一起35kV线路越级跳闸事故分析及处理
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一起35kV线路越级跳闸事故分析及处理
发表时间:2018-06-06T10:44:08.067Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:赵亚清郝波吴乐[导读] 摘要:本文针对一起由10kV过流保护出口失败导致的35kV线路越级跳闸事故,展开了详细的理论分析,并提出两点应对措施:一是加强站内二次设备巡视,通过设备告警提示信息,提早发现保护装置存在的缺陷;二是加强保护间协调配合;在设备10kV过流保护Ⅰ段出口失败瞬间,令其过流保护Ⅱ段以小于简易母差保护延时的动作时限将故障切除,避免因设备硬件缺陷引起事故范围的扩大。
(国网天津市电力公司宁河供电分公司天津宁河 300001)摘要:本文针对一起由10kV过流保护出口失败导致的35kV线路越级跳闸事故,展开了详细的理论分析,并提出两点应对措施:一是加强站内二次设备巡视,通过设备告警提示信息,提早发现保护装置存在的缺陷;二是加强保护间协调配合;在设备10kV过流保护Ⅰ段出口失败瞬间,令其过流保护Ⅱ段以小于简易母差保护延时的动作时限将故障切除,避免因设备硬件缺陷引起事故范围的扩大。
关键词:越级跳闸事故;设备巡视;保护协调配合 1. 引言
2016年8月15日 21:28 交流35kV甲站内209接地变发生两相短路,引起上级110kV乙变电站35kV母线简易母差保护越级动作,301受总开关跳闸。此次事故造成乙35kV-41段母线失压,扩大了事故范围。
事故中,甲站、乙站保护动作行为简述如下:甲站209接地变保护装置过流I段动作,未出口跳闸;乙站311线路保护启动,未闭锁上级简易母差保护;乙站35kV简易母差过流Ⅱ段保护动作,出口跳301开关,35kV-41母线全停。
从各站的保护动作情况来看,甲站209接地变过流保护出口失败以及上级变电站311线路保护闭锁母差保护失败是导致此次越级跳闸事故的主要原因。
2. 系统运行方式
110kV乙站和35kV甲站均为单母分段辐射型接线方式。事故前,110kV乙站两段35kV母线分列运行,分段开关处于热备状态,出线贾田一线、贾田二线分别经312开关、311开关送电至35kV甲站。乙站具体运行方式见图1。
1)209过流保护出口失败
根据甲站209接地变保护装置动作报告,故障时,流过209接地变故障电流二次值为7.5A。根据表1相关保护定值可知,故障电流值已达到过流保护Ⅰ段定值,保护应该动作。而根据相关动作报告,209接地变过流Ⅰ段确实动作,但未能出口跳闸,进而引起上级保护越级动作。
2)乙站311出线保护闭锁失败
由于209接地变过流保护Ⅰ段未能将故障切除,故障一直持续,造成上级乙站311出线过流保护Ⅲ段启动,然而该保护启动后未能闭锁35kV-41母线的简易母差保护,使其以0.7s延时跳开受总301开关,造成35kV-41母线停电,扩大了事故范围。
事后经工作人员查明,甲站209接地变过流保护装置跳闸保持继电器损坏,导致保护动作后未能出口跳闸;乙站311出线过流保护Ⅲ段原本具备闭锁本母线简易母差保护的功能,但由于其闭锁母差保护出口接点损坏,未能成功闭锁。
4. 应对措施
4.1 措施一:加强二次设备巡视及维护
通过以上保护动作行为分析可知,导致此次越级跳闸的原因有二:一是209接地变过流保护装置跳闸保持继电器损坏致出口失败;二是乙站311出线过流保护Ⅲ段闭锁母差出口接点损坏致闭锁失败。为预防设备缺陷产生不良影响,本文建议运维人员应加强站内二次设备巡视,通过运行设备的告警信息、异常声响等表现特征判断设备是否存在隐患,提早发现、处理故障设备,避免此类事故再次发生。
4.2 措施二:加强保护协调配合
目前某些地区末端电网110kV站内仍配置有简易母差保护,目的是快速切除35kV母线上发生的故障,并在区外故障时被可靠闭锁。但由于该保护可靠性较差,尤其出现硬件缺陷时,容易引起保护误动作,扩大事故范围。因此,本文针对此类保护配置提出一条改善保护协调性的措施:当10kV线路上发生故障时,如故障电流达到线路过流保护Ⅰ段定值,可在过流保护Ⅰ段出口失败瞬间出口过流保护Ⅱ段将故障切除,避免由设备硬件缺陷造成保护越级动作,防止事故范围的扩大。
5. 总结
由于站内二次设备基本处于运行状态,日常巡视过程中无法及时发现出口接点故障、继电器损坏等装置内部的缺陷,容易引起保护误动或拒动,后果不堪设想。本文主要针对一起由10kV线路过流保护出口失败导致的35kV线路越级跳闸事故,提出两点具体措施:一是加强站内二次设备巡视及维护,通过设备告警信息、异常运行声响等,提早发现保护装置存在的缺陷;二是加强保护间协调配合,对10kV线路保护增加一级协调配合;当故障电流达到线路过流保护Ⅰ段定值时,可在过流保护Ⅰ段出口失败瞬间出口过流保护Ⅱ段将故障切除,从而避免由设备硬件缺陷造成上级保护越级动作。
参考文献:
[1] 韩英.浅谈低压线路自动无功补偿的应用[J].中国高新技术企业, 2012(25):58-59.
[2] 马天东.主变间隙保护跳闸事故分析[J]. 电工技术, 2014(10):24-25.
作者简介:
赵亚清(1988-)研究生,从事继电保护工作. 郝波(1989-)研究生,从事电网调度运行工作. 吴乐1984-)研究生,从事电网运行方式工作.