以天然气为介质还原蒸汽转化催化剂

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

由表 2可以看出, 转化催化剂已具有较好活性, 天然气进入后, 立即进行反应, 而且, 因为脱碳系统 O和 C O 的切入, 循环气中 C 2 基本脱除。 装置正常生产后, 将使用氢气和天然气还原转 化催化剂的转化气分析数据进行对比, 结果见表 3 。
表3 氢气和天然气还原转化催化剂的转化气分析数据对比 T a b l e 3 A n a l y s i s r e s u l t s f o rr e d u c t i o nu s i n gh y d r o g e na n dn a t u r a l g a s ( H ) / % φ 2 氢气还原 转化气样 1 转化气样 2 转化气样 3 转化气样 4 7 5 . 4 7 7 5 . 9 7 7 7 . 9 7 7 7 . 5 1 天然气还原 7 8 . 5 6 7 8 . 9 4 7 9 . 4 5 7 8 . 9 0 ( C O ) / % φ 氢气还原 1 0 . 1 0 1 0 . 4 7 9 . 7 7 9 . 6 2 天然气还原 7 . 6 2 8 . 1 8 9 . 3 6 9 . 3 8 ( C O ) / % φ 2 氢气还原 1 3 . 4 6 1 3 . 5 3 1 1 . 4 0 1 1 . 9 4 天然气还原 1 3 . 0 0 1 1 . 6 6 1 0 . 6 0 1 1 . 1 4 ( C H ) / % φ 4 氢气还原 0 . 9 7 1 . 7 5 0 . 8 6 0 . 9 3 天然气还原 1 . 0 2 1 . 2 2 0 . 5 9 0 . 5 8
收稿日期: 2 0 0 9- 0 6- 0 5 ; 修回日期: 2 0 1 0- 0 2- 0 1 作者简介: 李道斌, 男, 1 9 6 5年生, 工程师, 荆门分公司生产处工作, 从事化工三剂管理。 通讯联系人: 张利文, 男, 1 9 6 5年生, 工程师, 从事制氢工作。
2 0 1 0年第 2期 李道斌等: 以天然气为介质还原蒸汽转化催化剂
4 3 - 1 < 1 3 0℃) 或液态烃为原料, 生产能力3 × 1 0 m ·h ,
1 转化催化剂
转化催化剂使用 Z 4 1 7 / Z 4 1 8型催化剂组合, 由 山东齐鲁科力公司研制生产, 其物化性能见表 1 。
表1 Z 4 1 7 / Z 4 1 8型催化剂的物化性能 T a b l e 1 P h y s i c o c h e mi c a l p r o p e r t i e s o f Z 4 1 7 / Z 4 1 8 s t e a mr e f o r mi n gc a t a l y s t s 形状 尺寸 / m m 颜色( 氧化态) - 1 堆积密度 / k g ·L 破碎强度 / N w ( N i O ) / % w ( K O ) / % 2 w ( 载体) / % Z 4 1 7 Z 4 1 8 四孔圆柱状 四孔圆柱状 1 6× 4× ( 6~ 8 ) 1 6× 4× ( 1 6~ 1 6 . 5 ) 灰黑色 浅灰( 绿) 色 1 . 0~ 1 . 2 5 0 . 9 5~ 1 . 1 5 > 2 0 0 > 4 0 0 6 . 0 0 . 0 ≥1 ≥1 6± 1 . 0 — 复杂混合物 铝酸钙
表2 转化装置各部位气体分析数据 T a b l e 2 G a s a n a l y s i s r e s u l t s a t d i f f e r e n t l o c a t i o n i nt h er e f o r mi n gs y s t e m ( H ) / % φ ( C O ) / % φ ( C H ) / % φ ( C O ) / % φ 2 2 4 转化气 中变气 低变气 粗氢气 7 8 . 3 7 9 . 7 3 8 2 . 9 3 8 9 . 6 5 7 . 4 2 0 . 8 3 0 . 0 8 0 1 2 . 5 5 1 7 . 7 2 1 0 . 1 1 0 . 2 2 1 . 7 3 1 . 7 2 0 . 7 3 0 . 2 4
