空压机系统运行优化
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空压机系统图
空压机系统运行优化
作者/王斌,江苏华电仪征热电有限公司
摘要:根据压缩空气系统运行特点,对空压机运行方式进行监视,找出优化空压机运行方案,在不增加固定资产投入的情况下,使空压机 的故障率大大降低。
关键词:空压机;反比例阔;容调控制;节能
* * *刖目
厂用压缩空气系统主要是向仪表、气动执行机构和检修 维护提供气源,因其要求有很高的可靠性,需连续稳定运行, 在设计时要求两用两备的运行方式。而在实际生产运行过程 中,发现空压机母管压力波动较小,但空压机出口压力存在 大幅波动现象,出口三向电磁阀故障率很高,平均每台空压 机出口三向电磁阀更换频率2套/年,严重影响了机组的安 全运行。
1•系统简介
我公司三台机组共用_套空压机系统,系统布置有4 台复盛SA -90W 有油固定式螺杆空气压缩机,两用两备。 配3台组合式干燥机,两用一备。两台50m 3仪用储气罐, 用来储存仪用压缩空气;一台20m 3的检修储气罐,用来储
存厂用压缩空气。四台空压机压出的压缩空气送入压缩空气 母管,其中仪用压缩空气通过干燥机。干燥器进、出口管道 上各设一只空气门,干燥器底部有排污装置,经干燥器干燥 后的压缩空气并入压缩空气母管,送至任一仪用储气罐。两 台仪用储气罐出口并入压缩空气母管,分别供往#1、#2、 #3联合循环机组、调压站、化学水处理等用气。压缩空气 母管上设有空气门及疏水门,每台储气罐上设有_安全门, 储气罐底部有排污装置。厂用压缩空气不经干燥器直接送入 厂用储气罐,通过一根独立压缩空气供气母管将压缩空气送 至生产现场,如图1所示。
2.运行情況分析
空压机空车运转和空/重车转换频繁均可造成巨大的能 源浪费;另外在规划时选用空压机都预留20%的裕度也会
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造成能源浪费。我公司单台空压机设计排气量15m3/min、出口压力0.85MPa,运行方式采用两用两备,在实际的运 行过程中,加/卸载压力设定为0.65/0.8MPa,因压缩空气 需求量恒定,两台空压机常常存在_台频繁加/卸载,另_
台间接加/卸载的现象,图2是我公司#1/2空压机运行时 电流趋势图。
图2空压机电流趋势图
从上图进一步分析,可以看出#1空压机将近20.28% 时间处于加载状态,17.6%时间处于卸载状态;#2空压机 仅10.71%时间处于加载状态,60.24%时间处于空车状态,卸载时空压机仍在运行但不产气,处于严重浪费电能状态。
图3空压机运行状态饼状图
在空压机运行过程中,系统用气量
减少时,空压机出口压力达到设定值,
则控制器发卸载命令,使三向电磁阀失
电关闭,进气阀片处于全关闭状态,同
时空压机系统内的压力经由泄放阀排
空,主机处于无负荷运转。系统压力下
降至设定值时,压力开关再重新动作,
使三向电磁阀得电,恢复重负荷运转,
当系统之使用空气量为零时,压缩机保
持在无负荷情况下运转,若无负荷运转
时间超过20分钟,则空压机会自动停
机,电动机停止运转,若系统的设备开
始用气,系统压力会降低,则空压机会自动起动,以补充空气量。由于两台空压机存在互相扰动,使得加/卸载转换的非常快,常常1分钟不到就会完成一次 转换,空压机出口三向电磁阀频繁得电,加速其老化过程。
3.优化方案
■ 3.1变频调节
空压机增加变频控制模块,采用_个闭环控制模式,能 实现对空气压缩系统实时监测、动态控制,其原理为:用压 力传感器实时感应系统中实际气压和用气量,通过电气控制 和变频控制的精确配合,控制马达转速使能耗与产出成等比 例,以实现高品质压缩空气的按需输出,但这需要增加固定 投资,暂不考虑。
■ 3.2系统改造
经过与周边电厂的交流,有的单位对压缩空气系统进行 改造,在空压机至空气干燥机之间增加_个储气罐,用来减 缓压缩空气波动,维持压缩空气压力平稳,并有_定的除水、除油的功能,空压机出口压力大幅波动的状态有所缓解,但 仍存在空压机启停现象。
■ 3.3对空压机本身进行优化调节
我公司空压机系统无就地PLC联控,单台设置0.65MPa 加载:0.8MPa卸载,各自调节,母管压力受控于单台空压 机自身及DCS控制。经过对空压机结构的深入研究,空压 机工作流程为:压缩机起动时,进气阀阀片关闭,确保不带 负荷起动。空压机重负荷运转时,三向电磁阀打开,由三向 电磁阀通路过来的气体经反比例阀进入进气阀使之全开,以 达重负荷运转。当出口压力达到设定压力时,当排气压力达 压力参数设定之上限时,控制系统切断泄放阀及三向电磁阀 之电源,三向电磁阀)关闭,因而进气阀亦关闭,同时泄放
