一八九〇煤矿综采工作面自动化控制系统的应用

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一八九〇煤矿综采工作面自动化控制系统的应用

摘要:随着矿山应用技术的不断发展,矿山的生产和组织方式将会向“安全、高效、绿色、智能”的方向发展,实现煤矿采掘过程的自动化运行,对于提升煤矿安全生产水平和生产效率具有重要意义。综采工作面自动化控制系统将多种技术(如控制、以太网、无线、视频、通信、液压等)应用于综采工作面,实现在工作面顺槽监控中心对综采设备进行集中自动化控制,确保各设备协调、连续、高效、安全运行,将工人从工作面解放出来,实现工作面少人化。一八九〇煤矿15311自动化综采工作面已经安装完毕试生产,通过自动化系统的运行,大大降低了采煤工作面职工的劳动强度,改善煤矿工人工作环境,提高了生产效率。

1.工作面概况

15311回采工作面布置在矿井一水平三采区5#煤层,平均走向长度552m,平均倾向长度273m(工作面处运输巷上帮至回风巷下帮倾斜长度289m),面积约为150726㎡,单斜构造,煤层厚度1.46~9m,平均厚度3.21m,平均倾角17°,工作面煤壁推进方位煤层伪倾角10-14°。

2.工作面设备选型

3.工作面自动化控制系统

自动化控制系统通过以太环网将采煤机控制系统、支架电液控制系统、工作面运输控制系统、三机控制系统、泵站控制系统及供电系统有机融合,辅以工作面煤壁和液压支架高清视频系统,实现了对综合机械化采煤工作面设备的协调管理与集中控制,实现了工作面液压支架电液控制系统跟机自动化与远程人工干预控制相结合的自动化采煤工作模式。该系统在顺槽和地面调度中心对采煤机工况和液压支架工况进行监测与远程集中控制,实时监控工作面综采设备运行工况和煤壁及顶板的空间状况。当设备异常或工作面空间形态异常时,可以在集中控制中心通过远程人工干预手段对设备进行远程调控。自动化控制系统实现了以下功能:

1)综采自动化远程集中控制功能

将综采工作面主要设备,包括采煤机、液压支架、运输系统、供电系统、供液系统,通过自动化控制系统连接起来,实现在井下集控中心和地面调度中心的远程集中控制,并实现“一键启停”和“顺序启停”功能。

在远程操作台上能够实现对采煤机的运行方向、速度、滚筒转速和摇臂高度的控制功能;实现对单个支架或成组支架实现锁定、解锁、执行动作等功能;实现对破碎机、转载机、刮板运输机单独启停功能;

2)采煤机全工作面记忆截割功能

采用智能决策记忆割煤技术实现采煤机的自动化割煤过程。通过读取采煤机机身传感器的高度、速度、当前位置等数据在控制程序数据库进行记忆,实现对“示范刀”和历史割煤数据的学习,最终实现记忆截割。

3)液压支架全工作面跟机自动化与远程人工干预功能

在液压支架电液控制系统实现全工作面跟机自动化的基础上,将电液控制系统的数据与液压支架视频相结合,通过集控操作中心和地面调度中心的操作台对

液压支架进行人工干预,以满足复杂环境下液压支架的自动化控制。

4)乳化液保障系统

通过自动控制技术,将远程配液、高压过滤系统集成起来,形成智能化集成

供液控制系统,提高了供液系统自动化水平及运行效率。

其中泵箱液位自动检测,实现乳化液配比自动启停功能;反冲洗过滤站压力

自动检测,自动反冲功能。

5)工作面视频监控功能

视频监控系统通过网络传输的方式完成对工作面采煤机、液压支架及采场状

况的视频监控,实时为远程操作员建立身处现场实景的信息,确保远程操作的安全。通过视频监控系统传送工作面图像,操作人员根据煤层变化情况、滚筒截割

情况、支架状态等信息,必要时对采煤机进行远程干预。

6)设备运行状态监控功能

顺槽集控中心和地面调度中心的上位机界面上,能够实时显示出系统连接状态、采煤机运行状态、支架状态、三机和乳化液保障系统工作状态。

7)数据统计分析功能

数据统计分析功能包括采煤机轨迹分析、工作面压力分布分析和支架单架压

力分析功能。分析采煤机轨迹可以对比分析采煤机的工作状态和工作效率,工作

面压力分布图可以给煤矿安全生产提供准确的数据参考,支架单架压力分析可以

统计单个支架在不同时间段的压力分布,帮助设备维护人员了解支架工作状态。

4、主要实践成果

1)在地面调度室对工作面设备集中监测与控制,实现了地面调度中心“一键”启停综采工作面设备功能。

2)在离工作面600米处建立工作面顺槽监控中心,实现了在顺槽监控中心对工作面设备的集中控制功能。

3)安装工作面视频系统,实现了对主要综采设备进行实时监控。

4)在监控中心对采煤机、液压支架、运输设备、泵站远程监测及自动化控制。 5)实现在监控中心对综采设备数据集成、处理、诊断、管理等功能。

6)当综采工作面自动化控制系统出现故障时,各子系统不受综采自动化系统控制,以保证在检修和综采自动化控制系统出现故障时,各子系统能单独开车,

确保生产不受影响。

5.效益分析

1)可以减少综采工作面作业人员,工作面不设综采三机司机、支架工,每班至少优化4人,井下一线职工成本按15万元/年计算,单班年节约人工费用至少

60万元。

2)增强了安全保障能力,由于实现了远距离自动化操作,采煤工作面工作面人员少,降低了人员的安全风险。

3)职工的劳动强度大幅度降低,作业环境得到了改善,幸福指数得到了提高。 4)可以减少人员直接接触的粉尘的时间,降低职业病发病率。

5)解决了煤矿一线职工短缺、招工难的问题。

6.结束语

实践证明,综采工作面自动化系统在一八九〇煤矿15311工作面使用效果良好,减少综采工作面人员配置,简化了原煤运输系统控制流程,降低了安全风险,达到了预期效果。但是综采工作面自动化程度的提高,使煤矿采掘一线电钳工在

自动控制、通讯、编程方面的劣势凸显,煤矿企业需进一步加强机电维修人员技

相关文档
最新文档