库_鄯输油管道清管工艺及清管工具的改进

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

石油工程建设2007年10月

姜海斌,邹永胜,刘图征,慕进良,刘小龙,霍晓莉

(中国石油管道公司塔里木输油气分公司,新疆库尔勒

841000)

摘要:介绍了库尔勒—鄯善输油管道自投产以来的清管作业情况,针对现场实际情况,对清管

工艺和清管工具进行了改进,包括对清管顺序的改进、清管混油头到达各站时进行相关流程切换、在减压站正输流程上加装过滤器,取消原清管器骨架上的开孔,制作专用清管工具等。改进后的清管工艺及清管工具更适合于清管的实际需要,提高了清管作业的安全性和效率。关键词:输油管道;清管工艺;清管工具;改进中图分类号:TE973

文献标识码:B

文章编号:1001-2206(2007)05-0072-03

库—鄯输油管道清管工艺及清管工具的改进

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!"

1库—鄯管道简介

库尔勒—鄯善输油管道全长476km,沿途设

有库尔勒输油站、马兰中间清管站、觉罗塔格减压站、鄯善末站等4座站场,各站间距见表1。自

1997年7月1日库—鄯输油管道投产以来,共进行了14次清管作业。随着清管次数的增加及清管

经验的积累,对库—鄯输油管道的清管工艺及清管工具进行了一些改进,使清管作业更加规范、安全和有效。

2清管工艺的改进

库—鄯输油管道是一条长距离、大落差、常温

输送原油管道,针对历次清管的实际情况,对清管工艺进行了改进,使之更加适应于库—鄯管道的实际情况。

2.1

清管顺序的改进

管输原油结蜡所受影响因素很多,如管内壁粗

糙度、排量、油流速度、管输油品物性、油壁温差等。在排除其他影响因素的情况下,影响管道结蜡的主要因素就是油壁温差。对于常温输送管道,库尔勒输油站出站至马兰清管站管段的油壁温差最大,此段管道的结蜡情况最严重。历次清管作业也

证明了这一点。针对这种情况,对清管顺序进行适当调整,对库尔勒站至马兰清管站之间管道先发球清管一次,然后再按照正常的顺序进行清管,这样可以较彻底地清除管道内的结蜡。

2.2清管混油头到达各站时进行相关流程切换库—鄯管道减压站设有3座减压阀(工艺编号

PV-1001、PV-1002、PV-1003),是库—鄯管道正

常输油的核心设备,其内部结构非常精细,对介质的要求较高,其中两个减压阀为三层笼筒式结构,一个减压阀为迷宫叠片式结构,污物很难通过,极易发生阻塞。

在清管过程中,由于大量蜡等重组分随油流前进,对减压阀造成严重影响,曾经出现过减压阀严重堵塞、库—鄯管道水击泄放的情况。减压阀一旦发生堵塞,进站压力在短时间内急剧上升,导致超压,极易诱发水击事故,严重危及设备安全。减压阀阻塞后不易检修,解堵工作量极大,并会导致水击泄压阀等部分设备损坏,严重影响输油生产。为此从库—鄯管道第4次清管作业后,历次清管作业时在混油头到达减压站时进行流程切换,由正输流程切换至减压阀旁通线流程,以确保减压阀不被堵塞。减压站工艺流程见图1。

同时,鄯善末站进站有背压调节阀,为确保此阀及鄯善末站运行安全,在混油头到达鄯善末站时也进行流程切换,由正输流程切换至背压调节阀旁通线流程。

表1

库—鄯管道各站间距

地点库尔勒输油站

马兰中间站

高点

觉罗塔格减压站

低点

鄯善末站

里程/km0.000153.24268.606339.50377.662476高程/m

995.64

1250.61560.2

808.9

-99.3

805.3

72

第33卷第5期2.3减压站正输流程上加装过滤器

在库—鄯管道投产初期,因原设计中对减压站

正输流程未设计过滤器,使减压阀在投产初期堵塞较严重。针对这种情况,在减压站正输流程上加装了过滤器,以减少蜡块等杂质对减压阀运行的影响。

2.4清管作业的工艺参数控制

为确保清管作业顺利有序进行,应对清管过程

中的工艺参数进行严格的规定,如在清管作业方案中对管道输油量、各站进出站压力、各关键点参数、减压阀前后差压、输油泵转速等进行明确的规定,并在清管过程中尽量保持管道平稳运行,除特殊情况,一般不对管道的运行参数做大的调整。同时为防止二次沉积,制定了保证管道持续平稳运行的措施。

3清管工具的改进3.1清管器改进3.1.1改造原因

原清管器刮蜡板分前后两组,每组装有2片刮蜡板及1块支撑板,由骨架整体固定。原清管器带有泄流孔,如图2所示,介质流向如图2中箭头所示。

设计泄流孔的目的是防止蜡质在清管器前淤积,形成蜡柱,而在库—鄯管道前6次清管作业过

程中发现,清管器发出一段时间后,泄流孔完全堵塞,泄流不复存在,在清管器前依然可形成蜡柱或大的蜡块,给历次清管带来风险。

究其原因可以发现,原清管器存在结构上的缺陷,清管器在管道内运行时,前刮蜡板组刮下的蜡质可受到泄流孔油流的冲击,蜡质不会大量聚集,相对清管器前移,形成混油头带走,但后刮蜡板组刮下的蜡质受前刮蜡板组阻挡,前后刮蜡板组之间的蜡质无处排放,蜡块过大不能被油流带走,反而通过骨架中间的泄流孔进入骨架内流道,积满蜡质后,将泄流孔堵塞,使清管器失去泄流作用,最终在清管器前仍可形成蜡柱或大的蜡块,极易导致过滤器及减压阀堵塞。

综上所述,清管器清蜡主要依靠前刮蜡板组,

图1减压站工艺流程示意

XV-1102

021-R-021

TP021A

XV-1105

1108

PSV-11011112

PSV-1201

1212

021-L-021XV-1202

1208

XV-1205

TP021B

1215

XV-1201

去鄯善末站

PT1201

马兰站来油XV-1001XV-1002XV-1101

1119

1120

1113

XV-1103

PSV-1001PSV-1002

1121

1122

LD

LD

FT1001I-1

300

FSH1051

130313021301PV-1003

PV-1002PV-1001XV-1005

XV-1004XV-1003300

PT1003

ET1201

021-P-021

021-V-021

1213

XV-1203

图2

未改造的清管器示意

刮蜡板

刮蜡板油流

油流油流油流

泄流孔

油流

泄流孔油流

油流

姜海斌等:库—鄯输油管道清管工艺及清管工具的改进

73

相关文档
最新文档