当或偶然事件也会发生造成变频器的损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障,对技术人员尤为重要。

日立变频器的常见故障及维修对策

日立变频器的常见故障及维修对策 日立,在自动化领域相对于西门子,ABB,三菱等一线品牌来说,还是一个相对比较陌生的品牌,其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像MICRO EH系列以及较大型的EH-150系列PLC,L系列,SJ系列,J系列变频器,以及交流伺服产品等等,在国内还是有一定的使用量。特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置,需要四象限运行的升降装置,以及纺织化纤行业的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。 日立变频器在选型划分上还是比较清晰的,现在市面上正在销售中的变频器包括经济型的L100系列,以及涵盖L100功能的SJ100矢量型变频器,无速度传感器矢量控制的SJ300系列变频器,电梯专用的SJ-300EL系列变频器,风机水泵专用的L300P系列变频器。现在,市场上的几款日立变频器性能稳定,特别是日立具有专利技术的无速度传感器矢量控制,使得日立变频器在低速时的启动特性相当优越。现在的日立变频器在功能应用上也比较丰富,在同类变频器上经常用到的内置PID功能,RS-485通讯功能,16段加减速功能,电机并行运行功能,速度升降功能,参数拷贝功能,三线运行功能等在日立变频器的应用中都能一一找到。特别值得一提的是当两台电机在并行运行时同时采用矢量控制,这对于一般变频器是很难做到的,大家都知道,矢量控制时对于电机的参数要求都非常精确。功率,电流,电压,定转子的阻抗都得非常准确,而两台电机并行运行时恰恰很难做到这一点。这可能也是日立变频器的一个亮点。日立变频器在可选件的应用上相对来说不是很多,在通讯选件上主要有Profibus,Device Net等可选。在抗干扰,抑制高低谐波,射频干扰上,日立变频器还是有多种选件可选,交直流电抗器,RFI滤波器,LCR输出正弦滤波器等都为抑制变频器的对外干扰做了很好的保证。 日立变频器相对于整个变频器市场,占有率可能并不是很高,对于用户来讲碰到故障可以查找解决故障办法的来源更少,以下我们就日立变频器的一些常见故障和大家做一探讨。 2、日立变频器的一些常见故障 2.1 液晶显示器 早期我们在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F 控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的,更换此类电容就能解决问题。 2.2 开关电源 此外,该系列变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏,对变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了,在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在15V左右。如果输出

高压变频器改造

高压变频器用于火力发电厂节能分析报告 第一章概述 国家大力提倡走节约型发展之路,做到珍惜资源、节约能源、保护环境、可持续发展。由于目前国内仍然以燃煤电厂为主,怎样在火力发电厂来落实和贯彻减能、增效的方针政策,大力促进火力发电厂节能是一个值得探讨的问题,而推广应用各种新技术、新工艺、新管理是实现节能的唯一途径。信息、通讯、计算机、智能控制、变频技术的发展,为火力发电厂的高效、节约运作、科学管理,以及过程优化提供了前所未有的手段,进而促进火力发电厂的科学管理和自动化水平的提高。 针对节能工程必须追求合理的投资回报率,下面的报告就是针对火力发电厂在提高用电率方面实施的节能工程的跟踪与效益的分析。 第二章国内火力发电厂能源消耗的分析 据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告披露,中国发电总量的66%消耗在电动机上。且目前电动机装机容量已超过4亿千瓦,高压电机约占一半。而高压电机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机。具体到火力发电厂来说主要有九种风机和水泵:送风机、引风机、一次风机、排粉风机、脱硫系统增压风机、锅炉给水泵、循环水泵、凝结水泵、灰浆泵。 可以说这些设备在火力发电厂中应用极广,种类数量繁多,总装机容量大,而且平均耗电量已占到厂用电的45%左右。 但是泵与风机这些主要耗电设备在我国火力发电厂中普遍存在着“大马拉小车”的现象,大量的能源在终端利用中被白白地浪费掉。浪费的主要原因有以下两点: 1、运行方式技术落后 据调查,目前我国火力发电厂中除少量采用汽动给水泵、液力耦合器及双速电机外,其它水泵和风机基本上都采用定速驱动,阀门式挡板调节。这种定速驱动的泵,在变负荷的情况下,由于采用调节泵出口阀开度(风机则采用调节入口风门开度)的控制方式,达到调节流量得目的,以满足负荷变化的需要。所以在工艺只需小流量的情况下,其泵或风机仍以额定的功率,恒定的速度运转着,特别是在机组低负荷运行时,其入口调节挡板开度很小,引风机所消耗的电功率大部分将被风门节流而消耗掉,能源损失和浪费极大。另外,风机档板执行机构为大力矩电动执行机构,故障较多,风机自动率较低,存在严重的节流损耗。 2、运行实际效率低下 从实际运行效率上来说,在机组变负荷运行时,由于水泵和风机的运行偏离高效点,偏离最优运行区,使运行效率降低。调查显示,我国50MW以上机组锅炉风机运行效率低于70%的占一半以上,低于50%的占1/5左右。这是因为,我国许多大中型泵与风机套用定型产品,由于型谱是分档而设,间隔较大,一般只能套用相近型产品,造成泵与风机的实际运行情况运行效率低,能耗高。同时在设计选型时往往加大保险系数,裕量过大,也是造成运行工况偏离最优区,实际运行情况运行效率低下的原因。 第三章降低能源消耗的技术策略 为了降低上述火力发电厂运行设备的能源消耗,同时提高火力发电厂的发电效率,新建火力发电厂可选用高效辅机和配套设备,做法有二。一是采用液力耦合器、双速电动机、叶片角度可调的轴流式风机等设备;二是采用变频调速装置。尽管采用液力耦合器在一次投资方面具有一定的优势,但液力偶合调速装置除在节能方面比变频调速效果过相差很远以外,还在功率因数、起动性能、运行可靠性、运行维护、调节及控制特性、综合投资及回报等方面有较大差异。因此,现有老的火力发电厂减少能耗最经济,最简单可行的方法就是加装变频调

