降低焦比的途径
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
降低焦比的途径
【摘要】总结了高炉降低焦比的实际经验:高炉由于采取了改善原料条件、优化高炉操作提高风温、富氧喷煤等措施,同时加强设备管理使得煤比大幅度提升、焦比显著下降。
【关键词】高炉操作焦比
【引言】随着钢铁事业的发展,钢铁行业的竞争日趋激烈。
无论大、中、小型炼铁企业,都把产品成本降低到低于市场价格做为企业的生存点。
而降低焦比则是降低成本的重要环节。
本文就降低焦比的途径展开论述。
一强化原燃料质量的管理
1.1 焦炭的利用
(1)稳定焦炭质量
焦炭质量的好坏对高炉的顺行起着决定性的作用,尤其是在喷煤比提高、焦比降低的情况下,焦炭的性能对高炉的影响更加突出。
要求焦炭质量的改善,并在提高中求稳定。
但是,近年来,随着全国性的新增高炉产能的大量释放,使焦化对煤的需求急剧膨胀,一方面造成煤炭市场资源紧张,价格大幅度攀升;另一方面煤的质量变差。
为此,要求质量第一的原则,不过分追求产量,而且当产量和质量发生冲突时,宁可牺牲产量,也要保证焦炭的质量。
同时,针对进厂煤波
动较大的实际情况,充分利用小焦炉试验,开展配煤结构优化,加强炼焦工艺操作管理等一系列工作,使焦炭质量保持了相对稳定。
(2)焦炭的反应机理及其作用
众所周知,高炉炼铁本质是铁的还原过程,高炉炼铁从还原反应上基本分为两类:一类是间接还原;一类是直接还原。
以CO或H2做还原剂,最终气体产物为c02或O的还原反应为间接还原。
用碳做还原剂,最终气体产物为CO的还原反应为直接还原,其热效应是吸热的,需要消耗大量的热量。
如何根据具体条件,使两者达到一个适宜的比例,在这个比例下,焦比
最低,这是深入研究的理论课题。
理论研究指出,当铁的直接还原度( )为70%时,用C直接还原FeO产生的CO恰能满足间接还原需要。
此时还原剂最节省,即用作还原剂的碳量消耗最低(约0 tSkgC/k ),当rd高于或低于此值时,都将引起还原剂碳量消耗的增加。
实际高炉生产中的值要比0.7小得多(一般rd=0.45—0 55)。
因此,理论上的最低焦比最终应由三方面来决定:保证生铁在确定数量的各元素还原;保证高炉冶炼过程的需热量;确保高炉料柱透气性良好。
正是由于焦炭的这些特殊性能,使焦炭成为高炉炼铁生产的宝贵原料,因为它的节约是受料柱透气性约束,因而是有限度的。
1.2 提高烧结矿强度
精料不仅表现在炉料的“高、稳、熟、小、净、匀” 等常温指标,还要求具有良好的高温性能,如还原性、低温还原粉化率及高温强度等。
通过狠抓料场管理,强化烧结过程的操作,保证了烧结矿的质量满足冶炼需要。
烧结矿主要指标见表1:
表1 烧结矿主要指标[1]
1.3 加强原燃料筛分
人炉的原燃料粉末过多会影响高炉料柱的透气性,不利于高炉顺行,经过分析高炉上料的实际工艺状况,制定了相应的筛分管理办法,确保筛净粉末。
采用控制料层厚度,优化振动给料机的位置和角度,控制合理的料流速度,提高筛分效率。
通过上述措施使入炉料粉末降到2.5%以下,提高了料柱的透气性。
1.4 优化炉料结构
高炉炉料结构的优化,保证了高煤比操作的物质条件,同时也为降低焦比提供了基础保证。
按此操作图:
优化炉料结构操作图[2]
二高炉操作
2.1选择合理的操作制度
(1)送风制度的选择:随焦炭负荷的不断加重和煤粉喷吹量的不断加大,高炉制定了以提高入炉风量、提高风速、提高鼓风动能、吹透中心、活跃炉缸、控制煤气圆周均匀分布为主的操作方针。
就具体炉况来说,即适当加大风口面积,全部采用下倾斜风口,灵活调整小风口的位置,实际风速由260 m/s提高至275 m/s,鼓风动能保持在128~140 kJ/s。
