机组冲转过程中的再热汽温控制
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4. nquanShengChan
安全生产
电力安全技术
第8卷(2006年第4期)
机钮冲转÷窖螺专角嘲曛剿擞汽?温控制j
李威民,梁建芬
(阳城电厂,山西晋城048102)
阳城电厂6台350 MW进口机组的汽轮发电机
另一部分仍通过高压旁路进入再热器。由于高压旁 路阀的开度在自动状态下受控于主汽压力的变化, 维持主汽压力在1 0 MPa,但主汽压力的变化总是滞 后于主蒸汽流量的变化,使得流入再热器的蒸汽流 量发生突变。再热蒸汽流量的突变打破了再热器原 先的传热平衡,使再热汽温发生变化。由于再热蒸 汽流量的变化相对于再热汽温的变化是一个没有迟 延没有惯性的过程,只要汽机调汽门开度发生变化, 主蒸汽流量立即发生变化,再热蒸汽流量及汽温也 随之发生变化。此时,若采用调节燃烧或喷水减温 等迟延很大的调节手段来进行调节,显然不能满足 要求。如果在冲转过程中能够保持主蒸汽流量变化 很小,那么再热汽温的波动幅度就会大大减小,这 样就可以将再热汽温的波动控制在允许范围内。 2控制再热汽温大幅波动的措施 2.1蒸汽流量调节 在满足冲转蒸汽流量的前提下,只要在冲转过 程中始终保持主蒸汽流量基本不变,就可以控制再 热汽温在小范围内波动。因此,汽机开始冲转后应 密切监视主蒸汽流量的变化,通过迅速关小高压旁 路阀来保持主蒸汽流量与冲转前一致。 (1)当汽机达到低速暖机转速时,汽机要在该 转速下定速运行O.5 h,但因暧机时高达600 r/min 的升速率突然消失,主蒸汽流量会再次发生突变; 所以,应在汽机到达低速暖机转速时及时开大高压 旁路阀,以维持主蒸汽流量不变,并适当调节烟气 调节挡板来消除再热汽温的小幅波动。 (2)在低速暖机结束,汽机准备升速到额定转 速时,应再次迅速关小高压旁路阀来保证主蒸汽流
出现再热汽温发生大幅度摆动,最终导致启动失败。 在如此高的升速率下,汽机冲转过程中的进汽量必 然很大。对于锅炉而言,就是蒸汽流量急剧变化,这 就引起了蒸汽温度的大幅波动。因此,如何在如此 大的变工况下保持汽温的相对稳定就成了机组启动
成败的关键所在。
1再热汽温调节存在的问题 1.1再热器减温装置存在的问题 过热器设有2级喷水减温装置,再热器设有烟 气调节挡板和事故喷水装置。对于过热汽温,通过 设置的2级喷水减温装置的自动调节和必要的人为 干预,可以满足冷态启动中汽机侧对过热汽温的要 求。但对于再热汽温,单靠这些正常的调节手段,无 法满足冷态启动中控制再热汽温摆动的要求,而且 由于再热汽温调节的迟延性远大于过热汽温,因此 进一步增加了再热汽温调节的难度。 1.2高压旁路阀开度对再热汽温的影响
提高。
(收稿日期:2005—08—04)
(1)在冲转前将燃烧工况调节到一个合适的稳 定状态,要求在满足冲转参数的情况下再热器侧烟 气挡板开度在60%(经验参数)左右,这样使烟气挡 板在再热汽温发生升、降变化时有足够的调节余量。 (2)为了使再热器事故喷水减温装置能在机组 冲转过程中作为一种调节再热汽温的手段投入使用, 在冲转前应保持再热器事故喷水装置有一定的开度。
热蒸汽通过高压旁路进入再热器,再热蒸汽经过低
压旁路进入凝汽器。汽机开始冲转后,高调门迅速
开大,一部分过热蒸汽通过高压缸后进入再热器,
万方数据
l0
第8卷(2006年第4期)
电力安全中心,辽宁大连116023)
绥中发电有限公司有2台俄罗斯进口的800MW 机组,燃烧的煤种为神华煤。该煤种的主要煤质参
定了煤的结焦特性,从而造成炉内水冷壁的严重
结焦。
(2)神华煤中Na,O的含量也相对较高。在
800~1
000℃时,Na,O能和灰中的硅酸盐发生反应,
生成易熔的共晶体。共晶体在高温区域内蒸发,变
成氧化物、氯化物、氢氧化物和硫酸盐的蒸汽或气
稳定。
(3)为了节约燃油和防止燃油压力变化引起锅 炉出力不足,应投入1台磨煤机的4个煤粉喷燃器 运行,留2个煤粉喷燃器作为备用(1台磨煤机共有 6个煤粉喷燃器)。 通过以上措施,成功地解决了冷态启动中再热 汽温难以控制的难题,使冷态启动一次成功率大幅
分组成。
表2各产地神华煤的灰分分析表
%