高压变频器的工作原理和常见故障分析 贾瑟

高压变频器的工作原理和常见故障分析贾瑟 摘要:随着现代科学技术的迅速发展,大量的发电企业正在使用着高压变频器。高压变频器在使用过程中具有显著的节能效果,但也存在一定的潜在安全隐患, 可能会对发电企业的生产活动造成严重影响。基于此,本文先对高压变频器工作 原理进行具体的分析,然后对高压变频器在运行中常见的故障及原因进深入的探讨,以供相关的工作人员参考,希望能给我国发电企业的发展带来一定的贡献。 关键词:高压变频器;工作原理;常见故障;分析 采用交流变频器调速技术对交流电机进行调速,具有节电效果好、调速方便、保护功能完善、组态灵活、可靠性强等很多优点。由于交流变频调速技术的众多 优越性,在发电领域也得到了非常广泛的应用,对电厂内的风机、水泵等大功率 耗能设备实现高压变频器调速改造,已成为公认的节能方案。随着变频器应用范 围的扩大,检修维护工作中遇到的问题也越来越多。因此,本文对此进行分析。 1高压变频器工作原理 高压变频器一般采用目前国际流行的功率单元串联多电平技术,系统为高-高 结构。高压电直接输入变频器,经过变频器内部功率系统整流、逆变后,变频器 直接高压输出至电机,不需要升压变压器等部件。每个功率单元都是一台三相输入、单相输出的脉宽调制型低压变频器,技术可靠,结构和性能完全一致,极大 的提高了高压变频器的可靠性与维护性;采用叠波技术,最大限度的消除了高压 变频器输出电压中的谐波含量,电压波形接近于标准的正弦波,大大改善了变频 器的输出性能,是真正的“无谐波”高压变频器。 变频器一般由以下几个部分组成:制动单元、微处理单元、滤波、整流、逆变、检测单元以及驱动单元等等。它能够按照电动机的具体需求为其提供所需的 电源电压,从而实现调速和节能。此外,大部分变频器都具备多种保护功能,如 过载保护、过电压保护以及过电流保护等。 对于不同电压等级的高压变频系统,一般采用每相5~8个功率单元串联方案。通过主电路图,可以更加直观的了解变压器的副边绕组与功率单元以及各功率单 元之间的电路连接方式:具有相同标号的3组副边绕组,分别向同一功率柜(同 一级)内的三个功率单元供电。第一级内每个功率单元的一个输出端连接在一起 形成星型连接点,另一个输出端则与下一级功率单元的输出端相连,依此方式, 将同一相的所有功率单元串联在一起,便形成了一个星型连接的三相高压电源, 驱动电动机运行。当电网电压为6kV时,变压器的副边输出电压即功率单元的输 入电压为690V,每个功率单元的最高输出电压也为690V,同一相的五个单元串 联后,相电压为690V×5=3450V,由于三相连接成星型,那么线电压便等于 1.732×3450V≈6000V,达到电网电压的水平。功率单元串联后得到的是阶梯正弦 的PWM波形,PWM控制,脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要形状和幅值的波形,这种波形正弦度好,du/dt小,可 减少对电机和电缆的绝缘损坏,无需输出滤波器就可以使输出电缆长度很长,电 动机也不需要降额使用,可直接用于旧设备的改造;同时,电机的谐波损耗也大 大减少,消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和传动部分的机械应力。 通过本相上的5(8)个功率单元输出的SPWM波相叠加后,可得到正弦波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,即使在低速下也能保持很好的波形。电机的谐波

