铁水预处理脱磷技术

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铁水预处理脱磷技术

一铁水预处理脱磷的意义、背景、基本情况

1.1磷是绝大多数钢种中的有害元素,容易在晶界偏析,引起钢的低温脆性和回火脆性。近年来, 随着科学技术的迅速发展, 用户对钢质量的要求不断提高。例如, 对于低温用钢、海洋用钢、抗氢致裂纹钢和部分厚板用钢,除了要求极低的硫含量以外, 也要求钢中的磷含量< 0.101 %或0.1005 %。

此外, 为了降低氧气转炉钢的生产成本和实行少渣炼钢, 也要求铁水磷含量

<0.1015 %。因此, 80 年代以来许多冶金工作者致力于研究铁水的预处理脱磷问题, 开发了各种处理方法。

铁水预脱磷处理可以分为氧化脱磷和还原脱磷,目前,各钢厂普遍采用氧化脱磷工艺。脱磷方法根据脱磷剂不同分为SARP法、铁水罐法、ORP法、转炉法和NRP 法等。常用的两类: 一种是在盛铁水的铁水包或鱼雷车中进行脱磷; 另一种是在转炉内进行铁水脱磷预处理。这两种方法在工业上均得到了实际应用。

1.2在铁水预处理脱磷发展初期,是有许多专家学者持反对意见的。其原因如前所述,转炉具有较好的脱磷条件,铁水脱磷多一个工艺环节没有必要。但是后来实行的结果证明,实行铁水预处理脱磷具有一系列优点。

(1)降低铁水中的磷含量,减轻转炉负担,缩短转炉冶炼周期,提高转炉产量。同时可以减少转炉渣量,节省转炉造渣成本。

(2)可以冶炼低磷钢种,提高钢种规格,提高钢的质量。

(3)可以使高炉原料放宽,特别是可以使用磷含量高的铁矿石。这对于当前优质铁矿石资源越来越紧张、价格越来越高的形势下,更具有实际且重要的意义。

1.3铁水预处理脱磷的粉剂为:CaO42%-Fe2O346%-CaF212%。这一配比使最基本的配比,一般情况下还加入Al2O3,以减少CaF2的用量,此时的配比为:CaO40%-Fe2O344%-Al2O310%-CaF26%。用量大约为吨铁水35公斤。

铁水预处理脱磷在鱼雷罐车或铁水包内进行,用浸入式喷枪喷吹粉剂,载气是空气或富氧空气,脱磷过程中伴随着一定的温降,加上脱硫时的温降使铁水降温的幅度较大,如铁水的温度低于某一温度时,影响转炉的吹炼。这是铁水预处理过程中需要重视的问题。解决的办法之一是缩短吹炼时间、增加氧气的用量,在采用钝化石灰后,使喷吹比较顺利,可以缩短处理时间。

铁水预处理脱磷过程中会形成大量的渣,这些渣进入转炉会影响转炉的造渣和冶炼,所以必须设立扒渣站。

铁水预处理脱硅、脱磷是氧化的过程,脱硅脱磷后铁液中C、Si、Mn含量大幅度降低,特别是铁水中的硅已氧化完。这给转炉冶炼带来一定的困难,因为转炉造渣需要一定量的酸性物质SiO2,才能使加进去的渣料主要是CaO快速溶解。现在经过铁水预处理之后,转炉的功能由原来主要是脱磷脱碳变为主要是脱碳,转炉的功能简化了,吹炼时间缩短了,渣量减少了。这可以提高生产效率,对环保也有利。

二铁水预处理脱磷过程

2.1脱磷反应热力学分析

(1)铁水脱磷反应式:C参与反应

分子反应式: 2[P]+5(FeO)+3(CaO)=(Ca3P2O8)

离子反应式:2[P]+5(Fe2+)+8(O2-)=2(PO43-)+5[Fe]

(FeO)+[C]=[Fe]+{CO}

特点:①粉剂中必须含有氧化性物质(氧化铁)、碱性物质(氧化钙)、溶剂(氟化钙);

②碳、硅、锰参与反应消耗氧,溶剂中FeO含量应比较高;

