转炉炼钢生产常见事故及应急预案
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3#转炉氧枪漏水
钢渣喷爆事故
1999年3月10日 10时,3#转炉涮炉,
涮炉用了1-2分钟,发
现炉口渣溢出,怕烧坏 炉口设施,此时发现氧
枪漏水。钳工检查说漏
水量不大,一助手准备 倒渣,在摇炉时炉内积
水与渣混合,发生爆炸。
事故造成3人死亡。
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2、操作事故
2.1转炉漏钢
案例:2#炉放钢时,发生喷溅
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2.5操作异常粘烟道 在转炉生产过程中由于操作不当,在吹炼过程 喷溅严重,或者吹炼中后期“返干”现象严重 。使钢渣粘在烟道上,粘的严重时会将烟道堵 死 应采取的预防措施: ①控制好熔池温度。前期温度不要过低,中后 期温度不要过高,均匀升温,碳氧反应得以均 衡的进行。 ②控制(TFe)不出现聚积现象,以避免熔渣过 分发泡或引起爆发性的碳氧反应。 案例:2005年4月份,4#炉粘烟道事故
1.2.3炉长安排炉前工到氧枪口观察卡枪原因。 1.2.4因氧枪粘钢渣卡在氧枪口,炉长安排两人 (一人处理,一人监护)清理氧枪积渣排除卡 枪故障,处理过程中严禁动炉,一助手得到明 确信号并进行安全确认后再动枪。如不能处理 ,等钳工到来配合处理。 1.2.5炉前工、钳工处理完毕,一助手试升降有 无卡阻现象。 1.2.6无卡阻开始炼钢。
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造成C、Si、Mn不合格的原因可能有以下几种: ①铁水锰含量有波动,对终点余锰估计不准; ②合金成分有变化,或者数量计算不准; ③铁水的装入量不准或是波动较大; ④出钢时下渣过多,钢包内钢水有大翻,因而合金元素 的吸收率有变化,没有及时调整合金加入量; ⑤有时由于设备运转不灵,合金未全部加在钢包之内, 又未发现;
转炉出现漏钢的原因包括如下几个类型:一是转炉炉衬 修砌质量不好、开新炉炉衬烘烤不当,或在吹炼过程炉 衬维护不及时,有时会出现漏钢;二是转炉为可拆卸炉 底,在炉底与炉身接缝处,由于砌筑质量不合要求,在 开新炉第一炉吹炼就可能发生漏钢事故;三是内衬砌砖 处有砍砖楔入,在烘炉受热膨胀挤压,致使砍砖掉出, 而形成孔洞。倘若孔洞在熔池部位,吹炼过程受炉液的 冲蚀,孔洞扩大和深入致使炉壳熔融漏钢。
最终终点硫高的原因如下: ①原料中硫含量突然增加,未及时通知炉前, 没有采取相应的措施。例如铁水、石灰、铁矿 石等硫含量增高时,都会引起钢中硫含量的增 高。 ②吹炼过程中熔渣的流动性差、碱度低,或渣 量太少、炉温低等都可能导致终点硫高。
因此,各种原料在入炉之前,对其成分必须清 楚。
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由于烧结时间偏短或者补炉料堆积过厚等原因容易发生 补炉后第一炉塌料事故,造成设备损坏和人员伤害,为 此我们应当采取如下预防措施:
①补炉时严格执行工艺技术规程,严格控制补炉料用量 及补炉时间,并尽量使倒入炉内的补炉料均匀分布,如 特殊情况需增加补炉料用量时,应根据工艺技术规程相 应延长补炉时间。
②补炉后第一炉拉碳、放钢时,所有人员严禁站在或经 过炉口喷溅波及范围内,待确认稳定后,作业人员迅速 取样、测温、投挡渣球等操作,操作完毕迅速闪开。
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1、设备事故
1.1吹炼过程中跳电事故 1.2氧枪卡枪 1.3氧枪漏水或其他原因造成炉内进水 2、操作事故 2.1漏钢 2.2吹炼打不着火
2.3氧枪粘钢严重,提不到待吹点
2.4补炉第一炉塌料 2.5操作异常粘烟道
3、质量事故
3.1冶炼钢种成分不合格 3.2氧含量超标
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1.3.2 当班炉长和轮值安全员负责通知调度室,同时通 知炉下有关人员。调度室通知安全纠察,安全纠察与现 场调度和炉前工在一定范围内设警戒区,禁止无关人员 进入。 1.3.3 炉内积水的确认:
初步确认由炉长与二助手到氮封口共同确认(此时一助 手不可离开工作台)。准确确认无水,先通过调度和安 全纠察发出动炉信号,确认无关人员撤离危险区域后, 一助手先点动向炉后摇炉一下,无异常,缓慢向炉后点 动摇炉,仍无异常后开始正常冶炼。如不能准确确认, 炉长立即通知座台调度,由座台调度通知炉前调度和当 班值班安全员到现场,进行调度、炉长、值班安全员三 方共同确认。
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⑥钢水过氧化,脱氧剂加入量不足,造成合金 的回收率偏低; ⑦吹炼操作过程喷溅严重,金属损失增加,出 钢量偏少;
⑧炉底上涨过快,出现夹层存铁,造成终点碳 偏差较大;
⑨人工判断有误,如炉长经验不足,看碳有偏 差。 根据各种情况在操作过程中采取相应的措施, 是可以避免C、Si、Mn含量不合格的。
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3#转炉除尘系统背包脱水器爆炸事故 2005年7 月13 日,3#转炉冶炼时,吹炼8 分多钟,发现汇总不下料, 一助手提枪,打下料榴槽,约3 分钟后接着降枪吹炼,持续40 多秒打不着 火,又提枪并同时抬起烟罩,接着前后摇炉三次,间隔50 秒,又第三次降 枪吹炼,吹氧1 分钟多时,约在5:10 左右炉前听到异常声响,后经过检查 发现一文背包脱水器及大弯头处爆开,损坏较为严重。
什么是事故?
