一起220kV氧化锌避雷器爆炸原因分析及防范措
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均 未 能 发 现 问 题 ,而 在 正 常 工作 电压 下 运 行 时 突然 爆 炸 的 现
表 1 A、 相避 雷器 试 验 数 据 ( 度 :O C 温 2℃ 项 目\ 别 相
湿 度 :0 J 8%
A 上 节 A 下 节 C上 节 C 下 节
绝缘电阻 ( MQ) 2 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 8 0 3 0 5 0
店 景 审
GUANG XIDI AN YE
分析与探讨
一
起 20 V氧化锌避雷器爆炸原 因分析及防范措施 2k
韩 西 坪
( 玉林供 电局变 电管理所 , 广西 玉林 570 ) 3 0 0
【 要 】本 文 通 过 对 某 2 0 V 变 电 站 2号 主 变 高压 侧 B相 氧 化 锌 避 雷 器 爆 炸 的 原 因进 行 分 析 , 结 A、 相 的 检 测 情 况 进 摘 2k 并 C 行综合对比 , 查找 出了事故原 因, 并针对性地提 出了防止变电站 用氧化锌避 雷器爆炸的措施 。
扫;
度冷热循环变化下 , 内部空气膨胀 或收缩形成 了呼 吸作用 , 致 使原来存在 的微小漏 孔扩大 ,加之爆炸前连续几 天的 阴雨 天
气, 潮气逐 步侵入 , 运行 时的泄漏 电流不断 增大 , 形成避 雷器 阀片柱表面和避雷器瓷套 内壁 表面放电 ,强烈 的放 电能量引 起了避雷器爆 炸 , B相避雷器下 节被 炸断 。
压 技 术 ,002 ( 20 , 1 61
图 2 B相 上 节 下 端 密 封 圈 照 片
图 3 B相 避 雷 器 有 明 显 锈 迹 的 密 封 圈
21总 1期 0. 第3 ) 1( 6 团 8
源自文库
数 ,当同样运行条件下 泄漏 电流明显变化时 ,应进行 综合分
参考文献 :
[ ] 庆叁 《 化锌 避 雷器 爆炸 1蒙 氧 原因及防止措施 》 ] 冶金动力 ,0 2 『. J 20,
(9:- 8) 7 5
[] 2 屠幼萍 . 金 良. 冬梅 《 n 何 廖 z0
避雷器运行状况 的判断方法》J高 电 [. ]
面侧及其压 紧件侧 的
密 封 圈 ( 图 3 有 明 见 ) 显锈 迹斑 。 说 明 密 封 性 能不 良 ,已 有 水 汽 渗 进 内
有 关人 员对 发生 故障 的 B相 避雷 器事 故原 因进行 了分
析 , A、 避 雷 器 也 进 行 了 检查 试验 , 找 、 析事 故 原 因 。 对 C相 查 分
31 A C相 检 查 试 验 . 、
A、 避 雷 器 绝 缘 电阻 、 流泄 漏 试 验 , 验结 果 见 表 1 C相 直 试 :
部。
图 1 事故现场
围 21总 1期 0. 第3 ) 1( 6 8
分析 与探讨
GUANG XIDI AN YE
店 揲 它
表 2 2号 主 变 2 0 V侧 避 雷 器 近 三 年 带 电测 试 记 录 2k 日期 相别
【 键 词 】氧化 锌 避 雷 器 ; 关 2号 主 变 ; 高压 侧 ; 炸 ; 因分 析 ; 范措 施 爆 原 防
1 概 述
避雷器是保护 电力设 备避免受过 电压危 害的重要 电气设 备 。 目前 电 力 系统 所 使 用 的避 雷 器 主 要 为 氧 化 锌 避 雷 器 (O , M A)其运行 的可靠性将直接影响 电力系统 的安全 。当氧化 锌避雷器存在 内部受潮 、 阀片老化等缺陷时 , 一般通过停 电预 防性试验 、 电测试就 可以检查 出来 , 氧化锌避雷器 阀片为 带 但 非线性 电阻元 件 , 电压及 环境 因素长期作用下会产 生劣化 。 在 避雷器 的劣化 是一个逐渐 的过程 ,当达到一定程度后其 劣化 速度将会 显著加快 ,以至于有 时通过停 电试验或带 电测试时
46 加强避雷器在运输 、 . 安装过程 中的监管力 度 , 防止 因
4 防 范措 施
为尽 可能地减少避雷器爆炸事件 的发生 ,建议采取 以下
防范 措 施 :
运输 、 安装不 当造成避雷器 的密封件松动。
5 结 语
避雷器在保证 电气设备免受过 电压 作用方面具有举 足轻
41 严格按 照规 程要求进行停 电预试 和带 电测试 工作 , . 对 运行 年限 较长 的避雷 器应 缩短 停 电试 验 和带 电测试 的周 期 。在带 电测试过程中 , 应加强对影响测试精度的因素进行 分 析, 当泄漏 电流 的阻性分量发 生明显变化时 , 根据波形及 阻 应 性电流变化的幅度正确推断是否发生 内部受潮 ;
A 20 07 B C A 20 08 B C A 20 09 B
角度
总 电流( A m 1
阻性 电流(A m 1
容性电流( ) mA
中
7 6 9. 8 4 2. 8 0 6. 79. 9 8 0 3. 8 2 5. 79. 1 8 5 3.