因属紧急停车, 中变和低变进行保温保压, 为减 少开车循环过程转化炉出口温度对中变床层温度的 3 0℃ 以上 冲击, 要求中压蒸汽发生器出口温度达 2 时, 将中变切入循环系统, 同时, 为了吸收天然气还 原过程中产生的 C O , 将吸收塔也切入循环系统。 2 天然气中含有少量 H S , 使用天然气前, 须将脱 2 硫反应器切入系统。装置紧急停车后, 脱硫反应器 含有大量焦化干气, 为防止脱硫反应器内的焦化干 气进入转化炉造成催化剂结炭, 转化炉通入蒸汽后, 将加氢及脱硫反应器切入循环系统, 进行原料预热 炉点火升温。 转化催化剂床层下部温度达 6 5 0℃ 时, 天然气 引入循环系统, 对转化催化剂进行还原, 控制天然气 3 - 1 配入量约 3 0 0m ·h , 间断配入, 循环气分析每小 时 1次, 根据循环气中的氢含量调节天然气配入量, 但转化炉入口甲烷含量保持 < 1 0 %。 随着天然气的不断裂解, 循环气中的氢含量逐 渐增加, 转化床层温度达 8 0 0℃, 恒温结束, 循环气 氢含量达6 0 % 以上且转化炉出口循环气无明显氢
采用以氨基乙酸为活化剂的化学吸收法脱除 C O 2 和甲烷化反应工艺, 生产纯度为 9 5 %以上的氢气供加 氢装置使用。2 0 0 2年 7月进行焦化干气制氢工艺改
3 - 1 造, 实现了以焦化干气为原料加工负荷 4 5 2 0m ·h , 4 3 - 1
1 0 m ·h 。2 0 0 8年 2月引入 单台转化炉产氢 2× 天然气为制氢原料, 现装置使用原料气为焦化干气、 天然气、 轻油及重整拔头油。 2 0 0 8年 7月, 因转化炉管法兰泄漏, 制氢装置 紧急停车, 只通入蒸汽吹扫( 1 0~ 1 5 )m i n 。在开工 生产过程中, 直接使用天然气还原转化催化剂。
李道斌,张利文
( 中国石化荆门分公司, 湖北 荆门 4 4 8 0 0 2 ) 摘 要: 介绍了在中国石化荆门分公司制氢装置采用天然气还原 Z 4 1 7 / Z 4 1 8型转化催化剂工业应 用的成功经验, 并对使用天然气作为还原介质的操作要点进行说明。结果表明, 使用天然气作为还 4 1 7 / Z 4 1 8型转化催化剂介质, 必须在建立系统循环的基础上进行, 通过系统循环, 保证转化催 原Z 化剂还原所需要的氢气, 使转化催化剂得到完全还原。 关键词: 石油化学工程; 天然气; 催化剂还原;蒸汽转化催化剂 d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 8 1 1 4 3 . 2 0 1 0 . 0 2 . 0 1 0 中图分类号: T Q 4 2 6 . 9 5 ; T E 6 2 4 . 4 文献标识码: A 文章编号: 1 0 0 8 1 1 4 3 ( 2 0 1 0 ) 0 2 0 0 4 2 0 3
R e d u c t i o no f s t e a mr e f o r mi n gc a t a l y s t b yn a t u r a l g a s
L I D a o b i n ,Z H A N GL i w e n
( S i n o p e cJ i n g m e nC o m p a n y ,J i n g m e n4 4 8 0 0 2 ,H u b e i ,C h i n a ) A b s t r a c t :T h ee x p e r i e n c eo f S i n o p e cJ i n g m e nC o m p a n yi nr e d u c t i o no f s t e a mr e f o r m i n gc a t a l y s t u s i n g n a t u r a l g a s a s t h e r e d u c i n g m e d i u ma t a h y d r o g e np l a n t a s w e l l a s t h e o p e