变频器最常见的十大故障

变频器最常见的十大故障 一、过流(OC) 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2实例 (1)一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:首先打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 (2)一台BELTRO-VERT2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,再次将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。 二、过压(OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 (1)实例 一台台安N2系列3.kW变频器在停机时跳“OU”。

分析与维修:首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。 三、欠压(Uu) 欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。 3.1举例 (1)变频器上电跳“Uu” 分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。 (2)一台DANFOSSVLT5004变频器,上电显示正常,但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)。 分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。 四、过热(OH)。 过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。 举例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。 分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控

E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3、 5、 6、7连续、自动换气LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮)X (熄)☆(闪)(三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁16.2对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯(LED1)、化霜灯(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭 4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮自动功能无效时(自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3自动LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1)

变频器常见故障

变频器的常见故障分析 1 引言 在现代工业中,采用变频器控制的电动机系统,有着节能效 果显著、调节控制方便、维护简单、可网络化集中、远程控制、可 与PLC组成自动控制系统等优点。变频器的这些特质使其在电力电 子系统、工业自动控制等领域的应用日益广泛。市场上不同型号规 格变频器的安装、接线、调试各有特点,但主要方法及注意事项基 本一致。本文阐述了变频器的常见故障,并对其进行分析。 2 变频器常见故障分析 2.1 维修的原则:先静后动 静是指不通电状态,动是指通电后的工作状态。检修开始时,要先静下来,不要盲目动手,应多问。例如: 问清是否违反操作规程、出现故障时的现象、是否更改过内部参数等,根据情况对故障 作客观的、大致的分析,再根据变频器显示的故障提示,判断故障 部位。检修时,应先仔细阅读变频器说明书,了解其检修注意事 项。 不要贸然通电,通过眼观、手摸、鼻嗅等先做必要的安全检查,以 免引发新的故障。 (1)检查快熔FU是否烧断; (2)检查线路板上元件引线间有无碰锡、碰线或细金属落在二线 间; (3)检查电容器、整流桥、逆变桥、集成电路等元件有无明显烧坏 的痕迹; (4)检查线路板上是否有水滴(尤其在潮湿环境中使用的变频 器); (5)检查线路板上是否有灰尘。 通过以上检查,可发现变频器是否有短路故障点及元件的炭化熏黑 部位。 2.2 参数设定不当时易碰到的问题 (1)变频器在电机空载时工作正常,但不能带负载启动 这种问题常常出现在恒转矩负载。遇到此类问题时应重点检 查加、减速时间设定或提升转矩设定值。 (2)变频器开始运行,但电机还未启动就过载跳停 如冶金厂一台725kW-6电机,投入运行时,跳停频繁。经检查,偏置频率原设定为3Hz,变频器在到运行指令但未给出调频信 号之前,电机将一直接收3Hz的低频运行指令而无法启动。经测定 该电机的堵转电流达到50A,约为电机额定电流的3倍;变频器过

