染料化学与生产总结

染料化学与生产总结
染料化学与生产总结

概述

着色剂可分为染料和颜料两种。所谓染料是指采用适当方法,能使纤维和其他物质染成鲜艳而坚牢颜色的有色有机物质。染料可以溶解于水或其他溶剂,或者可以转变成液态而染色,或者经处理成为分散状态而被应用。往往某种染料仅能使某些纤维染色,而另一些纤维则不能。也有些可溶性染料,转变成不溶于水的有色染料,经适当处理后能粘附在物体表面而着色。颜色对哪种纤维都可以着色,但因其只在表面,固不耐磨。

一:染色机理

1:纤维的染色过程基本上可以分为三个阶段

a)吸附:染料从染液中被吸附到纤维表面

b)扩散:染料由纤维表面向纤维内部扩散。

c)固着:染料固着于纤维内部

二:染料的分类、名称、性能和选择

染料分类

按化学结构偶氮染料:染料合成简单,色谱齐全。包括黄到黑多种品种,使用方便,价格

便宜

蒽醌类染料:品种数量仅次于偶氮类,价格高,牢度高

靛类染料:大多是黄橙红等浅色品种

酞菁染料:品种不多,仅有色泽鲜艳的翠绿色和翠蓝色,其耐日晒牢度特优

硫化染料:制作简单、成本低、但色谱不全,以蓝黑为主要产品

甲川(寈类)染料:主要品种为阳离子染料及少量分散染料

三芳甲烷染料:在染料分子中三个芳基连接在在一个碳原子上的染料称三芳

甲烷染料。它包括碱性染料和阳离子染料中的红、紫、蓝、绿

等品种,色泽鲜艳,但在棉纤维上的耐日晒牢度很差。如果在

染料分子上引进磺酸基则变成了酸性染料。这类染料的颜色鲜

艳,湿处理牢度好,但耐日晒牢度不佳。如酸性湖蓝v染料。

杂环染料:

除了上述几类外,还有其他如噻嗪、噻唑、喹啉等结构的染料。

按应用性能分类

直接染料

活性染料

不溶性偶氮染料

还原染料

可溶性还原染料

硫化染料

酸性染料

酞菁染料

缩聚染料:

分散染料

除了上述这些染料外,还有目前用于染腈纶的阳离子染料及有公害的氧化染料。

三:染料名称

1.冠称(或称冠首)

它有三种意义

(1)表示该染料属于那一类,如还原黄、硫化蓝、活性红等,分别属于还原、硫化、活

性等不同类型的染料。由此可知它的应用方法。

(2)表示该染料的化学组成。如甲基蓝,甲基紫,就么可以知道染料中有甲基结构;溴靛蓝,就可以知道有溴元素,且具有靛类结构

(3)表示该染料是哪一个工厂或公司出品的。

2.色称(或称色相)

(1)采用物理上的通用名称,例如红绿蓝等

(2)用植物名称,如橘黄、桃红、枣红、玫瑰、青莲、草绿、橄榄等

(3)用自然界现象来表示,如天蓝、金黄

(4)用动物名称来表示,如孔雀绿、鼠灰等。

3.尾注

B——青光或蓝光

C——适用于棉;不溶性偶氮染料色基的盐酸盐。

D——适用于染色;稍暗。

E——适用于浸染

EX.conc——特浓

F——染色牢度好,鲜艳;染料粒子细

G——带黄光;带绿光

H——适用于棉毛交织的染色

J——带黄光

K——适用于冷染(指还原染料);热固型活性染料。

L——耐光性好;染料的匀染性。

N——正常或标准

O——高浓;橙光

P——粉状染料

R——带红光

S——容易溶解;能用于染丝;升华牢度好

V——带紫光

W——适用于染毛织物

X——浓度极高或普通型活性染料

Y——带黄光

conc——高浓度

四染料的性能

1.力份

2.溶解度

3.亲和力

4.直接性

5.上染百分率

6.染料的给色量

7.固色率

五:染料的选择

1.从环保出发排除禁用染料

2.根据纤维性质选择染料

3.根据被染织物的用途来选用染料

4.根据染料的成本、货源选用染料

5.拼色时染料的选择

6.根据染色机械性能来选择染料

六:染色牢度

1.耐日晒牢度

2.耐皂洗牢度

3.耐摩擦牢度

4.耐汗渍牢度

七:染色助剂

1.溶剂

2.药剂

3.还原剂

4.氧化剂

5.促染剂

6.缓染剂

7.润湿剂

8.分散剂

9.助溶剂

八:染色前准备

1.审样a.审来样的原料成分

b.审色泽要求

c.审组织结构及风格特征

2.打样a.染料选择确定为非禁用染料,以国产染料为主。若在拼色及牢度上有必要也可拼用

少量进口染料。

b.小样与标准样的色差范围是:纸样3~3.5级,布样为3.5~4级。如拼色上的困难可

以打A、B二组色样,由客户确认

c.拼色所用染料,一般以二拼为主,少量色光难的色样最多三拼,杜绝三只以上染料

相拼

d.打小样的工艺要与大样工艺接近。并从大样生产实践中逐步摸索出大小样之间的差

距及关系。

小样色样应由客户确认后进行大样放样,其原则

a.放样数量不能过多,控制在6m左右,前后应接有导布。

b.放大样染液用量在30~40L,不宜配置过多

c.放大样时严格按照工艺规定的温度、时间等要求执行

d.放大样尽量要求一次成功,如一次达不到标样要求可以在染料用量微调的情况下进

行2~3次放样,如果三次以上仍达不到要求要考虑重新打小样及工艺。

3.下达工艺生产指定书a.生产工艺流程:从坯布到成品的所有过程。

b.染色工序中各阶段的工艺操作要求,从称料、化料、配料、染色一

直到后处理等

c.对前处理半制品质量要求及验收标准。

d.指定生产所用的设备及要求。

f.生产第一箱布后的质量检验,包括色光、牢度等。

g.生产过程中各工序的操作要求。质量达标的签验手续。

h.完成生产任务后应将打样、生产样及生产过程的资料全部收集归

档。

染料

直接染料

能在中性或弱碱性介质中加热煮沸直接上染棉纤维的一种染料。染料不借助媒染剂的作用而能直接上染的性能称为直接性。这种直接性是凭借直接染料与棉纤维之间的氢键和范德瓦耳斯力的结合而形成。1884年首先由德国化学家P.博蒂格尔合成了第一个直接染料──直接大红4B即刚果红(C.I.直接红28)。现在,已发展了许多品种,色谱齐全。直接染料生产过程简单,使用方便,价格低廉,广泛应用于棉纤维染色,也可用于粘胶、真丝等纤维的染色以及制革、造纸等工业产品的着色。

分类直接染料有四类:

普通直接染料主要是以联苯胺及其衍生物或以4,4′-二氨基二苯乙烯-2,2′-二磺酸为重氮组分的双偶氮或多偶氮染料,如刚果红。这类染料对纤维有较大的亲合力,但耐晒、耐洗坚牢度较差。由于联苯胺已确定为致癌物质,1971年以来,世界各国已先后禁止生产使用,并选用无毒或毒性较小的中间体来代替联苯胺。代用的中间体有:4,4′-二氨基苯甲酰苯胺及其同系物,4,4′-二氨基二苯脲及其同系物等。

耐晒直接染料耐晒牢度在5级以上,其化学结构种类较多,有尿素型、三聚氯氰型、噻唑型、多偶氮型、二 嗪型及酞菁型等。如直接耐晒黑G (C.I.直接黑19)。

铜盐直接染料分子中含有金属铜,它是由偶氮型染料,经铜盐处理而得。由于染料与铜离子形成稳定络合物,提高了耐晒牢度。如直接铜蓝GL(C.I.直接蓝84)。

直接重氮染料分子中带有伯芳胺基,上染后,可以在棉纤维上再进行重氮化,并与偶合组分偶合,以加深纤维上染料的颜色。如直接耐晒黑GF(C.I.直接黑22)。

生产方法工业上生产直接染料的流程(见图),一般都采用重氮化和偶合的方法。如直接耐晒黑G(G.I.直接黑19)的生产是将对硝基苯胺经第一次重氮化,制成对硝基苯胺重氮盐,再在H酸氨基的邻位上进行第一次偶合,然后加入碳酸钠,调节溶液呈碱性,使对硝基苯胺重氮盐在H酸羟基的邻位上进行第二次偶合,便得到双偶氮染料。用硫化钠使硝基还原成氨基,酸析过滤,滤饼溶解在碳酸钠溶液中,再加入亚硝酸钠,随即加到盐酸冰水溶液中去,用反加法进行第二次重氮化,生成的重氮盐,再与间苯二胺进行第三次偶合,可得直接耐晒黑G(C.I.直接黑19)染料。

不溶性偶氮染料

又称为冰染料。是一类在冰冷却下﹐在织物上生成的不溶于水的偶氮染料最早于1880年由英国人霍立代发明。

冰染染料色泽鲜艳,水洗及日晒坚牢度均较好,色谱齐全,合成路线简单,价格低廉。主要用于棉织物的染色和印花,也可用于制备有机颜料。

冰染染料的印染过程

将织物先用偶合组分(色酚)溶液打底,再通过冰冷却的重氮组分(色基重氮盐)溶液,使其在织物上直接发生偶合反应而显色,生成固着的不溶于水的偶氮染料,从而达到上染目的。

