2BW7 403-1BG2-1P590型氢气压缩机性能测试总结
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1月6日 9:00-23:00
1月7日 0:00-23:00
1月8日 0:00-13:00
1月8 日19:40-
23:15 1月9日
0:20-23:00
1月10日 0:00-14:10
氢压机本机回 流开度
D EF 0 停0
0 停0
0 停0
停00
停00
停00
大回流开度
B线氢压机性能测试
H2总管 压力
炉压
47.4→30.5 74.8 48.7→49.2
30.3→32.3 74.7 49.3→48.8
31.8→30.3
75
48.9→48.9
57→38
74.7
48.2→49
37.6→39.6 74.6 48.8→48.6
40.2→30.7 74.7 48.8→48.6
氢气流量 9684→10334 10334→10317 10317→10344 10040→11221 11255→11152 11107→11552
氢压机F按6195m3/h计算,可得氢压机D带氢气量4105-4149m3/h,氢压机E带氢 气量5327-5402m3/h。如:50万吨项目氯化氢送气流量为30000m3/h,10万吨氯化氢 送气流量为6000m3/h,100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目氯化氢送气流量为9000m3/
min 转速590r/min
400kw 10000V 1490r/min 3.17m3
36.8m2
2BEA-403-1
入口压力0 出口压力0.1MPa 最大吸气量91m3/
min 406r/min
220kw 10000V 1485r/min 2.2m3
15m2
表 1 新 增 加 氢 气 压 缩 机 ( 2 B W 7
台氢气压缩机,目前一、二期氢气压缩 液。需排空工作液时,同时打开泵清洗排液管路上的No.4阀及气液分离器排液管路
机共12台,每条线置换一台。工艺流程及 的No.3阀。
设备设施发生显著变化,为了保证生产
三、性能测试
安全稳定运行,及为后期100万吨/年聚氯
1.研究目的。为了切实掌握新增氢压机运行情况,测试B线氢压机D+F(新换氢压
备注:氢压机以往带量数据,本机回流全关,大回流30%。 氢压机D:4800m3/h 氢压机E:5200m3/h 氢压机F:4700 m3/h (型号为2BEA-
列 液 环 压 缩 机 主 要 由 液 环 压 缩 机 、 电 403-1氢气压缩机)
机、换热器、气液分离器及气、液管
(3)满负荷测试分析记录:
低,再经过氢压机加压、冷却,送往合
现准备将B线负荷根据大回流开度继续提量(提产酸或送气),直到本机回流全
成炉使用。运行过程中氢压机出口总管 关,大回流开度在30%,计算D+F和E+F的氢气流量分别为多少。(此过程预计可提 压力、流量通过氢压机本机回流和氢气 氯化氢的量1500-2000m3/h)。
总管大回流来调节。 (2)2BW7组成及特点。2BW7系
机组正常运行时,经换热器冷却后的工作液温度要尽量低。可通过加大换热器
(以下简称“北元化工”)年产50万吨聚 的冷却水量来降低换热器冷却出口的工作液温度,以提高液环压缩机的效率。
氯乙烯,40万吨烧碱装置于2010年07月开
(2)停机
车投运,其中一期氯氢处理工段氢气处
①停机前检查系统中各相应设备能否进入停机规程中。
技术应用与研究
2BW7 403-1BG2-1P590型 氢气压缩机性能测试总结
杨 莉 高海荣 陕西北元化工集团股份有限公司
【摘 要】研究了型号为2BW7 403-1BG2-1P590氢压机在实际生产中的工作能力,为后期新增项目顺利投产,提供了参考依据。 【关键词】氢压机;性能;测试
一、引言
压力。
陕西北元化工集团股份有限公司
理岗位采用的是山东某厂家生产的水环
②关闭电机,液环压缩机停止工作。
式氢气压缩机。2017年北元化工100万吨
③停止补液管路上补充液的供给。
/年聚氯乙烯升级改造项目,原有氢气压
④停止换热器冷却液的供给。
缩机无法满足生产需要,计划以旧换新4
⑤两天以上停机,应放去液环压缩机、气液分离器、管路及换热器内的工作
403-1 BG2-1P590)和原有氢气压缩机
来自百度文库
(2BEA-403-1)参数对比
2.氢压机的启动与停止
(1)启动。启动电机,液环压缩
机运转,机内形成液环,并进入工作状
