金刚线切割太阳能薄片实验总结

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【项目计划】

验证钻石线的薄片加工能力,确保产出薄片各项参数能够满足要求。

钻石线切割硅片出刀位置存在细小边崩,上阶段在对切割工艺进行多方面改善后仍未解决崩边问题,本次试验计划通过试用小颗粒钻石线(10-20um)解决崩边。

实验过程:

鉴于晶片在太阳能正常硅片加工上的经验,本次薄片切割工艺使用相对成熟的正常片加工工艺。该工艺能够有效的保证硅片厚度、TTV、翘曲度等各项参数。部门共进行5次切割实验,测试数据如下:

观察以上数据可以发现,硅片各项参数已基本能够满足sunpower要求,但每片硅片出刀口部位均存在崩边,下图为在olympus下拍摄的崩边照片。崩边宽度大于20um,长度大于50um,深度大于20um,目视能够明显看出,不能满足客户要求。

崩边产生原因分析:

由于硅片较薄,单晶切割至出刀口位置时,硅片抖动幅度较大,造成出刀口损伤。 钻石线切割时存在线弓,线运行时发生横向摆动,损伤硅棒。

切割至末尾时,单晶受线弓应力。钻石线切割能力强,应力瞬间释放造成硅片损伤。

由于粘接胶的硬度小于单晶,从微观上看,钻石线在切割至粘接胶时,线弓瞬间降低,导致硅片该点被金刚石颗粒挂伤,造成崩边。

方案实施情况:

效果分析:

降低流量:钻石线工艺要求流量较大,但过大的流量冲击在硅片上导致硅片震动幅度加大。降低流量可有效的减少震动,改善效果比较明显,但未能解决崩边。

降低线速度:降低出刀位置线运行速度,线切割能力下降,导致线弓增大。另外,线运行速度与线的横向摆幅之间并非简单的正比关系,降低线速不一定能够减少摆动。

降低工作台下降速度:降低下降速度后,线弯曲度降低了约0.5mm左右,降幅15%。线弓改善比较明显,但对崩边的改善效果并不明显。

斜向切割:观察前几刀切割情况发现,硅片入线、出线端很少出线崩边,斜切方式能够使进线面积最大化。但本次实验完成后发现约有20%的硅片出刀圆弧面存在严重角崩,可能为线弓瞬间降低将硅片圆弧角挂伤。并且粘接面仍然存在少量崩边,崩边问题未能解决。附:各刀出刀位置线弓对比

注:第五刀出刀线弓为钻石线切割至圆弧点时的线弓,由于切割面积小,线弓较小。

实验总结:

通过五次切割实验已确定钻石线切割方式能够保证薄片各项参数,但经过多次工艺改善仍不能够有效解决崩边现象,决定暂时停止实验,待更小粒径钻石线到厂后再继续实验。

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