影响钢包自开率的原因浅析及改正措施
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收稿日期:2019- 05- 20 第一作者简介:苏有权(1970—),男,毕业于华北理工大学钢 铁冶金专业,学士学位,工程师,现在河钢集团唐钢公司检修 分公司从事耐材管理工作。
层厚度增加。此外,引流砂中含有脉石和添加的石英 砂,在高温环境下,脉石和石英砂自身发生物理—化 学变化,还与铬铁矿发生反应,形成二次尖晶石。钢 水温度越高,引流砂烧结速度越快,导致烧结层变 厚,不利于钢水静压力冲破烧结层[2]。 1.4 钢包上水口的影响
表 1 镐质引流砂成分表
பைடு நூலகம்
%
w(ZrO2)
w(Cr2O3)
w(SiO2)
w(Fe2O3)
27.43
17.91
28.27
11.31
2.1.3 每批次进厂前抽检 对每一批次引流砂进厂前抽检送公司化验室化
验,由唐钢一钢轧技术科、炉窑中心、厂家共同到库 房取样,不合格不使用。今年共检查 28 个批次,其中 7 个批次不合格重新取样复检,有一个批次复检不 合格判定为不合格品。 2.1.4 包装运输管理
总第 180 期 2019 年第4 期
生 产 实 践·应 用 技 术
山西冶金 SHANXI METALLURGY
Total 180 No.4,2019
DOI : 10.16525/j 14- 1167/tf.2019.04.62
影响钢包自开率的原因浅析及改正措施
苏有权 1, 刘少芹 1, 张 波 1, 朱长栓 2
(1.河钢集团唐钢公司, 河北 唐山 063016; 2.郑州振东科技有限公司, 河南 郑州 452370)
摘 要:钢包自开率是炼钢生产的重要指标,对钢水的质量和生产节奏影响较大。为解决自开率低的问题,对造
成不自开烧眼的原因从钢包状况、盛钢时间、钢水温度和成分、引流砂的材质等方面进行分析,找出影响因素,
在现实生产中,备用包的自开率远低于周转连 用包。备用包是指从烘烤器吊出投入使用的钢包,因 为需要安装滑动机构、上水口等工序,热修换包操作 时间长、温降大,钢包内衬温度降低,尤其是包底,温 降能达到 100 ℃以上,造成出钢后包底结冷钢,钢包 自开率降低。据统计,2017 年 2 月—6 月备用包自开 率只有 96%,明显低于周转包 99.4%。 1.2 钢水在钢包中的停留时间
目前使用的上水口是经过油侵工艺的,焦油通 过气孔渗透到上水口。安装到水口座砖内的上水口 必须通过烘烤,烤红后才能安装滑板。但上水口经过 烘烤后焦油渗出,加上烘烤时间短烤不透,加入的引 流砂黏附在上水口内壁,内壁不光滑势必造成引流 砂下降产生阻力,下流不顺畅造成不自开。 1.5 引流砂质量的影响
引流砂作为炼钢生产的原辅材料,虽然用量少 但在生产中起着非常关键的作用。不自开烧眼不但 影响生产的节奏,而且钢水裸露浇铸造成钢水吸氧 吸氮,杂质增多对钢水质量影响较大,对后期钢材的 性能造成无法弥补的缺陷。一方面要求引流砂有较高 的耐火度,烧结层不能过厚;另一方面要求引流砂流 动性好,热膨胀系数小,打开滑板后能够自动下流。 1.6 热修操作的影响
针对雨季引流砂易受潮的特点,召开专题会议 研究包装、运输和存储的问题,并制定相应措施。
1)包装。除吨袋内有防潮包装外,小袋也要求有 防潮包装。
2)运输。运输车辆备苫布,阴雨天气必须苫盖好。 3)外库存储。地面铺一层隔潮的托盘,不能直接 放地面上,存放位置不靠近门窗。 2.2 现场改进措施 2.2.1 出钢控制 出钢前对炉身的粘渣用炮车进行清理,规范钢 包加料时间和顺序,严禁早加料。 2.2.2 备用包操作 1)对钢包烘烤器改造,提高加热效率,确保投入 备用包烘烤包底到红热状态(吊离烤包器时有效温 度保持 1 000 ℃以上),连用钢包使用前包底温度应保
钢水在钢包内的停留时间是指从转炉出钢到 连铸开浇的时间,一般在 60~120 min,钢水随停留时 间延长逐渐降低,尤其是经过 LF+RH 双联的钢水 停留时间超过 120 min,引流砂烧结层厚不自开的几 率大[1]。 1.3 钢水温度
钢包自开率随钢水温度的升高不断降低,其原 因为引流砂中的 Fe203 固熔体发生还原反应,此反应 引起体积膨胀,致使烧结层脆而多孔钢液渗人烧结