③碳提高磷活度系数;

④产生CO有搅拌作用。

2.2 在鱼雷车或铁水包中进行铁水脱磷预处理

1982 年9 月, 日本新日铁君津厂开发和使用了石灰系熔剂精炼的最佳精炼工

艺(ORP) , 其工艺过程简述如下: 在高炉出铁沟加入铁鳞进行脱硅处理后, 铁水流入鱼雷车内并与其中的脱磷渣混合, 在渣与铁分离后进行扒渣, 然后向鱼雷车中喷入石灰系熔剂进行脱磷脱硫处理, 最后铁水加入转炉后进行脱碳升温。采用这种工艺, 处理前铁水温度为1350 ℃, 处理时间为25min。

其他厂家如日本川崎千叶厂和水岛厂、日本钢管京滨厂(在铁水包内) 等也采用了与之类似的方法处理铁水。应该指出, 采用这种方法由于脱磷过程中的温降较大, 通常需要吹氧来补偿温降, 川崎水岛厂经研究,采用了用氧气喷吹脱磷剂的工艺。

国内某厂引进了在鱼雷车中进行脱硅、脱磷、脱硫处理的工艺, 试生产中发现的问题比较多, 主要有温降较大、吹氧补偿温降时喷溅又特别严重、鱼雷车的铁水装入量少、处理时间长而影响生产顺行等, 应用情况不理想。

日本住友金属鹿岛厂开发了“住友碱精炼法” (SARP) , 其工艺过程为: 铁水流入鱼雷车后, 先喷吹烧结矿粉进行脱硅处理,用吸渣法排除渣后, 喷入苏打粉脱磷脱硫,处理后铁水[ P ] ≤0.101 % , [ S ] ≤0.1003 %。这种方法的效率高, 生产低磷钢时精炼成本较低, 但缺点是在处理过程中产生大量烟雾, 钠的损失大且会污染环境, 没有得到大规模推广使用。

2.3 国内外用转炉进行铁水脱磷预处理的工艺

2.3.1由于在鱼雷车和铁水包中脱磷存在一些问题, 许多厂家纷纷研究在转炉

内进行脱磷的预处理方法, 最早的是日本神户制钢神户厂采用的H 炉, 随后新日铁、住友、日本钢管也纷纷采用了这一技术。

神户制钢的H 炉铁水预处理,早在1983 年, 该厂的H 炉铁水脱磷、脱硫预处理就已投入使用。因为该厂的产品中, 中、高碳钢的比例较大, 转炉的脱磷负荷大, 采用H 炉进行铁水脱磷、脱硫预处理可减少转炉的负担。

如图1 所示, 处理过程分两步进行: 首先在高炉出铁沟用喷吹法对铁水进行脱硅处理, 产生的脱硅渣用撇渣器去除; 随后, 脱硅的铁水被装入H 炉内进行脱磷、脱硫处理。脱磷时要喷吹石灰系渣料、同时顶吹氧气, 脱磷后再用喷入苏打灰系渣料的办法进行脱硫处理。经预处理的铁水再装入转炉内进行脱碳。

用H 炉进行铁水脱磷、脱硫处理具有

如下特征:

(1) 进行铁水预处理时H 炉的形状比混铁车好, 其反应的效率高、反应速度快,可在较短的时间内连续完成脱磷、脱硫处理;

(2) 可以用块状生石灰和转炉渣代替部分脱磷渣;

(3) 脱磷过程中添加部分锰矿, 可提高脱磷效率, 而且铁水中的锰含量也提高了。

2.3.2住友金属的SRP ( Simple RefiningProcess)工艺

为了满足用户对低磷钢日益增大的需求, 降低一般钢冶炼时的成本, 住友金属鹿岛厂于1987 年4 月开始采用SRP 简易精炼工艺来进行铁水预处理。

在这种工艺中, 两台复吹转炉中的一台作为脱磷炉, 另一台作为脱碳炉。脱碳炉产生的炉渣可作为脱磷炉的脱磷剂, 从而减少石灰消耗, 达到稳定而快速的精炼效果。脱碳炉和脱磷炉的操作条件如表1 所示。

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