某轮主机缸套频繁发生裂纹损坏的原因分析
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制 造 年 月 :9 5年 6月 ; 造 厂 :sia a ma 18 制 I kwj h i
h a y I u tis Co L d. e v nd sre . t
1 损坏 经过
Baidu Nhomakorabea
某 轮 近两 年来 主 机缸 套 裂纹 问题 经常 发生 , 特 别是 2 1 0 1年年初 更是 频繁 。
构, 以降低机械应力 和热应力。但其冷却方式在实 际应用 中缸套发生在这个 区域的裂纹 的情况很多。
对 N . 缸进行 吊缸检查 时发现 , O6 水导环下部的 1 6 个孔被锈渣及泥渣堵死 了 6个 , 该缸的冷却水量减 少 , 缸 内壁 的温 度升 高 , 料 的强度 降低 ; 气 材 3 各缸冷却淡水 出 1的节流盲板没有装。冷 ) 2 1
做三 副时 , 离泊 时在驾驶 台 , 那 时对操 船懵懵懂 靠 但 懂, 随着职务 的提 升 , 靠离 泊 时就 要 去前 后 带 缆 , 不 能在 驾驶 台工作 。因船长 见 习时学 到 的操 纵知识 大 部分 是港外 的 , 常把船 作 为一个 点 , 通 距离 也是 以海 里 、 来计 算 。而 靠 离泊 的操 纵 是船 上 每 个 点 以米 链
检查发生裂纹损坏的缸套 , 裂纹几乎都发生在 缸套燃烧室区域的触火面, 这个区域 的缸套壁 , 承受
着强 大 的机 械负 荷 、 负 荷 和热 应 力 。缸 套发 生裂 热 纹就是 在这 些负荷 和应力 的作 用下 产生 的 。下 面分 析一 下缸套 的受力对 产 生裂纹 的影 响 。 2 1 机械负 荷 .
8
天津航海 2 1 02年第 1 期
某 轮 主机 缸 套频 繁发 生裂 纹 损 坏 的原 因分 析
张 长 泾
( 中远散货运输有限公 司 船管部 天津 30 1 ) 000
摘 要: 某轮 主机 两年 之 内频繁发 生缸套 裂纹损 坏 , 重影响 了船舶航 行 安全 。文章 通过 严
主 机是 船 舶 的主推 进 装 置 , 船 舶 安全 营 运起 对 着 至关 重要 的作用 。因此 , 轮机 管 理 人员 对 主 机正
确有效地管理是保障主机正常工作的基础。如果管
理不 到位 , 就会 发生事 故 , 响船 舶安 全 。本 文就某 影 2 5年船龄的主机缸套频繁发生裂纹损毁的事故原 因进 行 了分 析 , 中一些 管理上 的注意点 , 其 可供 同行 参考 。 主机参 数 : 主机型号 S L E R A5 ; U Z R6 T 8 额定 功 率 580 W ; 定转速 9 rmi; 8k 额 8/ n
表 面产 生 了径 向热应 力 , 与缸 套 内、 表 面 的温 差 它 外 成正比, 缸套 的内表 面 因 膨胀 受 到 外 表 面 的阻 碍 而
宽度大约 2 m 0 m的环形冷却水空间, 冷却水从导水 环下部均匀分布的 l 个直径 2m 6 5 m的孔进入 , 从下 向上冷却 缸 套 的 中部 ( 口以上 、 烧 室 以下 ) 被 气 燃 ,
荷 的机械应 力是造 成 缸套裂纹 的重要原 因之一 。
2 2 热负荷 .
在高温下材料强度会降低 , 检查该轮主机的热 工报表 , 1 近 年多来, 主机排烟温度长期偏高, 经常 在 40C以上。使热负荷过高, 0o 材料强度降低, 加速
了缸套裂纹的发生。 主机 运转 中缸套 的燃 烧 室区域 承受 的机 械应力
和热应力 , 高 频 的也 有 低 频 的 , 些 应 力 相 互 叠 有 这 加 、 变, 交 超过 了材料 的强 度 , 产生 裂纹 损坏 。从 而
理论上讲 , 缸套受到的瞬时最大热应力与缸套的厚 度、 材料 的膨胀 系数 成正 比, 与材料 的导热 系数成反 比, 而且缸套在铸造过程 中还不可避免的存在着铸 造应力 , 缸套铸造质量好 、 热处理得当, 铸造应力就 小, 反之就大。所以, 缸套本身的材料和铸造质量也 是缸套是否容易发生裂纹的重要因素。 综上分析 , 该轮 主机 缸套 频繁 发生裂 纹损坏 ( 特别是 N . 缸) O 6 的原因归纳起来有如下几点。 1 启动时暖缸不足 , ) 缸套水温度太低。这一方
达 目的港 , 过 吊缸 检 查 , 现 N 1 N . 、 O 3 经 发 O. 、 O 2 N .