变频器常见故障及处理

变频器常见故障及处理

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变频器常见故障 (1)变频器驱动电机抖动 在接修一台安川616P C 5-5.5 k W变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是 输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三 相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻 二极管,光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修 复。 (2) 变频器频率上不去 在接修一台普传220V,单相,1. 5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到2 0Hz,此 时第一想到的是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限频率都为60Hz,可见不是参数问题,又怀疑是频率给定方式不对,后改成面板给定频率,变频器最高可运行到 60Hz,由此看来,问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,变频器正常。 (3 )变频器跳过流 在接修一台台安N2系列,4 00V, 3 . 7 kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检 查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示O C 2,首先想到的是 电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱 动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路, 更换后,变频器运行良好。 (4)变频器整流桥二次损坏 在接修一台LG SV030IH-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后, 带负载运行良好。不到一个月,客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。单独检查逆变模块,无不良症状,检查各个端子与地之间也 未发现绝缘不良问题,再仔细检查,发现直流母线回路端子P- P1与N之间的塑料绝缘端子 有炭化迹象,拆开端子查看,果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑,更换损坏端子,变频器恢复正常运行,正常运行已有半年多。 (5 )变频器小电容炸裂 在接修一台三肯S V F 7.5kW变频器时,检测时发现逆变模块损坏,更换模块后,变频器正

日立变频器e故障处理方案

E23故障处理方案 E23.x通常检查程序FFC、L-PCB、P-PCB、检查PV5N的波形 1E23(D105=80)IGBT板上R22损坏 2E23(GA)、E30(IGBT)L-PCB/IGBT上30角 E21、E07、E14不能复位PC3上6角—GA19角0欧姆 PC3上6角—GA19角180欧姆(R17) P-N端螺丝长度短了也会出现 3E23.0FFC损坏/如果D105=00则L-PCB不坏 4通电E23.0(D105=00)(1)FFC的28角有问题 检查:PC4的6—N H电位 PC4的1—N L电位/PC7的1—N L电位 (2)OSC损坏检查J1信号 (3)IGBT板上C17损坏 (4)IGBT板上R2损坏 5只是E23.0(D105=80)检查PC1、2、4、5、6、7、9 只通过R0-T0供电通电后波形图如下: PC5 6pin<-N 闪烁两次(始终高电位)->H PC5 1pin<-L 1[V]闪烁两次(始终是低电位)->L PC6 6pin<-N H(5V) PC6 1pin<-L L PC4 6pin<-N H(5V)-> 闪烁-> L PC4 1pin<-L 平滑-> 闪烁-> 2V PC1 6pin<-N H(5V)-> 闪烁-> H PC1 3pin<-L H(5V) -> 闪烁-> H PC2 4pin<-N H(5V) PC2 1pin<-L H(5V) PC9 6pin<-L H or 3[V] PC9 3pin<-N H(5V) PC7 6pin<-L H(5V) -> 闪烁两次->H PC7 1pin<-N H(5V) -> 闪烁两次->H 6E23.0(D105=80)(1)检查OSC各管脚 (2)R7损坏、PC7-N是L电平(正常是H电位) SJ300-220HFE PC1 6pin L电位(正常H电位)、PC2-6 H电位、PC7-6L电位——损坏R1 检查R1、2、4、5、6、301、302、304、305、306 7E23.0;(d105;00 or 80)通讯故障-> 概率相当高 E23.6;(d105;80)无PWM 响应-> 低 E23.6;()通讯故障-> 概率相当高 E23.4; ()d105;80慢PWM 响应-> 非常低 通讯故障80;GARES,GASCK,GARXD 8E23.0(D105=00)J41松动 9只有R0、T0供电时出现E23.0 (D105=80)AVR 对PV5-N 可能在K1317附近 或者E14.0 ,尤其在IGBT短路时, 有时这些故障信息不出现 10E23.0 下桥臂电压不平衡(D105=80)NG相对+17V, E23.0 不能复位检查门电路或者PWM反馈回路 11E23.3(D105=80)电源板上二极管ZDW损坏 12E23.4 低于10HZ运行正常、高则出现PCU1~PCZ1损坏 故障代码(D105=80)

高压变频器调试方案

高压变频器调试方案 *****发电有限公司 ******年2月

一、试验目的 利用本次#*机组*级检修的机会,完成凝结水泵电机变频器新安装调试工作,并在机组启动进行热态带负荷调试,最终达到变频器投运目的。 二、设备简介 #*机组凝结水泵变频器是随#*机组同期安装的辅机设备,但由于各种原因,使变频器未能够与机组同期投运,因此,借助本次机组D级检修,将该设备遗留问题和安装、调试工作完成,并投入运行。 #*机组凝结水泵变频器是由东方日立(成都)电控设备有限公司提供的产品,产品型号HIVECTOL--HVI,此变频器系统安装在#*机0米,由8面柜子组成,其中控制柜1面(PLC装置),变频单元柜2面,变压器柜1面,旁通柜4面;产品说明书中要求,变频器柜与电机之间的电缆距离限制在500米以内,单台设备运行中产生的热量约108kW(总空气流量应不小于40000m3/h),因此变频器室内安装有空调系统。 (一)电气一次系统接线图: (二)功能说明: 1.QS1、QS2、QS3、QS4为单刀闸隔离开关;