U1 mA k r V、 1 30 5 . l O. 5 4 1 . 514 l 05 5 .
1 ( A) 0
l 9
l 4
4 5
1 9
由表 1中的试 验数据 可以看 出 , C相 的绝 缘 电阻较 A相
明 显 偏 小 , 上 节 I较 下 节 及 A相 明 显 偏 大 。 检 查 是 否 进 C相 。
念下运行 一
要求 。 其他各节避雷器 阀片保留在密封的支持绝缘 子内 , 而绝
缘 子 外 表 较 为 脏 污 , 空 气 湿 度 较 大 , 测 量 阀 片 的 I值 , 且 为 采
用屏蔽支持绝缘子 外部 泄漏法进行测量 。该组避 雷器最近 两 次( 分别为 2 0 05年 和 2 0 0 7年 ) 的停电预试数据 和近 3年 的带
基波峰值 I
0. 761 0. 2 72 0. 3 79 0.65 8
备 注
温 度 :2 ℃ 9 湿 度 :6 % 5
温 度 :3 ℃ 3
0.99 6
湿 度 :6 % 0
0.43 7 0.49 8 0.07 7
温 度 :2 ℃ 8 湿 度 :6 % 5
有 效值 I 峰值 I 峰值 I 基波峰值 I
054 . 7 051 . 5 0561 . 0. 521 0. 4 49 0. 8 52 0. 2 56 0. 501 0. 748 0. 693 0. 9 76 0. 2 75 0. 5 68 0. 0 72 0. 2 75 0. 5 67 0.07 1 0. 1 12 0.96 0 0.25 1 0.05 1 0.9 0 4 0. 1 17 0. 1 16 0. 6 08 0.91 0 0. 8 08 0.79 0 0.85 0 0.81 0 0.92 0 0.93 0
C
8 . 54
05 6 .3
07 3 .4
00 3 .9
00 4 .8
07 .51
33 结 论 .
析;
避雷器投运时间较长 , B相密封圈老化 ,其密封性 能已不 能满足要求 , 且瓷套式氧化锌避雷器 内部空腔较大 , 在环境 温
43 正确选择氧化锌避雷器 的额定 电压 、持续运行 电压 . 等参数 , 保证其在满足运 行条 件和环境条件 的情况下运行 。 44 利用红外 热像 仪对避雷器 的热像 图谱 进行分 析 , . 发 现有不 正常的发热或不正常 的温度分布 时 , 引起 注意 , 应 进行 跟踪监测或停 电试验 , 以免故 障进一步恶化 ; 45 对安装在环境污秽较严重的避雷器 ,应及时进行清 .
