粘度改性材料在塔柱C55混凝土中的应用研究
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粘度改性材料在塔柱C55混凝土中的应用研究
摘要:通过研究掺加粘度改性材料制备高强高塔柱混凝土的性能,并与常规的
高性能混凝土性能比较,掺加粘度改性材料的混凝土不仅可以降低混凝土的胶材
用量,还具有粘度低、水化速度慢、绝热温升低,降低大体积混凝土开裂敏感性
及后期强度发展稳定等特点,特别适用于塔柱施工的高性能混凝土。
关键词:粘度改性材料;塔柱施工;配合比设计
1 引言
随着我国社会经济的飞速发展,大量基础设施的建设尤其是大跨度斜拉桥、悬
索桥在高速公路、高速铁路中的建设越来越多。作为超高层高强混凝土结构的斜
拉桥、悬索桥塔柱,在混凝土设计中通常采用大胶材用量,低水胶比。导致混凝
土黏度大、流动性经时损失快、混凝土内部水化热高,浇筑不易密实。同时随着
混凝土泵送高度的增加混凝土泵送施工困难,易发生堵管,混凝土离析、泌水等
问题。为了解决以上问题通过在连镇铁路五峰山长江大桥主桥4#墩塔柱混凝土配
合比中掺入粘度改性材料,降低混凝土胶材用量、提高水胶比,有效改善了混凝
土的和易性,降低混凝土粘度,确保了混凝土是可泵性,为塔柱施工提供科学的
混凝土配合比设计依据。
2 工程概况
新建铁路连云港至镇江线五峰山长江特大桥主桥为(84+84+1092+84+84)m
钢桁梁公铁两用悬索桥,全长1428m,位于1#~6#墩之间,4#墩主塔为“H”型钢
筋混凝土框架结构,塔柱全高179.5m,分别由上、中、下塔柱及上、下两道横梁、塔顶鞍罩房等部分组成。主塔采用C55级混凝土,其中,上、下两道横梁为预应
力混凝土结构,塔柱横桥向等宽9m、顺桥向尺寸由塔顶宽11m 按1:77线性增加
到塔底15.662m。设计使用年限100年。
3 试验原材料及试验方法
3.1试验原材料
(1)水泥:盘固水泥集团有限公司P•Ⅱ52.5水泥,性能如表1所示。
(2)粉煤灰:中国国电集团公司谏壁发电厂Ⅰ级粉煤灰,性能如表2所示。
(3)集料:细集料产自湖南洞庭湖,细度模数为2.8,含泥量1.1%,泥块含量0.1%,各
粒级筛分结果见表3所示。粗集料的性能对混凝土的施工性能起到决定的制约作用,选择公
称粒径为5-25mm的碎石,采用5-16mm、16-25mm两级配按2:8(或3:7)比例进行掺配,
含泥量为0.2%,泥块含量0.2%,针片状含量1.2%,压碎值8%,各粒级筛分结果如表4所示。
(4)高性能减水剂:江苏中铁奥莱特新材料有限公司生产的ART-JR聚羧酸高性能减水
剂(缓凝型)。其主要成分是聚羧酸反应型高分子聚合物,具有引气、超塑化、高效减水和
增强、低收缩等功能,性能如表5所示。
(5)矿渣粉:张家港恒昌新型建筑材料有限公司生产的S95级,性能如表6所示。
(6)粘度改性材料:北京市铁峰建筑工程技术开发公司生产的TK-MP粘度改性剂。依
486-2015《混凝土用复合掺和料》项目检验,其性能指标如表7所示。
(7)拌和用水:拌和用水为长江水,其性能指标如表8所示。
(8)配合比设计
为了充分验证在C55混凝土配合比中掺加粘度改性材料和不掺粘度改性材料对混凝土性
能的影响,研究对比了三种不同矿物掺和料的混凝土配合比,其中1#、2#配合比为没有参加
粘度改性材料的配合比,1#配合比掺入粉煤灰和矿粉,2#配合比单掺粉煤灰,3#配合比掺入
粉煤灰和粘度改性剂,各配合比见表9。1#、2#配合比胶材总用量为490kg/m3,砂率为42%,水胶比为0.31。3#配合比胶材总用量为448kg/m3,砂率为42%,水胶比为0.32。
3.2试验方法
混凝土拌合物性能试验,在室内采用60L混凝土搅拌机按设计的配合比试拌,然后进行
拌合物性能测试,测试项目包括坍落(扩展)度、含气量、倒坍时间、扩展时间。重点验证
混凝土粘度改性剂的掺入对混凝土粘度的影响,采用混凝土流变仪对混凝土拌合物进行黏度
试验,通过测试剪切力与剪切速度,计算两者的比值(塑性粘度),来反映不同混凝土的粘
度大小。制作混凝土试件,验证混凝土强度、电通量指标。
4 试验结果分析与讨论
4.1混凝土拌和性能,见表10。
三个混凝土配合比的拌合物性能测试结果对比,从表中可以看出当混凝土坍落度在220
左右时,混凝土扩展度都能达到550mm左右,但是从混凝土倒坍时间、扩展时间上面看,
掺有一定量的粘度改性材料的混凝土倒坍时间、扩展时间比没有掺粘度改性材料的混凝土时
间短,特别是倒坍时间,降低幅度达到50%之多,扩展时间也相应的缩短。这主要是由于改
性材料中含有矿物微珠粉,微珠是微小的球体,球型率大,具有滚珠轴承效应,能降低混合
物的黏度和内应力,提高流动性,从而可以大幅度发提高混凝土的流速,降低倒坍时间、扩
展时间。
4.2混凝土黏度试验
为了能充分验证混凝土的粘度,分别将三个混凝土配合比拌和好后装入不锈钢容器中,
然后将混凝土流变仪插入混凝土中,开动仪器,随着流变仪叶轮在混凝土中的转动,采集剪
切应力与剪切速度数值,计算出混凝土粘度值,来表征混凝土粘度的大小。三个混凝土的粘
度试验如图1所示,从图中可以看出,掺粉煤灰、矿粉的混凝土粘度最大,掺改性剂的混凝
土粘度最小,说明在混凝土中掺入粘度改性剂可以降低混凝土粘度。
图1 混凝土粘度对比曲线图
4.3混凝土水化温升试验
为了验证在混凝土中掺加改性剂对混凝土水化时温度的影响效果,根据塔柱第一节结构
尺寸,在施工现场按照1:1的结构尺寸浇筑了高度为2米的塔柱试验块,采用1#、3#两个配
合比同时浇筑,并在内部提前埋置测温探头,监控混凝土内部温升情况,测温结果如图2 所示。从测温曲线中可以看出,掺粘度改性剂的混凝土内部温升要低于没有掺改性剂的混凝土。没有掺改性剂的1#混凝土在试验块浇筑1.5d后混凝土内部温度达到最高77℃,掺改性剂的
3#混凝土配合比在试验块浇筑2d后混凝土内部温度达到最高63℃。两个混凝土温差达到14℃左右,同时3#混凝土内部温升速度要低于1#配合比。说明在混凝土中掺入粘度改性剂可以
降低混凝土水化温度和速度,用于大体积混凝土中,可以有效的预防大体积混凝土因内部温
度过高、温升速度过快等因素引起的温度裂缝。