色酚

冰染染料的偶合组分,又称打底剂。大多数是一些含羟基的化合物(不含磺酸基或羟基等水溶性基团),主要为邻羟基萘甲酰胺类,此外还有稠环、杂环的邻羟基酰芳胺类以及少数的乙酰基乙酰胺类。它们按《染料索引》统一命名。

色基

又称显色剂,是冰染染料的重氮组分,是不含磺酸基或羧基等水溶性基团而带有氯、硝基、氰基、三氟甲基、芳胺基、甲砜基、乙砜基或磺酰胺基等取代基的芳胺类化合物。色基常以它与色酚AS生成的颜色命名。这些色基必须经过重氮化反应才能用于显色,使用不够方便。如将色基重氮化后制成稳定重氮盐即色盐,则印染时只需将色盐溶解,便可直接用来显色。快色素类冰染染料

由特制的稳定重氮盐与色酚组成的混合物,不需经过打底和显色,而能直接用于印花。工业上生产的有快色素、快磺素、快胺素三类。

快色素

呈亚硝酸胺形式的稳定重氮盐和色酚的混合物。如红色基KB的重氮盐用碱处理转变成亚硝酸胺后和色酚AS-D混合配成快色素红FGH(C.I.冰染红6)。应用快色素印花要用汽蒸以后,在酸性浴中显色,也可通过含酸的蒸汽来显色。快色素的缺点是稳定性差,不易贮存,对酸非常敏感,甚至连空气中的二氧化碳也会影响其显色作用。

快磺素

呈重氮磺酸盐形式的稳定重氮盐和色酚的混合物。如蓝色基 B重氮化后和亚硫酸钠作用形成蓝色基 B的重氮磺酸钠稳定盐与色酚AS-D配成快磺素盐G(C.I.冰染蓝12),印花后需用重铬酸钠作氧化剂处理,再用汽蒸显色。快胺素

稳定的重氮氨基化合物和色酚的混合物。如红色基KB的重氮盐加到2-氨基-4-磺酸苯甲酸稳定剂溶液中,经盐析干燥,即可制成稳定的重氮氨基化合物与色酚AS-D配成快胺素G(C.I.冰染红6)。在应用时和快色素一样,也需用汽蒸和酸处理显色。快胺素比快色素稳定,有时选用更适宜的稳定剂,形成重氮氨基化合物和色酚配成中性素,印花时只需用中性汽蒸即可显色,使用较为方便。

活性染料

活性染料(reaction dye)也叫反应性染料。分子中含有化学性活泼的基团,能在水溶液中与棉、毛等纤维反应形成共键的染料。具有较高的耐洗坚牢度,按活性基的不同,活性染料主要可分两类

对称三氮苯型其通式为:式中D为母体染料。在这类活性染料中,活性基氯原子的化学性质较活泼。染色时,氯原子在碱性介质中被纤维素纤维取代,成为离去基团离去。染料与纤维素纤维间的反应属于双分子亲核取代反应(见取代反应)。

乙烯砜型这类活性染料中所含活性基为乙烯砜基(D-SO2CH=CH2)或

β-羟乙砜基的硫酸酯。染色时,β-羟乙砜基硫酸酯在碱性介质中经消除反应生成乙烯砜基,然后与纤维素纤维化合,经亲核加成反应,形成共价键。

上述两类活性染料是目前世界上产量最大的主要活性染料。为了提高活性染料的固色率,近年来在染料分子中引入两个活性基团,称双活性染料。活性染料除纤维素纤维用的品种外,还发展了蛋白质纤维(例如丝、毛等纤维)用的品种。

活性染料的染色方法;活性染料染棉,最常采用的染色方法:浸染法,另外还有轧染料。浸染法:浸染法又可分一浴一步法,一浴两步法,两浴法三种染色方法。A:一浴一步法:是在碱性浴中进行染色,即在染色的同时进行固色,这种方法工艺简单,染色时间短,操作方便,但由于吸附和固色同时进行,固色后染料不能再进行扩散,因此匀染和透染性差。同进在碱性条件下染色,染浴的染料稳定性,水解的比较多。B:一浴二步法:先在中性浴中染色,当染料上染接近平衡时,在染浴中加入碱剂,调整PH 值至固色规定PH值,(一般为11)这时染料与纤维达到共价结合,达到固色目的。一浴二步法是活性染料浸染法中比较合理的染色方法,它不仅可经获得较高的上染率和固色率。而且有良好的匀染效果,因此棉针织物染色常用这种方法。

优点

活性染料由于其用母体染料、连结基和活性基组成,使其在使用时能与纤维形成牢固的共价键结合,而具备一系列其它纤维素纤维染料无法比拟的特点,确立了其作为纤维素纤维用染料的发展和使用重点的地位,突出地表现在下列四个方面:

(1) 活性染料是取代禁用染料和其它类型纤维素用染料如硫化染料、冰染染料和还原染料等的最佳选择之一。

(2)活性染料能用经济的染色工艺和简单的染色操作获得高水平的各项坚牢性能特别是湿牢度。

(3)活性染料的色谱广、色泽鲜艳、性能优异、适用性强,其色相和性能基本上与市场对纤维和衣料的要求相适应。

(4)活性染料适用于新型纤维素纤维产品如Lyocell纤维等印染的需要。

缺点

但是活性染料的主要技术问题有下列四点:

(1)利用率不够高,一般为60%~70%,产生大量有色污水,其色度超过几千倍,COD值一般在0.8万~3万ppm,浓废水的COD值要超过5万ppm。(2)为了抑制纤维表面的电荷,活性染料使用时需耗用相当量的电解质,既增加了劳动强度,又造成废水中的氯离子浓度高达10多万ppm,大大地增加了治理活性染料染色废水的难度。

(3)某些色牢度不能满足市场要求,如汗日光牢度、湿摩擦牢度以及偶氮型红色染料与偶氮型蓝色染料在浅色时的日晒牢度等。

(4)能取代硫化硫化料和还原染料等的深色品种较少。

功能用途

活性染料由于其用母体染料、连结基和活性基组成,使其在使用时能与纤维形成牢固的共价键结合,而具备一系列其它纤维素纤维染料无法比拟的特点,确立了其作为纤维素纤维用染料的发展和使用重点的地位,突出地

表现在下列四个方面:

(1) 活性染料是取代禁用染料和其它类型纤维素用染料如硫化染料、冰染染料和还原染料等的最佳选择之一。

(2)活性染料能用经济的染色工艺和简单的染色操作获得高水平的各项坚牢性能特别是湿牢度。

(3)活性染料的色谱广、色泽鲜艳、性能优异、适用性强,其色相和性能基本上与市场对纤维和衣料的要求相适应。

(4)活性染料适用于新型纤维素纤维产品如Lyocell纤维等印染的需要。

主要技术

有下列四点:

(1)利用率不够高,一般为60%~70%,产生大量有色污水,其色度超过几千倍,COD值一般在0.8万~3万ppm,浓废水的COD值要超过5万ppm。

(2)为了抑制纤维表面的电荷,活性染料使用时需耗用相当量的电解质,既增加了劳动强度,又造成废水中的氯离子浓度高达10多万ppm,大大地增加了治理活性染料染色废水的难度。

(3)某些色牢度不能满足市场要求,如汗日光牢度、湿摩擦牢度以及偶氮型红色染料与偶氮型蓝色染料在浅色时的日晒牢度等。

(4)能取代硫化硫化料和还原染料等的深色品种较少。

目前解决活性染料存在的技术问题的途径,主要是提高其吸着率和固着率,最有效的方法是在活性染料分子中引入两个异种或同种活性基,特别是前者即引入两种活性基――氯均匀三嗪基和乙烯砜基。对于用这两个异种活性基和合适的母体染料与连结基组成的新型活性染料来说,除了具有各个组成活性基的特性如低的酸性水解率,高的酸性水解断键稳定性、优良的可洗涤性、好的各项牢度和较小的吸着率与固着率之差外,还具有两个不同活性基之间的加和增交作用而产生的新特性,如更好的耐酸性水解和过氧化物洗涤的能力、更高的固着率、更宽的染色温度范围、更好的染色重现性以及适于中温染色、低温染色、短时染色、高RFT染色等

注意事项

染料在使用中需要注意以下几点:

1、基本三原色的选择是重要的,要充分考虑到它们的溶解性、直接性、扩散性、相容性,在染色条件正常波动下的感受性,固着行动和可洗染性等,以保证染料的直接性和扩散性之间的平衡能很快地达到,染料的直接性、扩散性、固着行为和可洗染性得到合理平衡。

2、染浅中色泽时特别是浅色,由于偶氮型红色染料和偶氮型蓝色染料的日晒牢度较差,满足不了市场需求,需要慎重的选择。至于采用日晒牢度增进剂需要通过实验,一般说采用紫外线吸收剂来改进活性染料日晒牢度的方法效果不明显。

3、染深浓色泽时不少品种的湿摩擦牢度较差,满足不了市场要求,需要慎重的使用。改进活性染色物湿摩擦牢度的关键在于棉材质的基本可染性,即棉纤维有表面构造、表面组织、平滑性、粗硬度等,它们与原棉和棉纱的质量以及棉纤的前处理等直接有关。