作者简介 : 张长淫 (9 5 16一
)男 , , 福建省晋 江人 , 甲类 轮机
和 N 6共 4只缸套 全部 裂纹 损坏 。这样 , O. 在短短 1
长, 现从事船舶机务管理工作。
时候要像见习船长那样要求 自己, 不论早 晚在驾驶 台值守 , 自己 当成 船 长 , 会 船 长 如何 配 合 引航 把 体 员 , 当时的心态 ; 和他 对于船长 , 升任正式船长前 , 应 做一个 月 的见 习引航 员 。一 个 船 长 在成 长 过程 中 ,
描 述损 坏经过 , 分析 了引起 故 障的原 因, 出船 岸人 员在 管理 中的注意 事项 。 提
关键 词 : 舶主机 缸套 裂纹 损坏 经过 原 因分 析 注意 事项 船
0 引 言
现 主机 N . O I缸 缸 套 和 N 6缸缸 套 均 裂 纹 漏水 , O. N . 的活塞裙 也 裂纹 漏 水 。在 巴拿 马 运河 锚 地 O 6缸 公 司安排供 船 1只新 缸套 , 于 随时都 可 能安 排 过 由 河 , 决 定 等 过 完 河 后 再 吊 缸 更 换 。3月 1 日 故 9 10L 40 T该 轮 过 河 后停 车漂 航 , 主 机 N . 、 O 6 对 O 1 N . 缸吊缸。主机 N . 缸换上新缸套 , O 6缸换上以 O1 N. 前 在墨西 哥送 岸焊补 的旧缸套 ( 无新 缸套 了) N 6 ,O. 缸活塞裙 换新 , 作 至 2 日 10 L 工 0 4 0 T完 工并 恢 复正 常航行 。 3月 2 1日发 现主 机淡水 压 力 波动 , 车检 查 发 停 现 N 6缸 缸 套 再 次 裂 纹漏 水 , O. 船上 将 N . O 6缸 封 缸运行 。2 5日 I0 L O0 T靠毕 美 国 E E D A E V R L D S港 。
炸 压力 , 以判断 缸 内工 作情 况 ; 6 对 “ T 机构 的调 整 , 说 明 书要 求 , ) VI” 按 机动 用 车 时 , I 柄放 在 “ ” 、 常航 行 时放 在 “ ” 。 VT手 0处 正 2处
2 1 年 3月 1 日, 轮 在 巴拿 马 运 河锚 地 船 01 5 该 员换班 , 上船 接班船 员打 开主机 盘更 箱道 门检查 , 发
收稿 日 :0 1— 5— 5 期 2 1 0 2
公司紧急空运 1 只新缸套换在 N . O 6缸上 , 2 3月 8 日0 0 L 4 0 T自美 国开 航前 往德 国。 4月 5日 再一次发现 N . O 6缸缸套裂纹漏水, 由 于船上无 新缸套 , 据公 司 指示 , 根 继续 采取 N . O 6缸 封 缸运行 。4月 9日发 现 N . O 3缸缸 套也裂纹 漏水 , 因无缸套 替换 只能 继续 航行 。4月 1 日 10 L 6 80 T抵
参 考 文 献
[ ] 船舶 引航管理规定 1
[ ] 中华人 民共和 国海商法 2
[ ] 中华人 民共和 国海上交通安全法 3 f ] 17 4 9 8年海 员培训、 发证 和值班标准 国际公约
来计算 , 相对要求要高得多。现在的全球定位系统
某轮主机缸套频繁发生裂纹损坏的原因分析
张长淫
该负荷 由缸盖的安装预紧力产生的安装应力和 高压气体产生的机械应力组成, 缸盖的上紧螺母是 按说 明书要求液压上紧的 , 且操作无误 , 故前者不予 考虑 , 后者是随气体压力而脉动 , 是高频应力 , 它的 大小 与缸 内的爆 炸压 力 成 正 比 , 在 缸套 内表 面产 它 生切 向应力 和径 向应力 , 向应力 为拉 应力 、 向应 切 径 力为压应力, 如果 主机超负荷运转或 由于 “ 冷爆 ” , 爆 炸压力产 生 的切 向拉 应力 超过 了材料 的屈 服极 限 ( 材料一般抗压不抗拉 ) 就会发生裂纹 , 以超 负 , 所
在船 速很低 的时候 , 对船速 反应 不灵敏 , 只有操纵 者 通 过对近岸 物标 的观察 来 判 断 船 位 和航 速 , 比较 直
接, 但这也需要一个观察量 的积累。经验少的话 , 不 可能估测 得准 。所 以船长应 具 备高超 的操纵船 舶 的
能力 , 能行使 终极 指挥 权 。 才
9
个月的时间里共发生 7只缸套裂纹损坏 , 其中 N . O6
缸 3只次 ( 1只是经 焊补 的 旧缸套 ) 有 。
2 原 因分析
生的疲劳现象 , 热疲劳产生的裂纹一般在材料 的触 火面产生并发展 ) 另外 , ; 如果 由于个别缸或整机超 负荷、 活塞令窜气或油头雾化不 良使局部过热 , 都会 加速热疲劳损坏 的出现 ; 再有, 柴油机运行中, 缸套 内表面还承受着 由周期变化的燃气高温产生的高频 热应力 , 变化周期 与柴油机工作循环的变化周期相 同。 24 缸套的材料和质量 .