(1)从表中可以看出,神华煤燃烧后的灰分中 碱性氧化物含量较高,达40%以上,特别是CaO 的含量,接近30%。且Na,O的含量也较高,达到 2%以上。国内有试验表明,在SiO,/Al,O:=2.04 的条件下,CaO含量在接近30%时,灰的软化温 度、变形温度、熔化温度都接近于最低值。这就决
量不发生大幅变化。在此过程中,应及时调节烟气
由德国西门子公司设计供货,锅炉由美国福斯特惠 勒公司设计供货。从保护汽轮机的角度出发,该机 冷态启动时,要求汽机侧冲转参数为:主汽压
力10 MPa、主汽温度380~400℃,再热汽压力
1.45 600
MPa、再热汽温度380~400℃;汽机升速率为
r/min。但在机组调试时期多次冷态启动中,均 据分析,由于汽机升速率要求达到600 r/min,
数示于表1。
表1 神华煤主要煤质参数
从表l可见,神华煤具有低灰、低硫、高挥发 分、高热值等特点,是燃烧经济性好、环保效果显 著的动力用煤。但神华煤在燃烧过程中也表现出低 灰熔点特征,出现不同程度的结焦现象。 1燃用神华煤对锅炉的影响 1.1锅炉结焦严重 由于神华煤产地复杂,各种煤的灰分组成成分 也不尽相同,表2示出几种比较有代表性的煤的灰
万方数据
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机组冲转过程中的再热汽温控制
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 李威民, 梁建芬 阳城电厂,山西,晋城,048102 电力安全技术 ELECTRIC SAFETY TECHNOLOGY 2006,8(4)
引用本文格式:李威民.梁建芬 机组冲转过程中的再热汽温控制[期刊论文]-电力安全技术 2006(4)
调节档板来消除再热汽温的小幅波动。 (3)在汽机达到额定转速定速后,汽机所需蒸
图1汽机蒸汽流程
汽流量会再次出现突变,此时应迅速开大高压旁路 阀来维持主蒸汽流量不变。 2。2燃烧、烟气挡板、喷水减温调节 为了在机组冲转过程中稳定再热汽温,除了在 冲转中及时调节蒸汽流量外,还应使燃烧工况保持
汽机蒸汽流程如图1所示。在汽机冲转前,过
安全生产
电力安全技术
第8卷(2006年第4期)
机钮冲转÷窖螺专角嘲曛剿擞汽?温控制j
李威民,梁建芬
(阳城电厂,山西晋城048102)
阳城电厂6台350 MW进口机组的汽轮发电机
另一部分仍通过高压旁路进入再热器。由于高压旁 路阀的开度在自动状态下受控于主汽压力的变化, 维持主汽压力在1 0 MPa,但主汽压力的变化总是滞 后于主蒸汽流量的变化,使得流入再热器的蒸汽流 量发生突变。再热蒸汽流量的突变打破了再热器原 先的传热平衡,使再热汽温发生变化。由于再热蒸 汽流量的变化相对于再热汽温的变化是一个没有迟 延没有惯性的过程,只要汽机调汽门开度发生变化, 主蒸汽流量立即发生变化,再热蒸汽流量及汽温也 随之发生变化。此时,若采用调节燃烧或喷水减温 等迟延很大的调节手段来进行调节,显然不能满足 要求。如果在冲转过程中能够保持主蒸汽流量变化 很小,那么再热汽温的波动幅度就会大大减小,这 样就可以将再热汽温的波动控制在允许范围内。 2控制再热汽温大幅波动的措施 2.1蒸汽流量调节 在满足冲转蒸汽流量的前提下,只要在冲转过 程中始终保持主蒸汽流量基本不变,就可以控制再 热汽温在小范围内波动。因此,汽机开始冲转后应 密切监视主蒸汽流量的变化,通过迅速关小高压旁 路阀来保持主蒸汽流量与冲转前一致。 (1)当汽机达到低速暖机转速时,汽机要在该 转速下定速运行O.5 h,但因暧机时高达600 r/min 的升速率突然消失,主蒸汽流量会再次发生突变; 所以,应在汽机到达低速暖机转速时及时开大高压 旁路阀,以维持主蒸汽流量不变,并适当调节烟气 调节挡板来消除再热汽温的小幅波动。 (2)在低速暖机结束,汽机准备升速到额定转 速时,应再次迅速关小高压旁路阀来保证主蒸汽流
出现再热汽温发生大幅度摆动,最终导致启动失败。 在如此高的升速率下,汽机冲转过程中的进汽量必 然很大。对于锅炉而言,就是蒸汽流量急剧变化,这 就引起了蒸汽温度的大幅波动。因此,如何在如此 大的变工况下保持汽温的相对稳定就成了机组启动