4、对于市场上提出的纺织品复合坚牢度的要求如汗日光牢度、碱性湿态日光褪色牢度、含有过氧化物的碱性湿态日光褪色牢度等,该类活性染料还存在一定的问题,需要通过实验进行选择,这些问题也是当今含有异种双

活性基染料研究和开发的重点。

还原染料

还原染料不溶于水,染色时要在碱性的强还原液中还原溶解成为隐色体钠盐才能上染纤维,经氧化后,回复成不溶性的染料色淀而固着在纤维上,一般耐洗、耐晒坚牢度较高。例如士林蓝等。主要用棉、涤棉混纺织物染色;维纶亦可上色;在丝绸行业中,用于人丝、人丝·人棉交织,真丝绸拔染印花。

还原染料染色过程

还原染料染色时,可采用浸染,卷染或轧染。一般纱线及针织物大都用浸染,机织物大都用卷染和轧染,一般都包括下述四个基本过程。

1.染料还原

染料的还原过程,也就是还原染料隐色体的生成过程,一般都是在碱性介质中进行的。在还原染料的分子结构中都至少含有两个羰基(=C=O),它们在强的还原剂连二亚硫酸纳(俗称保险粉)的作用下,羰基被还原成羟基(-OH)。保险粉化学性质非常活泼,在碱性条件下即使温度很低,也可产生较强的还原作用,从而使还原染料被还原为隐色酸。

Na2S204 + 2H2O -→ 2NaHSO3 + 2[H]

还原染料

2=C=O + 2[H] —→ 2 ≥C-OH

反应中生成的羟基化合物就是染料的隐色酸,它也和染料一样不溶于水,但可溶于碱性介质中,成为隐色体钠盐溶液。由于隐色体钠盐不常呈现染料原有的颜色,故被称为隐色体:

≥C-OH + NaOH-→ ≥C-ONa + H2O

在用保险粉-烧碱法进行染料还原溶解时,应掌握好烧碱、保险粉的用量和还原温度,才能使染料正常还原,否则会使染料产生过度还原或水解以及分子重排等不正常的反应,致使染液破坏,色泽萎暗,染色牢度降低。

2.隐色体上染

还原染料经保险粉、烧碱还原溶解成隐色体钠盐后,即对纤维素纤维产生直接性,先吸附于纤维表面,然后再向纤维内部扩散而完成对纤维的上染。由于染液中含有大量电解质,对纤维的直接性较大,故上染纤维的速率较快,染料的移染性能较差,往往不易染匀。因此,在上染过程中可加入少量缓染剂,如平平加0、牛皮胶等。

3.隐色体氧化

上染纤维的隐色体需经空气或氧化剂氧化,转变为原来的不溶性还原染料并回复原来的色泽,其氧化反应如下:

≥C-ONa -→ >C=O

由于不同类型的还原染料有不同的氧化性能,故应对氧化条件进行适当选

择,如用空气氧化,或使用双氧水、过硼酸钠氧化等。

4.皂煮后处理

皂煮能将吸附在纤维表面已氧化的浮色去除,使染色织物具有鲜艳的色泽和较好的摩擦牢度。同时,在皂煮过程中,染料分子会在纤维表面发生聚集,进而形成微晶体,可进一步改善染色织物的各项牢度。

还原染料染色方法

还原染料可用于棉及涤棉和维棉混纺织物的染色。按染料上染形式不同,可分为隐色体染色法及悬浮体轧染法。另外还有隐色酸染色法,因不常用,故在此不作讨论。

1.隐色体染色法

隐色体染色是把染料预先还原成隐色体,在染浴中被纤维吸附,然后再进行氧化、皂洗的一种染色方法。它可分为浸染、卷染和轧染等,目前多用于浸染和卷染。隐色体浸染适用于纱线染色,卷染法染色透芯程度差,有白芯现象。根据染料性质不同,可采取不同的还原方式。

(1)干缸法:在浸染染色时,有的染料还原速度较慢,必须采用较为剧烈的条件来提高染料的还原速率,这种还原方法称为干缸法。

干缸法还原是先将染料用少量水和太古油或拉开粉调成稀浆,然后加入适量温水和规定量的烧碱、保险粉,在规定温度下还原10~15min,待染料充分还原后再经过滤加入含有烧碱、保险粉溶液的染缸中,并冲稀至所需浓度进行染色。由于还原时用水量极少、相当于提高了烧碱、保险粉浓度,加快了染料的还原速率,使还原反应正常完成。

(2)全浴法:这种还原方式适用于还原速率较快的还原染料。其方法是直接将染料放入染槽内,加入规定量的烧碱及保险粉,使染料还原,还原10~15min后即可进行染色。若对这类染料采用较为剧烈的还原条件,则易造成染料的水解或过度还原,影响染色成品质量

2.悬浮体轧染法

将不溶性染料配成稳定的悬浮液,浸轧在织物上,再经固色处理的染色方法。

硫化染料

硫化染料不溶于水,染色时需使用硫化钠或其他还原剂,将染料还原为可溶性隐色体。它对纤维具有亲和力而染上纤维,然后经氧化显色便恢复其不溶状态而固着在纤维上。所以硫化染料也是一种还原染料。硫化染料可用于棉、麻、粘胶等纤维的染色,其制造工艺较简单,成本低廉,能染单色,也可拼色,耐晒坚牢度较好,耐磨坚牢度较差。色谱中缺少红色、紫色,色泽较暗,适合染浓色。

分类

硫化染料按染色条件的不同,分为用硫化钠作还原剂进行染色的硫化染料和用连二亚硫酸钠作还原剂的硫化还原染料。为了使用方便,将硫化染料用焦亚硫酸钠或甲醛次硫酸氢钠(俗名吊白块)进行磺酸基取代而得到水溶性硫化染料,此染料不用还原剂就能直接用于染色。

(1)用硫化钠作还原剂的硫化染料;

(2)用保险粉作还原剂的硫化还原染料(又称海昌染料);

(3)液体硫化染料是为了方便加工而研制生产的一种新型硫化染料

此类染料的使用类似于可溶性还原染料,配置时可以直接按比例加水稀释,

不需再加还原剂,仅部分色泽染浅色时应补加一些硫化钠。此类染料色谱比较宽广,有大红,紫棕,胡绿,银灰等比较鲜艳的色泽。

试生产总结报告

上海化学工业区鸿鹄科技年产10000吨汽车涂料项目 试生产情况总结报告 上海化学工业区鸿鹄科技年产10000吨涂料项目在通过危险化学品建设项目设立安全审查之后,各项安全设施与主体工程同时设计,安全设施设计报请上海市安全生产监督管理局审查之后,获得《危险化学品建设项目安全审查意见书》(沪安监危设审[2013]第54号),安全设施委托有相应资质的单位与主体工程同时施工,并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理,工程基本上是按照设计文件规定的内容和标准完成。 上海化学工业区鸿鹄科技年产10000吨涂料项目在施工、安装竣工后,均按照国家有关规范、标准和生产工艺的要求,工程全部装置进行了试车,进行了以水、空气等为介质进行的耐压、以及严密性等调试检验,设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格,通过了相应的检查、检验、调试,全部性能和制造、安装质量可靠,编写有相应调试记录,电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、及报警系统等基本符合设计文件的规定,在建设项目工程竣工验收合格后,和施工单位按规定内容进行了交接工作。 在各项检测、检验、培训(所有主要负责人、安全管理人员、仓库人员、以及特种设备操作人员均接受过相应主管部门的培训,并经考核合格后持证上岗、仓库作业人员上岗前都进行了严格的安全培训和教育(入厂三级安全教育、岗前培训、化学品安全技术说明书的学习等))准备工作到位后,编写了试生产方案,该建设项目试生产方案将报请上海市安全生产监督管理局批复备案,并在采取有效安全生产措施后,整个项目主体工程、辅助工程和储存场所的设备和设施于2014年8月15日至2015年8月15日进行一年的

生产部工作汇报

生产部工作汇报 【篇一:生产部工作总结】 生产部工作总结 尊敬的各位领导、各位同仁,大家好: 光阴似箭,日月如梭,2013年在不知不觉中已悄悄过去;辞旧迎新,我们满怀坚定的信心,迎来了极富挑战的2014年。对于我来说 2013年是成长很多的一年,是收获颇丰的一年。作为海南大成混凝 土有限公司主管生产工作的生产部经理,我将全年来本部门工作总 结如下: 工作业绩: 一、生产产量方面 在业务量不稳定,原材料供应不稳定的2013年在所有同仁的辛勤 劳作及紧密配合下,在公司领导及全体员工的共同努力下,2013年 度约330个工作日内共完成商品混凝土生产加工共39万7千多立方。圆满完成本年度计划生产任务,生产产值突破一亿。其中,6月生产 混凝土共47667立方,为前半年新高,在我站实现第一次产量超四 万立方。11月再破新高,月产混凝土共60611立方,真正实现高效 饱和生产。在全年中有49个工作日生产混凝土量突破2000立方。 这些都是值得我们自豪的业绩。 二、安全生产方面 在过去的一年里,生产部将安全生产纳入日常的管理工作之中,做 到随时对各岗位员工进行安全知识的教育,并监督检查及时消除各 岗位工作间存在的安全隐患,生产安全有序运行,全年人身伤害事 故为零。 三、设备管理方面 有句俗话叫“人强敌不过家伙硬”,意思是无论人的能力有多强也敌 不过先进的武器;我们生产中也是同样的道理,好的设备不但能生 产出保质的产品,同时还能提高生产效率。在过去的一年里,公司 东西两条生产设备运转完好率达到95%,虽然我站西线设备使用时 间已近4年,一些相关设备比较陈旧,但在设备组的精心维护下, 尚未出现一起因设备原因严重影响生产的事故,故障率较低。 我们的设备维护按照设备维护保养的相关文件进行定期检修保养, 全年安排,有力地保障了设备的高效正常运转,进而确保了生产运 行的稳定。