水 , c相上节 ( 把 本节绝缘筒 已于前 一天拆出 ) 开检 查 , 发 拆 未
现密封圈有水迹 , 阀片 及 内绝 缘 筒 也 未 发 现 异 常 I于暴 露 + 1 空 气 中的 时 间 较 长 , 因此 I值 较 其 他 各 的 大 , 仍 符 台 标 准 。 但
象.本文通过对一 起 2 0 V氧化 锌避 雷器爆炸的案例进行分 . 2k 析 , 出了防止 氧化锌避雷器爆炸 的措施 , 其 在 良好 的状 提 保
42 巡 视 人 员 应 准 确 记 录 避 雷 器 的 泄 漏 电 流 及 动 作 次 .
重的作用 , 同时 , 自身 的故 障也给电力 系统带来 了巨大的经 它
济损失 。
避 雷器发生故障 的原 因主要有设备 制造 、安装质 量和运
行 维护不 当等造成 的 , 只要 我们在设 备制造 选型 、 安装调试 、 运行维 护和定检预试等方面严格把关 ,就 能够有效控制避 雷 器故障 的发生数 。
图 2中下部靠密封圈外侧处 的“ 黑斑” 及图 中右侧 横贯密
封圈中部的“ 斑” 黑 为
3 事故 原 因分 析
发 生 故 障 的 2 0 V 避 雷 器 为 19 年 1月 投 运 的 2k 92
Y W一 2 /0 5 2 05 0型避 雷器 。
水迹 ,且密封 圈端 面
有杂质 ; B相 避 雷 器 上 端
分。 经检查发现 B相上 、 下节避雷器 内绝缘简 、 阀片外表 、 支持 绝缘 子内壁等处均沾满黑色灰碳 ;拆开避雷 器上节下端 密封
圈 , 现 有 水迹 ( 图 2 , 发 见 )
差) 保护动作 , 现场检查发现 2 主变 20 V侧避雷器 B相爆 号 2k 炸断裂( 1 , 图 )其他设备无异常。
2 事 故 经过
21 0 0年 1月 2 7日凌 晨 1 4分 ,某 2 0 V 变 电 站 事 故 时 2k 警铃 响 , 台机 显示 2号主 变 ■ 侧 开 关 跳 闸 。 主 变差 动 ( 后 2号 外
电检 测 数 据 ( 2 均 未 异 常 。 表 ) 32 B相检 查情 况 . B避 雷 器 下 节 约 中 间位 置有 爆 炸 断 口 , 节 被 炸 断 成 两 部 下
表 1 A、 相避 雷器 试 验 数 据 ( 度 :O C 温 2℃ 项 目\ 别 相
湿 度 :0 J 8%
A 上 节 A 下 节 C上 节 C 下 节
绝缘电阻 ( MQ) 2 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 8 0 3 0 5 0
店 景 审
GUANG XIDI AN YE
分析与探讨
一
起 20 V氧化锌避雷器爆炸原 因分析及防范措施 2k
韩 西 坪
( 玉林供 电局变 电管理所 , 广西 玉林 570 ) 3 0 0
【 要 】本 文 通 过 对 某 2 0 V 变 电 站 2号 主 变 高压 侧 B相 氧 化 锌 避 雷 器 爆 炸 的 原 因进 行 分 析 , 结 A、 相 的 检 测 情 况 进 摘 2k 并 C 行综合对比 , 查找 出了事故原 因, 并针对性地提 出了防止变电站 用氧化锌避 雷器爆炸的措施 。
扫;
度冷热循环变化下 , 内部空气膨胀 或收缩形成 了呼 吸作用 , 致 使原来存在 的微小漏 孔扩大 ,加之爆炸前连续几 天的 阴雨 天
气, 潮气逐 步侵入 , 运行 时的泄漏 电流不断 增大 , 形成避 雷器 阀片柱表面和避雷器瓷套 内壁 表面放电 ,强烈 的放 电能量引 起了避雷器爆 炸 , B相避雷器下 节被 炸断 。
