抽油机连杆断裂引发的质量思考
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
抽油机连杆断裂引发的质量思考
【摘要】曲柄剪刀差过大,引发了一起连杆扭断事故。通过现场调查发现,sy/t5044-2003 游梁式抽油机标准规定的检测方法,适用于加工制造车间的出厂检验,但不适用于生产现场的快速检测和故障原因判断,造成连杆销异响等问题的进一步发展,最终酿成连杆断裂的事故。为此,我们采用了近似值检测法,给出了测试和计算方法,阐述了判别标准和存疑时的处理办法,实现了简单、快速检测,在指导现场管理和简化生产操作中,取得了较好效果。
【关键词】游梁式抽油机剪刀差快速近似值检测法
1 故障概况及经过
1.1 设备概况
抽油机型号为cyj14-4.8-73hb,投产日期为1997年4月,已服役十余年,2009年7月修复后,转入***-**井生产,冲程4.66m,冲次3.49次/分钟,最大载荷94.3kn,最小载荷41.4kn,光杆功率6.45kw。
1.2 故障经过
*年*月*日清晨5:40,*油藏经营管理区*计量站岗位工人***例行巡回检查,当巡回检查到**井时,发现该井抽油机游梁倾斜,北侧抽油机连杆上部断裂(图1)。事故发生后,相关人员到现场对故障原因进行了排查,经询问岗位工人,日常运行中,该抽油机连杆销子有异响;经初步目测,连杆断裂面约1/3为旧伤,约2/3为新断痕组织;进一步对整机仔细检查,曲柄剪刀差明显超大。随即对该抽油机进行了更换,造成停井6小时。
2 事故原因及失效机理分析
日常运行中,该抽油机连杆销子异响,但未进行相关检查和采取有效措施,未详细检查连杆及曲柄剪刀差情况。剪刀差会造成连杆在生产过程中一前一后运行,当剪刀差超过尾轴承与曲柄销轴承两处调心轴承的代偿能力时,连杆就会受到一个扭转力矩,反复扭转作用下,连杆上最脆弱的部位就遭到了彻底破坏,也就是连杆上接头下端受焊接热影响较大的部位发生了断裂。
3 曲柄剪刀差及检测标准方法
游梁式抽油机曲柄剪刀差,是指距离旋转中心最远的两曲柄销孔中心线之间的距离。不同型号及冲程的抽油机,有不同的剪刀差允
许范围。若剪刀差过大,抽油机运转时,就可能引起连杆销子异响,曲柄销子及轴承损坏,连杆扭断,尾轴承固定螺丝切断,严重者甚至可能将游梁拉变形。sy/ t5044-2003游梁式抽油机规定,两曲柄剪刀差的检测方法是:在额定载荷试验后,用制造精度不低于6级的心轴或合象水平仪检测,要在垂直曲柄轴中心线的游梁式抽油机中分面上测量[1]。上述检测方法,适于抽油机生产厂商的出厂质量检验,而在抽油机运行中,曲柄销通常都安装在距离旋转中心最远的曲柄销孔中,管理和操作人员若严格按遵照此法,需要卸抽油机井负荷,拆连杆和曲柄销,存在检测仪器的准备及技术条件要求高、操作难度大、停井时间长等问题,不适用于生产现场。为此,我们采用了近似值检测法,取得了较好效果。
4 近似值检测方法
4.1 停机
关闭电源,停抽油机,拉紧刹车,让曲柄远端一角停稳在接近且略高于支架后端固定螺栓的位置(见图1、图2)。
4.2 测量距离
如图2所示,在相同位置上,一是测量左、右两曲柄远端一角(加
工面)到支架两后腿固定螺栓的直线距离l1、l2,二是测量左、右两曲柄远端一角(加工面)到底座上平面的垂直距离h1、h2。
4.3 计算近似的曲柄剪刀差a1(式1)
式中:
l1—左侧曲柄远端一角到支架固定螺栓的直线距离,mm;
l2—右侧曲柄远端一角到支架固定螺栓的直线距离,mm;
h1—左侧曲柄远端一角到底座上平面垂直距离,mm;
h2—右侧曲柄远端一角到底座上平面垂直距离,mm;
r1—曲柄旋转中心到最远曲柄销孔中心的旋转半径,mm;
r—曲柄旋转中心到曲柄最远端的旋转半径,mm。
由剪刀差示意图(见图3)可知公式的数学意义,首先用反函数求出两曲柄相位偏角λ(无论正负,其余弦值相等),其次用余弦定理计算出两曲柄最远端偏差距离,最后根据三角形底边平行线的
特性,得出曲柄剪刀差的近似值a1。