试生产情况总结报告

项目试生产情况总结报告 新建该项目在通过危险化学品建设项目设立安全审查之后,各项安全设施与主体工程同时设计,安全设施设计报请市安全生产监督管理局审查之后获得批复,安全设施委托有相应资质的单位与主体工程同时施工,并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理,工程基本上是按照设计文件规定的内容和标准完成。 新建该项目在施工、安装竣工后,均按照国家有关规范、标准和生产工艺的要求,工程全部装置进行了联动试车,进行了以水、空气等为介质进行的耐压、以及严密性等调试检验,设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格,通过了相应的检查、检验、调试,全部性能和制造、安装质量可靠,编写有相应调试记录,电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、联锁保护及报警系统等基本符合设计文件的规定,在建设项目工程竣工验收合格后,和施工单位按规定内容进行了交接工作。 在各项检测、检验、培训(所有主要负责人、安全管理人员、以及其他操作人员均接受过相应主管部门的培训,并经考核合格后持证上岗、作业人员上岗前都进行了严格的安全培训和教育(入厂三级安全教育、岗前培训、化学品安全技术说明书的学习等))准备工作到位后,编写了试生产方案,该建设项目试生产方案在2012年6月13日报请市安全生产监督管理局批复备案,并在采取有效安全生产措施后,公司主体工程、辅助工程和储存场所的设备和设施于2012年6月13日至2013年06月12日进行了12个月的试生产。在整个试生产阶段未发生一起工伤事故。 在试使用期间,严格执行各项安全管理制度和操作规程,与试使用相关

的装置、辅助系统统筹兼顾、首尾衔接、同步试车;所有安全设施与主体生产装置同步试车;机械、电气、仪表等操作人员紧密配合、协调工作,及时做好信息沟通,并做好测定数据的记录。加强巡回检查,及时发现问题;在出现异常情况时,各项目负责人能组织相关人员研究提出解决方案,难以及时消除并对安全有影响的,则中止运行,将危险因素、有害因素控制在安全范围内。 在试使用的过程中各装置安全设施、消防和环保等设施进行了各种负荷下的磨合,在仓库进行的中试生产和大量运输过程中对仓库设施进行了检查,对试使用中出现的各种异常现象采取了相应的措施,改进了工艺条件,进一步完善了工艺的安全性。各仓库装置符合工艺流程要求,容量能达到设计要求,设备结构和设备转速符合工艺技术要求。 安全部门每天有专职安全员对消防设施和器材进行检查,对装置的危险部位做警示标识。装置的通风、照明、安全通道、灭火器材、阻火装置等设施都做好了规范和检查。消防设施及器材符合使用要求,消防通道畅通无阻,且在试使用期间有针对性的进行了全员消防培训和实战演习。 为所有作业人员在上岗前都发放了齐备的劳防用品,如各种手套、防护眼镜、防尘等。作业人员在作业过程中都严格按照职业病预防规定的要求进行作业和佩戴劳动防护用品等。 在12个月的试使用过程中,本着“安全生产,预防为主”的方针。对生产过程工艺的安全度、设备的安全度都经过了严格的生产考验,都达到了设计的要求。在使用期间对每个作业人员定期进行消防设施,器材的理论和实操的培训。 公用工程中的水、电、汽(热)、气及各种原辅材物料供应正常,能满

生产部工作总结报告篇范文

生产部工作总结报告篇范文 生产部工作报告1 一、园林绿化安全生产方面 (一)进一步健全和完善安全生产责任制度 坚持”谁主管谁负责”的原则,实行分级管理,各负其责,与各镇(街道)及相关单位逐级签订责任书。 (二)深入开展事故隐患排查治理工作 认真开展安全隐患排查治理,对排查出的事故隐患,落实整改责任人和整改时限。确保不具备安全生产条件的项目不施工,不具备安全生产条件的设备不使用,没有经过培训的员工不上岗。 (三)加强安全作业与防护工作 1.各镇(街道)市政部门对园林机械的操作人员进行岗前培训,园林机械作业前,对施工现场进行围合及标示,并要求高空作业人员按标准配戴安全帽,不得酒后高空作业。 2.截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树体时,预先制定施工方案和应急预案,采取必要的安全措施。砍伐或清除枯死树体,严格依次按照先锯除侧枝、主枝,再分段锯

除主干、后挖除树兜和回填种植土的操作程序作业。 3.在城市主、次干道,快速路上作业时,选择在非交通繁忙时段进行。作业人员必须披戴具有反光标志的背心,并在距离作业点正、反方向分别不少于80m和150m的地方设置反光警示牌及其他警示标志。 (四)建立安全生产应急预案 我局督促各镇(街道)园林绿化管理部门按照应对恶劣天气、防治植物病虫害计划要求,做好监测和预防工作。 制订公园等公共场所对抗自然灾害、事故灾害的应急预警、应急响应、应急处理、应急救援和安全防范措施,提前做好监测、检查和预防工作。 (五)做好应对恶劣天气的园林绿化防护工作 对易受寒害或冻害的园林植物,在寒潮来临前做好防护措施。及时妥善处理存在安全隐患的树木,保证树木不影响交通、供电、通讯和市政设施的正常运作。对可能妨碍交通、供电、通讯和市政设施的正常运作、或影响市民正常的工作和生活的、对供电安全隐患的树木进行修剪时,做好安全防范措施,确保不出事故。 二、供水行业安全生产方面

最新中国染料行业20强

浙江龙盛是染料行业龙头,已经形成了分散染料、活性染料、化工中间体 和减水剂四大业务并举的格局。浙商证券认为,由于节能减排政策的执行 ,一些污染较重的分散染料增长速度急剧下滑,将导致产品涨价以及行业 资源向优势企业集中,公司在规模、业务布局、技术、环保等方面都具有 较高的竞争优势。 在由中国工业经济研究院与世界企业竞争力实验室,世界制造商协会、全 球制造评论中文版联合主办2008年(第四届)“中国制造业500强”暨“中 国染料行业20强”。其中,浙江龙盛位列首位。 排名如下: 1. 浙江龙盛控股有限公司 2. 闰土控股集团有限公司 3. 巴斯夫应用化工有限公司 4. 上海科华染料工业有限公司 5. 浙江百合化工控股集团有限公司 6. 杭州吉华江东化工有限公司 7. 泰兴市锦鸡染料有限公司 8. 科莱恩(天津)有限公司 9. 河北华戈染料化学股份有限公司 10. 浙江传化华洋化工有限公司 11. 天津市长城欧亚化工有限公司 12. 浙江舜龙化工有限公司 13. 杭州钱江印染化工有限公司 14. 广东德美精细化工股份有限公司 15. 浙江长征化工有限公司 16. 安徽亚邦化工有限公司 17. 无锡新光化工有限公司 18. 杭州下沙恒升化工有限公司 19. 大连染料化工有限公司 20. 河南洛染股份有限公司第一章英国资产阶级革命 1、名词解释:圈地运动、清教运动、《权利法案》、独立派、克伦威尔、 平等派起义、掘地派运动、“光荣革命” 2、简答题:试析英国资产阶级革命爆发的原因。 3、论述题:试述英国资产阶级革命的特点和意义。 第二章欧洲大陆的封建国家 1、列举西欧启蒙运动中对后世影响较大的思想家及其主要思想主张,并简要说明其影响。 2、分析西欧国家海外殖民扩张的后果。 第三章美国独立战争

试生产情况总结报告

年产50000吨一硝基甲苯项目 试生产情况总结报告 山东莘县颖泰化工有限公司 2016年4月 目录 2、建设项目施工完成情况 (3) 3、工程概况 (3) 4、试生产情况 (6) 5、总结 (9) 1、企业概况介绍 山东莘县颖泰化工有限公司成立于2009年7月16日。企业注册资金500万元,现有10000吨/2年邻甲苯胺生产装置一套,现有员工50人,其中技术人员5人。公司位于聊城鲁西经济开发区现代化工产业园区内,原厂区占地20亩,位于中盐化工华翔氯碱厂北邻,新建厂区180亩,位于聊城鲁西经济开发区现代化工产业园区内,距原厂区西北侧1.4km。 该企业成立了专职安全管理机构—安全科,配备了3名专职安全管理人员,负责全厂的安全管理工作。主要负责人及安全管理人员经安全培训并取证,特种作业人员均经培训并持证上岗。 公司新建年产50000吨一硝基甲苯建设项目。整个建设总投资5022万元,安全投资120万元,公司占地面积120000㎡。厂内公用工程配套齐全,技术力量雄厚。设备安装于2014年3月结束。 2、建设项目施工完成情况 我公司年产50000吨一硝基甲苯建设项目在通过危险化学品建设项目设