初步加 热 的冷 却水 通 过 缸 套 凸 肩上 的 3 2个冷 却水
产生压应力, 外表面 因受到内表面 的拉伸作用而产 生拉应力 。主机在启动、 停车或变工况运行时 , 缸套 内的温度 发生 动态变 化 , 与主 机加 、 它 减负 荷速度 和 启停次数有关。负荷加、 减越快 , 缸套 内外温差越
面造成 缸 内温 度 太 低 , 繁 发 生 “ 爆 ” 大 大增 加 频 冷 , 了机械应 力 ; 另一 方 面造 成 内、 温 差过 大 , 生过 外 产 大 的热应 力 ;
主机在 正 常运转 中 , 环喷 油量是 不变 的 , 负 循 热
荷基本上是恒定的 , 如果 由于某种原 因使冷却水温 度提高或冷却水量不足, 使缸套的内表面温度提高, 就会使材料的机械强度降低 , 且容易发生裂纹。该 轮主机 N . O 6缸由于冷却水导套 的进水孔被部分堵 塞, 造成冷却水量减 少, 温度提高 ( O 6缸冷却水 N. 进 口管在进口总管的尽头 , 以前多次缸套裂纹冲刷 下的锈渣、 泥渣容易在此聚集 ) 。所 以热负荷过高 是 造成 N . 缸套 频繁发 生裂 纹 的原 因之一 。 O 6缸
暖缸时间的影响, 往往在开航时冷却水温度很低 , 如 赶上引水要车加速很急 , 缸套内外温差很大, 热应力 会大大增 加 , 易引起 材 料在 短 期 内产 生 “ 疲 劳 ” 容 热
而发生 裂纹 ( 疲 劳是 指 材料 在 交变 的热 应力 下 产 热
1 0
天津航海
21 0 2年第 1 期
23 热应 力 .