r a t i n g t i p s w e r e d e s c r i b e d .T h e k e yt os u c c e s s f u l r e d u c t i o no f Z 4 1 7 / Z 4 1 8r e f o r m i n g c a t a l y s t w a s a r e c i r c u l a t i o ns y s t e m , w h i c he n s u r e da n a p p r o p r i a t eh y d r o g e nc o n t e n t r e q u i r e db yt h er e d u c t i o np r o c e s s . K e yw o r d s : p e t r o c h e m i c a l t e c h n o l o g y ;n a t u r a l g a s ;c a t a l y s t r e d u c t i o n ;s t e a mr e f o r m i n gc a t a l y s t d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 8 1 1 4 3 . 2 0 1 0 . 0 2 . 0 1 0 C L Cn u m b e r : T Q 4 2 6 . 9 5 ; T E 6 2 4 . 4 D o c u m e n t c o d e : A A r t i c l e I D : 1 0 0 8 1 1 4 3 ( 2 0 1 0 ) 0 2 0 0 4 2 0 3 中国石化荆门分公司制氢装置 1 9 7 2 年建成, 1 9 7 4 年5 月开工生产。装置初设计以常压直馏汽油( 干点
将系统 3 . 5M P a 蒸汽引入装置排水, 转化床层 低点温度达 2 5 0℃ 和高点 3 5 0℃ 时, 引蒸汽进入转
- 1 化炉, 进炉蒸汽流量控制在( 4~ 5 )t ·h 。
耗时, 转化催化剂还原结束。转化催化剂还原合格 后, 逐步提高工业氢出装置压力至正常操作压力, 生 产的气体放空。提高转化炉进口原料量, 切入低变 和甲烷化, 工业气合格后, 开启工业气出装置阀门, 对外供氢。 转化催化剂还原完毕, 转化装置各部位气体分 。 析数据见表 2
4 3 百度文库
2 天然气还原转化催化剂
转化炉操作条件: 转化炉入口温度( 4 8 0 ~ 5 0 0 )℃, 出口温度( 7 8 0 ~ 8 0 0 )℃, 水碳比 4~ 5 , 转化炉出口气 体残余甲烷 < 3 . 5 %。 催化剂装填量: 炉管内上段装填 Z 4 1 7型和下段
Z 4 1 8型催化剂装填高度比为 1 ∶ 1 , 每炉装填 Z 4 1 7型 催化剂 6t , Z 4 1 8型催化剂 5 . 6t 。 转化系统气密置换合格后, 按如下流程建立氮 气循环, 开启锅炉给水泵向中压蒸汽发生器汽包进 水, 建立汽包液位 8 0 %, 开启锅炉强制循环泵建立 炉水循环。
2 0 1 0年 2月 工业催化 F e b . 2 0 1 0 第1 8卷 第 2期 I N D U S T R I A LC A T A L Y S I S V o l . 1 8 N o . 2
石油化工与催化
以天然气为介质还原蒸汽转化催化剂
4 4 工 业 催 化 2 0 1 0年第 2期 从表 3可以看出, 使用氢气和天然气作还原介 质, 还原转化催化剂效果相同, 转化催化剂均具有良 好活性。 原介质, 是在装置紧急停车时实施, 紧急停车过程中, 转化催化剂在停止进料后, 只通入蒸汽吹扫( 1 0~ )m i n , 催化剂活性并没有完全被钝化, 还存在部 1 5 分活性, 天然气进入转化炉后, 即产生裂解, 使循环 气中的氢浓度增加, 促进转化催化剂还原。 ( 3 )在转化炉配入少量蒸汽前提下, 天然气可 作为 Z 4 1 7 / Z 4 1 8型转化催化剂还原介质, 还原效果 同使用氢气还原完全相同, 不会造成转化催化剂结 炭, 也不会影响转化催化剂活性。
相关文档
最新文档