立安全审查之后,各项安全设施与主体工程同时设计,安全设施设计上报聊城安全生产监督管理局审查,安全设施委托有相应资质的单位与主体工程同时施工,并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理,工程基本上是按照设计文件规定的内容和标准完成。 3、工程概况 (1)概述 企业名称:山东莘县颖泰化工有限公司 项目名称:年产50000吨一硝基甲苯项目 建设地点:聊城鲁西经济开发区现代化工产业园 占地面积:厂区内总用地面积约为120000平方米。 项目总投资:5022万元,安全投资额约120万元人民币 (2)项目建设手续完备情况(见表1) 表1:项目建设手续完备情况 (3)工程进展 该建设项目于2011年8月得到莘县发展和改革委员会备案2014年3月设备安装结束,共有职工160人,其中技术人员20人。新建项目在施工、安装竣工后,均按照国家有关规范、标准和生产工艺的要求,新建项目工程全部装置进行了联动试车,进行了以水、空气等为介质进行的耐压、以及严

生产部工作总结报告

生产部工作总结报告 篇一:XX年生产部工作总结报告 XX年生产部工作总结报告 尊敬的公司领导(亲爱的同事们): 上午好! XX年在紧张及忙碌中过去了。这一年生产部没有赫赫战果,但也经历了一段不平凡的考验和磨砺。在这辞旧迎新之际,我代表生产部将本部门一年来的工作情况及得失作出简要的总结,旨在总结经验,寻找差距,吸取教训,以求来年取得更大的进步。同时祈愿我们公司明年会更好! XX年,在谭总的率领下,在兄弟部门的支持下,在生产部各位同事的密切配合下,较好地完成了公司交给的各项任务,基本上达到了预期的目标,主要体现在以下几个方面。 一、GMP方面: 从XX年11月份起,生产部就着手GMP的软件编制工作,夜以继日,带领大家伙认真学习GMP条款,针对原有文件所存在的缺陷,按照GMP的要求,逐步完成了生产部所有相关文件的修订编制工作,其中包括:十一个《工艺规程》、《前处理操作规程》、《生产岗位SOP》、《生产管理规程》、《设备管理规程》、《设备操作规程》、《设备维护保养操作规程》、十一个产品的工艺验证、设备验证、设备清洁验证、厂房设施验证、空调净化系统验证、批生产(包装)记录等等。在

省局GMP的现场认证检查过程中,以几条一般缺陷项得以通过,没拖公司GMP认证大局的后腿。在这里我想说的是,在整个GMP认证的准备过程中,幸好有谭总的英明领导与严格要求,有生产部各位同仁的密切配合与鼎力支持才得以完成所有工作。特别是王深军同志、李自慧同志、李觉玲同志,在这期间做了大量的工作,勤勤恳 恳,任劳任怨。各班组长带领大家伙出色地完成了车间所有硬件设施的清洁卫生工作,为公司GMP认证的顺利通过奠定了坚实的基础。 二、生产任务完成方面: XX年全年生产总值为1100多万元,总件数14500件。其中成品为163批次,胶块90批次、提取41批次。今年生产部一边应付GMP认证工作,一边组织生产,克服重重困难,较好地完成了公司全年的生产任务,基本上能在预定的期限内交货,保障产品及时供给,满足客户需求。 在这一年中,制剂车间管理人员紧缺,岗位人员时常流动,给生产安排造成了很大困难。并且经常遇到原辅材料、包装材料不能及时供应,给车间生产带来了被动。但是,生产车间在谭总的感召下,在李主任的带领下,身体力行,加班加点,完成了看似完不成的工作。提取车间岗位人员少,一人身兼数职,既搞提取,又搞浓缩,有时还要完成公司临时交待的工作任务,全年完成了几个人的工作量。

染料化学品

燃料化学品综述 一.概述 1.基本概念 ·染料是能使其它物质获得鲜明而坚牢色泽的化合物。 ·早期的染料主要来自天然动植物 ·目前合成染料已经取代了天然染料,品种已达8600多种 2.染料的分类 (1)按染料的化学结构进行分类 ①偶氮染料 ②硝基和亚硝基染料 ③芳甲烷染料染料分子中含有二芳基甲烷和三芳基甲烷结构的染料 ④蒽醌染料 ⑤靛系染料含有靛蓝或类似结构的染料。 ⑥酞菁染料含有酞菁金属络合物结构的染料。 ⑦硫化染料用硫或多硫化钠的硫化作用制成 ⑧菁系染料含有聚甲炔结构的染料。-(CH)n- ⑨杂环染料含有五、六元杂环等结构的染料。 在皮革染色中用的较多的是前四类染料。 (2)按应用分类 酸性染料、直接染料、碱性染料、金属络合染料、活性染料、氧化染料、硫化染料、媒染染料、还原染料、分散染料、油溶与醇溶性染料等十多种 皮革染色主要应用上述前五种。 染料的发展概况 染料的发展历史 我国染料的发展概况 世界染料生产发展的新趋势 (1)染料生产规模化 (2)染料生产及污染有向亚洲等欠发达地区转移的趋势(3)在染料的生产中注重新技术及新产品的研究 酸性染料 概述 酸性染料是一类须在酸性介质中进行染色的染料,并因此而得名,并非染料本身呈酸性。 分子式:D—SO3Na,D代表有色染料母体。 电离式:D—SO3Na D—SO3-(有色染料阴离子)+ Na+(无色) 酸性染料的结构和分类 结构特点:大多为芳香族化合物的磺酸钠盐。这类染料主要由具有磺酸基的

偶氮染料、蒽醌染料和三芳甲烷染料组成。所以从结构上看多为偶氮型染料,而且以单偶氮和双偶氮的为最多。 酸性染料的性质及应用性能 ?相对分子量低,大多数在400~800之间。 ?多数以磺酸基为水溶性基团。 ?染浴中加入酸时,可生成色素酸,色素[D—SO3Na+HCL→D—SO3H(色素酸)+ Na++CL-]使被染物着色浓厚,有利于染料固定。 ?染浴中加入中性盐时因同离子效应而使染料离解减缓,减少色素酸的生成,缓染、匀染。 ?酸性染料阴离子与重金属阳离子会产生有色沉淀,故染色时不可用金属器皿。 ?对钙、镁离子不敏感,可在硬水中使用。 ?不能与阳离子染料同浴染色,若先用阴离子染料染色,后用阳离子染料固色,则染色效果好。 ?染浴中加入一定量的阴离子或非离子表面活性剂可对酸性染料起匀染作用。 ?酸性染料和直接染料搭配用于皮革染色,相溶性好,染色互补性好。 ?酸性染料用于铬鞣革时,常在染色后期加甲酸固色。 ?酸性染料色谱齐全,色泽鲜艳,渗透性好,使用方便,具有一定的坚牢度。 ?抗水性较差,不耐水洗,耐碱洗坚牢度差。 直接染料 概述 直接染料是一类无须使用媒染剂就能直接使纤维染色的染料,故名直接染料。从化学结构上看,直接染料几乎全是偶氮型,且多数为双偶氮或多偶氮型。相对分子量比酸性染料大,主要为芳香族磺酸盐,易溶于水,能和纤维分子间依靠范德华力和氢键结合。 直接染料的特点 分子结构有三个特点:直线型、共平面性和较长的共轭系统。 直接染料在染色性质上的特点: ?在溶液中易聚集形成半胶体溶液,提高染色温度可以降低染料聚集度,从而提高上染能力; ?对酸敏感,在染色时不需加酸固色; ?对水中的钙镁离子十分敏感,与之生成沉淀,染色时注意水的硬度; ?染色时渗透性差,遮盖力好,色泽浓厚,是皮革染色时主要的表面着色染料之一; ?在染色时可与酸性染料配合使用,效果互补,不可与阳离子性物质同浴使用。 碱性染料 概述碱性染料又名盐基染料,它是有颜色的有机碱与酸形成的盐,碱性染料水溶液中离解成染料阳离子和酸根阴离子. 电离式:Me-NH3Cl Me-NH3+(染料阳离子)+Cl 碱性染料并非本身具有碱性,也不是要求在碱性介质中溶解或染色,而

试生产总结报告

一次性使用抽痰包产品 试生产报告 受控状态:受控版本号: A/0 编制人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期:

一次性使用抽痰包试生产总结报告 试生产稳定后,由试生产领导小组对项目试生产情况进行总结和评估: 1.生产情况 精心组织,团结协作,各负其职。每次生产前开生产筹备会,安排布置生产工作。生产中分工明确,职责分明。由于人员有限,采取“谁工段,谁负责,其它人听指挥”的方式。每批生产完毕后,及时总结经验教训,讨论解决方法,并改进实施。形成了群策群力,团结协作的良好工作作风。 试生产共计生产3批不同规格样品。经检测全部合格。 2.试生产能力与设计能力的评估总结 按实际生产情况,正常运行状态下每台机器每分钟在23-27件,包装能力可以满足该速度,每台机器每分钟能够封口20-25袋,标识每人每分钟能够12-18袋,本过程需要两个人进行标识。通过试生产,已经证实,该设备能达到初期设计能力的要求。 3.设备安装可靠性评估总结 从试生产设备运行情况来看,生产设备运行良好,未发生异常情况。这些设备都较新,运行稳定可靠,符合生产要求。 4.安全设施有效性评估总结 安全设施按照有关规定进行了检查,符合要求。本次试生产未发生异常情况,认为安全设施符合要求。 5.工艺方案评估总结 工艺方案通过试生产,具有一定的“容量”,过程检测和成品检测发现,工艺方案可行、可靠,同时,对可能发生的异常情况的预见和处理措施也有详细计划,因此可以保证产品质量和安全。 6.岗位定员合理性评估总结 本产品属于二类医疗器械,所使用机器设备较少,所需人员数量也较少。就试生产情况来看,可以按照可行性报告的计划,进行人员配置。 7.公用工程与主生产装置的配套合理性评估总结 试生产表明,电力、水力等公用工程,能够满足要求。主生产装置配套比较合理,因而生产能够有条不紊地进行。 8.检验方法及检验结论有效性评估总结