凡造成死亡、伤害、疾病;设备损坏;产品产 量发生一次性减产、质量不符合技术标准者, 均称为事故。 事故分为工伤事故、设备事故、操作事故、质 量事故、火灾事故等。 转炉炼钢生产过程中常见的事故包括设备事故 、操作事故和质量事故。
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1、设备事故
转炉系统设备包括:转炉本体及倾动 支撑设备;散装料上、下料设备;汽 化冷却及烟气除尘设备;炉下双车和 钢渣处理设备;氧枪系统。
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3、质量事故
质量事故在转炉炼钢生产中主要是产品的不符 合要求,包括冶炼钢种成分不合格、氧含量超 标等。 3.1冶炼钢种成分不合格
3.1.1碳、硅、锰含量不合格
生产过程中由于对终点碳判断不准、对钢水终 点的氧化性估计不足、配加硅和锰有误,出现C 、Si、Mn不合格时应根据原因加以分析,采用 相应的措施改判钢种或回炉处理。
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2.2吹炼打不着火
由于转炉生产过程中开氧时会出现打不着火的现象,主要原因有采 取留渣操作时留渣量过大、入炉铁水渣量较多、入炉废钢轻薄料较 多、头批渣料加入过早等,如发现打不着火可以采取如下预案: 2.2.1开氧20秒后打不着火,可按以下程序处理: 2.2.1.1提枪后,开氮吹扫烟道大于50秒。 2.2.1.2 转炉派专人检查烟道,若有红渣,需清理干净再降枪开氧 打火。 2.2.1.3 转炉操作人员提枪后,先往后摇炉,再往前摇炉,反复几 次。 2.2.1.4 再次降枪开氧,氧压提高0.1MPa,枪位降低100mm。 2.2.1.5 再次降枪开氧20秒后仍未打着火,转炉操作人员应立即提 枪。 2.2.1.6 厂调组织兑入2-4吨铁水,按照2.3.1.1、2.3.1.5进行处理。 2.2.2 兑铁水后仍打火不着,倒出铁水、废钢后,重新加废钢、兑 铁水吹炼。
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案例:2#转炉炉底炸掉 1998年10月,2#转炉冶炼时由于氧枪粘钢严重 ,重量超过坠砣重量,氧枪无法提出炉口,利 用外力将氧枪提出后,需要点吹,降枪过程中 停枪不及时,氧枪扎入钢水中,将枪头熔化, 高压水进入炉内,造成爆炸,将炉底炸掉。
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2.4补炉第一炉塌料
3.1.3磷含量出格 造成终点磷高的原因不外乎熔渣流动性差、碱 度低,或者终点温度过高等因素。有时由于出 钢过程中下渣过多,或合金加得不得当,也会 导致钢包中的钢水回磷,使成品钢磷不合格。 出钢前发现磷含量出格可倒出部分熔渣,加入 造渣材料二次造渣,提高熔渣氧化性,同时降 低炉温,保证脱磷效果,出钢后发现磷含量高 ,只能改判钢种或回炉处理。 因此,在吹炼过程中一定要控制好熔渣和炉温 ,各岗位都严细操作,就可避免事故的发生。
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3.1.2硫含量出格
终点钢硫含量超出所炼钢种规格的要求。在这 种情况下不能贸然出钢,可以倒出部分熔渣, 再加入适量的渣料重新造渣,必要时兑入一定 量的铁水或加入提温剂,继续吹炼。待钢中硫 含量合乎要求时,再出钢。
若出钢后才发现钢中硫含量高时,应及时组织 进精炼或者回炉处理。
莱钢炼钢厂新世纪大学确认炉内没有积水后,动炉前经请示总调等上 级部门同意,安全科长、生产科长和总炉长同 时进行确认签字,由安全科值班安全员确认转 炉周围所有的人员撤离现场后,操作室内仅留 一助手、总炉长,由调度通知值班电工送电。 1.3.7漏点确认和处理: 由调度长组织转炉、机修、机动科相关人员对 烟罩、烟道、炉口水箱等转炉的水冷系统及活 动烟罩水封进行打水,找漏点进行处理。
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1.3氧枪漏水或其他原因造成炉内进水
