30t转炉留渣操作工艺的研究与实践

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4 4 留渣对脱 磷 的影 响 .
() 一炉 在溅 渣护 炉 之 前 加 入 调 渣剂 镁 球 , 2上 增 加 渣 中氧化 镁 的 含 量从 而 降低 FO含 量 , 次降低 e 再
炉渣 氧化 性 。
将 上 炉所 形 成 的高 温 、 碱度 、 有 一定 ∑F O 高 含 e 的终 渣全 部或部 分 留在炉 内 , 当兑铁 时 , 会发 生一 系
S u y a d Pr c i e o l g Re i ua e a i n i 0 t t d n a tc n S a sd lOp r to n 3 To o n e t r p Bl wn Co v r e J er g , I N G a gh B u . a X N u , A i ID - n TA u n —e , I nz o , I G Y B I e i J h J
反 应 , 能避 免喷 溅 , 才 造成爆 发 性喷溅 事 故 。 当铁 水兑 人 留有 上 一炉 终 渣 的转 炉 时 , 属 与 金
炉渣 发生 下列 反应 :
(e F O) +『 C]= [ e F ]+ C O () 1
中[ ] P 低。同时 , 有关研究也表 明, 终点碱度越 高 , 则渣 中 自由( a 越 多, 中 [ ] CO) 钢 P 越低 。当渣 中 (a) C O 含量达 4 %左右时,p 0 L 值最大 , 效果较好 ; 当
() 2留渣温 度 应 小 于 150o 可 以解 决 兑 铁 水 3 C,
时 的喷溅 问题 。
推行留渣操作 以来 , 钢铁料消耗和石灰等原料消耗
逐步降低 , 脱磷和脱硫效果得到改善, 取得 了可观的 经济效益。
( 终 点 温度 不 能高 于 170℃ , 止 终 渣 3 ) 0 防 ( e 、 度波动 。 FO)温 ( 铁水成分 s不高于0 8 % ,i 4 ) i .0 S 高冶炼操作 困 难, 终渣不易控制。 (新炉 5 5 ) 0炉后可采用 留渣操作 。因为 5 炉前 O
季德静 田广和 毕俊 召 , , , 邢 禹 , 洁 白
(. 1吉林 电子信息 职业技术学院 , 吉林 吉林 122 ; . 30 1 2 吉林建龙钢铁有限责任公 司, 吉林 吉林 122 ) 301

要: 本文介绍 了吉林建龙炼钢厂 3 顶 吹转炉 的留渣操 作工 艺。对 留渣操作工 艺进行 了研究 , 0t 解决 了 留渣操
Ab ta t hsat l nrd c stesa sd a rc s sdi 0 to lw o vre ino gsel ot,in te sr c :T i r ceito u e h lgr iu lpo esu e n3 tpbo n cn etri Ja ln tew rsJl .h i e n i
( .ii l t ncIfr t nPoes nlFcnlg ntueJi 3 0 1 hn ; 1J l Ee r i nomao rfsi a eh o yIstt in12 2 ,C ia n co i o o i l 2 Ji rnadSel o t. J i 122 ,hn ) .inI n t .Ld , in 3 0 1 C ia l o eC l
等达标到控制要求。
4 3 喷溅 的根本 原 因及预 防机 理 .
兑铁水时产生喷溅 的原 因是在兑铁 的瞬问 , 铁 水中的碳与钢渣 中的( e ) FO 发生激烈 的脱碳反应 , 生成的 C O气泡在近似 自由空间迅速膨胀 , 把铁水 和钢渣 推 出炉 口所 致 。 只有 解决 兑铁 时 的碳氧 激烈

是在溅渣护炉结束后 , 加人 1 0 0—1 0 g 0 0k 5
( 2 ) () 3
(e FO)+ [ n =[ e + M O M ] F] ( n ) ( 4 ) 从 以上 化学 反应 式 来看 , 了 防止 喷溅 , 为 要严 格 控制炉中气体 , 杜绝或减缓式( 、 2 1 式( 反应。最有效 ) )
办 法是 减少 渣 中( e 含量 , F O) 办法 如下 :
发 挥搅 拌 钢液 作 用 。从 而 使 反 应 快 速 进行 , 缩短 冶 炼 周期 。 同时能 加 强 CO反 应 , 终 渣 ( e 含 量 — 使 FO) 降低 。 () 合 本 炉 氧耗 、 氧 时 间 、 口火 焰 和 T C 6综 供 炉 S 碳含 量及 温 度等 情况 , 握压 枪 时 间 , 制拉 碳 、降 掌 控 低炉 渣 氧化 性 , 保 终 点 炉 渣 、钢 水 温 度 与 碳 含 量 确
2 工 艺 流程
高炉一铁水罐车一混铁炉一铁水包一称量一转
以烧结炉衬为主 , 终渣可能不稳定。
( 后吹的钢不能采用留渣操作。因为渣中氧含 6 )
瘤 嬲 眦 —J1o EaS 2 m :i㈣@6 m:Y 6 IL : GL e
2 2




第3 3卷
量升高容易产生喷溅 。
吉林 建龙 炼钢 厂针 对 留渣 时喷溅 的根本 原 因及预 防 机理 进行 探讨 和 实 践 , 善 了留渣 条 件 和 工艺 。 自 完
4 留渣 操 作 工 艺
4 1 前提 条件 .
() 护炉后 , 降低渣 中( e 含 量 , 以解 1溅渣 应 FO) 可
决兑铁 水时 的喷溅 问题 。
第3 3卷第 4期
2 1 年 8月 01