成败的关键所在。
1再热汽温调节存在的问题 1.1再热器减温装置存在的问题 过热器设有2级喷水减温装置,再热器设有烟 气调节挡板和事故喷水装置。对于过热汽温,通过 设置的2级喷水减温装置的自动调节和必要的人为 干预,可以满足冷态启动中汽机侧对过热汽温的要 求。但对于再热汽温,单靠这些正常的调节手段,无 法满足冷态启动中控制再热汽温摆动的要求,而且 由于再热汽温调节的迟延性远大于过热汽温,因此 进一步增加了再热汽温调节的难度。 1.2高压旁路阀开度对再热汽温的影响
提高。
(收稿日期:2005—08—04)
(1)在冲转前将燃烧工况调节到一个合适的稳 定状态,要求在满足冲转参数的情况下再热器侧烟 气挡板开度在60%(经验参数)左右,这样使烟气挡 板在再热汽温发生升、降变化时有足够的调节余量。 (2)为了使再热器事故喷水减温装置能在机组 冲转过程中作为一种调节再热汽温的手段投入使用, 在冲转前应保持再热器事故喷水装置有一定的开度。
热蒸汽通过高压旁路进入再热器,再热蒸汽经过低
压旁路进入凝汽器。汽机开始冲转后,高调门迅速
开大,一部分过热蒸汽通过高压缸后进入再热器,
万方数据
l0
第8卷(2006年第4期)
电力安全中心,辽宁大连116023)
绥中发电有限公司有2台俄罗斯进口的800MW 机组,燃烧的煤种为神华煤。该煤种的主要煤质参
定了煤的结焦特性,从而造成炉内水冷壁的严重
结焦。
(2)神华煤中Na,O的含量也相对较高。在
800~1
000℃时,Na,O能和灰中的硅酸盐发生反应,
生成易熔的共晶体。共晶体在高温区域内蒸发,变
成氧化物、氯化物、氢氧化物和硫酸盐的蒸汽或气
稳定。
(3)为了节约燃油和防止燃油压力变化引起锅 炉出力不足,应投入1台磨煤机的4个煤粉喷燃器 运行,留2个煤粉喷燃器作为备用(1台磨煤机共有 6个煤粉喷燃器)。 通过以上措施,成功地解决了冷态启动中再热 汽温难以控制的难题,使冷态启动一次成功率大幅
分组成。
表2各产地神华煤的灰分分析表
%
(1)从表中可以看出,神华煤燃烧后的灰分中 碱性氧化物含量较高,达40%以上,特别是CaO 的含量,接近30%。且Na,O的含量也较高,达到 2%以上。国内有试验表明,在SiO,/Al,O:=2.04 的条件下,CaO含量在接近30%时,灰的软化温 度、变形温度、熔化温度都接近于最低值。这就决
量不发生大幅变化。在此过程中,应及时调节烟气
由德国西门子公司设计供货,锅炉由美国福斯特惠 勒公司设计供货。从保护汽轮机的角度出发,该机 冷态启动时,要求汽机侧冲转参数为:主汽压
力10 MPa、主汽温度380~400℃,再热汽压力
1.45 600
MPa、再热汽温度380~400℃;汽机升速率为
r/min。但在机组调试时期多次冷态启动中,均 据分析,由于汽机升速率要求达到600 r/min,
数示于表1。
表1 神华煤主要煤质参数
从表l可见,神华煤具有低灰、低硫、高挥发 分、高热值等特点,是燃烧经济性好、环保效果显 著的动力用煤。但神华煤在燃烧过程中也表现出低 灰熔点特征,出现不同程度的结焦现象。 1燃用神华煤对锅炉的影响 1.1锅炉结焦严重 由于神华煤产地复杂,各种煤的灰分组成成分 也不尽相同,表2示出几种比较有代表性的煤的灰
万方数据
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机组冲转过程中的再热汽温控制
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 李威民, 梁建芬 阳城电厂,山西,晋城,048102 电力安全技术 ELECTRIC SAFETY TECHNOLOGY 2006,8(4)
引用本文格式:李威民.梁建芬 机组冲转过程中的再热汽温控制[期刊论文]-电力安全技术 2006(4)
调节档板来消除再热汽温的小幅波动。 (3)在汽机达到额定转速定速后,汽机所需蒸
图1汽机蒸汽流程
汽流量会再次出现突变,此时应迅速开大高压旁路 阀来维持主蒸汽流量不变。 2。2燃烧、烟气挡板、喷水减温调节 为了在机组冲转过程中稳定再热汽温,除了在 冲转中及时调节蒸汽流量外,还应使燃烧工况保持
汽机蒸汽流程如图1所示。在汽机冲转前,过