压 技 术 ,002 ( 20 , 1 61
图 2 B相 上 节 下 端 密 封 圈 照 片
图 3 B相 避 雷 器 有 明 显 锈 迹 的 密 封 圈
21总 1期 0. 第3 ) 1( 6 团 8
源自文库
数 ,当同样运行条件下 泄漏 电流明显变化时 ,应进行 综合分
参考文献 :
[ ] 庆叁 《 化锌 避 雷器 爆炸 1蒙 氧 原因及防止措施 》 ] 冶金动力 ,0 2 『. J 20,
(9:- 8) 7 5
[] 2 屠幼萍 . 金 良. 冬梅 《 n 何 廖 z0
避雷器运行状况 的判断方法》J高 电 [. ]
面侧及其压 紧件侧 的
密 封 圈 ( 图 3 有 明 见 ) 显锈 迹斑 。 说 明 密 封 性 能不 良 ,已 有 水 汽 渗 进 内
有 关人 员对 发生 故障 的 B相 避雷 器事 故原 因进行 了分
析 , A、 避 雷 器 也 进 行 了 检查 试验 , 找 、 析事 故 原 因 。 对 C相 查 分
31 A C相 检 查 试 验 . 、
A、 避 雷 器 绝 缘 电阻 、 流泄 漏 试 验 , 验结 果 见 表 1 C相 直 试 :
部。
图 1 事故现场
围 21总 1期 0. 第3 ) 1( 6 8
分析 与探讨
GUANG XIDI AN YE
店 揲 它
表 2 2号 主 变 2 0 V侧 避 雷 器 近 三 年 带 电测 试 记 录 2k 日期 相别
【 键 词 】氧化 锌 避 雷 器 ; 关 2号 主 变 ; 高压 侧 ; 炸 ; 因分 析 ; 范措 施 爆 原 防
1 概 述
避雷器是保护 电力设 备避免受过 电压危 害的重要 电气设 备 。 目前 电 力 系统 所 使 用 的避 雷 器 主 要 为 氧 化 锌 避 雷 器 (O , M A)其运行 的可靠性将直接影响 电力系统 的安全 。当氧化 锌避雷器存在 内部受潮 、 阀片老化等缺陷时 , 一般通过停 电预 防性试验 、 电测试就 可以检查 出来 , 氧化锌避雷器 阀片为 带 但 非线性 电阻元 件 , 电压及 环境 因素长期作用下会产 生劣化 。 在 避雷器 的劣化 是一个逐渐 的过程 ,当达到一定程度后其 劣化 速度将会 显著加快 ,以至于有 时通过停 电试验或带 电测试时
46 加强避雷器在运输 、 . 安装过程 中的监管力 度 , 防止 因
4 防 范措 施
为尽 可能地减少避雷器爆炸事件 的发生 ,建议采取 以下
防范 措 施 :
运输 、 安装不 当造成避雷器 的密封件松动。
5 结 语
避雷器在保证 电气设备免受过 电压 作用方面具有举 足轻
41 严格按 照规 程要求进行停 电预试 和带 电测试 工作 , . 对 运行 年限 较长 的避雷 器应 缩短 停 电试 验 和带 电测试 的周 期 。在带 电测试过程中 , 应加强对影响测试精度的因素进行 分 析, 当泄漏 电流 的阻性分量发 生明显变化时 , 根据波形及 阻 应 性电流变化的幅度正确推断是否发生 内部受潮 ;
A 20 07 B C A 20 08 B C A 20 09 B
角度
总 电流( A m 1
阻性 电流(A m 1
容性电流( ) mA
中
7 6 9. 8 4 2. 8 0 6. 79. 9 8 0 3. 8 2 5. 79. 1 8 5 3.
U1 mA k r V、 1 30 5 . l O. 5 4 1 . 514 l 05 5 .