态。系统气体被液环压缩机抽出。工作
液循环使用,由液环压缩机→气液分离
器→换热器→液环压缩机;运行产生的
热量由冷却水通过换热器带走。
时间
路、阀门、仪器仪表等元件组成。该装
置具有运行安全、结构紧凑、节能显著
等特点,在实现工作液闭式循环方面,
大大减少了工作液的消耗量,适合有冷
却水系统的用户。
(3)两种型号氢压机参数对比
型号
液环泵
电机 换热面积 气水分离器 体积
2BW7 403-1 BG21P590
吸入绝压101.3kpa 排出绝压0.1MPa 抽速133-143m3/
氢压机E+氢压机F本机回流全关,大回流开度30%,带氢气量为11522-11597m3/ h,氯化氢流量为20853-20987m3/h。
12月19日用单台氢压机F带量满负荷测试,氢气量为5900m3/h,大回流40%,按 本次测试结果大回流40%-30%氢气可带量295-319m3/h,由此可得氢压机F带量6195- 6219m3/h。
乙烯升级改造项目开车做好准备工作, 机),以及E+F(新换氢压机)的总流量,为北元化工100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目
故对新增加氢气压缩机进行性能测试, 顺利投产做好准备,特开展为期48小时的产能测试活动。
研究其是否可以满足后期生产需要。 二、工艺简介 1.工艺流程简介 (1)氢气系统。由于电解槽出来的
(1)测试整体思路。以“新氢压机+1台小氢压机”进行满负荷测试,直至大回
流关至30%为止。 (2)测试方法。目前B线运行负荷 17700m3/h氢压机运行D和F,其中氢气
9700m3/h、氯气8000m3/h,氢压机D本机回流为5%,氢压机F本机回流为“0”,大回
氢气经过洗涤、冷却,氢气温度得到降 流开度48%。
氯化氢流量
备注
氢气 17736→18910 流量上涨
趋势 氢气
18922→18828 流量基本 稳定 氢气
18828→18918 流量基本 稳定 氢气
18226→20498 流量上涨 趋势 氢气
20481→20312 流量基本 稳定 氢气
20242→20948 流量基本 稳定
(4)测试结果。通过测试氢压机D+氢压机F本机回流全关,大回流开度30%, 带氢气量10300-10344m3/h,氯化氢流量为18833-18944m3/h。
1月7日 0:00-23:00
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氢压机本机回 流开度
D EF 0 停0
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大回流开度
B线氢压机性能测试
H2总管 压力
炉压
47.4→30.5 74.8 48.7→49.2
30.3→32.3 74.7 49.3→48.8
31.8→30.3
75
48.9→48.9
57→38
74.7
48.2→49
37.6→39.6 74.6 48.8→48.6
40.2→30.7 74.7 48.8→48.6
氢气流量 9684→10334 10334→10317 10317→10344 10040→11221 11255→11152 11107→11552
氢压机F按6195m3/h计算,可得氢压机D带氢气量4105-4149m3/h,氢压机E带氢 气量5327-5402m3/h。如:50万吨项目氯化氢送气流量为30000m3/h,10万吨氯化氢 送气流量为6000m3/h,100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目氯化氢送气流量为9000m3/
min 转速590r/min
400kw 10000V 1490r/min 3.17m3
36.8m2
2BEA-403-1
入口压力0 出口压力0.1MPa 最大吸气量91m3/
min 406r/min
220kw 10000V 1485r/min 2.2m3
15m2
表 1 新 增 加 氢 气 压 缩 机 ( 2 B W 7
台氢气压缩机,目前一、二期氢气压缩 液。需排空工作液时,同时打开泵清洗排液管路上的No.4阀及气液分离器排液管路
机共12台,每条线置换一台。工艺流程及 的No.3阀。
设备设施发生显著变化,为了保证生产
三、性能测试
安全稳定运行,及为后期100万吨/年聚氯
1.研究目的。为了切实掌握新增氢压机运行情况,测试B线氢压机D+F(新换氢压
