加工中心自动换刀装置的典型故障排除_吕宁

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1. 进给传动系统不良 (1)滑动副摩擦阻力大 ①镶条与滑枕面配合过紧 用塞尺检测镶条与滑枕面的间隙,发现配合过紧,可 适当松开滑枕右上侧镶条调节螺钉,调整镶条与滑枕的间 隙,用0.03mm塞尺塞不入为合格;然后再松开滑枕左下侧 镶条的调节螺钉,用0.03mm塞尺塞不入为合格;按上述同 样的方法松开滑枕左上侧与右下侧的调节螺钉,对其间隙 量进行调整。然后把操作面板(MDI)上的进给倍率旋转到5% ~10%,调出伺服监控画面,采用手动方式(JOG)移动Z轴上 下往复运动,测定Z轴空载电流为额定电流的50%~55%, 其理想状态值应为10%~20%。 ②滑动导轨面润滑不良 通过对润滑系统的油温、压力、流量情况进行检查, 发现导轨润滑状态良好。 (2)伺服电机与滚珠丝杠联接不同轴 首先检查联轴器上四个螺栓是否受力均匀,然后检测 伺服电机轴对滚珠丝杠的同轴度为0.015mm,没有问题。 2. 液压平衡油缸压力设置不当 平衡压力过高或过低都会导致电机负载过大。本机床 平衡压力初始设定值推荐为3.5MPa,在进行调试前首先将 平衡压力数值分为若干档,然后把操作面板上的进给倍率 旋转到5%~10%,采用JOG方式移动Z轴垂直往复运动,在
技术版
数控立车Z轴过载故障诊断
卿卫福
(南车株洲电力机车有限公司,湖南 株洲 412001)
摘 要:针对数控立车Z轴伺服电机过载的原因素及处理过程进行了系统归纳、分析,并提出了解决措施。 关键词:数控立车;过载;伺服系统;参数调整 中图分类号:TG5 文献标识码:B
一、设备简介 该数控立车的基本结构如图1所示,它由床身、工作 台、立柱、横梁、溜板、液压系统、自动润滑系统、冷却 系统、自动排屑系统、气动系统、数控系统、电控柜、操 作台、刀库、自动换刀系统组成。CNC选用FANUC Oi-TC 数控系统,并配备FANUC αi系列电机及放大器。
技术版
文章编号:1671-0711 (2013) 04-0040-02
维护与修理
加工中心自动换刀装置的典型故障排除
吕 宁,肖 恂
(山西平阳重工机械有限责任公司,山西 侯马 043003)
摘 要:加工中心自动换刀装置的故障有多种,阐述了几个典型故障的维修思路及维修过程。 关键词:加工中心;自动换刀;机械手臂 中图分类号:TH17 文献标识码:B
(1)故障现象。VMC1000加工中心在自动换刀过程中,频 繁出现换刀终止现象。主要表现为机床主轴定向完成后,机 械手不继续执行拔刀动作。在检查过程中发现,该故障发生 后,机床无任何报警,除机械手不能正常动作外,机床各部 分都工作正常。用手动换刀后机床也能进行正常工作。
(2)故障原因。根据故障现象分析,怀疑是主轴定位完 成信号未送到控制系统,致使自动换刀无法继续进行。
根据机床相关电气图的指引,在其中一相关插头的两 点上测到主轴定位完成信号。该信号是在主轴定位完成后 产生的一个信号,信号电压为+24V,说明主轴定位信号已 经送出。在梯形图上可以看到,自动换刀执行的条件为: 机械手原位检测到位和换刀条件满足。
首先,检查换刀条件是否满足。通过查梯形图得知, 换刀条件满足的前提是:主轴定位完成;刀库伺服定位正 常;Z轴处于正确的换刀点位置。经查以上三个条件均已具 备,说明换刀条件已经满足。