在日常工作中还特别强调风口要干净、保证进风均匀顺畅和稳定进风面积。
1号高炉合理稳定的送风制度使回旋区深度合适、原始煤气分布合理、炉缸圆周工作均匀活跃、热量充足,保证了高炉的稳定顺行,为降低焦比创造了重要条件。
(2)装料制度的选择: 高炉结合自身特点和现有条件,在保证炉况顺行的前提下,摸索出了大矿批、多环位、往复式布料的基本装料制度。
在原燃料、风量、风温、富氧、喷吹量等各方面条件得到改善后,果断将矿批由50 t左右扩大到60 t。
但高炉的大矿批并不是一成不变的大矿批,而是视各项具体参数的变化不断调整的相对大矿批。
在扩大矿批的同时,适当增加矿石布料环位,加宽了矿石布料面积。
矿角最外环由以往的32。
,29。
档位扩展到34。
,32。
,29。
,28。
档位,矿石布料环位由9环增加到1O环;并进一步发展了往复式多环布料,各环位布料圈数视炉况情况灵活调整;但考虑对布料平台形成的影响,焦炭布料角度及各环布料圈数一般不做调整。
实践证明,这种装料制度可适当增大焦窗面积、减少矿焦界面效应,利于形成稳定的边缘、中心两道煤气流,降低煤气阻损,改善料柱透气性,减少
炉墙热损失,增加炉缸热储备,稳定炉况,提高煤气利用率,降低焦比。
(3) 热制度和造渣制度的选择: 高炉在坚持合适稳定的热制度前
提下,适当硅降低生铁
硅的质量分数,进行低硅冶炼。
高炉低冶炼最成功的经验是保证足够的炉缸温度,以铁水温度来衡量炉温的高低,指导高炉操作。
根据长期的生产实践并结合一定的理论计算,高炉以理论燃烧温度t。
≥2 050℃,铁水温度t ≥ 1 490℃为原则,通过规定炉温底线0.2 5 (t ≥1 450。
C)和目标(Si)一0.45 ~0.50 (t 。
一1 490~1 510℃),使之在逐步降低生铁硅的同时,依然能保证炉缸工作的稳定活跃;并严格控制硅的偏差,杜绝炉况大的波动,以降低硅偏差作为对作业长操作考核的主要内容之一。
同时,重视渣型的变化,以保证热制度的稳定性;在参照实际化验数据的同时,要求作业长勤看渣铁实样,实时掌握渣型变化,及时调整配料,保持合适稳定的碱度。
造渣制度兼顾了铁水质量和渣铁流动性,结合原燃料数据分析,把炉渣碱度控制在1.050左右。
合理的热制度和造渣制度不仅使铁水温度充足和生铁的1级品率提高,且确保了高炉渣铁有良好的流动性,有利于炉外操作,为高炉长期稳定顺行和降低焦比创造了条件。
2.2以炉况稳定为核心
高炉稳定顺行是降低焦比的基本条件,高炉在操作中始终把炉况的稳定放在首位来抓,不过分追求高产量。
高炉喷煤量增加,炉缸煤
气量增多,鼓风动能增大,燃烧带扩大。
高炉适当扩大风口直径,采用斜风口,使高炉初始煤气流分布较为合理。
探索合理的布料矩阵,适当扩大矿批,使煤气既吹透中心又保持边缘适当发展,提高煤气利用率。
通过寻求高煤比条件下的最佳冶炼参数,高炉“上稳下活”,实现了长期稳定运行的状态。
2.3高压操作
高压操作有利于降低焦比。
高压操作对不同条件的高炉降低焦比的数值也不同。
降低焦比的的原因如下:(1)改善高炉间接还原。
高压操作时,降低了煤气流速,延长了煤气在炉内与矿石的接触时间,改善了间接还原,促使间接还原得以充分进行,煤气利用改善,使焦比降低。
(2)抑制了高炉内的直接还原。
高压操作能使反应CO2 +C = 2CO向左进行,从而抑制了碳的气化反应,使高温区下移,或者说把直接还原推向更搞的温度区域进行,因此直接还原度和降低,焦比降低。
(3)高压操作后,生铁产量提高。
高压操作后,炉尘量减少,实际的焦炭负荷增加;冶炼强度提高,使生铁产量增加,单位生铁的热损失减少,降低焦比。
(4)高压操作课抑制硅的还原。
高压操作后,可使反应SiO2 +2C =Si +2CO左移有利于降低生铁的含硅量,促进焦比降低。
2.4高风温