公司企业生产部门工作总结报告

三一文库(https://www.360docs.net/doc/ec8781381.html,)/工作总结 公司企业生产部门工作总结报告 更多阅读请查看栏目。 XX年,在公司领导的正确领导下,胜利的号声已经接近尾声,我们东西厂以营销中心为一线,截止到10月20日,生产各种肥料183109吨,倒包2XX吨,掺混11821吨。为了做好XX 年的各项工作,现对XX年的工作总结如下: 一、班组的建设与管理得到加强。 1、充分利用例会和车间班前班后会,将公司第二次创业的精神认真传达,使车间员工真正领会到公司的发展要求、前景和目标,筑建员工以厂为家的思想。 2、加强了班组培训学习。车间班组长的责任直接影响车间的工作质量,因此,在XX年的班组建设中重点加强了班组长的培训与学习,使他们真正发挥技术骨干和模范带头作用。 二、狠抓安全管理不放松。 1、加强了对班组安全检查力度,完善了岗位责任制,发现问题及时通报并限期整改,使安全隐患大大降低,确保了XX年

的安全生产。 2、充分利用周二安全例会时间,认真分析一周来的安全生产情况,将车间发生的安全事故认真分析总结,吸取经验,杜绝类似事故的再次发生。 三、生产、技术管理得到加强。积极配合质量管理部门对车间质量的检查力度,并强化生产技术的管理力度,使产品质量一次抽检合格率大大提高,水分超标现象减少,产品板结现象得到较好控制。 四、现场管理得到改善。 1、制定了现场管理制度,并在生产过程中认真执行,宣传贯彻“5s”活动,并认真组织实施,使现场管理得到大的改善。 2、将东厂所有积压余料进行消化,避免了原材物料的浪费,节约了生产成本,改善了现场。 五、对设备进行技术改造。 1、分别对 一、 二、 三、六车间的部分设备根据实际情况进行了改造,降低了工人劳动强度,提高了产品质量,节约了生产成本。 2、通过公司组织处出学习,对生产工艺进行改进,将新的生产工艺配方成功应用于生产,降低了生产成本。总之,XX年虽然取得了一定的成绩,但仍存在着很多问题和不足,主要表现

试生产总结表

试生产总结表 百度《试生产总结表》,感觉很有用处,重新了一下发到百度。 篇一:试生产总结(样本)捷马化工股份有限公司年产/双氧水扩建项目试生产总结报告年月日目录一生产项目概况二目的三试生产组织结构领导小组职责四试生产准备工作五试生产过程单机试车离心泵空压机配制釜:联动试车水试车现场控制室离心泵化工投料试车时间:总体报告具体内容开车前开车:改造六安全及对策:七环保及对策:八制度:九产品质量:十评价一生产项目概况捷马化工股份有限公司/双氧水扩建项目,是为更加合理利用草甘膦脱氢工段尾气中的氢气,减少环境污染,为公司循环经济体中的重要一环。 本项目由浙江工程设计有限公司设计,浙江省开元安装集团有限公司于年月份开始施工安装,于年月份安装完毕。 设计单位和施工单位资质符合国家有关规定,申报手续符合国家有关规定。 于年月日化工投料试运行(报试生产备案批复:年月日至年月日)。 二目的在公司领导的密切关注和全体员工的共同努力下,试生产终于圆满结束,即将进入正式生产阶段。 特作此生产项目化工投料试运行总结。 三试生产组织结构领导小组组长:周良(总经理)副组长:徐国明(总工程师)林水根(设计院专家)成员:周荣列(人事部)张震宇(生产助理)邱晖(生产部)唐立新(生产部)余斌(车间)程志

刚(车间)舒金华(安全科)王寿银(环保科)郑平源(设备科)童志清(机修车间)秦福华(用电科)职责组长:全面负责项目试生产领导工作。 副组长:负责编写工艺规程和安全技术规程最全面的范文写作网站,试生产方案审核,生产工艺优化。 全面指导项目试车。 试生产总结。 生产部:岗前培训、指挥、调度。 人力资源部:负责招工及教育培训工作。 安全科:组织编制健全完善试生产方案、应急预案、安全技术说明书,以及安全设施三同时的确认工作。 环保科:编制环保应急预案,实时监控、确保环保设施正常运转。 设备科:负责编写设备操作规程和设备周知卡,试生产前完成各项检验检测工作,各类设备编号,试漏、试压、计量。 确保各单机设备完好待用。 用电科:稳定供电,确保系统、电气、仪表控制稳定、显示准确,正常运作。 机修车间:配合试生产,及时抢修,保证装置正常运转。 动力车间:保证正常供气、冷、水。 质监部:监督保证产品过程分析和产品检测,同时安全报警、环保监测分析数据。

生产部门工作总结范文精选

生产部门工作总结范文精选 S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y 姓名:XXX 职务:XXX 时间:20XX年XX月XX日

生产部门工作总结范文精选 生产部门工作总结范文(一) 20XX年度在紧张忙碌中过去了,在这辞旧迎新之际,我作为生产经理代表生产部门将半年来生产质量各方面的工作作以简要总结,同时祝愿公司在新的年度里更上一层楼! 一、生产质量方面: 从6月份在生产系统工作开始,就目前生产部门的现状作了大量的制度改革和完善,使得车间管理不断合理化。主要表现在以下几个方面: 1、生产现场整理整顿:就当时的生产现场环境,通过开会和6s管理方面的知识培训,大家对生产现场的管理有了正确的认识,并积极配合,使生产现场比较以前更加清爽、整齐,各种产品,用具摆放规范有序。 2、开展质量管理培训:从销售部反馈到生产部的客户投诉信息,生产部积极主动找原因和更好的改进方法。并召集生产全体员工进行pdca质量管理培训,让大家都有质量管理意识和责任感。通过多次的质量管理培训,员工们的质量细节控制和工作水平有了明显的提高。 3、成立专项工作日:为了确保公司产品质量满足客户要求,生产部门成立了质量管理日(每周二为公司的质量分析日)。针对质量分析会上大家提出来的问题,生产经理牵头负责在一周内给予解决或者上报技术部叶总来处理解决,并在下次质量会上向大家做出提出来问题的解决办法和处理结果。如此一来,公司产品方面有了全新的改进,客户的满意度不断提升。 4、开展质量活动月:通过质量管理月活动的开展,充分体现全面质量管理的重要性,全方位培养员工们对生产过程中细节的控制,提升员工们的质量意识和客户意识,从而向实现一起飞跃、鼎造精品的企业方针靠近!通过9月份对“一楼质量提升活动月”的开展,充分体现金加工全面质量管理的重要性,全方位培养员工们对生产过程中各细节的控制,提升员工们的质量意识和客户意识,实现从根本意义上的对一楼配件库存产品的质量改进! 5、过程方法和细节管理:生产系统最大的漏洞就是在工艺方面、流程方面、细节方面做的远远不够。如生产过程没有流程卡,没有图纸,没有记录,没有统计,导致生产效率无 第 2 页共 13 页

化工安全事故典型案例分析

氯乙酸氯化岗位玻璃冷却器爆炸事故 1. 事故经过: 2007年10月25日上午10:30分,某化工厂氯乙酸工段C1氯化釜系统玻璃冷却器突然发生爆炸。其中C1氯化釜三楼九节玻璃冷却器全部炸坏,炸坏后的碎片造成附近D2 、E1 、E2等三台氯化釜共七节玻璃冷却器不同程序的损坏。爆炸发生后,当班人员迅速关闭氯化系统相关阀门,氯化岗位做紧急停车处理,氯乙酸其他结晶、离心包装等岗位未受到影响,生产保持正常运行。经维修人员紧急检查、抢修后,氯化岗位于11:00部分氯化釜恢复开车(4主4副),下午18:30分氯化系统开满正常。 这次事故由于设备造成的直接经济损失约为2万余元,并且爆炸后形成的酸雾向周围弥散,造成极坏的影响。 2. 事故调查: 1)C1氯化釜停用前后的情况调查:根据查看相关记录,该氯化釜最后一次投料使用时间为10月13日下午15:36,到14日21:00转为主釜,在15日15:00氯化反应中期发现釜体穿孔后停用。停用后,工段组织人员对通氯阀、进出水阀等进行了关闭,并对釜内料液进行了抽空处理。