1 ( A) 0
l 9
l 4
4 5
1 9
由表 1中的试 验数据 可以看 出 , C相 的绝 缘 电阻较 A相
明 显 偏 小 , 上 节 I较 下 节 及 A相 明 显 偏 大 。 检 查 是 否 进 C相 。
念下运行 一
要求 。 其他各节避雷器 阀片保留在密封的支持绝缘 子内 , 而绝
缘 子 外 表 较 为 脏 污 , 空 气 湿 度 较 大 , 测 量 阀 片 的 I值 , 且 为 采
用屏蔽支持绝缘子 外部 泄漏法进行测量 。该组避 雷器最近 两 次( 分别为 2 0 05年 和 2 0 0 7年 ) 的停电预试数据 和近 3年 的带
基波峰值 I
0. 761 0. 2 72 0. 3 79 0.65 8
备 注
温 度 :2 ℃ 9 湿 度 :6 % 5
温 度 :3 ℃ 3
0.99 6
湿 度 :6 % 0
0.43 7 0.49 8 0.07 7
温 度 :2 ℃ 8 湿 度 :6 % 5
有 效值 I 峰值 I 峰值 I 基波峰值 I
054 . 7 051 . 5 0561 . 0. 521 0. 4 49 0. 8 52 0. 2 56 0. 501 0. 748 0. 693 0. 9 76 0. 2 75 0. 5 68 0. 0 72 0. 2 75 0. 5 67 0.07 1 0. 1 12 0.96 0 0.25 1 0.05 1 0.9 0 4 0. 1 17 0. 1 16 0. 6 08 0.91 0 0. 8 08 0.79 0 0.85 0 0.81 0 0.92 0 0.93 0
C
8 . 54
05 6 .3
07 3 .4
00 3 .9
00 4 .8
07 .51
33 结 论 .
析;
避雷器投运时间较长 , B相密封圈老化 ,其密封性 能已不 能满足要求 , 且瓷套式氧化锌避雷器 内部空腔较大 , 在环境 温
43 正确选择氧化锌避雷器 的额定 电压 、持续运行 电压 . 等参数 , 保证其在满足运 行条 件和环境条件 的情况下运行 。 44 利用红外 热像 仪对避雷器 的热像 图谱 进行分 析 , . 发 现有不 正常的发热或不正常 的温度分布 时 , 引起 注意 , 应 进行 跟踪监测或停 电试验 , 以免故 障进一步恶化 ; 45 对安装在环境污秽较严重的避雷器 ,应及时进行清 .
水 , c相上节 ( 把 本节绝缘筒 已于前 一天拆出 ) 开检 查 , 发 拆 未
现密封圈有水迹 , 阀片 及 内绝 缘 筒 也 未 发 现 异 常 I于暴 露 + 1 空 气 中的 时 间 较 长 , 因此 I值 较 其 他 各 的 大 , 仍 符 台 标 准 。 但
象.本文通过对一 起 2 0 V氧化 锌避 雷器爆炸的案例进行分 . 2k 析 , 出了防止 氧化锌避雷器爆炸 的措施 , 其 在 良好 的状 提 保
42 巡 视 人 员 应 准 确 记 录 避 雷 器 的 泄 漏 电 流 及 动 作 次 .
重的作用 , 同时 , 自身 的故 障也给电力 系统带来 了巨大的经 它
济损失 。
避 雷器发生故障 的原 因主要有设备 制造 、安装质 量和运
行 维护不 当等造成 的 , 只要 我们在设 备制造 选型 、 安装调试 、 运行维 护和定检预试等方面严格把关 ,就 能够有效控制避 雷 器故障 的发生数 。
图 2中下部靠密封圈外侧处 的“ 黑斑” 及图 中右侧 横贯密
封圈中部的“ 斑” 黑 为
3 事故 原 因分 析
发 生 故 障 的 2 0 V 避 雷 器 为 19 年 1月 投 运 的 2k 92
Y W一 2 /0 5 2 05 0型避 雷器 。
水迹 ,且密封 圈端 面
有杂质 ; B相 避 雷 器 上 端
分。 经检查发现 B相上 、 下节避雷器 内绝缘简 、 阀片外表 、 支持 绝缘 子内壁等处均沾满黑色灰碳 ;拆开避雷 器上节下端 密封
圈 , 现 有 水迹 ( 图 2 , 发 见 )
差) 保护动作 , 现场检查发现 2 主变 20 V侧避雷器 B相爆 号 2k 炸断裂( 1 , 图 )其他设备无异常。
2 事 故 经过
21 0 0年 1月 2 7日凌 晨 1 4分 ,某 2 0 V 变 电 站 事 故 时 2k 警铃 响 , 台机 显示 2号主 变 ■ 侧 开 关 跳 闸 。 主 变差 动 ( 后 2号 外
电检 测 数 据 ( 2 均 未 异 常 。 表 ) 32 B相检 查情 况 . B避 雷 器 下 节 约 中 间位 置有 爆 炸 断 口 , 节 被 炸 断 成 两 部 下