提高风温是高炉降低焦比和强化冶炼的有效措施。
据统计,风温没提高100°可降低焦比8~20Kg,在实际操作中利用鼓风参数调节炉况
时,更多地注重了风量,通过大风量、高冶炼强度获得产量的意图比较明显,而风温水平能退则退,进退过于频繁,入炉平均风温并不高,降焦意识淡薄;利用装料制度调节炉况时,更多地注重了发展边缘.通过倒装料维持顺行的意图比较明显,而增加负荷和提高煤气能量利用水平方面却注意不够。
其结果是虽然冶炼强度高,但焦比也不低。
为纠正这一缺陷,采用了如下做法:减少风量.限制料速;增加正装,控制边缘;大力提高风温,在进一步活跃炉缸的同时,伺机提高焦炭负荷。
这样就可以保持高水平的炉况顺行。
2.5富氧喷煤
高炉喷煤不仅能够节约价格昂贵的冶金焦炭,进一步降低生铁成本,而且还为高炉操作增加一个重要的下部调节手段,对于接受高风温、活跃炉缸工作、富化高炉煤气、加强间接还原、促进炉况顺行和进一步节焦增铁都是十分有利的。
据测算,本高炉条件下如果喷煤量达到8O kg/t,则当置换比为0.8左右时,可降低焦比64kg/t;在利用系数为3.0 t/(m ·d)的情况下,每年可节约冶金焦炭7 975 t。
因此,尽量采用喷煤操作,以期达到完善工艺操作系统和提高经济效益的目的。
2.6降低生铁中硅的质量分数
冶炼低硅生铁是增产节焦的一项重要措施,生铁中硅的质量分数降低0.1%,可降低焦比4kg/t。
随着炉况顺行程度的改善,逐步实行低硅铁冶炼。
通过合理的上下部调剂、提高顶压、控制适宜的炉渣
碱度(适当提高炉渣碱度)等措施,并加大值班工长考核力度,对于连续[Si]超过规定而调剂措施不力的,进行考核。
现根据水冶钢铁公司的冶炼条件和得到的数据,用偏导求解方法计算生中硅含量对焦比的影响。
计算时先列出各因素与比的函数关系,将欲求的参数作为未知数,然后用偏微分方法求解生铁中硅含量的变化对焦比的影响。
有如下关系式[3] ;
式中k ---焦比
Ck---焦炭中固定碳含量,Ck=83.933%
[C]---生铁中碳含量,[C]=4.08%
Cd---直接还原消耗的碳量;
Cf---风口前燃烧的碳量;
X ---影响焦比的各未知的因素。
三加强企业制度管理
加强岗位技术管理加强岗位技术管理包括:① 实行作业长岗位责任制。
在要求各班作业长统一操作思想的基础上,适当放宽当班作业长的调剂幅度和手段。
日常调剂注意避免连续低炉温、高碱度作业,强调低炉温的处理须一步到位,炉温向低温过渡则要逐步到位。
对炉况维护要无病防治、小病早治、发现问题及时根治。
将安全操作、产
品质量、现场管理等定性考核,将料速、顺行、产量、生铁硅等定量评价,使各作业长更加关心自己的操作效果,在总结中提高操作水平,增强对高炉的控制能力,保证炉况长期稳定顺行。
②改进炉前作业。
l号高炉通过完善炉前操作制度,加大对炉前指标完成情况的奖惩力度,充分调动了员工的生产积极性。
随喷煤量的增加、焦比的降低和冶炼强度的提高,尽量缩短喷补大沟和倒场用时,加强铁口维护,堵口泥全部改用无水炮泥,日出铁次数由l5次减少到13.5次,出铁时间由65 min左右延长到88 min,间隔时间由35 min左右缩短到20 min,缓解了炉内的压力,保证了渣铁及时出净,解决了炉内憋风的问题,降低了风口的损坏数量,大幅度降低了慢、休风率。
效果见表2 某钢铁厂某年1~11月份主要指标完成情况表2 [4]:
此指标反映了降低焦比途径的可行性
结语
装备水平的提高和持续改善的原燃料质量,为高炉焦比的降低奠定了坚实的物质基础合理灵活的操作制度,确保了高炉的长期稳定顺行。
结合高炉自身情况,采用高风温、富氧喷煤等操作及更合理的冶炼方针,在提高高炉产量的同时,大幅度降低了焦比。
不断地进行技术革新和加强科学管理,为高炉焦比的降低提供了强大的原动力和有力保障。