2)化验室人员对氯乙酸氯化系统相关气体及该氯化釜釜内残液(约500㎏)等进行了 化验分析,具体结果如下: a)主釜尾气组成:HCl:64.5%;Cl2:1.75%;H2/Cl2:3.17%; b)副釜尾气组成:HCl:73%;H2/Cl2:3.15%; c)氯化釜釜内残液:HAc 34.55%;HCl 2.10%; 另外氯化釜残液内含有大量Fe2+离子。 3)维修人员对该氯化釜分配台通氯胶囊阀、釜上通氯玻璃阀及釜上DN100气相大阀进行检查,发现以上氯气和气相阀门关不死,存在内漏现象。 4)维修人员对氯化釜水洗处理后,打开釜盖后进行了仔细检查,发现氯化釜内穿孔两处,距离釜底圆弧以上400mm 处(方向分别为西南侧一处,孔径φ8mm),同时发现穿孔处上下共约600mm宽的釜体出现一周脱瓷。 3. 事故原因分析: 1)由于该氯化釜几处通氯阀门内漏,造成氯气进入氯化釜系统内。

染料及其性质

(1)直接染料直接染料大多数是芳香族化合物的磺酸钠盐,大多属于偶氮染料,为亲水性染料。芳香族的BOD/COD值为0.53—0.84。活性污泥对直接染料具有较高的吸附作用,属于亲水性染料的脱色效果好,脱色速度快。 (2)还原染料还原染料是疏水性染料。还原染料主要有蒽醌型和硫靛型两种结构。属于疏水性的染料,脱色速度慢,但活性硅藻土对其有较好的脱色效果(硫酸铝不能使蒽醌染料废水脱色)。还原染料的碱性很强,pH>10。 (3)纳夫妥染料为疏水性染料,活性硅藻土对这种染料有较好的脱色效果。 (4)硫化染料为疏水性染料。硫化染料含有硫化合物,生物处理对其废水中硫化物的允许浓度是10~15mg/L。对于硫化染料占比例较大的废水,可采取预曝气、预沉淀(或投加混凝剂)等方法先除去部分硫化物并使还原性物质预先氧化掉。活性硅藻土对硫化染料有较好的脱色效果。 (5)活性染料为亲水性染料。活性染料虽为亲水性染料,但活性污泥对其吸附作用很小,硅藻土对它的脱色效果亦差。 (6)酸性染料为亲水性染料。酸性染料溶解度大,导致活性污泥对它的吸附作用很低。 (7)酸性媒染染料具有酸性染料的基本结构,含磺酸基等水溶性基因,对羊毛有亲和力,同时还含有能和金属原子络合的羟基团,羟基团和金属媒染剂常用的有重铬酸钠和重铬酸钾(俗称红矾钠和红矾钾]生成色淀增强染色牢度。 (8)金属络合染料活性炭吸附法对金属络合染料废水无效。臭氧法不能用于处理含铬染料废水,否则反而生成六价铬离子,增加水的毒性。 (9)分散染料分散染料是一种不含水溶性磺酸基团的疏水性较强的非离子性染料。分散性染料废水采用混凝法效果较好。活性污泥对它有一定的吸附作用,但不宜采用单独臭氧法。

试生产情况总结报告

连云港XX科技有限公司 年产100吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、 年产100吨N-甲基-N-乙烯基乙酰胺项目试生产情况总结报告1、企业概况介绍 连云港XX科技有限公司于2007年11月份投资组建。选址于连云港灌云临港产业区,厂区南临纬四路,西靠经七路,东靠中港化工。离最近的居民区超过1000m,厂区周围无其它重要的公共设施和场所,安全防护距离符合相关的要求。厂址选择符合城乡规划的要求。公司新建年产100吨/年邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、100吨/年N-甲基-N-乙烯基乙酰胺产品建设项目。整个建设总投资560万美元,安全投资127万元,公司占地面积100亩。厂内公用工程配套齐全,技术力量雄厚。设备安装于2012年10月结束。 2、建设项目施工完成情况 我公司年产100吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、年产100吨N-甲基-N-乙基乙酰胺建设项目在通过建设项目设立安全审查之后,各项安全设施与主体工程同时设计,安全设施设计上报灌云县安全生产监督管理局审查,安全设施委托有相应资质的单位与主体工程同时施工,并委托有相应资质的单位对各项施工过程进行严格而又全面的监理,工程基本上是按照设计文件规定的内容和标准完成。 3、工程概况 (1)概述 企业名称:连云港XX科技有限公司 项目名称:年产100吨邻苯二甲酰甘氨酸甲酯、 年产100吨N-甲基-N-乙基乙酰胺项目。 建设地点:江苏连云港灌云县临港产业区XX

占地面积:厂区内总用地面积约为66667平方米。 项目总投资:560万美元,安全投资额约121万元人民币 (2)项目建设手续完备情况(见表1) 表1:项目建设手续完备情况 (3)工程进展 该建设项目于2009年5月5日得到连云港市发展和改革委员会备案(连发改工【2009】204号),2012年10月设备安装结束,共有职工16人,其中技术人员5人。新建项目在施工、安装竣工后,均按照国家有关规范、标准和生产工艺的要求,新建项目工程全部装置进行了联动试车,进行了以水、空气等为介质进行的耐压、以及严密性等调试检验,设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格,通过了相应的检查、检验、调试,全部性能和制造、安装质量可靠,编写有相应调试记录,电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、联锁保护及报警系统等基本符合设计文件的规定,在建设项目工程竣工验收合格后,和施工单位按规定内容进行了交接工作。 在各项检测、检验、培训(所有主要负责人、安全管理人员、仓库人员、以及其他操作人员均接受过相应主管部门的培训,并经考核合格后持证上岗、仓库作业人员上岗前都进行了严格的安全培训和教育(入厂三级安全教育、岗前培训、化学品安全技术说明书的学习等))准备工作到位后,编写

生产部工作总结

生产部工作总结 生产部工作总结 20xx 年售后的年终目标产值任务是1600 万,截止 20xx 年 6 月底我们实际完成产值为 xx 元,基于上半年完成情况,经过领导努力把全年任务下调到 1300万,现完成全年计划的 xx%,与年初的预计 (调整后 )是基本吻合的。其中总进厂台数为 xx 台车间总工时费为 xx 元(机修 :xx 元钣金 :xx 元油漆 :xx元 )车间配件出库额为5059773.73 元(含税 )其中材料成本 (含税 )为 2802679.24 元。 二、每月耗材、工具添加与更换为了严格控制费用的支出,售后车间制定了完整的设备检修制度,定时对所有的设备进行检查,发现问题及时解决问题,避免问题由小变大,造成更大的损失。上半年设备维修费 1380 元,工具设备购置费用6000 元 (已付款的 )故上半年车间耗材费用 25076.48 元(其中包括部分工具、和维修费用 ),员工耗材 2415、 725(机修 589.698 元,钣金 1826.027 元 )不包括喷漆。这是因大家的共同努力才使得费用不但不超标,并有节约。 三、人才资源现状现在许多公司都普遍存在人员流动性较大及人力资源配发等问题,车间现在全体工作人员为 27

人,其中车间主管为 1 人、技术总监 1 人、洗车工 1 人、救援司机 1 人 )维修员工为 23 人, (机修人员为 13 人,钣金 6 人,喷漆 4 人 )售后车间 10 月份也同样面临着人员缺少等问题。储备后备力量能更好的为公司服务。 四、年上半年车间所存问题下半年的工作计划: 1、总结上半年工作,我没能带领大家完成领导定制的产值目标,各项规章制度并没有完全实施与执行。 2、因车间维修人员的专业知识不够专业和广泛,服务细节有所欠缺,在与客户接触时,他们有时无法提供顾客所需要的服务,甚至让顾客产生不信任感。所以我需继续加强对员工的专业知识培训,提高业务能力,加强技术水平 ;在服务、维修过程中,维修人员应做到换位思考,替客户着想,为顾客提供专业的维修技术和周到服务,向顾客提出合理性的建议和意见,使我们的维修和服务能够让客户更加满意。 3、以往我们车间因前台及车间的各项标准流程不是十分到位,且员工面对工作时并不是十分细心,致使在一些可避免的工作细节上犯错误,故在下半年加强维修流程与前台服务流程对接好。进一步体现我们的售后专业性。 4、增强员工对工作的责任心,让员工知道目前企业现状和未来规划,及市场和未来走势,让他们意识到自己的稳定工作和收入是与企业发展直接挂勾,从而使得员工们由被动变主

精细化工反应安全风险评估导则解读

附件 精细化工反应安全风险评估导则(试行)2017 年一月 1范围 本导则给出了精细化工反应安全风险的评估方法、评估流程、评估标准指南,并给出了反应安全风险评估示例。 本导则适用于精细化工反应安全风险的评估。精细化工生产的主要安全风险来自工艺反应的热风险。开展反应安全风险评估,就是对反应的热风险进行评估。 2术语和定义 失控反应最大反应速率到达时间TMR ad 失控反应体系的最坏情形为绝热条件。在绝热条件下,失控反应到达最大反应速率所需要的时间,称为失控反应最大反应速率到达时间,可以通俗地理解为致爆时间。TMR ad 是温度的函数,是一个时间衡量尺度,用于评估失控反应最坏情形发生的可能性,是人为控制最坏情形发生所拥有的时间长短。 绝热温升厶T ad 在冷却失效等失控条件下,体系不能进行能量交换,放热反应放出的热量,全部用来升高反应体系的温度,是反应失控可能达到的最坏情形。 对于失控体系,反应物完全转化时所放出的热量导致物料温度的升高,称为绝热温升。绝热温升与反应的放热量成正比,对于放热反应来说,反应的放热量越大,绝热温升越高,导致的后果