制定相应措施,以减少烧眼炉次提高钢包自开率,为实现无氧化浇注、开发洁净钢奠定了基础。
关键词:钢包 自开率 引流砂
中图分类号:TF729.5
文献标识码:A
文章编号:1672-1152(2019)04-0160-02
河钢集团唐钢公司(以下简称唐钢)一炼钢厂自 开率一直在 98.5%左右,自开率低烧眼炉次多不但 影响钢水质量,还影响生产节奏,特别是烧不开停浇 的事故给生产和成本造成重大损失。通过对造成不 自开烧眼原因的多方面进行分析,找出影响因素,制 定相应措施,以减少烧眼炉次提高钢包自开率,保证 产品质量和稳定生产。 1 影响钢包自开率的原因分析 1.1 钢包包况
通过对影响钢包自开率的原因进行分析,唐钢 检修分公司对一钢轧厂生产现状进行了梳理,各部
2019 年第 4 期
苏有权,刘少芹,张 波,等:影响钢包自开率的原因浅析及改正措施
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门积极配合,制定出提高钢包自开率相关措施。 2.1 引流砂质量改进措施 2.1.1 引流砂成分调整
以前只要求 Cr2O3 的含量,对 SiO2 含量没做严 格要求,参考相关的文献 SiO2 在 1 200 ℃以上因为 相变引起较大的体积膨胀,导致填砂与水口内壁的 附着力增加,不利于开浇时填砂的自由下落,甚至出 现架桥现象,不利于钢包自开。所以合理控制 SiO2 的含量,根据化验结果并参照其他公司的标准,对 SiO2 含量下调,要求 w(SiO2)≤26%。
调整后引流砂成分为:w(Cr2O3)≥30%,w(SiO2) ≤26%,w(H2O)≤0.5% 2.1.2 引进新材质引流砂
针对经 LF+RH 双联钢种时间长导致的引流砂 烧结程度增大,引进镐质引流砂。具体成分见表 1。
前期试验 44 炉全自开,然后批量使用,到 2017 年 11 月份共生产双联钢 527 炉,两炉烧眼自开率 99.62%。
首先是回浇余未回干净,造成钢渣回流渣子灌 眼,加砂后钢渣与引流砂烧结不自开。其次是上水口 未清理干净,水口内有钢渣或毛刺,影响引流砂下 流。还有换完滑板后水口内的残余滑板泥未清理干 净。再就是摇包加砂时包底的渣块滚入水口,或者引 流砂未加满。上述几种情况都有可能造成不自开。 2 提高钢包自开率的措施
层厚度增加。此外,引流砂中含有脉石和添加的石英 砂,在高温环境下,脉石和石英砂自身发生物理—化 学变化,还与铬铁矿发生反应,形成二次尖晶石。钢 水温度越高,引流砂烧结速度越快,导致烧结层变 厚,不利于钢水静压力冲破烧结层[2]。 1.4 钢包上水口的影响
表 1 镐质引流砂成分表
பைடு நூலகம்
%
w(ZrO2)
w(Cr2O3)
w(SiO2)
w(Fe2O3)
27.43
17.91
28.27
11.31
2.1.3 每批次进厂前抽检 对每一批次引流砂进厂前抽检送公司化验室化
验,由唐钢一钢轧技术科、炉窑中心、厂家共同到库 房取样,不合格不使用。今年共检查 28 个批次,其中 7 个批次不合格重新取样复检,有一个批次复检不 合格判定为不合格品。 2.1.4 包装运输管理
总第 180 期 2019 年第4 期
生 产 实 践·应 用 技 术
山西冶金 SHANXI METALLURGY
Total 180 No.4,2019
DOI : 10.16525/j 14- 1167/tf.2019.04.62
影响钢包自开率的原因浅析及改正措施
苏有权 1, 刘少芹 1, 张 波 1, 朱长栓 2
(1.河钢集团唐钢公司, 河北 唐山 063016; 2.郑州振东科技有限公司, 河南 郑州 452370)
摘 要:钢包自开率是炼钢生产的重要指标,对钢水的质量和生产节奏影响较大。为解决自开率低的问题,对造
成不自开烧眼的原因从钢包状况、盛钢时间、钢水温度和成分、引流砂的材质等方面进行分析,找出影响因素,
在现实生产中,备用包的自开率远低于周转连 用包。备用包是指从烘烤器吊出投入使用的钢包,因 为需要安装滑动机构、上水口等工序,热修换包操作 时间长、温降大,钢包内衬温度降低,尤其是包底,温 降能达到 100 ℃以上,造成出钢后包底结冷钢,钢包 自开率降低。据统计,2017 年 2 月—6 月备用包自开 率只有 96%,明显低于周转包 99.4%。 1.2 钢水在钢包中的停留时间
