ZGM113N型磨煤机增加出力改造及应用
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4
收到基全水份
Mar
%
16
16
5
收到基灰份
Aar %
11.04
11.04
6
磨煤机基点出力
B0 t/h
57.35
64.66
7
运行方式
— — 五运一备 五运一备
二
修正系数
1
原煤可磨性影响系数
fH
—
2
煤粉细度影响系数
fR
—
3
原煤水份影响系数
fM —
4
原煤灰份影响系数
fA
5
磨煤机磨损后期出力下降 fVm —
达到节能降耗的目的。此次技术改造是国内同类型磨煤机增加出力改造的成功实践。
关键词:磨煤机;增加出力;煤粉
作者简介:李国新(1973-),男,天津人,河北国华定洲发电有限责任公司综合生产部经理助理;季广辉(1983-),男,河北国华定洲发电有
限责任公司安全技术部,点检工程师。(河北 定州 073000)
表 2 磨煤机改造前、后出力计算
名称 ZGM113N 型磨煤机增加出力计算书
MG43.GS.19-2008
产品名称
中速辊式磨煤机
共1页 第1页
序号
名称
符号 单位 原 ZGM113N 改造后出力
一
原始数据
1
燃煤量
Bg t/h
232.5
232.5
2
哈氏可磨性系数
HGI —
50
50
3
煤粉细度
R90
%
20
20
(3)研磨部件的尺寸确定。 根据锅炉燃煤量的需要,每台炉共改造两台磨,每台磨需要增 加 6 t / h的出力,折 算到磨 煤 机的基点出力上,需要增 加7. 31t / h的出 力。磨煤机机壳外径为3800mm,原设计压架和磨辊辊架的框架尺 寸下,磨 辊辊套直径由 Q 175 0 m m,增加到 Q 18 5 0 m m,辊套宽度由 585m m可以增加到615m m,磨盘衬 板 更 换为与 Q 1850 m m辊套相配 型线衬瓦。通过上述尺寸的改变,磨盘转速一定的情况下,磨辊直 径加大,外沿研磨区的研磨面积和研磨速度分别可增加6%左右,二 者共同作用达到增加出力的目的。磨辊上只改动辊套的尺寸,辊芯
由于磨 煤机出力增加,磨 煤机 入口一次 风流量相应增加约 10%。一次风量增加,通风阻力会相应提高。但在几个因素影响下, 通风阻力提高幅度较少。
研磨出力增加,煤粉在磨内循环研磨次数减少,煤粉容易携带 提升。
旋 转 喷 嘴 使 得磨盘 边 缘涡流区向上推移,加上合 适的喷 嘴 流 速,使得磨阻减 少。改 造前磨 煤 机设 计 最大 通 风 阻 力为6 . 41k Pa, 改造后最大通风阻力为6.54kPa。旋转喷嘴环的喉口流速需重新校 核,满负荷时控制在75m/s,使得磨煤机出力增加后,通风阻力保持 稳定。通过目前的运行状况分析,一次风机压头具有较大的裕度, 可以适用改造出力增加的需要。
2011年第9期
值,从而降低了气流穿过整个旋转环形通道的压降。动环叶片在旋 转时减少了空气流的流通面积,使具有均匀速度分布的空气气流加 速穿过每个喷口。穿过后气流减速并离开环形通道时压降能够减 小。叶片角反向设置,旋转所产生的鼓风效应将空气气流向上进入 逆环流区,使空气气流向上进入环形通道进口的流线更均匀,能使 研磨区的压降减小。在环形通道进口下方采用导流流线设计,减小 由于磨煤机进风区的尖角或阶梯变化产生的涡流,消除涡流的干扰 有助于使气流更均匀地向上流入通道,喷嘴磨损更加均匀。进口通 道垂直设计减少了磨煤机零部件诸如磨辊和机壳内壁的磨蚀,方便 安装与维修。叶片角度的增加,使得环形风道水平分速度降低,减 少了磨煤机正常工作之外的能量消耗,在煤粉悬浮中可以更好地利 用垂直分速度。叶片长度的减少使得摩擦损失以及零件重量减轻, 减少了铸造缺陷存在的可能性。材料采用低合金铸钢ZG50Mn2,寿 命大幅提高。
(1)
Q—— 一次研磨合格煤粉的产量;
116
k——系数; S——煤层厚度; V——磨辊压入物料的速度; F——研磨压力; B——研磨面积。 由(1)式知,在磨煤机转速一定的情况下,煤层稳定时,研磨 面积与磨煤机的出力成正比。在磨煤机转速不变的情况下,增加磨 盘面积的同时再增加磨辊的宽度,可达到增加磨煤机的研磨面积 的目的。 从(1)可知,增加研磨面积和研压速度可以有效增加磨煤机的 出力,从而影响磨煤机磨煤机的出力另外两个参数。而研磨压力和 料层厚度在原设计的强度参数下较难改变。通过对ZGM113N型磨 煤机内部结构的研究,认为现有磨煤机机体内具有增加磨盘面积和 磨辊宽度的空间。 2.主要改造参数的确定 (1)出力计算,见表1。