2N . ) O 6缸冷 却水进 口部分堵塞造成冷却不 足。该轮主机缸套冷却水的走 向是这样 的: 气缸套 与气缸体之间设有冷却水导套 , 它与缸套之间形成
由温差作用形成的应力称为热应力。主机工作 中, 缸套内表面受燃气加热、 外部被水冷却 , 在缸套 内、 外表 面间产 生温 差 , 个 温 差 造 成 了缸 套 内 、 这 外
大, 产生 的热应 力越大 , 该轮 由于暖缸 加热 器太小 和
钻孔冷却缸套的上部( 燃烧室区域 ) 然后通过缸套 , 顶部的 3 个钻孔进入气缸盖。缸套 的凸肩部分做 2 得又高又厚 , 钻孔是倾斜 的, 离触火面很近 ( 最近处 约 2 m ) 这种设计从理论上实现了“ 0m , 薄壁强背” 结
却淡水 出口的节流盲板节流孔直径均为 2 r 而 5 m, a
各缸没有装节流盲板时 出口节流孔 径约为 4 r 0 m, a 这样就加快了冷却的速度 , 使内外温差加大 , 增加了
热应力 ;
法, 要进行 单缸 调节 。减小 注油 量时要 逐步减小 , 绝
不 能一次减 到位 ; 5 勤测 量 主机手 拉 示 功 图 , 量 压缩 压力 和爆 ) 测
h a y I u tis Co L d. e v nd sre . t
1 损坏 经过
Baidu Nhomakorabea
某 轮 近两 年来 主 机缸 套 裂纹 问题 经常 发生 , 特 别是 2 1 0 1年年初 更是 频繁 。
构, 以降低机械应力 和热应力。但其冷却方式在实 际应用 中缸套发生在这个 区域的裂纹 的情况很多。
对 N . 缸进行 吊缸检查 时发现 , O6 水导环下部的 1 6 个孔被锈渣及泥渣堵死 了 6个 , 该缸的冷却水量减 少 , 缸 内壁 的温 度升 高 , 料 的强度 降低 ; 气 材 3 各缸冷却淡水 出 1的节流盲板没有装。冷 ) 2 1
做三 副时 , 离泊 时在驾驶 台 , 那 时对操 船懵懵懂 靠 但 懂, 随着职务 的提 升 , 靠离 泊 时就 要 去前 后 带 缆 , 不 能在 驾驶 台工作 。因船长 见 习时学 到 的操 纵知识 大 部分 是港外 的 , 常把船 作 为一个 点 , 通 距离 也是 以海 里 、 来计 算 。而 靠 离泊 的操 纵 是船 上 每 个 点 以米 链
检查发生裂纹损坏的缸套 , 裂纹几乎都发生在 缸套燃烧室区域的触火面, 这个区域 的缸套壁 , 承受
着强 大 的机 械负 荷 、 负 荷 和热 应 力 。缸 套发 生裂 热 纹就是 在这 些负荷 和应力 的作 用下 产生 的 。下 面分 析一 下缸套 的受力对 产 生裂纹 的影 响 。 2 1 机械负 荷 .
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天津航海 2 1 02年第 1 期
某 轮 主机 缸 套频 繁发 生裂 纹 损 坏 的原 因分 析
张 长 泾
( 中远散货运输有限公 司 船管部 天津 30 1 ) 000
摘 要: 某轮 主机 两年 之 内频繁发 生缸套 裂纹损 坏 , 重影响 了船舶航 行 安全 。文章 通过 严
主 机是 船 舶 的主推 进 装 置 , 船 舶 安全 营 运起 对 着 至关 重要 的作用 。因此 , 轮机 管 理 人员 对 主 机正
确有效地管理是保障主机正常工作的基础。如果管
理不 到位 , 就会 发生事 故 , 响船 舶安 全 。本 文就某 影 2 5年船龄的主机缸套频繁发生裂纹损毁的事故原 因进 行 了分 析 , 中一些 管理上 的注意点 , 其 可供 同行 参考 。 主机参 数 : 主机型号 S L E R A5 ; U Z R6 T 8 额定 功 率 580 W ; 定转速 9 rmi; 8k 额 8/ n
表 面产 生 了径 向热应 力 , 与缸 套 内、 表 面 的温 差 它 外 成正比, 缸套 的内表 面 因 膨胀 受 到 外 表 面 的阻 碍 而
宽度大约 2 m 0 m的环形冷却水空间, 冷却水从导水 环下部均匀分布的 l 个直径 2m 6 5 m的孔进入 , 从下 向上冷却 缸 套 的 中部 ( 口以上 、 烧 室 以下 ) 被 气 燃 ,
荷 的机械应 力是造 成 缸套裂纹 的重要原 因之一 。
2 2 热负荷 .
在高温下材料强度会降低 , 检查该轮主机的热 工报表 , 1 近 年多来, 主机排烟温度长期偏高, 经常 在 40C以上。使热负荷过高, 0o 材料强度降低, 加速
了缸套裂纹的发生。 主机 运转 中缸套 的燃 烧 室区域 承受 的机 械应力
和热应力 , 高 频 的也 有 低 频 的 , 些 应 力 相 互 叠 有 这 加 、 变, 交 超过 了材料 的强 度 , 产生 裂纹 损坏 。从 而
理论上讲 , 缸套受到的瞬时最大热应力与缸套的厚 度、 材料 的膨胀 系数 成正 比, 与材料 的导热 系数成反 比, 而且缸套在铸造过程 中还不可避免的存在着铸 造应力 , 缸套铸造质量好 、 热处理得当, 铸造应力就 小, 反之就大。所以, 缸套本身的材料和铸造质量也 是缸套是否容易发生裂纹的重要因素。 综上分析 , 该轮 主机 缸套 频繁 发生裂 纹损坏 ( 特别是 N . 缸) O 6 的原因归纳起来有如下几点。 1 启动时暖缸不足 , ) 缸套水温度太低。这一方
达 目的港 , 过 吊缸 检 查 , 现 N 1 N . 、 O 3 经 发 O. 、 O 2 N .
