黑启动方案
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倮马河电站机组黑启动方案
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倮马河电站机组黑启动方案
1、编制目的:
在电网遭遇重大事故时,造成维西220KV变停电,整个维西电网瘫痪,电站外部电源全部停电的情况下,利用倮马河电站自有资源启动机组,恢复厂用电,从而恢复向系统供电,确保维西电网和迪庆部分电网供电,对提高迪庆电网供电可靠性具有重要意义。
2、启动前准备
2.1 启动前的设备状态:
2.1.1 厂用电交流电全部中断,外来电源全部中断;
2.1.2 电站直流系统由蓄电池供电正常;
2.1.3 监控系统由UPS电源维持供电正常;
2.1.4 各保护装置由直流系统供电正常;
2.1.5 机组球阀在全开位置;
2.1.6 喷针、折向器接力器在全关位置,调速器油压装置油压在油泵启动压力以上;
2.1.7 电站自动化信息通信正常,通讯正常;
2.1.8 压力钢管事故蝶阀处柴油发电机供电正常,维持事故蝶阀控制电源,运行正常。
2.1.9 水库水位正常,大坝启动柴油发电机供电,维持大坝各闸门控制电源,运行正常。
2.2 机组黑启动程序的启动
2.2.1 机组黑启动程序的启动由当值调度员发令、电站主管领导同意,由当值值长组织执行。当值值长为机组黑启动指挥。
2.2.2 正常情况下,二台机组的启动顺序优先级相同。
2.2.3 有下列特殊情况的,则启动优先顺序为:机组处于良好备用状态的优先;球阀在全开状态的优先;调速器油压装置油压较高的机组优先。
3、黑启动流程
4 启动操作程序
4.1 检查确认具备黑启动条件:
4.1.1 电站直流系统由蓄电池供电正常;
4.1.2 监控系统由UPS电源维持供电正常;
4.1.3 各保护装置由直流系统供电正常;
4.1.4 球阀在全开位置,若在全关位置则利用球阀液压站储存压力开阀自动开启球阀至全开;
4.1.5 喷针、折向器接力器在全关位置,调速器油压装置油压在油泵启动压力以上,退出调速器事故低油压保护;
4.1.6 电站自动化信息通信正常,通讯正常;
4.2 手动开机至空转操作程序
4.2.1 值长令:手动开号机至空转。
4.2.2 开机前检查:
(1)检查机组控制方式为“就地”。
(2)检查调速系统工作正常,喷针、折向器全关。调速器在“手动”控制运行位置,各显示指示正确。
(3)检查励磁系统工作正常,并在“自动”投入(恒压)。
(4)检查机组准同期装置在“手动”方式。
(5)检查球阀在全开位置,全开指示灯亮。
(6)检查制动系统工作正常,制动闸全部落下,复位指示灯亮。
(7)检查技术供水系统正常。
(8)检查机组各轴承油位、油色正常。
(9)检查机组无故障。
(10)各自动化元件工作正常。
(11)开机准备灯亮。
4.2.3 开机前操作:
(1)检查机组控制方式为“就地”。
(2)检查调速系统工作正常,喷针、折向器全关。调速器在“手动”控制运行位置,各显示指示正确。
(3)检查励磁系统工作正常,并在“自动”投入(恒压)。
(4)检查机组准同期装置在“手动”方式。
(5)检查球阀在全开位置,全开指示灯亮。
(6)检查制动系统工作正常,制动闸全部落下,复位指示灯亮。
(7)检查技术供水系统正常。
(8)检查机组各轴承油位、油色正常。
(9)检查机组无故障。
(10)各自动化元件工作正常。
(11)开机准备灯亮。
4.2.4 手动退出接力器锁锭,检查锁锭退出灯亮。
4.2.5 按下调速器手动控制按钮。
4.2.6 手动将导叶开至8%-11%,观察机组转速上升正常并调整至额定。
4.2.7 检查机组各部正常:
(1)检查水机保护回路无异常信号;
(2)检查机组转动部分无异常;
(3)检查机组各部位振动摆度值正常;
(4)检查机组各轴承油槽油温及瓦温上升正常;
(5)检查机组滑环碳刷窜动正常无卡死现象;
4.2.8 将调速器切回“自动”运行,检查调速器工作正常;
4.2.9 汇报值长:号机组手动开机至空转操作完毕。
4.3 机组带主变零起升压操作程序
4.3.1 值长令:号机组带主变零起升压;
4.3.2 检查机组在空转状态,且无故障信号;
4.3.3断开110kV南云线101断路器;
4.3.4 检查101断路器在分闸位置;
4.3.5拉开110kV南云线1016隔离开关;
4.3.6 检查主变低压侧001断路器在合闸位置;
4.3.7 断开#1厂变高压侧0400断路器;
4.3.8 检查#1厂变高压侧0400断路器在分闸位置;
4.3.9 合上#机出口断路器;
4.3.10 检查#机出口断路器在合闸位置,另一台机出口断路器在分闸位置;
4.3.11 手动按下灭磁开关合闸按钮合上灭磁开关,检查灭磁开关合闸指示灯亮;
4.3.12 进入励磁人机界面,选择“零起升压”功能,手动按下“起励”按钮,监视起励正常,按“增励”按钮逐步建压至正常;
4.3.13全面检查机组运行情况并汇报值长:#机组带主变零起升压操作。
4.4 恢复厂用电操作程序
4.4.1 检查#1、#2厂用变低压侧开关401、402在分闸位置;
4.4.2 合上#1厂变高压侧0400断路器,检查#1厂变运行正常;
4.4.3合上#1厂变低压侧401断路器,检查厂用400V母线运行正常,电压正常;
4.4.4 立即恢复励磁功率柜风机运行,检查励磁系统工作正常;
4.4.5 检查调压器、UPS电源工作正常,直流系统工作正常;
4.4.6 依次检查各厂用负荷工作正常;
4.4.7 检查各保护装置工作正常,复归所有报警信号;
4.4.8 投入调速器事故低油压保护;
4.4.9 汇报值长:恢复厂用电操作完毕。
4.5 向系统供电操作程序
4.5.1 南河一级电站向110kV南云线全电压冲击。
(1)110kV云县变南云线在冷备用状态;
(2)合上110kV南云线1016隔离开关,检查刀片在合足位置;(3)检查110kV线路保护工作正常,故障录波装置、电网解列装置