烟气轮机故障总结

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烟气轮机故障总结

(2006年中石化39台烟机停机次数统计)

故障停机原因分析2003年烟机机组发生了51次故障停机,主要是由于催化剂粉尘结垢、烟机叶片磨损及断裂、系统电网波动、仪表等故障原因造成停机。

比较实用的监测手段及效果

烟机主要故障类型-原因-特征

几类烟气轮机典型故障案例

1.转子动不平衡

(1) 案例说明:克拉玛依石化,500Kt/a催化装置主风机组;一次意外断电停机4小时后,重新开机振动突然变大:

未停机前,振动值很小,比较平稳;重新开机后到检修前的C点,振动值突然上升且一直居高不下,说明烟机存在严重故障。

(2) 振动分析

查看各点频谱图表明,振动主要一倍频分量引起;检查波形近似标准正弦波形,因此判定是转子动不平衡故障。

(3) 分析结论

9月大检修时发现,烟机静叶片表面以及动叶片顶都沉积有催化剂粉末,烟机两轮盘间的空腔沉积有白色块状催化剂物,这些沉积物导致了烟机转子失衡。

2.联轴器不对中

(1)机理:联轴器不对中的种类:a)平行不对中b)角度不对中c)组合不对中

(2)实例

2005年10月,长岭炼化联合车间烟机机组烟机、风机多次出现振动跳变,22日烟机前轴承水平方向振动超过一级报警值。调整烟机蝶阀开度后振动有所下降,但仍多次超标报警。

利用振动信号,分析故障原因:

烟机前后轴承轴心轨迹,不光滑、不规则,都出现明显凹陷和尖角。

烟机后轴承水平方向2倍频振动大

风机入口处轴心轨迹图,出现明显凹陷和尖角

风机入口处水平垂直2倍频振动均明显

由以上烟机、风机振动信号特征分析可知,烟机出口与风机入口处的联轴器出现不对中故障。

3.转子动不平衡及碰磨故障

(1)案例说明:荆门石化总厂二催化烟机机组K101 自2004年7月检修以来多次振值超标,振动测点布置图如下:

(2)振动分析:

波形以及轴心轨迹图:振值过大导致出现测量波形削平,以工频成分为主,同时存在较丰富的高频成分。(3)分析结果:

强振的主要原因为转子不平衡,同时存在局部动静碰磨现象,且碰磨日趋严重。

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