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阀全开,将油气桶内空气通过空气滤清器排至大气中(有反吹 空气滤清器之效果),此时压缩机在无负荷状态下运转,其所 需之润滑油压即由空车压力所确保,只要压缩空气压力能满足 系统需求,20分钟后空车状态下是空压机就会停运,处于空 车过久停机状态,可以随时启动。在此过程中,反比例阀只是 控制进气阀全开/全关,其容量调节功能并未投入使用,从而 造成上述空压机频繁加/卸载,三向电磁阀也容易损坏。
查阅空压机系统相关说明书,在使用手册中对空压机容 调进行简单介绍:当系统压力因用气量减少而升高,达到反 比例阀的设定压力时,反比例阀动作并减少控制空气输出量,使进气阀处于半开状态,此时与阀杆相连的进气阀片也处于 半开状态,进气量即减小至与系统用气量相平衡,此为容量 调整之过程。容量调整系统是用来调整压缩机进气量,与现 场设备用风量相等,达到最经济、省电的运转效率。而咨询 空压机厂家及相关周边电厂均没有采用这种调节方式运行,主要是由于电厂需求的压缩空气量变化较大,采用这种调节 方式不能满足系统需要。而我公司是采用燃机发电,自动化 程度高,$甫助系统较燃煤的机组要少,压缩空气量相对恒定。
4.实施对比
观察压缩空气系统现场实际运行情況,单套机组运行与 三套机组运行时,压缩空气量相差不大,也就是说我公司在 实际生产中压缩空气量始终是一个恒定值,没有太大的起伏 变化,根据这一思路,2015年5月份,我们在现场选用一 台空压机进行容量调整,使之能够满足生产需要。如:现场 仪用设备工作压力一般为0.5〜0.6 MPa,我们将_台空压 机反比例阀容量调整动作压力设定应为> 0.65MPa,也就 是>0.65MPa时,压缩机开始容调,减低风量输出,维持 压缩空气母管压力在0.65〜0.75MPa。与之运行的另一台空 压机采用全容量调节方式,因其采取容调运行方式的空压机 始终运行,压力满足需求,全容量调节方式的空压机始终处于空车过久停机状态。对比如图5所示。
根据以上的对比情况,对空压机进行容调控制,调整 空压机运行方案:现4台空压机中#1、#2为全容量加载,#3、#4为容调模式,正常运行方式为:#1、#2中任一台与 #3、#4中任一台运行连续运行。其运行方式特点:正常时应 为容调模式空压机连续加载运行,全载空压机为空车过久停 机模式,压缩空气母管压力持续稳定在0.68〜0.78MPa之间,几乎无波动,空压机也没有频繁加卸载情况,故障率也大为 减少,使空压机空车时间大大减低,并节省了厂用电,据统计,去年空压机耗电量平均每月9.7万kWh,自今年5月份空压 机采用容量调节控制后,平均每月耗电量为6.5万kWh。
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---^—mmm-------------'»^»i»u i«itw ii»io u i 图5前后电流、压力对比图 5.结束语 自从我公司压缩空气系统采用容量调节控制后,空压机 运行的安全性、经济性有了很大的改观,在不增加固定资产 投入的情况下,使空压机的故障率大大降低,这种调节方式 可以为其他电厂提供参考。 参考文献 * [1]张东晓.大型燃气一蒸汽联合循环发电技术丛书.设备及系 统分册[M].北京:中国电力出版社,2009。 木[2]刘建明.螺杆式空压机运行及维护技术问答[M].北京:中国 电力出版社,2011。 (上接第27页) 3.结语 本套系统基于数字图像处理的知识,为学校食堂提供了 另一种结算方式。使用该套计价系统,能够有效避免人工计 价所带来的出错率高、速度慢等缺陷。不仅能够节省人力成 本,同时还能有效提高结算的效率和准确度,具有广阔的应 用前景。另外,在之后的工作中可以对本套系统进行进一步 的改进,比如如何减少外界环境对扫描的干扰,如何通过硬 件提高处理速度和处理精度等。参考文献 * [1]李红俊,韩冀皖.数字图像处理技术及其应用[」].计算机测量 与控制,2002,10(9):620-622. 氺[2]曾欢,王浩.图像边缘检测算法的性能比较与分析[J].现代电 子技术,2006,29(14):53-55. * [3]赵永志,彭国华种有效的图像二值化方法[J].科学技术与 工程,2007, 7(1):139-141. 氺[4]付永庆,王咏胜.一种基于数学形态学的灰度图像边缘检测算 法[」]•哈尔滨工程大学学报(英文版),2005,26(5):685-687. 氺[5]刘旭辉,李琼.高校食堂自动售餐机的设计[J].长江大学学报 (自科版),2010,07⑷:140-142. 62丨电子制作2017年9月