预制箱梁施工外观质量问题与

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基本保证及工艺前提
构件的外观质量往往是暴露在 表,原因在内。如原材料的控制、模板 工艺等。首先,从原材料开始应选用相 对固定产地且质量稳定的砂、石集料和 水泥品种,以确保混凝土的性能稳定和 颜色一致。其次,是采用大面积定型钢 模,模板宜选用厚度不小于5mm 的冷 轧钢板加工,折角宜采用冲压成型,模 板加工精度不小于2.5 级;侧模应尽量 减少模板拼装接缝从模板工艺上为梁板 的表面平整度、光洁度及混凝土整体颜 色上打下良好的基础。
预制梁板底面外观质量控制
梁板底面吊装后也属于永久性外 露表面,其外观质量也尤为重要。首先 从工艺上我们已有足够的思想准备,采 用了混凝土底台加大面积钢板铺面等工 艺。但开始时也是由于经验不足,曾出 现涂脱模油过多、侧模支立后间隔时间 过长、底模污梁较严重等而造成底面外 观质量差的现象。我们也曾试行过脱模 工艺改为模板漆生产了几片梁。虽效果 有较大改观,但仍存在操作周期长、出 池后局部沾皮等不足现象,也不适合本 工程量大、工期紧的实际情况。通过实 践,只要每次确保底模清洁打光后用少 量(柴机油) 油布擦光,且停放时间不宜 过长,就可保证构件脱模,外观上佳。
外观质量几种通病的表现
预制箱梁施工中主要有以下几种 外观质量缺陷时有出现,主要表现为:
①侧面水纹线。 ②混凝土表面色差。 ③局部表面气泡偏多。 ④端模及个别底板拐角处有漏浆 砂线现象。 ⑤表面粗糙及个别粘皮等现象。
原因分析及改进措施
对构件外观质量方面所暴露出的 问题,我们通过多次组织有关技术人员 及直接操作者一起针对问题,分析原因 并找出相应的改进措施和对策,使前期 较严重的混凝土侧面水纹线、局部气泡 偏多、混凝土表面色差较大等产品外观 质量缺陷现象,从操作工艺上基本上得 到了控制。
应对措施 ①针对混凝土夏季施工特点和诸
多不利因素,与施工方沟通后,调整夏 季预制箱梁混凝土浇筑时间,于每天早 晨6点前和下午8点以后时段施工,以此 控制混凝土温度,保证质量。
浇筑施工控制
廊坊夏季平均温度超过25℃,最 高气温超过38℃,白天供应混凝土坍落 度损失较大,导致施工操作时间变短, 影响施工效果,外观差。 原因分析
①气温高,砂石等集料经暴晒 后温度更高,出机混凝土温度达到 30~35℃,加速了水化反应。
②工人高温作业影响施工效率, 偶尔有箱梁混凝土浇筑收尾时,上部混 凝土因失水过快,已无法振捣,造成蜂 窝、麻面以及面层开裂等质量问题。
可以通过以下几项措施进行改进: ①加大附着式振捣与插入式振捣 的距离(由原1.5m 改为3.5m )。 ②适当减少附着式振捣时间,其 主要作用是使底板密实即可。 ③增加附振后插入式回头补振操 作,确保两者振捣方式的衔接。 ④在保证可操作的前提下尽量 减小混凝土坍落度(一般可以控制在 8~10cm , 最好控制在6~8cm )。 ⑤加大芯模压杠刚度(原12cm 槽 钢改为20cm 槽钢) 和加密压杠间距, 以确保芯模不再上浮。 通过以上改进措施后,不仅水纹 线现象基本上得以治理,而且因混凝土
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结太快,易造成混凝土表面松皮、粘脱 等现象。
针对以上原因分析,我们在后面 的施工过程中采取了相应的改进措施。 如对表面光洁度不够的模板进行重新打 磨抛光、加密拉杆间距,脱模剂采用液 压油,由于油质较粘,擦涂时必须用棉 布蘸油并拧干然后擦涂,以保证模板上 油层薄、厚度均匀;尽量缩短模板支立 后的停放时间和严格控制拆模时间;夏 季高温期施工时,混凝土浇筑前采用遮 挡或浇水冷却模板等措施,使以上混凝 土表面粗糙、粘皮和个别漏浆等现象确 有较大的改进。
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预制箱梁施工外观质量问题分析与研究
文/蔡绍芳
随着 我 国 经 济 建 设 的 步 伐 逐 步 加 大,各施工单位的作业量均趋近 饱和状态,为求加快施工进度导致预制 箱梁出现许多问题,不仅影响美观甚至 质量存在缺陷,还可能给以后的使用留 下较严重的安全隐患。现正在施工的廊 沧高速七合同预制箱梁共计3794 片, 箱梁跨度20~40m 等不同规格。根据 该工程前期1500片箱梁生产经验,就 如何采取有效措施逐步提高产品外观质 量, 我们做了深入研究,下面就一些 常见问题作为课题加以论述。
混凝土表面粗糙、粘皮和个别 漏浆
混凝土表面粗糙、粘皮和个别漏 浆等现象的主要原因是以下两方面:
①工艺上,新模板表面抛光不够、 脱模剂的选用或擦涂方法不对、模板缝海 绵压条厚度及对拉杆间距不够合理等。
②操作上,脱模剂的涂刷不够均 匀或较厚、端模预留孔洞堵塞不够认 真、个别模板拼缝及拉杆螺丝紧固不到 位、拆模过早造成表面粘皮等人为因素 所致。此外,在夏季施工时,由于支立 好的钢模被暴晒后表面温度太高,浇筑 时与模板接触面的混凝土受高温影响凝
坍落度的控制和振捣工艺的改进,表面 气泡偏多现象也有较大的改观。
表面色差的原因分析与改进
前期箱梁拆模后,经常发现出现 深浅不一色差现象。经分析,该现象并 非原材料和混凝土自身原因。
①现象多为模板涂油过多、过 厚,使油污渗进混凝土表面难以清除。
②此类现象为有规律的随实地浇 捣流水作业线,忽深忽浅,经分析主要 是外加剂添加不均所致。通过调查,我 们发现搅拌机自动控制添加外加剂,虽 在连续数盘下的平均值与设计配合比并 没什么问题,但单盘添加量时有误差出 现。而且我们现场实际情况为一盘一浇 筑,缺少如通过一定盘数方量(灌车等) 二次均衡中间过程,往往会出现如此类 混凝土深浅色差现象。为解决这一问 题, 我们将机械添加外加剂改为人工 计量添加,不仅解决了因外加剂不均衡 造成的混凝土外观色差,也保证了混凝 土自身。
混凝土表面水纹线的治理
前几片梁浇筑拆模后曾出现较明 显的一条间断性水纹线,疑似分层ຫໍສະໝຸດ Baidu 筑冷缝。根据现场实际阶梯式一次性 浇捣,完全可以否定分层冷缝。初步 分析为:
①附着式振动与插入式振捣的前 后协调问题。
②混凝土坍落度偏大,混凝土流 动性过强甚至有局部离析现象。
③底板处过振芯模上浮使侧板中下 部位混凝土表面出现离析、下坠现象。
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