连轧机组液压辊缝控制系统的设计

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

连轧机组液压辊缝控制系统的设计
(内蒙古科技大学信息工程学院,内蒙古包头 014010)
摘要:通过对连轧机组液压辊缝控制系统的研究,推理其数学模型并进行仿真,了解了PID参数对系统的影响,近而掌握了伺服阀、PID控制及系统软件在该系统中所起的
关键词:连轧HGC系统;仿真;伺服阀;PID;系统软
中图分类号:TG333 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(XX)20—0075—02
包钢无缝钢管厂ф180机组连轧机辊缝控制,采用当今世界先进的液压伺服控制系统,电气控制采用INNSE公司基于X-Pact ProBAS结构的新CARTA MPM-HGC系统。

该系统的核心是液压辊缝控制(HGC),本设计通过对HGC系统的研究,推理数学模型并仿真,了解了伺服阀及P ID控制在该系统中的影响和应用,加强了对该系统薄弱环节的预防和改造,提高了产品质量和轧制节奏,对该厂有着重要的意义。

1 HGC
HGC是一种闭环控制功能,提供液压缸的快速和精确定
位。

位置控制环给出伺服阀的给定,接收位置传感器和压力传感器来的反馈信号,每个缸都有一套独立的液压位置调节[1 ]。

为了保护系统,当出现轧制过载或操作员干预的主机停车时,控制系统立即将辊缝打开到安全位置,在轧制过程中,如果控制系统检测到报警,通过电磁阀锁定当前液压缸位置,直到完成当前钢管的轧制。

当轧制力超过设定极限时,系统产生报警提醒操作员注意,并且通过调整液压缸位置来防止轧制力继续增大。

高速控制器将执行以下功能:①缸位置控制;②轧制力计算;③自动流量补偿控制;④位置同步控制;⑤自动辊缝控制;⑥伺服阀漂移调节;
⑦自动缸位置传感器归零;⑧报警程序;⑨和一级自动化
2
2.1 连轧液压辊缝控制的电气控制原理框图
740)this.width=740" border=undefined>
2.2
在HGC系统中,调整压下是厚度控制的主要方式,它通过改变辊缝的大小来保证轧机出口钢管的壁后。

液压缸自动位置闭环控制系统作为HGC系统的核心,其性能指标直接决定HGC的指标。

在对HGC系统的研究中,对轧机APC系统
2.2.1
由于存在液压扰动和输出漂移,故对APC的辨识采用闭环辨识技术。

本文所用的为伪随机信号。

2.2.2
经过对伺服放大器、电液伺服阀、液压缸、位移传感器及二次仪表的机理方程的分析可得A PC系统动态结构如图1所示。

740)this.width=740" border=undefined>
图中Ui为位置给定,Uf为实测位置,式中Ka为放大器增益,Ap为液压缸活塞有效面积;Ka为总流量压力系数;K为平均变形抗力,ωr为一阶环节转折频率,ω0为综合固有频率,ξ0为综合阻尼比,KSV为伺服阀放大系数,ωsv 为伺服阀等效固有频率,ξSV为伺服阀等效阻尼比。

[2]
很显然,所得5阶传递函数过于复杂,将其近似成一个二阶系统对分析系统的稳定性影响不大,本设计将运用递推最小二乘法辨识APC
2.2.3
间接辨识法不适应本系统,故采用直接辨识法。

鉴于工程实现的考虑,采用M序列作为输入信号,进行辨识前要先确定M序列的长度和游程Δt,由n级移位寄存器产生的M 序列长度为N=2n-1个码。

M序列的选择要遵循以下两个标
1/3Δt ≥fmax(1);Δt>ts ,式中,fmax为过程的最高频率,ts为过渡过程时间,M为序列长度,Δt 为M序列
3
2.2.4
考虑到位置闭环是通过改变PID调节器参数来使系统具有良好的响应特性,因此需要确定PID参数对系统辨识的影响情况。

以二阶振荡环节为被控对象进行研究。

仿真结构如图2
740)this.width=740" border=undefined>
图2中,r为系统阶跃输入信号,u为M序列输入信号,y为被控对象输出。


740)this.width=740" border=undefined>
得ωn=3r/s,ξn=0.2 ,ts=3.5/(ωnξn)≈6s,
选M序列为6阶,游程Δt=0.05s,即可满足和式,M序列幅值取为0.2V
当采样周期为0.05S时,待辨识模型对应的离散模型为:
740)this.width=740" border=undefined>
y(k)+a1y(k-1)+a2y(k-2)=b1u(k-1)+b2u(k-2) (5)
式中,a1,a2,b1,b2
考察在不同的PID调节器参数值下,辨识模型的参数估
计值,可知PID调节器参数不同时对模型参数估计值影响很小,因此可用闭环辨识方法直接辨识液压缸位置闭环模
2.2.5
在压力闭环控制状态下,手动给定轧制力500KN,将缸位移给定置为零,切入缸位移闭环状态,由下位机经D/A 输出信号,叠加到伺服放大器输入端。