1.3.1 炉内积水的发现:
在吹炼过程中,若炉前工发现火焰异常怀疑炉 内进水,立即报告炉长和一助手。一助手立即 停止吹炼,提枪并严禁动炉,切断转炉操作电 源和高压水电动阀门并在操作台监护。炉长负 责指定专人确认和关闭高、中压水阀门,组织 当班炉前工将炉座周围所有人员撤离至20米以 外,无关人员严禁进入炉座区域,直至恢复正 常生产。
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1.3.4若有积水则由调度通知电工给转炉停电,停电后电 工原地值班监护,座台调度同时通知分管厂长、总炉长 及安全科、生产科、机动科等有关部门领导到现场,组 织具体处理炉内积水事故
1.3.5炉内积水的处理: 由分管厂长、安全科长、生产科长和总炉长组织指定人 员查看炉内积水情况,待2小时后,用铁丝或麻绳测量 炉内的积水液面,计算出炉内积水量。若:A、积水深 度小于50cm,待其蒸发;B、积水深度大于50cm,待蒸 发 2小时后可从出钢口处用胶管利用高度差向炉下引水, 也可用自动吸水泵向炉外吸水,直至吸不出水为止。 每一小时观察炉内积水水量情况,确认无水后,可投掷棉 纱、扫把、纸壳等物品进行观察,若不燃烧说明炉内还 有水没有蒸发完、炉膛温度过低,继续观察直至燃烧, 可确认炉内无积水。
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2.3氧枪粘钢严重,提不到待吹点
氧枪粘钢主要产生于吹炼中后期,化渣不好,熔渣黏稠 ,导致金属喷溅,很容易粘结在枪身上,形成钢-渣混粘 物很难脱落。防止氧枪粘钢的措施:首先在吹炼中控制 好枪位,化好过程渣,杜绝“返干”现象发生;采用刮 渣器进行刮渣处理。 发现氧枪开始粘钢并变粗后,在下炉吹炼时,应适当减 少调渣剂加入量,增加萤石用量,适当提高枪位,使过 程熔渣有较好的流动性,可以在吹炼后半期,涮掉枪身 的粘钢。 若氧枪粘钢粘到超过氧枪孔直径时,应将转炉摇出烟罩 ,割断枪身再换新枪,此时特别要注意避免氧枪冷却水 进入炉内,以防引起爆炸。
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1.1吹炼过程中跳电事故
在日常的生产过程中由于各种原因如雷击、线路短路等 故障容易发生跳电事故,如发生跳电事故可以按照如下 应急预案进行。
1.1.1在吹炼过程中突然发生跳电事故时,应立即停止吹 炼。
1.1.2若氧枪不飞枪的情况下,放钢工立即使用气动提枪 装臵将氧枪提起(气动提枪要防止氧枪冲顶)。 1.1.3炉长及时通知厂调,叫电工检查处理。 1.1.4炉长安排两名炉前工到氮封口检查氧枪孔是否堵塞 ,若堵塞严重,应尽快通知钳工准备快换枪。 1.1.5当电工处理完毕,电路正常后,检查各仪表系统正 常,中、高压水回水正常,风机房工作正常后,按调度 指令开始冶炼。
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1.2氧枪卡枪
转炉生产过程中会出现氧枪粘渣严重,挤 在氮封口的卡枪事故。发生事故时可以按 照如下预案进行操作: 1.2.1一助手发现氧枪卡枪,不准盲目动枪 。 1.2.2炉长通知厂调安排值班钳工处理,同 时观察氧枪钢丝绳松紧情况,并指挥一助 手点动氧枪拉紧氧枪钢丝绳。
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漏钢前在漏钢部位的炉壳会出现发红的现象,根据发红 部位决定处理办法。若发红部位靠上,可继续吹炼,拉 碳出钢后处理;发红部位靠近熔池,应迅速组织出钢, 所出钢水按回炉钢处理。
如果已经漏钢应当根据漏钢部位采取不同的措施:若是 偏渣面部位漏,则从炉后放出钢水;若是偏钢面部位或 炉底部位漏,则从炉前由大炉口倒出(注意不要将炉口 水箱化漏)。 出钢后应仔细观察漏钢部位及漏钢孔洞大小,组织修补 ,漏钢孔洞小,可采用贴补加喷补,但一定保证烧结时 间;漏钢孔洞大,可分两次贴补,一次先堵住坑,待烧 结牢固后,先兑铁吹炼1~2炉提高温度后,再次修补。