2.QF1、QF2、QF3、QF4为真空断路器; 3.KM1、KM2为真空接触器。 (三)联锁关系说明: 1.QF1与QF2互相闭锁,即QF1合上后,QF2被闭锁不能合闸。 2.KM1与KM2互相闭锁,即KM1合上后,KM2被闭锁不能合闸。 3.QF1与KM1互相联锁,即只有KM1合上后,QF1才能允许合。 4.QF2与KM2相互联锁,即只有KM2合上后,QF2才能允许合。 5.QS1、QS3与QF1、KM1联锁,即QS1、QS3断开时,QF1、KM1合不上。6.QS2、QS4与QF2、KM2联锁,即QS2、QS4断开时,QF2、KM2合不上。(四)工频与变频切换过程说明: 变频装置就绪,合上QF1、KM1,此时A凝泵电机处于变频运行状态;需要切换到B凝泵电机变频运行时,应先断开KM1,再断开QF1,然后合上QF3,此时A凝泵电机处于工频运行状态;若此时B凝泵电机处于工频运行状态,则先断开QF4,再合上QF2、KM2,此时B凝泵电机改变为变频运行状态。 三、试验前的检查、准备 1.查A、B凝泵电源侧开关在解备状态; 2.查就地变频器室的开关QF1、QF2、QF3、QF4、QS1、QS2、QS3、QS4、KM1、KM2均在断开位置。 3.分别测量6kV工作5A、5B段至变频器柜内电缆绝缘,验收合格; 4.各开关、真空接触器、刀闸的检修、试验合格,验收通过。 5.将A、B凝泵电机侧电缆接线拆开,分别测量变频器柜至A、B凝泵电机侧绝缘,验收合格。 6.变频器柜及有关柜子清洁,各接线接头紧固不松动,安全距离合格。 7.变频柜及有关柜子的一次、二次接地线检查合格。 8.核对变频器柜内接线与图纸相符,线号清晰,电缆孔洞封堵严密。 9.试验仪器:由厂家提供,检修单位配合接线和试验。 10.准备同频率的对讲机一对,方便与控制室的联系和就地联系。 11.准备调试需要的图纸、资料一套,记录本、计算器等。

西门子440变频器常见故障

一般来说,当你拿到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。 具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明模块损坏。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。 如果以上测量结果表明模块基本没问题,可以上电观察。 1)上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。 2)上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题。 换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的。 3)有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。 4)上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。 但也有个别问题出在电源板上。 例如:重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM440-200kW变频器,由于负载惯量较大,启动转距大,设备启动时频率只能上升到5Hz左右就再也上不去,并且报警[F0001]。客户要求到现场服务,我当时考虑认为:作为变频器本身是没有问题的,问题是客户参数设置不当,用矢量控制方式,再正确设定电机的参数/模型就可以解决问题。又过了两天客户来电告诉我变频器已经坏了,故障现象是上电显示[-----]。经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问题造成的,因为用户在安装的过程中没有严格遵循EMC规范,强弱电没有分开布线、接地不良并且没有使用屏蔽线,致使主控板的I/O口被烧毁。后来,我申请了维修服务,SFAE 的工程师去现场维修,更换了一块主控板问题解决了。 5)上电后显示正常,一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。 还有一些特殊故障(不常见但有一些普遍意义,可以举一反三,希望达到抛砖引玉的效果),例如:

