西峰油田堵水调剖效果浅析评价
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西峰油田堵水调剖效果浅析评价
【摘要】本文针对西峰油田近年来调剖堵水工作进行系统的分析和概括,并对实施效果进行了客观的评价,最后提出了结论与建议。
【关键词】堵水调剖注水井低渗油藏堵剂
1 整体实施效果
2010年实施堵水调剖34口,其中三叠系油藏23口,侏罗系油藏11口,截止11月底,已完成的34口调剖井,对应油井211口,其中93口有不同程度的增油效果,日增油量54.5t,目前累计增油8892t,累计降水15798m3,综合含水下降4.8%。
水驱情况得到明显改善。
注水井调剖一直是近几年来长庆第二采油厂的重点工作。
长庆油田西峰2012区块经过整体调剖,吸水状况得到了明显的改善,水驱动用储量增加,对应油井普遍见效,原油产量趋于稳定,含水上升速度减缓,水驱采收率有较大提高。
2 分油藏实施效果
2.1 三叠系油藏
三叠系油藏在白马中、董志区、西259区实施水井堵裂缝23口,对应油井148口,见效油井68口,日增油38.5t,累计增油6563t,综合含水下降6.4%,累计降水5529.8m3;
其中在综合治理区块白马中区和提单示范区西259区实施整体调剖20口,白马中西13区取得较好的稳产效果,西259区恢复4口水淹井产能,日增油8.1t。
2.2 侏罗系油藏
侏罗系油藏在城55区、华64区、悦22区、悦29区实施堵水调剖11口,对应油井63口,见效油井25口,日增油16t,累计增油2329t,综合含水下降3.2%,累计降水10268m3,从整体效果来看,起到了减缓递减的效果,其中华64区增油效果明显,调后产量呈现负递减。
从近三年实施效果来看,有机复合交联体系比无机复合凝胶体系见效率高、增油量多;有机凝胶颗粒体系在侏罗系油藏适应性较好。
3 典型井效果分析
——西33-22井:地质分析认为受该井影响的主要有4口井:西34-24、西34-22、西32-22、西33-23,井组平面矛盾突出。
3月9日——3月19日期间调剖,设计注入量560m3,实际注入630m3,调剖期间压力由20mpa上升至22.1mpa,提升了2.1mpa。
目前油压20.1mpa,套压20.1mpa,日注25m3,注水正常。
调剖后井组日产液较调前较为稳定,日产油前期上升较明显,目前日产油上升了 4.3t/d(17.2↗21.5),含水下降了4.2%,截至11月底累计增油1092t。
其中对应主向井西34-24含水由100%下降到86.4%,日增油0.2t;侧向井西32-21日产油由5.22t/d上升至5.70t/d,日增油0.48t。
4 2012年调剖总体实施效果
去年长庆油田采油二厂调剖完井29口,对应油井151口中有67口见效,见效率44.4%,日增油50.6t,累计增油4778t,累计降水
5419m3。
水驱指数由1.05升至1.24,存水率由0.28升至0.34。
从所有调剖对应油井的汇总生产曲线看,调剖后递减减缓,日产油平稳(最高达到349t,日增油16t),综合含水下降3.7%(由61.5%↘57.8%,最低57.5%)。
5 结论及认识
5.1 存在的问题
(1)低渗裂缝油藏采用压裂改造等措施,致使天然裂缝进一步开启和沟通,吸水剖面严重不均,注入水易沿裂缝突进,随着时间的延长,储层长期受水流冲刷,致使渗流通道逐步扩大,导致主向部分油井水淹,含水上升速度过快,侧向井注水不见效。
(2)部分层位不吸水,吸水剖面严重不均,平面上容易单向突进,裂缝一方面增加了油层的吸水能力,弥补了储层渗透率低的不足;另一方面,因裂缝的作用,部分井易沿单向突进,造成含水上升快,水驱效果差,影响了采收率的提高,导致水驱储量动用程度低,部分水井急需剖面改造,降低吸水指数。
(3)由于渗透率差异大,非均质性严重,加之强化注采,导致井组或区块含水普遍快速上升,裂缝发育不规律,导致调剖难度大,单一的堵剂很难满足地层调剖需求。
5.2 针对存在的问题,总结出的方法
(1)西峰油田系低渗透裂缝性油藏,处于高含水开发时期,在调剖堵水工艺中,突发状况会引起堵剂在井筒内胶凝,影响注水。
针对不同类型的油藏,采用不同的施工工艺,裂缝型油藏:以堵为
主以调为辅;裂缝—孔隙型油藏:以调为主,以堵为辅;孔隙型油藏:以深调为主,以堵为辅。
(2)在注入水作用下,凝胶体系可向地层深部运移,进而填充更小的孔隙和微裂缝。
最后采用强凝胶体系作为封口段塞,一方面有效地保护主段塞,另一方面防止注入水绕流,延长措施有效期。
通过段塞组合,实现了调、堵、驱一体化工艺,达到调整吸水剖面和提高采收率的目的。
5.3 几点认识
(1)实施区块整体堵水调剖可以改善该区块注水开发效果。
2010年通过实施整体调剖,在华64区实现区块产量负递减,在白马中区有效控制油井含水上升速度。
得到注水压力升高,吸水剖面变得均匀,同时吸水厚度增大,有效地提高注入水的波及面积和波及体积,调驱后注水井吸水剖面明显改善。
(2)通过对储层地质特征认识、开发现状、油井含水上升原因等方面分析,形成了注水井深部调剖、油井堵水等适合中高含水油井提高单井产量的工艺技术,通过现场试验,实施区块整体堵水调剖可以改善该区块注水开发效果。
(3)复合凝胶调剖体系通过调整成胶催化剂浓度,可有效控制堵剂成胶时间,有利于堵剂进入裂缝深部,不仅降低了施工风险,也使调堵效果更为明显。
无机复合堵剂可以在孔道型见水油藏中较好的发挥调堵作用。
由于单位成本相对较低,具有较好的应用前景。
同时实践用用表明,孔道型见水油藏调驱的堵剂用量也是较高的,
在实际应用中需保证足够的用堵剂用量。