全尾砂胶结充填技术应用和改造实施膏体充填探讨.pptx
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• 根据试验结果,设计建设了全尾砂胶结充填系统 ,于1994年7月建成投产,
• 受场地的限制,系统全部建在矿区院内,由充填 料浆制备系统由尾砂输送线;水泥输送线;供水 线和砂浆制备线四条生产线组成。
全尾砂胶结充填料制备站工艺流程图
2.4料浆输送
• 经过计算充填倍线在3.5以内可以实现自流输送; 在充填倍线大于3.5区域当时选用混凝土输送泵加 压输送。经过试验混凝土输送泵间歇输送与连续 制浆不匹配,应用不成功,后来放弃了,全部采 用自流输送充填料浆。全尾砂胶结充填料浆通过 Φ125mm充填管沿25°的斜井自流到井下充填水 平,进入采空区充填。
• 借鉴小帷幕注浆堵水的成功技术经验,于1993年3 月到1996年12月,对矿床西段(7勘探线以西)的 矿体实施大帷幕注浆堵水工程。
• 堵水效果达85%以上,保障了矿床的安全开采, 开辟了我国特大水矿山帷幕注浆治水的先河。
• 1993年矿山与长沙矿山研究院合作成功研究应用 了具有国际领先水平的全尾砂胶结充填综合技术 ,建成了国内第一个全尾砂胶结充填系统和高炉 水渣细磨系统,实现了选矿不设尾矿库的绿色选 矿目标。在此基础上,进一步完善采矿工艺,形 成了不留矿柱的分段空场嗣后充填采矿新工艺, 提高矿石回采率20%以上。资源化综合利用废石 和矿坑水,将采矿的废石加工成建筑用的石子, 将矿坑水输送到集团供冶炼使用。实现了采矿、 选矿、充填互为原料、综合平衡的良性闭路循环 ,建成了年产矿石50万吨,铁精粉33万吨的安全 、高效、无废排放的生态文明矿山。
• 张马屯铁矿床是国内罕见的大水矿床,水文条件 极其复杂,先后投入巨大资金进行水文地质勘探 和地下水治理工程。
• 在1970~1975年对该矿床进行了大规模的水文地 质勘探,表明该矿床水文地质条件极为复杂,矿 坑涌水量特别大,预测﹣360(最低开采水平)坑 道涌水量41.4万m3/d。
• 确定采用“以堵为主,排、堵结合”的防治水方 法。1975年12月至1979年9月对7勘探线以东、水 文地质条件相对简单的Ⅰ号矿体实施了小帷幕注 浆堵水试验工程。
全尾砂胶结充填技术应用 和改造实施膏体充填探讨
冯英俊
济南钢城矿业有限公司 2013年12月
主要内容
• 企业基本情况 • 全尾砂胶结充填技术及应用 • 高炉水渣代替部分水泥充填 • 全尾砂胶结充填应用综合评价 • 需要改进完善的问题 • 改造全尾砂胶结充填系统实施膏体充填的
探讨
1.企业基本情况
• 济南钢城矿业有限公司原为济南张马屯铁矿,位 于济南市的东郊,1966年11月建矿,因水文地质 条件复杂,1977年11月部分投产,形成年产20万吨 矿石的生产规模。1990年并入济南钢铁集团公司 ,称为济钢张马屯铁矿,2000年根据济钢股份公 司上市需要,注册为有限责任公司,是济南钢铁 集团有限公司的全资子公司。矿山在1993~1997 年实施扩产工程后,生产能力达到年产原矿50万 吨、铁精矿33万吨。现已发展成以自有矿山采选 生产为主,外购矿石、煤炭加工并举的综合型资 源企业,成为济钢集团公司的重要原料基地。
• 如果将选厂产出的尾矿,全部充入井下采空区, 既解决了地表无法设尾矿库的难题,又满足了井 下充填料的需求。同时在尾矿中再加入一定量的 胶凝材料,保证充填体达到适宜的强度,使回采 矿柱成为可能,提高了矿石综合回收率,充分利 用矿产资源,可获得更好的技术经济效果。
• 经过慎重决策,矿山从1993年6月开始与长沙矿山 研究院合作,共同试验研究和应用全尾砂胶结充 填技术,目标主要有两个:其一是解决充填料的 不足和地表无法建造尾矿库,选厂尾砂须返回井 下充填采空区,实现采、选、充的综合平衡;其 二是回采矿柱,提高矿石的回收率。全尾砂胶结 充填技术的成功研究应用实现了预期的目标。
• 建矿以来一直开采的张马屯铁矿床,属矽卡岩型 磁铁矿床,位于矿区中部济南辉长岩体东部接触