目前使用的上水口是经过油侵工艺的,焦油通 过气孔渗透到上水口。安装到水口座砖内的上水口 必须通过烘烤,烤红后才能安装滑板。但上水口经过 烘烤后焦油渗出,加上烘烤时间短烤不透,加入的引 流砂黏附在上水口内壁,内壁不光滑势必造成引流 砂下降产生阻力,下流不顺畅造成不自开。 1.5 引流砂质量的影响
引流砂作为炼钢生产的原辅材料,虽然用量少 但在生产中起着非常关键的作用。不自开烧眼不但 影响生产的节奏,而且钢水裸露浇铸造成钢水吸氧 吸氮,杂质增多对钢水质量影响较大,对后期钢材的 性能造成无法弥补的缺陷。一方面要求引流砂有较高 的耐火度,烧结层不能过厚;另一方面要求引流砂流 动性好,热膨胀系数小,打开滑板后能够自动下流。 1.6 热修操作的影响
针对雨季引流砂易受潮的特点,召开专题会议 研究包装、运输和存储的问题,并制定相应措施。
1)包装。除吨袋内有防潮包装外,小袋也要求有 防潮包装。
2)运输。运输车辆备苫布,阴雨天气必须苫盖好。 3)外库存储。地面铺一层隔潮的托盘,不能直接 放地面上,存放位置不靠近门窗。 2.2 现场改进措施 2.2.1 出钢控制 出钢前对炉身的粘渣用炮车进行清理,规范钢 包加料时间和顺序,严禁早加料。 2.2.2 备用包操作 1)对钢包烘烤器改造,提高加热效率,确保投入 备用包烘烤包底到红热状态(吊离烤包器时有效温 度保持 1 000 ℃以上),连用钢包使用前包底温度应保
钢水在钢包内的停留时间是指从转炉出钢到 连铸开浇的时间,一般在 60~120 min,钢水随停留时 间延长逐渐降低,尤其是经过 LF+RH 双联的钢水 停留时间超过 120 min,引流砂烧结层厚不自开的几 率大[1]。 1.3 钢水温度
钢包自开率随钢水温度的升高不断降低,其原 因为引流砂中的 Fe203 固熔体发生还原反应,此反应 引起体积膨胀,致使烧结层脆而多孔钢液渗人烧结
制定相应措施,以减少烧眼炉次提高钢包自开率,为实现无氧化浇注、开发洁净钢奠定了基础。
关键词:钢包 自开率 引流砂
中图分类号:TF729.5
文献标识码:A
文章编号:1672-1152(2019)04-0160-02
河钢集团唐钢公司(以下简称唐钢)一炼钢厂自 开率一直在 98.5%左右,自开率低烧眼炉次多不但 影响钢水质量,还影响生产节奏,特别是烧不开停浇 的事故给生产和成本造成重大损失。通过对造成不 自开烧眼原因的多方面进行分析,找出影响因素,制 定相应措施,以减少烧眼炉次提高钢包自开率,保证 产品质量和稳定生产。 1 影响钢包自开率的原因分析 1.1 钢包包况
通过对影响钢包自开率的原因进行分析,唐钢 检修分公司对一钢轧厂生产现状进行了梳理,各部
2019 年第 4 期
苏有权,刘少芹,张 波,等:影响钢包自开率的原因浅析及改正措施
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门积极配合,制定出提高钢包自开率相关措施。 2.1 引流砂质量改进措施 2.1.1 引流砂成分调整
以前只要求 Cr2O3 的含量,对 SiO2 含量没做严 格要求,参考相关的文献 SiO2 在 1 200 ℃以上因为 相变引起较大的体积膨胀,导致填砂与水口内壁的 附着力增加,不利于开浇时填砂的自由下落,甚至出 现架桥现象,不利于钢包自开。所以合理控制 SiO2 的含量,根据化验结果并参照其他公司的标准,对 SiO2 含量下调,要求 w(SiO2)≤26%。
调整后引流砂成分为:w(Cr2O3)≥30%,w(SiO2) ≤26%,w(H2O)≤0.5% 2.1.2 引进新材质引流砂
针对经 LF+RH 双联钢种时间长导致的引流砂 烧结程度增大,引进镐质引流砂。具体成分见表 1。
前期试验 44 炉全自开,然后批量使用,到 2017 年 11 月份共生产双联钢 527 炉,两炉烧眼自开率 99.62%。
首先是回浇余未回干净,造成钢渣回流渣子灌 眼,加砂后钢渣与引流砂烧结不自开。其次是上水口 未清理干净,水口内有钢渣或毛刺,影响引流砂下 流。还有换完滑板后水口内的残余滑板泥未清理干 净。再就是摇包加砂时包底的渣块滚入水口,或者引 流砂未加满。上述几种情况都有可能造成不自开。 2 提高钢包自开率的措施