国外某乙烯装置丙烯制冷压缩机连续三次停车事故汇总
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国外某乙烯装置丙烯制冷压缩机连续三次停车事故
某乙烯装置采用了斯通—韦伯斯特公司专利,工艺流程为前脱丙烷前加氢技术,生产能力为550Kt/a。
1.事故经过
4月中旬某天,丙烯制冷压缩机发生波动,透平一级前后压差发生持续波动,随之达到联锁值,造成丙烯制冷压缩机联锁停车。在此次正常开车后的第二天及第三天,又发生同样的问题。在短短的四天中,乙烯装置连续发生三次停车事故,对装置造成很大的损失。
2.事故原因及调查
(1)三次停车事故的第一原因是透平叶轮的压差保护联锁引发的。原设计中,丙烯制冷压缩机是由高压蒸汽驱动,经透平后的蒸汽部分被冷凝成凝液,另一部分则被抽成低等级的中压蒸汽。原设计中,透平抽气蒸汽有一个压力信号PX8117将被送到调速器505E,另有一个中压蒸汽管的压力信号PI8117,当蒸汽系统发生波动时,系统将通过透平抽汽来调整中压蒸汽管网的压力;同时,透平主蒸汽阀也将相应地增大或减小,以此来满足压缩机所需的功率。然而因为抽气阀动作太快,调速器505E存在较大问题;联锁当日的透平操作参数如表1所示。
表1 联锁当日透平操作参数
装置负荷/ % 压缩机
转速/
(r/min)
透平抽
气量/
(t/h)
复水凝
液量/
(t/h)
透平一
级
前压力/
MPa
透平一
级
后压力/
MPa
压差
/
MPa
HP开
度/
%
LP开
度/
%
状态
1
95 6187 100 25 3.8 1.5 2.3 Max 9
状态
2
95 6188 40 40 2.4 1.35 1.05 30 Max
以上数据表明:当中压蒸汽管网压力波动时,透平的抽气阀总是在状态“1”或状态“2”之间跳动,没有一个平滑的自动调节过程,透平总处于较大波动之中。很明显,状态“1”处在联锁的边缘。因为透平叶轮间压差已达到联锁设定值2.20MPa。
在当时透平已处于结垢较严重的情况下,装置运行在95%负荷,状态“1”需要消耗的高压蒸汽量为125t/h,状态“2”需要消耗的高压蒸汽量为86t/h,很显然,在状态“1”时,通过透平的压力差远远大于状态“2”;一旦中压蒸汽管网压力P18117小雨透平抽气压力PX8117,抽气阀将从状态“2”向状态“1”方向调整,向中压蒸汽管网输出更多的中压蒸汽;同时主蒸汽阀将相应地增大开度,以满足同样的功率需要,从而透平将毫无疑问地趋于危险的边缘。
在透平初期运行时,不存在任何结垢问题,当然不会发生联锁停车事故。
(2)方案设计不太合理。这种需要以透平来调整中压蒸汽管网的控制模式不太合理,相对来说,透平安稳运行应该比管网压力波动更重要,应该在确保透平稳定运行情况下来稳定管网压力。
(3)控制器参数调整不当。抽气阀控制器PX8117的PID参数不合理,应该更合理地调整,使透平运行更加平稳。
3.事故教训及纠正
(1)关注锅炉给水的品质及锅炉操作,防止蒸汽夹带硅等杂质。
(2)修改透平抽气阀PX8117的控制逻辑模式,使抽气控制程序更合理。最好不直接使用通过快速调整透平抽气方式来稳定管网压力。
(3)限制抽气阀的最大开度,投用联锁保护,因为此联锁保护对叶轮来说是非常重要的。而主气阀是不应该被限制的。这些措施将使透平能安全运行并有一定的余量。
(4)调节抽气阀及蒸汽减压阀的PID参数。
(5)为长期运行,对工艺数据进行常规的分析是重要的,尤其是现场第一手数据的收集非常重要。