PLC在液压机控制系统中的应用

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

PLC在液压机控制系统中的应用

摘要:将YA32—315型四柱式液压机由继电器控制改为可编程控制器(PLc)控制,对原有下顶出缸的液压油路控制系统进行改进,通过高精度比例溢流阀和PLC的模拟输入输出模块对顶出缸的油压进行控制,并结合板材变压边力成形工艺,在单动液压机上实现变压边力控制。在板材成形过程中通过可编程控制终端对成形力、压边力及凸

模行程进行实时监视和控制。

关键词:PLC;变压边力

Abstract:YA32—315 as four—column type hydraulic press was changed from relay control to the programmable logic controller (PLC) contro1.Original control system of the hydraulic o订system of liftout cylinder was transformed.The oil pressure was controlled by the high accuracy proportional spillover valve and the analog I/O model of the PLC.With the deep drawing process of sheet metal the variable blank-holder force control was realized on the single-action hydraulic machine.The forming force,the blaek-holder force and the punch stroke were monitored and controlled in real time in the sheet metal forming process by the programmable Term inal(PT).

Keywords:PLC;variable blank-holder force (VBHF)

一、引言

四柱通用液压机电气控制采用继电器接触器的硬件控制方式。随着科研生产对其要求日益提高,原有的电气控制系统已明显落后,不能实现快速准确控制设备满足实验、生产工艺要求,且现有系统的控制精度不高、控制模式单一,这种采用继电器的控制电路由于继电器和接触器数量多,造成设备的故障率高、维修困难,而且由于设备陈旧,部分电路老化严重,常出现按钮烧蚀、电磁阀烧毁等

故障。为了使液压机的运行更可靠、控制更方便,充分地发挥设备潜能,有必要对电气控制系统进行PLC改造。

二、液压机改造方案

1.液压机的工作过程

YA32—315型四柱式通用液压机,其全部动作由上下两个液压缸来完成,工作原理见图1。这种液压机具有调整、手动和半自动3种操作方式,依靠活动横梁和顶出缸活塞的配合动作完成各种工艺。

2.液压系统改造

液压机除实现上述3种工作方式外,通过顶出缸液压油的溢流实现板材拉深时的板材压边力。为方便压边力控制,对原来的液压系统进行改造,尤其在板材冲压成形智能化控制中,通过控制电磁比例溢流阀实现板材变压边力成形,通过电磁比例溢流阀,使顶出缸在倒装拉深时能够提供压边力。在整个拉深成形过程中,顶出缸提供的压边力由PLC控制,既可提供恒定的压边力,也可提供随拉深行程变化的压边力。

3.PLC控制系统构成图

根据控制系统的改造要求,其PLC控制系统构成情况如图3所示。

三、PLC选型

PLC的选择一般从基本性能、特殊功能和通信联网3个方面考虑。选择的基本原理是在满足控制要求的前提下力争最好的性能价格比。

1.输出单元有继电器、晶体管和晶闸管3种类型。继电器输出单元价格最便宜,在输出响应不要求快、开关不要求频繁动作的场合,应优先选用。

2.考虑I/O点数。I/O点数是衡量PLC规模大小的重要指标。要尽量把需要的考虑进去,以免具体使用时发现点数没余量或不足,造成不必要的麻烦。3150 kN液压机系统改造需要的输出/输入设备及I/O点数见表1,留出15%余量,以满足今后生产的发展或工艺的改进。所需输入点数20个,输出点数12个。

3.用户存储容量。PLC一般根据I/O点数的不同,内存容量会有相应的差别。在选择内存容量时同样应留有一定的余量,一般是实际运行程序的25%。大多数情况下,满足I/O点数的PLC,内存容量也能满足。此外,提高编程技巧,合理使用基本功能、控制、比较指令以及某些高级指令,可以大大缩短程序,节省内存空间。

4.专用功能单元的配置。除了开关信号之外,还需要采集压力和位移信号,输出控制电磁比例溢流阀,如表2所示,要求最少三路A/D转换,一路D/A转换。

5.扩展功能。为了设置和监视压边力,需要安装可编程控制终端,这就要求PLC 有RS232接口,并支持可编程控制终端。

综合以上5个方面,系统改造使用的是0M—RON 高扩展性的小型一体化可编程控制器(PLC)——SYSMAC CP1H—XA40DR-A (继电器输出和模拟量内置型),此款PLC 是OMRON公司2005年推出的全新的具有高度扩展性的小型一体化可编程控制器,专门针对中国市场设计,集CS/CJ各种功能为一体,通过内置的多种功能充实、强化了应用能力,缩短了追加复杂程序的设计时间,并且具备了很多中型机的功能,如脉冲输出和模拟量输出等。

四、系统设计原理

1. 开关量控制

按钮和触摸屏均为输入设备,用按钮控制液压机是基本控制方式,这里不再阐述。触摸屏作为智能的多媒体输入输出设备,通过编程不仅将各个功能按钮放在了屏幕上,而且增加了各种状态指示灯。

2.模拟量控制

2-1 PLC模拟量控制过程

PLC要处理模拟量,需把模拟量转变成数字量。整个控制过程如下:传感器采集信息,并把其变换成标准电信号,进而送到模拟量输入模块;模拟量输入模块把标准电信号转换成PLC可处理的数字信息;PLC按要求数字信息进行处理,产生相应的控制信息送给模拟量输出模块;模拟量输出模块得到控制信息后,由控制器执行控制运算,再将控制信号以标准信号的形式传给执行器,经放大和变换后施加到受控对象上,实现控制。

2-2 PLC闭环控制系统

压力传感器不断地检测被控对象的调节量,由系统将其与设定值进行比较,产生控制量由执行器作用到被控对象上,这样做的目的是尽快地缩小这个差值,使反馈量等于或跟随设定值。设定值可以是常数或是变值。对于本台设备,压力传感器用来采集顶出缸产生的压边力,经运算后,输出给比例溢流阀,通过调节阀的开口改变压边力,使实际压边力跟随设定值。

五、数据采集验证系统

由于PLC不能直接提供报表打印、趋势图形显示等功能,实验用数据采集验证系统完成实际压边力采集,以验证实际压边力的变化是否按设定的压力曲线进行。此系统由传感器、应变仪、A/D卡、计算机测试系统组成。系统的工作原理如图4所示,压力传感器、位移传感器将测试值转换成电压信号,再经A/D卡将模拟量转换成计算机能处理的数字量,采集记录和显示程序将以数据文件的形式自动保存,并随实验过程在显示器上实时显示P(h)变化曲线。

相关文档
最新文档