图1 数控立车结构图 二、过载的故障特征 机床在自动加工过程中,程序突然中止,在CRT面板上 显示Z轴“软件热报警”,且工件表面有振纹,粗糙度也达 不到要求;用手触摸Z轴伺服电机,感觉烫手;在伺服监控 画面下,查看Z轴伺服电机的负载电流在额定电流的85%以 上,其故障诊断为Z轴伺服电机过载。 三、Z轴过载的原因及处理过程 导致Z轴伺服电机过载的可能原因有:进给传动系统不 良、平衡油缸压力设置不当、伺服系统参数设置不当。决 定采用排除法,确定原因。
然后检查机械手原位检测是否到位。从梯形图上看, 机械手原位检测到位应满足的条件为:机械手75°回行程 开关接通;刀库伺服定位正常;机械手180°回行程开关接 通;机械手向上行程开关接通。检查以上三个行程开关, 发现机械手75°回行程开关未压到位。
(3)措 施 。 调 整 该 行 程 开 关 的 撞 块 , 使 机 械 手 旋 转 到 75°时再将该行程开关压好。此时机床重新执行自动换刀 指令,机械手恢复正常工作。
(2)故障原因及措施。怀疑是液压系统压力过低导致松 刀活塞的行程不够,但调高压力后故障现象依旧。最后发 现刀具的拉钉尺寸比该机床要求的标准尺寸小了1mm左右, 也就是松刀活塞移动到位后,仍无法压动拉钉松开刀具。 换上标准的拉钉后,故障现象消失。虽然此次故障是由于
操作人员不仔细检查刀具所装拉钉引起的,但维修人员在 维修过程中也的确走了弯路。
收稿日期:2012- 12- 27 [编辑:汤少扬]
2013年4月 中国设备工程
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来自百度文库
目前在加工中心的自动换刀装置中普遍采用的是机械 手刀具交换方式。机械手换刀方式灵活性强且工作效率高, 但因其结构复杂、运动频繁,所以故障率较高。下面就遇 到的几个典型故障维修过程加以叙述。
1. 故障一 (1)故障现象。HX630加工中心在执行自动换刀指令时, 突然不动作,并出现报警,其内容为“换刀系统的位置检 测状态异常”。 (2)故障原因。通过报警内容提供的信息,分析判定故 障发生的原因,应是换刀系统中相应的位置检测开关无信 号输出,导致机床自我保护,中断了换刀。此故障原因有 两个:一是相关机件位移不到位,使开关得不到感应;二 是开关自身有故障。 (3)措施。先查换刀系统的开关。首先检查刀库,拆下 感应开关,先排除了刀库部分几个开关失灵的可能性,接 着拆卸机械手臂,检查装在其内部的两个开关,发现机械 臂停在了行程中间的位置上,造成机械臂伸出和缩回的两 个检测开关均得不到感应,造成输出信号均为0,此时机 械臂伸出开关信号应为1,换刀系统才会正常动作。 先拔掉控制机械臂伸缩的电磁换向阀线圈的供电插头, 再用手捅动电磁换向阀的阀芯,结果机械手臂的伸出、缩 回动作都正常;且在机床单独指令机械臂伸出、缩回时, 电磁换向阀线圈供电均正常。在手动电磁换向阀的情况下, 机械臂工作正常,说明没有机械运动上的阻滞,阀体线圈 供电又正常,这只能说明电磁换向阀本身有问题。拆开检 查该电磁换向阀,发现阀芯被异物研死,怀疑是液压油变 质的氧化物造成。彻底的解决办法就是更换电磁换向阀, 清洗液压管路并更换液压油。 2. 故障二
3. 故障三 (1)故障现象。一台立式加工中心在自动换刀时,机械 手臂移至主轴上的刀具时被卡住,无法拔刀。于是先将换 刀机构强行复位,然后检查了相关的各个感应开关,工作 都正常。相关电磁换向阀也没有异常动作。
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中国设备工程 2013年4月
维护与修理 文章编号:1671-0711 (2013) 04-0041-02
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