变频器常见故障及处理

变频器常见故障 (1) 变频器驱动电机抖动 在接修一台安川616PC5-5、5kW变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应就是输出电压不平衡、在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修复。 (2) 变频器频率上不去 在接修一台普传220V,单相,1、5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到20Hz,此时第一想到的就是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限频率都为60Hz,可见不就是参数问题,又怀疑就是频率给定方式不对,后改成面板给定频率,变频器最高可运行到60Hz,由此瞧来,问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,变频器正常。 (3) 变频器跳过流 在接修一台台安N2系列,400V,3、7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的就是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于就是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。 (4) 变频器整流桥二次损坏 在接修一台LG SV030IH-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后,带负载运行良好。不到一个月,客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。单独检查逆变模块,无不良症状,检查各个端子与地之间也未发现绝缘不良问题,再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆开端子查瞧,果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑,更换损坏端子,变频器恢复正常运行,正常运行已有半年多。 (5) 变频器小电容炸裂 在接修一台三肯SVF7、5kW变频器时,检测时发现逆变模块损坏,更换模块后,变频器正常运行。由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,且该台机器使用年限较长,决定对它进行除尘及更换老化器件的维护。以提高其使用寿命,器件更换后,给变频器通电,上电一瞬

变频器常见故障分析与处理

变频器常见故障分析与处理 本系列变频器具有过流、过热、过载、欠压多种保护功能。当发生故障时,变频器就会立即报警跳开,LED监视器上显示相应的故障类型,并且电动机自动停止转动。当排除故障后,按“STOP”键或输入控制电路端子复位命令,即能解除报警跳开状态。 故障代码表: 一过压:分别为加速时过电压(E002)、定速时过电压(E003)、停止时过电压(E00A)、减速时过电压(E00B) 分析:E002、E003、E00A、E00B故障出现的直接原因就是变频器本身检测到的电压过高。

而出现E002、E003、E00A根本原因有三个:1)外部实际电网电压过高,处理方法:降低电网电压(可采用稳压电源)。2)变频器检测到的电压(U)比外部实际的高,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123)。3)能量反馈,电机实际转速高于变频器输出(即电机被拖动);处理方法:去除电机拖动现象或加能耗电阻。4)变频器内部电压检测电路有故障,与办事处联系维修。 出现E00B则与下列几个因素有关:减速时间、制动器(制动电阻或制动单元)、负载惯性 减速时间过短会使变频器在减速过程中产生反馈电压(减速时间越短同样的负载产生的反馈电压越大),如果没有制动器或制动器过小,那就无法消耗这部分多余的电压,当电压高到一定值时(460)就会跳E00B报警,而负载惯性越大同样的减速时间产生的反馈电压就越高。所以,应适当的加长减速时间。 二欠压:E001 出现E001故障报警的原因有: 1)外部电网电压异常(缺相、三相不平衡、电压过低); 2)有大容量负载在同一线运行,处理方法:另选电源; 3)变频器检测到的电压(U)比实际低,处理方法:重新检测电压(进入内部参数b123); 4)变频器内部故障,继电器没吸合(现象是带负载时跳)。处理方法:检查继电器接口是否接触良好;否,则为变频器内部电压检测电路故障,与办事处联系。 三过流:分别为加速时过电流(E004)、定速时过电流(E005)、减速时过电流(E006)出现这三类故障的原因有: 1)电机连接端子相间短路,处理方法:检查输出线路及负载; 2)负载突变或过重,处理方法:减小线路负载,检查变频器与电机搭配是否适当; 3)加速时间过短,处理方法:加长加速时间;