为了消除初始状态的影响,采样是在M序列周期的第2个周期开始的,取数据长度为3个M序列周期长度,认为被控对象是二阶系统,如前所述,将反馈环节的滤波时间常数定为0.06s,用递推最小二乘法进行系统参数辨识,可得APC的离散化被控对象模型为式,式中,uP为被控对象输出,yP为被控对象输入。

yp(k)-1.645y p(k-1)+0.6484y p(k-2)
=[6.902up(k-1)+3.449up(k-2)]×10-3 (6)
保持PID参数不变,对500KN和原系统响应过程一并仿真如图3
740)this.width=740" border=undefined>
图中“—”曲线表示机理模型响应曲线,“……”为500KN
2.2.6
从图中可以看出辨识的数学模型曲线和原系统曲线相
差在允许范围内,即不同的轧制力对辊缝几乎没有影响,故此模型认为可作为HGC
2.3 D791系列伺服阀在HGC
2.3.1 D791
伺服阀是HGC系统中最重要,最基本的组成部分。

伺服阀的阀芯性能、额定流量、阶跃响应、频率特性等参数是选用的重要标准。

HGC系统中使用了力反馈式、带喷嘴挡板系统的 D791伺服阀。

其主阀芯的换向不是靠电磁铁来推动,而是靠前置级先导阀输出的液压力来推动,它的前置先导阀是动态特性比较好的喷嘴挡板阀。

当不进行辊缝设定时,主阀芯应在中间位置,而当设定辊缝时,电气信号施加到伺服阀内的集成控制放大器上,由放大器驱动前置先导阀动作,喷嘴挡板偏离中间位置,造成阀芯两端的压力发生变化,主阀阀芯因此而产生位移,挡板的运动由力矩马达来调节。

阀芯位移通过反馈杆产生反馈力矩,使挡板在某个位置达到平衡。

而主阀芯的位移实现了对流量的调节进而控制了液压缸的移动,伺服阀内的位移传感器检测到主阀芯的位置,维护人员可以由此判断阀芯的偏离程度。

根据液压系统的控制原理可知,力矩马达产生的电磁力矩为:T=K*I,式中T—电磁力矩,K—力矩马达的力矩系数,I—输入电流,当阀芯处于动态平衡位置时,其电磁力矩与挡板组件的阻尼力矩、阀芯两端不平衡压力所产生的力矩相平衡,如果
忽略挡板组件的阻尼力矩,则马达电磁力矩与阀芯两端不平衡压力产生的力矩相平衡。

由上面公式可知,力矩马达的电磁力矩和输入电流成正比,所以阀芯的位移与输入的电流成正比,也就是通过滑阀的流量与输入电流成正比,并且电流的极性决定液流的方向,这样便满足了对电液伺服阀的功能要求。

[4]从上面我们也可以看出D791伺服阀属于多级伺服控制元件。

主滑阀、前置级先导阀和阀内位移检测器构成了D791
2.3.2
伺服阀的入口压力不足;伺服阀的±15伏电源故障;伺服阀的零部件磨损及油液污染。

3
3.1 PDA
HGC系统的客户端使用了德国iba公司的PDA,它是基于PC的高性能数据采集系统,可运行在 WINDOWS NT4.0及WINDOWS XP 上。

通过PDA ,系统实现了生产过程数据的高速数
3.2 在线诊断工具软件winHMI
HGC系统提供了在线诊断工具winHMI,它具有如下功能:①可远程访问所有的测量值及控制参数;②测试控制系统的线路以及液压系统元件的某些功能;③在线观察和记录事
3.3
iba Analyzer软件可以分析和编辑由PDA记录的多种数据。

iba Analyzer一些主要功能如下:①信号分析的模板会话功能;②图形过滤功能;③分析 D OS格式和压缩的PDA数据文件;④可用Windows操作系统设定的打印机打印并有打印预视功能; ⑤可用内置公式编辑器进行计算;⑥自动识别数据格式;⑦可选择 Y/T, Y/X 和 FFT 的视窗显示;⑧功能强大的3D分析;
4
无缝厂HGC系统运行一年以来,经过本设计的指导,同时利用HGC强大的信号采集和故障分析功能,缩短了处理
[1]M
XX :机械工业出版社, 20 05,(10).
[2]M].XX:机械工业出版社,1999.
[3]J]
XX增刊.
[4]M].XX:化学工业出版社,XX.。

相关文档
最新文档