带,是济南铁矿区中规模较大的一个隐伏矿床, 由Ⅰ、Ⅱ号两个主要矿体和少量零星矿体组成。 矿体范围内为平原地形,地势平坦,标高在29~ 33m之间。地表为村庄农田,又紧邻胶济铁路和
公路,无河流通过,无汇水体,矿体埋藏深。累 计探明储量2883.8万吨,平均地质品位54%,属高 硫半自熔高炉富矿。
• 公司在帷幕注浆堵水和全尾砂胶结充填技术方面 积累了比较丰富的经验,为国内地下金属矿山提
供了范例,在一些同类型矿山已得到了很好的应 用;也被教材、专家学者研究引用。
Байду номын сангаас
2.全尾砂胶结充填技术及应用
2.1项目背景
• 矿山扩产,将原矿生产能力提高到50万吨,同时 建设选矿厂。扩产带来两个问题:一个是充填料 的来源。矿山地表为村庄农田,又紧邻胶济铁路 和公路,不能塌陷变形,必须充填。矿山年产原 矿50万t,每年形成约12万m3的采空区,需充填料 20万t,而井下产生废石只有3~4万t,大量充填 料靠外购或建采石场解决,经济上不合理,也难 以实施。另一个是尾矿的堆存。为了满足炼铁的 精料需求,建设选矿厂,生产品位65%以上的铁 精矿。而矿山紧邻高新技术开发区,在矿区内或 附近无建尾矿库的合适场地,无法解决尾矿排放 问题。
2.5灰砂比和料浆浓度
• 在料浆浓度为54~67%,张马屯铁矿的灰砂比1: 4,1:5,1:6, 60天龄期单轴抗压强度在0.85~ 2.38MPa,大部分在1.0~1.68Mpa。
2.2难点
• 张马屯铁矿的充填材料是选场的脱水不分级尾砂 。受矿石中含有的绿泥石、矽卡岩等成分影响, 尾砂泥化严重,粒级极细,﹣200目的颗粒约占 60%,特别是﹣400目的颗粒所占比例达40%;尾 砂的比重为2.8t/m3,松散容重1.17-1.2t/m3。
2.3全尾胶结料浆制备系统
2.3.1全尾砂胶结充填工艺
• 采用高速活化搅拌工艺,将浓密脱水后的选矿尾 砂按一定的灰砂比,与适量的水泥和水混合,先 经双轴搅拌机初步搅拌后,再经高速搅拌机进行 强力活化搅拌,制成浓度60%左右的全尾砂料浆 ,通过Φ125mm充填管自流输送充填采空区,形 成的充填体自立高度可达60m,具有良好的稳定 性。
2.3.2全尾砂胶结充填系统
• 受场地的限制,系统全部建在矿区院内,由充填 料浆制备系统由尾砂输送线;水泥输送线;供水 线和砂浆制备线四条生产线组成。
全尾砂胶结充填料制备站工艺流程图
2.4料浆输送
• 经过计算充填倍线在3.5以内可以实现自流输送; 在充填倍线大于3.5区域当时选用混凝土输送泵加 压输送。经过试验混凝土输送泵间歇输送与连续 制浆不匹配,应用不成功,后来放弃了,全部采 用自流输送充填料浆。全尾砂胶结充填料浆通过 Φ125mm充填管沿25°的斜井自流到井下充填水 平,进入采空区充填。
• 借鉴小帷幕注浆堵水的成功技术经验,于1993年3 月到1996年12月,对矿床西段(7勘探线以西)的 矿体实施大帷幕注浆堵水工程。
• 堵水效果达85%以上,保障了矿床的安全开采, 开辟了我国特大水矿山帷幕注浆治水的先河。
• 1993年矿山与长沙矿山研究院合作成功研究应用 了具有国际领先水平的全尾砂胶结充填综合技术 ,建成了国内第一个全尾砂胶结充填系统和高炉 水渣细磨系统,实现了选矿不设尾矿库的绿色选 矿目标。在此基础上,进一步完善采矿工艺,形 成了不留矿柱的分段空场嗣后充填采矿新工艺, 提高矿石回采率20%以上。资源化综合利用废石 和矿坑水,将采矿的废石加工成建筑用的石子, 将矿坑水输送到集团供冶炼使用。实现了采矿、 选矿、充填互为原料、综合平衡的良性闭路循环 ,建成了年产矿石50万吨,铁精粉33万吨的安全 、高效、无废排放的生态文明矿山。
• 张马屯铁矿床是国内罕见的大水矿床,水文条件 极其复杂,先后投入巨大资金进行水文地质勘探 和地下水治理工程。
• 在1970~1975年对该矿床进行了大规模的水文地 质勘探,表明该矿床水文地质条件极为复杂,矿 坑涌水量特别大,预测﹣360(最低开采水平)坑 道涌水量41.4万m3/d。
• 确定采用“以堵为主,排、堵结合”的防治水方 法。1975年12月至1979年9月对7勘探线以东、水 文地质条件相对简单的Ⅰ号矿体实施了小帷幕注 浆堵水试验工程。