V I 3 No 4 o| 3 .
Au ., 01 g 2 1
GANS U MET ALL URCY
文 章 编 号 :6 24 6 (0 1 0 -0 1 3 17 - 1 2 1 )40 2 - 4 0
3 转 炉 留渣 操 作 工 艺 的 研 究 与 实 践 0t
1 引言 来自百度文库
吉林 建龙 炼钢 厂在 3 顶吹转 炉上使 用 了 留渣 0t
炉一连铸
3 钢 种
以普碳钢 、 9 L为 主 。 Q15
操作技术 , 在实际生产中, 探索留渣操作的条件和工 艺, 最终形成成熟 的留渣操 作工艺 。留渣操作就是 将上炉所形成的高温、 高碱度 、 含有一定 ∑FO的终 e 渣全 部 或部分 留在 炉 内 , 使下 炉 的初渣快 速形 成 , 有 利 于前期 去 除 P S 减 少 渣 料 消 耗 , 能 提 高 废 钢 、, 并 比, 降低钢铁料消耗 , 对于提高炉龄有一定的好处。 由于 留渣 后下 炉 兑铁 水 时 易 出 现 喷溅 等 安 全 问题 。
首先 [ ] P 被氧化 : 2 P +5 FO [ ] ( e )= ( 2 5 P O )+5 e F 生 成 的( e 和 ( 起反 应 : F O) P O )
( : 5 3 F O)= 3 F O)・( 5 P O )+ ( e (e PO )
但 是 随着 温 度 的 提 高 和渣 中 ( e 含 量 的 升 FO) 高 , 渣 速 度 增 大 , 中 ( a 含 量 提 高 。这 样 3 化 渣 CO)
碳粉 , 利用 出钢 过 程钢水 在 出钢 口上方 旋转 , 动炉 带 渣 翻动 , 碳 粉 和渣 中 FO 反 应 , 步 降 低 炉 渣 氧 使 e 初
化性 。
℃ [i优 先 [ 被 氧 化 ; t 150 ℃ [ 优 先 s] c] 当 ≥ 3 C] [ i被 氧化 。所 以炉 渣 温 度 控 制在 较 低 的水 平 , s] 能 有效减 少喷溅 现 象 。
(e F O)・( : 不稳 定 。有 如下反 应 : PO )
4 C O) + 3( e (a FO)・( = 4 C O)・ PO ) (a
( 2 5 3 F O P O )+ ( e ) 综合 上述两 个 反应方 程式 得 到 :
+ 5Fe
2P [ ]+ 5 FO) + 4 C O) = 4 C O)・ 2^ 艿 Vd (e (a (a PO望 5 根据 化学 反应 平衡 原 理 分析 , 中 ( a 、 渣 C O) (e ) FO 越高 ,( a )・ 4 C O PO 越高 , 则渣 中( ) , P 高 钢
4 2 生产 操 作 .
硅优 先氧化 的温度 。 由氧化物标 准 生成 自由焓 的变
化 与温 度 的关 系 可 知 :i 分解 压力 曲线 与 C S0 O分 解 压力 曲线相 交 的对应 温度 为 15 0o 当 t 3 3 C, ≤l5 0
( 上一 炉 出钢 过 程 向炉 内渣 面 加 入 2 4 g 1 ) 0~ 0k
作安全 问题 的机理 。实践证 明, 实拖留渣操 作对转炉 冶炼时的初期化渣和脱磷十分有利 , 还可 以降低石灰 消耗 、 降 低钢铁料消耗 、 提高炉龄 , 取得 了显著的经济效益。
关键词 : 留渣操作 : 钢铁料 消耗 ; 济效益 经
中 图分 类 号 :F 1 T 73 文 献 标 识 码 : A
渣 中( a 过 多 时 , C O) 炉渣 变 黏 , 脱磷 效 果 反 而 变 差 。
终点渣 碱 度为 3左 右 时 , 磷 效 果 最 好 。转 炉 终 渣 脱
中则 含有 大量 的 ( a , 利 于脱磷 ( 1 。 C O)有 图 )
2 FO ( e )+ [ ]=2 F ]+C c [e O 2 F O) 十 [i 2 F ]+( i ) (e S]= [ e S 0
s g rsd e p o e sw s iv siae n er lv n aey p o l m w s s le . t h w h t l gr sd a p r t n i f — l e i u r c s a n e t td a d t ee a t f t r b e a ov d i§s o n t a a e i u l e ai a a g h s s o o s v r b e frsa met g a d d p o p oia in i h met g p o e s n ro e 奄b n f il o c n u t n r d cin o o a l lg s l n n e h s h r t t e s l n rc s . oe v r t e e c a o s mp i u to fi o i z o n i i i t o e — rl a d l ol n me, rv me t ffr e e vc i n in f a tp o t i i o e n n e s r ie l e a d sg i c n r f . mp o u f i i Ke o d :c n e tr lg r sd a p r t n c n u t n o o n te ;p o t y W r s o v r s s e iu lo e ai ; o s mpi f r n a d se l rf e a o o i i
列 的化学 反应 。反应 如下 :
() 炉先 加 生 铁 块 、 钢 , 完 后 转 炉 前 后 摇 3本 废 加
动, 使生铁块 、 废钢 表面含碳 物质与渣 中( e ) FO 反 应, 降低 留渣氧化性 , 再缓慢兑铁水 。 ( 摸索 了枪位 和氧压控制方法 , 4 ) 结合使用轻烧 白云石 , 决 了前期 炉渣 喷溅 问题 。 解 () 据冶 炼 时 间控 制 转 炉 底 吹气 体 流量 , 分 5根 充
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