作者简介 : 张长淫 (9 5 16一
)男 , , 福建省晋 江人 , 甲类 轮机
和 N 6共 4只缸套 全部 裂纹 损坏 。这样 , O. 在短短 1
长, 现从事船舶机务管理工作。
时候要像见习船长那样要求 自己, 不论早 晚在驾驶 台值守 , 自己 当成 船 长 , 会 船 长 如何 配 合 引航 把 体 员 , 当时的心态 ; 和他 对于船长 , 升任正式船长前 , 应 做一个 月 的见 习引航 员 。一 个 船 长 在成 长 过程 中 ,
描 述损 坏经过 , 分析 了引起 故 障的原 因, 出船 岸人 员在 管理 中的注意 事项 。 提
关键 词 : 舶主机 缸套 裂纹 损坏 经过 原 因分 析 注意 事项 船
0 引 言
现 主机 N . O I缸 缸 套 和 N 6缸缸 套 均 裂 纹 漏水 , O. N . 的活塞裙 也 裂纹 漏 水 。在 巴拿 马 运河 锚 地 O 6缸 公 司安排供 船 1只新 缸套 , 于 随时都 可 能安 排 过 由 河 , 决 定 等 过 完 河 后 再 吊 缸 更 换 。3月 1 日 故 9 10L 40 T该 轮 过 河 后停 车漂 航 , 主 机 N . 、 O 6 对 O 1 N . 缸吊缸。主机 N . 缸换上新缸套 , O 6缸换上以 O1 N. 前 在墨西 哥送 岸焊补 的旧缸套 ( 无新 缸套 了) N 6 ,O. 缸活塞裙 换新 , 作 至 2 日 10 L 工 0 4 0 T完 工并 恢 复正 常航行 。 3月 2 1日发 现主 机淡水 压 力 波动 , 车检 查 发 停 现 N 6缸 缸 套 再 次 裂 纹漏 水 , O. 船上 将 N . O 6缸 封 缸运行 。2 5日 I0 L O0 T靠毕 美 国 E E D A E V R L D S港 。
炸 压力 , 以判断 缸 内工 作情 况 ; 6 对 “ T 机构 的调 整 , 说 明 书要 求 , ) VI” 按 机动 用 车 时 , I 柄放 在 “ ” 、 常航 行 时放 在 “ ” 。 VT手 0处 正 2处
2 1 年 3月 1 日, 轮 在 巴拿 马 运 河锚 地 船 01 5 该 员换班 , 上船 接班船 员打 开主机 盘更 箱道 门检查 , 发
收稿 日 :0 1— 5— 5 期 2 1 0 2
公司紧急空运 1 只新缸套换在 N . O 6缸上 , 2 3月 8 日0 0 L 4 0 T自美 国开 航前 往德 国。 4月 5日 再一次发现 N . O 6缸缸套裂纹漏水, 由 于船上无 新缸套 , 据公 司 指示 , 根 继续 采取 N . O 6缸 封 缸运行 。4月 9日发 现 N . O 3缸缸 套也裂纹 漏水 , 因无缸套 替换 只能 继续 航行 。4月 1 日 10 L 6 80 T抵
参 考 文 献
[ ] 船舶 引航管理规定 1
[ ] 中华人 民共和 国海商法 2
[ ] 中华人 民共和 国海上交通安全法 3 f ] 17 4 9 8年海 员培训、 发证 和值班标准 国际公约
来计算 , 相对要求要高得多。现在的全球定位系统
某轮主机缸套频繁发生裂纹损坏的原因分析
张长淫
该负荷 由缸盖的安装预紧力产生的安装应力和 高压气体产生的机械应力组成, 缸盖的上紧螺母是 按说 明书要求液压上紧的 , 且操作无误 , 故前者不予 考虑 , 后者是随气体压力而脉动 , 是高频应力 , 它的 大小 与缸 内的爆 炸压 力 成 正 比 , 在 缸套 内表 面产 它 生切 向应力 和径 向应力 , 向应力 为拉 应力 、 向应 切 径 力为压应力, 如果 主机超负荷运转或 由于 “ 冷爆 ” , 爆 炸压力产 生 的切 向拉 应力 超过 了材料 的屈 服极 限 ( 材料一般抗压不抗拉 ) 就会发生裂纹 , 以超 负 , 所
在船 速很低 的时候 , 对船速 反应 不灵敏 , 只有操纵 者 通 过对近岸 物标 的观察 来 判 断 船 位 和航 速 , 比较 直
接, 但这也需要一个观察量 的积累。经验少的话 , 不 可能估测 得准 。所 以船长应 具 备高超 的操纵船 舶 的
能力 , 能行使 终极 指挥 权 。 才
9
个月的时间里共发生 7只缸套裂纹损坏 , 其中 N . O6
缸 3只次 ( 1只是经 焊补 的 旧缸套 ) 有 。
2 原 因分析
生的疲劳现象 , 热疲劳产生的裂纹一般在材料 的触 火面产生并发展 ) 另外 , ; 如果 由于个别缸或整机超 负荷、 活塞令窜气或油头雾化不 良使局部过热 , 都会 加速热疲劳损坏 的出现 ; 再有, 柴油机运行中, 缸套 内表面还承受着 由周期变化的燃气高温产生的高频 热应力 , 变化周期 与柴油机工作循环的变化周期相 同。 24 缸套的材料和质量 .