越严重。绝热温升是反应安全风险评估的重要参数,是评估体系失控的极限情况,可以评估失控体系可能导致的严重程度。 工艺温度T p 目标工艺操作温度,也是反应过程中冷却失效时的初始温度。 冷却失效时,如果反应体系同时存在物料最大量累积和物料具有最差稳定性的情况,在考虑控制措施和解决方案时,必须充分考虑反应过程中冷却失效时的初始温度,安全地确定工艺操作温度。 技术最高温度MTT 技术最高温度可以按照常压体系和密闭体系两种 方式考虑。 对于常压反应体系来说,技术最高温度为反应体系溶剂或混合物料的沸点;对于密封体系而言,技术最高温度为反应容器最大允许压力时所对应的温度。 失控体系能达到的最高温度MTSR 当放热化学反应处于冷却失效、热 交换失控的情况下,由于反应体系存在热量累积,整个体系在一个近似绝热的情况下发生温度升高。在物料累积最大时,体系能够达到的最高温度称为失控体系能达到的最高温度。MTSF与反应物料的累积程度相关,反应物料的累积程度越大,反应发生失控后,体系能达到的最高温度MTSR越高。 精细化工产品原化学工业部对精细化工产品分为:农药、染料、涂料 (包括油漆和油墨)、颜料、试剂和高纯物、信息用化学品(包括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品)、食品和饲料添加剂、粘合剂、催化剂和各种助剂、化工系统生产的化学药品(原料

公司生产部门工作总结

公司生产部门工作总结 篇一: XX年生产部在公司的领导,其它部门的支持下,以满足发货为工作的出发点,组织生产,及时协调,同时通过车间不断的改善,达到提升车间管理的目的。已基本完成了全年生产发货任务。具体情况如下: 一、全年生产指标完成情况: XX年截至月份,装配式散热器成品入库:5299只,月均530只;配合产品工程部完成钎焊式散热器新品开发计划4个品种,钎焊式散热器成品入库:6647只。生产计划完成率:94、29%。(公司指标:88%)。但受欧洲金融危机的影响,与XX年相比产量下降20%左右,生产基本满足客户需求。 影响生产计划主要原因有:外购配套件没有及时跟上,仓库数据不准确影响采购订单,水室模具完好率等 二、质量管理方面: 一年来,各车间按照质量体系的要求抓产品质量管理。产品工序控制要求员工进行“三检”,通过“三检”制度的执行,很好控制住了不合格品的生产,流转,减轻了质量成本。车间现场完善了工艺规程,在质保部的配合下对产品工序标识有的重新进行了完善,车间产品标识张贴悬挂达98%,二车间达到100%,实现了可追溯性。操作上要求产品轻拿轻放,定箱定区域存放,管理达100%。通过看板和颜色

对待处理品进行了管理,各车间红箱,黄箱配发到各工段,从生产源头防控不合品的流转。 同时各车间加大了对新员工产品质量意识的培训,通过车间每天的晨会,看板,工段长的传帮带等方式要求车间随时随地进行质量意识灌输和质量知识的学习。 三、设备保养和安全管理: 加大了对设备保养和点检的检查力度。每周一在张副总的领队下,对设备保养点检记录,维修,缺陷进行了检查,发现问题及时与设备保养责任人沟通整改。对屡教不改的员工按公司管理规定处罚。要求每班次班前班后对设备进行清扫整理,加油润滑等日常工作。一车间从8月份开始对7台注塑机分别进行了一次液压油过滤;二车间对多年老化的设备加大了维护保养的力度,使设备保持在正常运转状态;三车间加大对新设备操作培训,完善设备点检路线图,并且特殊设备在设备动力部的配合下实行专人定机操作等,从而保证了设备完好率。 结合公司申报安全生产标准化达标的契机,更新完善了设备操作规程,增加了安全预防的内容;年初与各车间主要负责人签订了安全生产目标管理责任书;要求车间通过各种宣传手段宣传安全生产。从而打造安全管理人防技防的堡垒。今年以来,二车间发生手划破皮等小型事故3起,一车间1期,三车间0起,全年没有大事故。 四、现场管理和成本控制: 车间现场管理的好坏体现了一个公司管理水平。生产部把改善车间现场作为了日常管理的重点工作。要求各车间学习6s管理,按6s 管理的要求来整改车间现场,7月份对一车间现场重新进行了黄线划

化工企业安全事故案例

化工企业安全事故案例 1.物体打击事故: 柳州化肥厂车间在检修碳化尾气二次分离器时,因胶管上楼用的麻绳被拉断,胶管掉下将一名参加检修的操作工打死。 事故经过:该车间的碳化尾气二次分离器母液回收胶管被堵塞。当天下午,趁合成临时停车的机会,车间安排当班操作工陈某等二人将胶管卸下楼进行疏通,至11时许,车间工艺员找来一根约直径8毫米旧三股麻绳给陈某吊胶管上四楼用(胶管直径50毫米,长29米,胶管的一端待有一个直径50毫米*12毫米的小法兰)。吊胶管时,值班长和另一名操作工在四楼拉绳子,陈在一楼用手托着胶管往上送,当胶管拉到12米高时(离地面约1.5米),因胶管较重,麻绳被拉断,胶管掉下,陈因躲闪不及被打中右前额,当即钟起一个3公厘的血泡,但陈仍坚持工作,到下午感到不舒服才送厂职工医院,后出现呕吐、四肢冰冷抽蓄,昏迷,厂即转送柳州地区医院,诊断为继发性脑挫伤,硬模外出血,即施行手术抢救,到12月10日,因伤情恶化死亡。 主要原因分析:此事故主要是思想麻痹造成的,布置任务时没有同时布置安全,旧麻绳经过四人之手,竟无一人检查其是否安全可靠,同时,当胶管吊离地面后,陈仍然展在其正下方,被掉下的胶管打中。 防范措施:(1)加强安全教育,树立安全第一思想,在布置任务时要同时落实安全防范措施。(2)吊装作业,事先应所需用具绳索进行检查,消除隐患。 2.物体打击伤害事故: 临桂氮肥厂造气车间拉煤工赵某,被掉下的吊车滑轮打死。 晚上十时十三分,值班维修钳工胡某到造气三楼准备试开刚维修好的1#电动葫芦,胡站在平台上用手拉吊车钢丝绳往上提滑轮时,因滑轮自行倒转,偏心锁卡张开,滑轮脱开钢丝绳掉下,砸中正在一楼坑内清灰的拉煤工赵某的左太阳穴至重伤经抢救无效于六月四日死亡。同时工作的另一拉煤工也被砸中背部受轻伤。 由于吊车修理平台正对坑上方,因此,在事故前,厂值班调度员曾告诉赵某等人:三楼上有人在修理吊车葫芦,在没有修好以前,不准到煤坑边张望或下煤坑清灰,以免出事伤人。但仅隔一小时后,赵等两人在没有得到三楼通知的情况下,就下煤坑清灰。 主要原因分析:一是现场安全管理不落实;二是赵某等人违反现场纪律。 防范措施:加强现场安全管理。凡有高处作业有落物伤人危险时,应在危险区域悬挂临时警示牌或设置障碍,防止人员进入,防止事故发生。 3、螺旋输送机伤害事故: 鹿寨化肥厂型焦车间女工朱某被螺旋输送机绞死。 事故经过:螺旋输送机操作工朱某上零点班时迟到,没有赶上交接班。朱到车间后,副班长告诉朱:中班交班时说螺旋输送机堵了两次料。朱上岗位立即开机,并手持一节园钢去清理机槽内的堵煤。在清理时,园钢被绞龙叶片卡住变形并随绞龙旋转,朱用力抽不出反被拉倒跌在机槽上,右臂被绞龙轧断两节,全身随绞龙往前移动了1.5米,颈部动脉被割破8cm而当场死亡。 原因分析:此事故的主要原因是朱违章作业,未停机就去清理料槽,导致了事故的发生。 防范措施:加强安全教育,严格安全操作规程,在未停机情况下,严禁对转动部位进行任何维修和清理工作,同时应在岗位的显要部位悬挂相应的安全警示牌,随时提醒工人注意,防止事故发生。 4、电焊机触电事故 玉林地区化肥厂电焊工刘某在作业中触电死亡。 事故经过:某年九月十六日下午,厂生活开水锅炉漏水,行政科安排电焊工麦某带徒弟刘某及水电工、司炉工等四人在中班加班抢修。准备工作就绪后,十七日零时三十分,由刘一人钻到炉底焊补,过了不久,麦等三人便离开岗位到食堂看炊事员做包子。至凌晨一时许,刘出来找麦,但麦已回家拿开水,刘又独自继续工作。麦拿开水回来后、即到食堂帮做包子,至一时二十分,水电工李某听不到电焊机声、就走到开水炉看,发现刘躺在炉底呼叫不应,即告诉麦,麦出来先拉下焊机开关,然后把刘玖出,但因触电时间过久而死亡。 原因分析:电焊机使用时间过久,线圈绝缘老化破坏,输出电压达155V,(正常空载电压60-80V,工作电压30V),同时焊把电缆绝缘也因老化多处剥落,铜芯裸露,因当时天气较热,刘未穿戴劳保用品,造成触电死亡。 防范措施:1、对焊机应妥善保管,并定期检查和测试,凡不符合技术要求的及时维修或更新。 2、为防止机壳带电和变压器高压窜低压造成触电事故,焊机外壳及二次侧应接地(或接零)。

相关文档
最新文档