高压变频器常见故障的排除

高压变频器常见故障的排除 摘要:针对高压变频系统构成庞大、元器件较多,运行中经常出现故障的问题,分析输入电源、输出回路、调制板回路、外部通信、冷却相关回路、输入变压器 温度相关回路、系统I/O相关回路、单元旁路相关回路等引起的故障,介绍故 障实例和防范措施,力求减少变频器故障的发生。 关键词:高压变频器;常见故障;维护 1、概述 大唐河北发电有限公司马头热电分公司(简称“马头电厂”)安装有2台22 0MW,2台300MW国产燃煤机组,目前总装机容量为1040MW。目前,已完成4号岸边泵,7号锅炉甲吸风机、7号锅炉乙吸风机、8号锅炉甲吸风机、8号锅炉乙吸风机、8号锅炉甲送风机、8号锅炉乙送风机、8号机组甲复水泵 高压变频器的改造;9号机组凝结水泵、10号机组凝结水泵变频器为机组投运 时新安装设备。其中,9、10号机组凝结水泵采用哈尔滨九州电气股份有限公 司生产JZE系列变频器;7号锅炉吸风机、送风机采用西门子罗宾康变频器; 8号锅炉吸风机、送风机2014年改造前采用罗宾康变频器,改造后采用西门 子罗宾康变频器;4号岸边泵采用罗宾康变频器。 这些高压变频器的投入使用,取得了显著的节能降耗效果,但由于高压变频 系统构成庞大,元器件较多,在运行中经常会出现故障,导致变频器跳闸,从而 对机组的安全稳定运行造成不利影响。 2、输入电网电源引起的故障 2.2故障介绍 此类故障包括,输入缺相、输入接地、输入过压、输入欠压、输入单循环、 输入相不平衡。这类缺陷在运行中出现的较少,而且如果出现时比较容易查找。 故障时可重点检查输入侧熔断器和连接线,用示波器测试三相输入电压,以判断 输入侧电压是否存在问题。 2.2实例分析 2010年5月19日,马头电厂8号锅炉乙吸风机变频器故障,乙吸风机 变频器颜色由红变灰,就地UPS装置报警,冷却风机停运。经检查测试为装置 浪涌吸收器损坏导致电源保险熔断。为此,更换了浪涌吸收器。浪涌吸收器是抑 制雷击浪涌电压,电源投入时异常的电压波形会导致变频器内部的浪涌吸收器损坏。 2.3防范措施 电源电压容许波动范围为+10%、-15%,过高电压的输入会导致变频 器损坏。监测变频器输入电源电压尤为重要,应保证变频器在运行时电源电压波 动在允许范围内。设备检修时可重点检查电源输入侧接线紧固情况,并在变频器 传动试验时用示波器测试三相输入电压,观察电源波形是否正常。 3、电机/输出回路引起的故障 3.1故障介绍 此类故障包括,超速故障、输出接地故障、电机热过载故障、电机过压故障、变频器瞬时过流故障、欠载故障、输出相不平衡、输出相开路、最小转速跳闸、 变频器损耗过大、CPU温度故障、A/D硬件故障等。这类缺陷中较常出现的 为变频器瞬时过流故障。 3.2实例分析

变频器常见故障代码及处理实例

一、过流(OC) 过流是变频器报警最为频繁的现象。 1.1现象 (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。 1.2 实例 (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC” 分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。 分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。 二、过压(OU) 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 2.1 实例 一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。 分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。 三、欠压(Uu) 欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。 3.1 举例 (1) 一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。 分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触

东方日立变频器故障分析及处理

高压变频器故障诊断及故障处理 一、故障诊断及处理: 一、功率单元故障有:过压、缺相、过热、驱动、通信(通信故障有上行通信故障,下行通信故障); 轻故障有过压,过热单元可以旁通运行,缺相变频器只报警不旁通可以继续使用。重故障有驱动,通行故障。如出现驱动及通信故障变频器发重故障跳高压。 1、过压故障原因:一、降速时间过短。二、网侧电压过高(提供变频器高压电源侧电压过高,可以通过更换变频器变压器的中性点接头);三、共管方式运行出现强风情况容易出现过压。 2、缺相:一、单元输入熔断器熔断,二、变压器输入缺相、三、功率单元输入整流桥问题、四、单元控制板问题; 3、过热:一、变频器房间温度过高,二、功率单元测温元件问题,三、单元柜过滤网堵塞, 4、单元柜冷却风机出力不足或者有故障; 4、驱动:驱动分启动时报驱动故障,运行中报驱动故障; 启动时报驱动故障:一、变频器带负载启动IGBT过流,二、功率单元故障(驱动板故障); 运行中报驱动故障:一、功率单元故障(驱动板故障),二、电机故障,电机开路(同时报出几个单元驱动故障情况); 5、通信故障:单元上行通信故障,单元下行通行故障; 单元上行通信故障:一、功率单元故障(控制板问题),二、单元输入熔断器熔断,三、单元内部保险管熔断,四、光纤插头松动或者有积灰问题;五、控制柜内的光通子板有有问题(插接松动);五、光纤是否有损坏;六、乱报单元直流母线过压及功率单元过热故障,判断为光通母板问题。7、功能号参数恢复到出厂值。 单元下行通信故障:一、功率单元故障,二、控制柜的光通子板问题;三、光纤是否有损坏; 出现该故障后可以给变频器充电观察功率单元是否带电正常(同其它单元对比),并观察光通子板是否正常(查看光通子板的指示灯同其它对比); 备注:如果变频器无规则的报单元通信故障,检查端子板上的带电指示灯是否

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