初步加 热 的冷 却水 通 过 缸 套 凸 肩上 的 3 2个冷 却水
产生压应力, 外表面 因受到内表面 的拉伸作用而产 生拉应力 。主机在启动、 停车或变工况运行时 , 缸套 内的温度 发生 动态变 化 , 与主 机加 、 它 减负 荷速度 和 启停次数有关。负荷加、 减越快 , 缸套 内外温差越
面造成 缸 内温 度 太 低 , 繁 发 生 “ 爆 ” 大 大增 加 频 冷 , 了机械应 力 ; 另一 方 面造 成 内、 温 差过 大 , 生过 外 产 大 的热应 力 ;
主机在 正 常运转 中 , 环喷 油量是 不变 的 , 负 循 热
荷基本上是恒定的 , 如果 由于某种原 因使冷却水温 度提高或冷却水量不足, 使缸套的内表面温度提高, 就会使材料的机械强度降低 , 且容易发生裂纹。该 轮主机 N . O 6缸由于冷却水导套 的进水孔被部分堵 塞, 造成冷却水量减 少, 温度提高 ( O 6缸冷却水 N. 进 口管在进口总管的尽头 , 以前多次缸套裂纹冲刷 下的锈渣、 泥渣容易在此聚集 ) 。所 以热负荷过高 是 造成 N . 缸套 频繁发 生裂 纹 的原 因之一 。 O 6缸
暖缸时间的影响, 往往在开航时冷却水温度很低 , 如 赶上引水要车加速很急 , 缸套内外温差很大, 热应力 会大大增 加 , 易引起 材 料在 短 期 内产 生 “ 疲 劳 ” 容 热
而发生 裂纹 ( 疲 劳是 指 材料 在 交变 的热 应力 下 产 热
1 0
天津航海
21 0 2年第 1 期
23 热应 力 .
2N . ) O 6缸冷 却水进 口部分堵塞造成冷却不 足。该轮主机缸套冷却水的走 向是这样 的: 气缸套 与气缸体之间设有冷却水导套 , 它与缸套之间形成
由温差作用形成的应力称为热应力。主机工作 中, 缸套内表面受燃气加热、 外部被水冷却 , 在缸套 内、 外表 面间产 生温 差 , 个 温 差 造 成 了缸 套 内 、 这 外
大, 产生 的热应 力越大 , 该轮 由于暖缸 加热 器太小 和
钻孔冷却缸套的上部( 燃烧室区域 ) 然后通过缸套 , 顶部的 3 个钻孔进入气缸盖。缸套 的凸肩部分做 2 得又高又厚 , 钻孔是倾斜 的, 离触火面很近 ( 最近处 约 2 m ) 这种设计从理论上实现了“ 0m , 薄壁强背” 结
却淡水 出口的节流盲板节流孔直径均为 2 r 而 5 m, a
各缸没有装节流盲板时 出口节流孔 径约为 4 r 0 m, a 这样就加快了冷却的速度 , 使内外温差加大 , 增加了
热应力 ;
法, 要进行 单缸 调节 。减小 注油 量时要 逐步减小 , 绝
不 能一次减 到位 ; 5 勤测 量 主机手 拉 示 功 图 , 量 压缩 压力 和爆 ) 测