轴向柱塞泵偶件间隙对容积效率影响的仿真研究
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SimulationResearchonEffectofClearanceBetweenMatchingParts ofAxialPlungerPumponVolumetricEfficiency
CHENXulin1,LIYazhou2,TAOXuejuan2,GUOYuan2
(1.SchoolofMechanicalElectricalEngineering, ChongqingUniversityofArtsandSciences,Chongqing402160,China 2.ChongqingHongjiangMachineryLimitedLiabilityCompany,Chongqing402160,China)
收稿日期:2018-12-12
基金项目:工信部“高技术船舶科研计划———船用低速机工程(一期)”资助项目(工信部联装函【2017】21号) 作者简介:陈绪 林,男,高 级 工 程 师,主 要 从 事 机 械 工 程 设 计 及 机 电 一 体 化 技 术 应 用 研 究,Email:yazhou617@
隙泄漏特性进行仿真分析,探讨间隙大小、配合面
长度及柱塞 直 径 对 瞬 时 泄 漏 量 的 影 响,通 过 仿 真
优化设计,得 到 满 足 泄 漏 要 求 的 柱 塞 偶 件 结 构 参 数,提出防漏柱塞偶件和低压回收油路的方案,进
图 2 力学模型
一步完善直列隔膜式燃料泵的结构[7]。从轴向柱 塞泵的结构 分 析 和 实 际 应 用 发 现,其 泄 漏 主 要 来 源于滑靴润滑面、配流盘和柱塞偶件密封面处[8], 而柱塞偶件的工作状况差,泄漏量较大,容易出现 卡死失效。本文应用 HyPneu仿真软件,研究柱塞 偶件不同配 合 间 隙 时 下 的 容 积 效 率,并 在 合 理 的 零件加工精 度 前 提 下,对 生 产 中 现 有 的 结 构 设 计 进行优化分析,提出合理的配合间隙,在保证柱塞 灵活运动的同时,提高容积效率。
126.com。
陈绪林,等:轴向柱塞泵偶件间隙对容积效率影响的仿真研究
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轴向液压柱塞泵具有工作压力高(32MPa)、
结构紧凑、工 作 可 靠 等 特 点,广 泛 应 用 于 工 业、农
业、国防等领域。由于工作压力高,解决泵的泄漏
问题成为 设 计 过 程 中 的 关 键。 目 前,在 电 控 共 轨
第 33卷 第 6期
重 庆 理 工 大 学 学 报(自然科学)
2019年 6月
Vol.33 No.6
JournalofChongqingUniversityofTechnology(NaturalScience)
Jun.2019
doi:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2019.06.011
本文引用格式:陈绪林,李亚洲,陶雪娟,等.轴向柱塞泵偶件间隙对容积效率影响的仿真研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2019,33 (6):72-76.
Citationformat:CHENXulin,LIYazhou,TAOXuejuan,etal.SimulationResearchonEffectofClearanceBetweenMatchingPartsofAxialPlung erPumponVolumetricEfficiency[J].JournalofChongqingUniversityofTechnology(NaturalScience),2019,33(6):72-76.
高压油泵柱 塞 偶 件 设 计 过 程 中,应 用 有 限 元 分 析
技术wk.baidu.com柱塞偶件的设计方案进行理论分析计算,
解决了超高压工作条件下柱塞泵柱塞偶件因其间
隙大而产生泄漏与间隙小所引发的卡滞之间的矛 盾[1-5]。在二甲醚发动机直列隔膜式燃料泵柱塞
图 1 柱塞泵结构示意图
偶件设计时,有用 AMESim软件[6]对柱塞偶件间
轴向柱塞泵偶件间隙对容积效率影响的仿真研究
陈绪林1,李亚洲2,陶雪娟2,郭 元2
(1.重庆文理学院 机械工程学院,重庆 402160;2.重庆红江机械有限公司,重庆 402160)
摘 要:通过建立柱塞偶件的力学模型,应用缝隙流动理论对柱塞泵偶件在有无侧向力及 3种不同配合间隙(0.025mm、0.03mm、0.05mm)的条件下,进行了泄漏量的计算。同时,使用 HyPneu仿真软件建立了泄漏测试仿真模型,进行泄漏量的仿真计算。试验测试结果表明:仿真 计算与理论计算吻合度为 99.5%。根据仿真结果改进后的 A10V泵性能优良,泄漏量减少,使 用寿命明显提高,效率略高于同类进口产品。 关 键 词:柱塞泵;泄漏量;容积效率 中图分类号:TH137.51 文献标识码:A 文章编号:1674-8425(2019)06-0072-05
Abstract:Throughtheestablishmentofthemechanicalmodeloftheplungermatchingparts,under theconditionthatwhetherthereisalateralforceandthreedifferentfitgaps(0.025mm,0.03mm, 005mm),thegapflow theoryisusedtocalculatetheleakageoftheplungerpump.HyPneu simulationsoftwareisusedtoestablishtheleakagetestsimulationmodelandtheleakagerateis simulated.Theexperimentalresultsshow thatthecoincidencebetweensimulationandtheoretical calculationis995%.Accordingtothesimulationresults,theimprovedA10V pumphasbetter performance,forlessleakageandlongerservicelife,anditsvolumetricefficiencyisslightlyhigher thanthatofsimilarimportedproducts. Keywords:plungerpump;fuelleakage;volumetricefficiency