备注:氢压机以往带量数据,本机回流全关,大回流30%。 氢压机D:4800m3/h 氢压机E:5200m3/h 氢压机F:4700 m3/h (型号为2BEA-
列 液 环 压 缩 机 主 要 由 液 环 压 缩 机 、 电 403-1氢气压缩机)
机、换热器、气液分离器及气、液管
(3)满负荷测试分析记录:
低,再经过氢压机加压、冷却,送往合
现准备将B线负荷根据大回流开度继续提量(提产酸或送气),直到本机回流全
成炉使用。运行过程中氢压机出口总管 关,大回流开度在30%,计算D+F和E+F的氢气流量分别为多少。(此过程预计可提 压力、流量通过氢压机本机回流和氢气 氯化氢的量1500-2000m3/h)。
总管大回流来调节。 (2)2BW7组成及特点。2BW7系
机组正常运行时,经换热器冷却后的工作液温度要尽量低。可通过加大换热器
(以下简称“北元化工”)年产50万吨聚 的冷却水量来降低换热器冷却出口的工作液温度,以提高液环压缩机的效率。
氯乙烯,40万吨烧碱装置于2010年07月开
(2)停机
车投运,其中一期氯氢处理工段氢气处
①停机前检查系统中各相应设备能否进入停机规程中。
技术应用与研究
2BW7 403-1BG2-1P590型 氢气压缩机性能测试总结
杨 莉 高海荣 陕西北元化工集团股份有限公司
【摘 要】研究了型号为2BW7 403-1BG2-1P590氢压机在实际生产中的工作能力,为后期新增项目顺利投产,提供了参考依据。 【关键词】氢压机;性能;测试
一、引言
压力。
陕西北元化工集团股份有限公司
理岗位采用的是山东某厂家生产的水环
②关闭电机,液环压缩机停止工作。
式氢气压缩机。2017年北元化工100万吨
③停止补液管路上补充液的供给。
/年聚氯乙烯升级改造项目,原有氢气压
④停止换热器冷却液的供给。
缩机无法满足生产需要,计划以旧换新4
⑤两天以上停机,应放去液环压缩机、气液分离器、管路及换热器内的工作
403-1 BG2-1P590)和原有氢气压缩机
来自百度文库
(2BEA-403-1)参数对比
2.氢压机的启动与停止
(1)启动。启动电机,液环压缩
机运转,机内形成液环,并进入工作状
态。系统气体被液环压缩机抽出。工作
液循环使用,由液环压缩机→气液分离
器→换热器→液环压缩机;运行产生的
热量由冷却水通过换热器带走。
时间
路、阀门、仪器仪表等元件组成。该装
置具有运行安全、结构紧凑、节能显著
等特点,在实现工作液闭式循环方面,
大大减少了工作液的消耗量,适合有冷
却水系统的用户。
(3)两种型号氢压机参数对比
型号
液环泵
电机 换热面积 气水分离器 体积
2BW7 403-1 BG21P590
吸入绝压101.3kpa 排出绝压0.1MPa 抽速133-143m3/
氢压机E+氢压机F本机回流全关,大回流开度30%,带氢气量为11522-11597m3/ h,氯化氢流量为20853-20987m3/h。
12月19日用单台氢压机F带量满负荷测试,氢气量为5900m3/h,大回流40%,按 本次测试结果大回流40%-30%氢气可带量295-319m3/h,由此可得氢压机F带量6195- 6219m3/h。
乙烯升级改造项目开车做好准备工作, 机),以及E+F(新换氢压机)的总流量,为北元化工100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目
故对新增加氢气压缩机进行性能测试, 顺利投产做好准备,特开展为期48小时的产能测试活动。
研究其是否可以满足后期生产需要。 二、工艺简介 1.工艺流程简介 (1)氢气系统。由于电解槽出来的
(1)测试整体思路。以“新氢压机+1台小氢压机”进行满负荷测试,直至大回
流关至30%为止。 (2)测试方法。目前B线运行负荷 17700m3/h氢压机运行D和F,其中氢气
9700m3/h、氯气8000m3/h,氢压机D本机回流为5%,氢压机F本机回流为“0”,大回
氢气经过洗涤、冷却,氢气温度得到降 流开度48%。
氯化氢流量
备注
氢气 17736→18910 流量上涨
趋势 氢气
18922→18828 流量基本 稳定 氢气
18828→18918 流量基本 稳定 氢气
18226→20498 流量上涨 趋势 氢气
20481→20312 流量基本 稳定 氢气
20242→20948 流量基本 稳定
(4)测试结果。通过测试氢压机D+氢压机F本机回流全关,大回流开度30%, 带氢气量10300-10344m3/h,氯化氢流量为18833-18944m3/h。