全尾砂胶结充填技术应用 和改造实施膏体充填探讨
冯英俊
济南钢城矿业有限公司 2013年12月
主要内容
• 企业基本情况 • 全尾砂胶结充填技术及应用 • 高炉水渣代替部分水泥充填 • 全尾砂胶结充填应用综合评价 • 需要改进完善的问题 • 改造全尾砂胶结充填系统实施膏体充填的
探讨
1.企业基本情况
• 济南钢城矿业有限公司原为济南张马屯铁矿,位 于济南市的东郊,1966年11月建矿,因水文地质 条件复杂,1977年11月部分投产,形成年产20万吨 矿石的生产规模。1990年并入济南钢铁集团公司 ,称为济钢张马屯铁矿,2000年根据济钢股份公 司上市需要,注册为有限责任公司,是济南钢铁 集团有限公司的全资子公司。矿山在1993~1997 年实施扩产工程后,生产能力达到年产原矿50万 吨、铁精矿33万吨。现已发展成以自有矿山采选 生产为主,外购矿石、煤炭加工并举的综合型资 源企业,成为济钢集团公司的重要原料基地。
• 如果将选厂产出的尾矿,全部充入井下采空区, 既解决了地表无法设尾矿库的难题,又满足了井 下充填料的需求。同时在尾矿中再加入一定量的 胶凝材料,保证充填体达到适宜的强度,使回采 矿柱成为可能,提高了矿石综合回收率,充分利 用矿产资源,可获得更好的技术经济效果。
• 经过慎重决策,矿山从1993年6月开始与长沙矿山 研究院合作,共同试验研究和应用全尾砂胶结充 填技术,目标主要有两个:其一是解决充填料的 不足和地表无法建造尾矿库,选厂尾砂须返回井 下充填采空区,实现采、选、充的综合平衡;其 二是回采矿柱,提高矿石的回收率。全尾砂胶结 充填技术的成功研究应用实现了预期的目标。
• 建矿以来一直开采的张马屯铁矿床,属矽卡岩型 磁铁矿床,位于矿区中部济南辉长岩体东部接触
带,是济南铁矿区中规模较大的一个隐伏矿床, 由Ⅰ、Ⅱ号两个主要矿体和少量零星矿体组成。 矿体范围内为平原地形,地势平坦,标高在29~ 33m之间。地表为村庄农田,又紧邻胶济铁路和
公路,无河流通过,无汇水体,矿体埋藏深。累 计探明储量2883.8万吨,平均地质品位54%,属高 硫半自熔高炉富矿。
• 公司在帷幕注浆堵水和全尾砂胶结充填技术方面 积累了比较丰富的经验,为国内地下金属矿山提
供了范例,在一些同类型矿山已得到了很好的应 用;也被教材、专家学者研究引用。
Байду номын сангаас
2.全尾砂胶结充填技术及应用
2.1项目背景
• 矿山扩产,将原矿生产能力提高到50万吨,同时 建设选矿厂。扩产带来两个问题:一个是充填料 的来源。矿山地表为村庄农田,又紧邻胶济铁路 和公路,不能塌陷变形,必须充填。矿山年产原 矿50万t,每年形成约12万m3的采空区,需充填料 20万t,而井下产生废石只有3~4万t,大量充填 料靠外购或建采石场解决,经济上不合理,也难 以实施。另一个是尾矿的堆存。为了满足炼铁的 精料需求,建设选矿厂,生产品位65%以上的铁 精矿。而矿山紧邻高新技术开发区,在矿区内或 附近无建尾矿库的合适场地,无法解决尾矿排放 问题。
2.5灰砂比和料浆浓度
• 在料浆浓度为54~67%,张马屯铁矿的灰砂比1: 4,1:5,1:6, 60天龄期单轴抗压强度在0.85~ 2.38MPa,大部分在1.0~1.68Mpa。
2.2难点
• 张马屯铁矿的充填材料是选场的脱水不分级尾砂 。受矿石中含有的绿泥石、矽卡岩等成分影响, 尾砂泥化严重,粒级极细,﹣200目的颗粒约占 60%,特别是﹣400目的颗粒所占比例达40%;尾 砂的比重为2.8t/m3,松散容重1.17-1.2t/m3。
2.3全尾胶结料浆制备系统
2.3.1全尾砂胶结充填工艺
• 采用高速活化搅拌工艺,将浓密脱水后的选矿尾 砂按一定的灰砂比,与适量的水泥和水混合,先 经双轴搅拌机初步搅拌后,再经高速搅拌机进行 强力活化搅拌,制成浓度60%左右的全尾砂料浆 ,通过Φ125mm充填管自流输送充填采空区,形 成的充填体自立高度可达60m,具有良好的稳定 性。
2.3.2全尾砂胶结充填系统