t2
℃
70
A
%
13.03
7 煤的挥发分
Vdaf
%
27.84
8 原煤水分 9 煤粉水分 10 环境温度 11 密封风质量流量 12 磨煤机出口静压 13 当地大气压 14 散热损失
Mar
%
16.1
Mmf
%
3
ta
℃
20
MSA
kg/s
1.21
P2
kPa
3.43
P0
kPa
95.38
0.05
最小通风量
17.1 kg/s
保证出力下磨煤机轴功率 512 kW
磨辊加载额定压力
20 MPa
磨辊加载拉杆最大拉力
471
kN
额定功率
512 kW
电动机额定功率
650 kW
电动机电压
6
kv
电动机转速
990 r/min
磨煤机磨盘转速
24.4 r/min
本体阻力 磨煤机密封风量
≤ 6410 1.54
Pa (保证出力下、含分离器和煤粉分 配箱)
二
过程参数
15 入口煤质量流量
MF1
kg/s 16.739
16 干燥煤质量流量
MFd1
kg/s 14.044
17 蒸发水流量
Mst
kg/s
2.261
18 煤粉水分流量
MH2OPF kg/s
0.434
19 加热干粉需要热流量
QFd1
kW 768.895
20 蒸发水需要的热流量
QST
kW 5759.103
图 6 新型拉杆连接套 1)压架距离机壳顶部距离为70mm,加载油缸全部伸出长度可 达312mm,零接触时伸出长度为228mm,行程为312-228=84mm。 2)现 行 程 要求为 7 0 m m,加 载 缸 全 部 伸出长 度 应 为 31 2 70=242mm。 3)磨辊辊套直径增加100mm,半径对应为50mm,倾斜角度为 15°,拉杆长度应增加48mm,结合现场实际测量结果,改造前零接 触时加载缸伸出长度为228mm,改造后零接触时加载缸伸出长度应 为228+48=276mm,改造后增加长度应为312-276=36mm。因此拉 杆连接套需重新设计以满足正常运行要求。技术要求:调质处理, HB=187-229,发蓝、尖角倒钝,光坯探伤,材质选用#45钢,每台磨 安装3件。 (6)重 新校 核 设 计 旋 转 喷 嘴。磨 煤 机 采 用 旋 转 喷 嘴 技 术, 有效降低磨煤机的阻力和通风电耗。旋转喷嘴(见图7)具 有如 下特点。
电力技术
图 2 衬瓦外形图 辊架等结构件等零部件可通用,不需更换。辊套外形见图1,衬瓦外 形见图2。
(4)选定的耐磨材质和主要指标。ZGM113N型磨煤机增加出 力后对耐磨材质提出了更高的要求。在中速辊式磨煤机中,辊套、 衬板、导向板、导向块、防磨板等件为易磨损件,其中,辊套因承受 周期性压缩载荷,煤料的磨粒磨损和一定小能量的反复冲击,磨损 最为严重。因此,辊套不但要有致密的要求,材质还有硬度、淬透性 和塑性等的要求。经过大量的优选试验,主要备选材料有镍硬Ⅳ号 耐磨铸铁、Cr2021高铬铸铁材质、Cr26耐磨铸铁、Cr2021 +Nb变质 耐磨铸铁、Cr26+Nb变质耐磨铸铁和Cr15系多元合金加复合变质耐 磨铸铁等。这些主要材质热处理后的硬度HRC≥60;冲击韧性≥7J/ cm2;金相组织均为共晶碳化物+弥散分布二次碳化物+马氏体+残 余奥氏体;都有很好的耐磨性能。
46.5 60.26
57.25 23.1
(2)热平衡计算,见表3。
总第196期
表 3 热平衡计算
序号
项目
符号
单位
一
输入数据
1 总煤量
mTotal t/h
60.26
2 运行台数
N
1
3 单台磨入口煤质量流量 4 一次风量 5 分离器出口温度 6 煤的灰分
mF0
t/h
60.26
mPA
kg/s
35.5
mG2
kg/s 38.729
27 出口气体体积流量
VG2
m3/s
38.295
28 煤粉质量流量
mPF
kg/s 14.478
29 风煤比
ε
kg/kg 2.121
30 出口煤粉质量浓度 31 出口煤粉体积浓度
μ1
kg/kg 0.374
μ2
kg/m3 0.378
