PLC在机床电气设备升级改造中的应用

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PLC在机床电气设备升级改造中的应用

摘要:本文以X62W型卧式万能铣床的PLC改造为例,介绍了机床电气设备从传统的继电器-接触器控制技术到PLC控制技术的改造全过程,并论述了如何保证改造质量和改造过程中应注意的事项等内容。通过PLC的技术改造,对提高劳动生产率,改善企业管理,提高了企业经济效益具有重要的应用价值和推广价值。

关键词:PLC应用机床设备电气控制改造

1、引言

随着机电一体化技术的发展,对系统的可靠性要求愈来愈高,PLC具有控制可靠、体积小、功能强、速度快、组态灵活和可扩展性的特点而得到了广泛的应用,PLC控制的电气系统可靠性也大大提高了。用PLC提高系统可靠性的方法具有经济、实用等特点,已经在机床控制系统中获得了成功应用,对实现设备改造与生产过程自动化,提高劳动生产率,改善企业管理,提高了企业经济效益具有重要的应用价值。本文以X62W型卧式万能铣床的PLC改造为例,介绍了机床电气设备从传统的继电器控制技术到PLC控制技术的改造全过程。

2、机床电气设备PLC改造方案的确定

在确定机床电气设备PLC改造方案时要充分了解设备产品的工艺特性和控制原理。任何一个PLC系统都是为了实现被控对象的工艺要求,进一步提高生产效率、产品质量和生产安全,故在改造时要最大限度地满足被控对象和用户的基本要求,应尽量进行新功能开发。

铣床的PLC改造方案的制定,是根据X62W型卧式万能铣床的电气控制要求及电气控制原理,采用经验法,根据继电器-接触器控制过程,即由传统的转换的方法,确定PLC的输入/输出均为开关量;输入输出设备的数量,选择PLC 型号并进行I/O口分配;编写设计PLC的控制程序;PLC程序监控调试;进行PLC安装及布线;最后整机调试。

3、X62W型卧式万能铣床的电气控制要求及原理简介

X62W型万能铣床由三台电动机拖动,即主轴电机M1、进给电动机M2和冷却泵电机M3。其中M1由KM1和转换开关QC控制其正、反转,SB1或SB2为M1起动按钮,SB5或SB6,为M1停止按钮;主轴变速由行程开关ST1控制;换刀制动由SA1控制。

进给电动机M2由接触器KM3和KM4控制其正、反转;冷却泵电动机M3則由转换开关QS控制。主轴电动机M1起动后,将圆工作台开关SA2扳到“断”的位置,SA2-1、SA2-3触电闭合,sA2-2断开。按下按钮SB3或者SB4,接触

器KM3通电闭合,电磁铁YA2失电,YA3通电,工作台快速向六个进给方向快速移动。

4、X62W万能铣床PLC的输入/输出点分配及PLC选型

经过对X62W万能铣床的控制要求及电气控制原理分析,确定出改造后的输入/输出设备数量及PLC的输入/输出点数,并进行PLC选型。此时,最好有一个自己比较好区分的规律,以便于进行程序设计。

4.1输入信号(13点)分配如下

主轴电动机M1起动按钮SBl、SBp

4.2输出信号(7点)分配如下

主轴电动机M1接触器KM1:Q0.0;快速进给接触器KM2:Q0.1;向左、前、下接触器KM3:Q0.2;向右、后、上接触器KM4:Q0.3;主轴制动电磁铁YA1:Q0.4;工作台快速移动电磁铁YA2:Q0.5;工作台快速移动电磁铁YA3:Q0.6;

在选择PLCI/O点数时,在满足控制要求的前提下,要兼顾价格及备用余量,即使这样还要留一定的余量。一般情况下,I/O点数要根据控制对象输入输出信号的实际需要,再考虑10%-30%的余量即可。

4.3PLC选型

根据输入/输出点数,选出PLC的型号为S7-200PLCCPU226型。

5、X62W型万能铣床PLC控制梯形图程序的调试

对新编制的PLC程序要反复调试,调试的过程可以采用以下步骤。

(1)程序检查。把已经编好的程序输入编程器中,仔细进行检查,在改正语法和数据错误后下载程序并存入PLC的存储器中。

(2)模拟运行。模拟控制的实际输入信号,并在程序运行中,在适当的时刻搬动开关接通或断开输入信号,用指示灯模拟各种机械动作,p

6、结语

本文的改造方案是对原来的继电器一接触式控制系统进行PLC改造而成,经实际运行证明该PLC控制系统无论是硬件还是软件,控制系统稳定可靠,具有极高的可靠性与灵活性,更容易维修,更能适应经常变动的工艺条件,通过改造取得了较好的经济效益,具有重要的应用价值和推广价值,同时这种改造方法也适用于其它机床的改造。

参考文献

[1]刘芬贾建波等.机床电气控制与PLC.国防工业出版社2009,(8).

[2]王纳林自动化专PLC技术应用改造实训探索科技信息,2006,(6).

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