从计算结果可知,改造后按照单台磨60.26t/h进行热平衡校核 计算,目前的热风量和热风温度有裕度。
kg/s
一、改造方案及实施
1.改造方案的理论依据
ZGM113N型辊式磨煤机在运行过程中几何相似和动力相似是
其气(气体、水蒸汽)固(风粉)两相流起主要作用的准则。
在理论模型中,磨辊一次研磨合格煤粉的产量与磨辊下通过的
物料厚度、磨辊压入物料的速度、研磨压力和磨辊的宽度成正比。
数学表示式如下:
Q= k×S×V×F×B
DOI编码:10.3969/j.issn.1007来自百度文库0079.2011.09.058
ZGM113N型磨煤机增加出力改造及应用
2011年第9期
李国新 季广辉 王 颖
摘要:河北国华定洲发电有限责任公司的600MW机组锅炉在改用低热值煤后,按照原设计磨煤机五运一备的运行方式,已无法满足机组
满负荷运行时所需燃煤量。介绍了通过对单台磨煤机磨盘、磨辊等主要部件的技术改造,增加了单台磨煤机的出力,降低了磨煤机的单耗,从而
表 1 ZGM113N 型磨煤机参数
设备名称
磨煤机
在装量
6 台 / 台锅炉
型号
ZGM113N
制造厂
北京电力设备总厂
名称
规格型号 单位
备注
原煤颗粒
≤ 30 mm
煤粉细度可调范围 :R90 15 ~ 40 %
最大出力
53.45 t/h
最大通风量
25.14 kg/s
计算通风量
22.96 kg/s
(B - MCR 工况)
1)各主要材质的金相照片(见图3-图5)。
图 3 400× 的高铬铸铁材质铸态照片
图 4 400× 的高铬铸铁材质热处理后照片
图 1 辊套外形图
图 5 高铬铸铁材质热处理后的电镜照片 117
2)生产试验和铸造工艺的确定。 为确定合理的铸造工艺,进行了大量的对比试验和工艺参数的 探索,试验了辊套的多冒口等形式,最后确定了单冒口倾斜浇注的铸 造工艺,取得了用射线探伤检测评四级以上照片的好效果。 3)磨损效果简介。 采用高铬铸铁耐磨材质生产ZGM磨的耐磨产品,磨损寿命一般 在12000~16000小时,寿命较高的达20000小时以上。Cr2021+Nb变 质耐磨铸铁在煤质Ke值大于7.85的条件下,实际磨损量平均千小时 小于5mm,可以满足差煤质的要求。 (5)新型拉杆连接套研制。对压架进行有限元计算,对拉杆 进行强度计算和应力分析,确保运行的可靠性。因磨辊辊套直径将 由Q1750mm增加到Q1850mm,磨辊压架的位置在垂直方向相应升 高小于50mm,而拉杆加载装置的上行程会相应减少,磨煤机正常运 行时煤层厚度一般不超过50mm,为了降低改造成本,使用原拉杆 并研制新型拉杆连接套(见图6)。
影响系数
1.0 1.0 0.932 1.0 0.95
1.0 1.0 0.932 1.0
三
磨煤机计算结果
1
计算出力 :Bj=Bg/N
Bj t/h
2
最大出力 :Bm=B0×fH×fR Bm t/h
×fM×fA
3 运行后期出力 :Bs=Bm×fVM Bs t/h
4
运行后期出力余度
%
46.5 53.45
50.77 9.2
21 加热煤粉水分需要的热流量 QH2OPF kW
90.926
22 加热密封风需要的热流量
QSA
kW
49.000
23 干燥需总热流量
Qtotal
kW 7001.321
三
输出数据
24 磨煤机入口一次风温度
t1
℃
261.9
25 磨煤机入口气体体积流量
VPA
m3/s
55.383
26 出口气体质量流量
中图分类号:TK223.2
文献标识码:A
文章编号:1007-0079(2011)09-0116-05
河北国华定洲发电有限责任公司一期两台600MW机组锅炉为 亚临界压 力控制 循环 汽包 炉,锅 炉制粉系统 采用 冷一 次 风 正 压 直 吹 式制粉系统,每台锅 炉配 六台Z G M113N型中速 磨 煤 机(参 数 见 表1),设计煤种为神府东胜烟煤,校核煤种为神木大柳塔烟煤,燃 烧设计煤种时五台磨煤机运行一台备用。单台磨煤机额定出力为 53.45 t/h,折算上中后期磨损,每台磨的平均出力在48~49t/h左右。 当煤质较差时,投入五台磨煤机运行不能满足机组满负荷时所需 煤 量,必 须 启动 第六台磨 煤 机 才 能 达 到总煤 量 需 求,导 致 磨 煤 机 电耗增加,同时制粉系统失去备用磨煤机,给机组安全稳定运行带 来隐患。