煤中矿物质对热解过程的影响研究

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1・3试验方案 利用表1所示煤样和表3之矿物质,按不同比 例配制成不同矿物质含量的试验样品煤。各被测样 品中原煤所占比例如表4所示。
10
万方数据
蔓』盟…一
1.4煤热解速率测试
1.4.1
叁垒壅!生主芏竺堕壁垫竖垫堡塑墅堕堡壅
裹4各试样中的原煤比倒
!!!!堡!!旦!!旦
定的程序操作,试验结束后,取各样品在400— 700℃范围内的炉温及质量损失一阶导数读数。 2试验结果分析
2.1
TGA一601试验装置
热分析试验采用的装置是TGA一60l。浚装置 利用设定的程序控制炉中的温度,在线测定不同温 度下的煤样重量捌失,可得到煤的全水分、灰分、 挥发分等:微电脑控制的电炉内有可旋转的陶瓷平 台,该平台町放嚣20个坩埚,炉内各处温度均匀, 温度控制可到1 000。C,升温速度可达30℃/rain。 TGA天平的灵敏度为0.1mg
随着控制技术、电子技术和计算机技术的飞速 发展,各种控制器件可靠性的提高币¨功能的不断强 火完善,有可能对原先人工控制和记录的称重柠制 系统进行自动化政造,达到提高劳动乍产率和称重 精度以及降低人员劳动强度的目的。 日前,在码头卸煤称重系统中多采用电子皮带 秤进行琏续计量,电子皮带秤属于动态计量,其精 度必然受到一定限制,随着煤价的日益升高,电子 皮带秤的精度使得买卖双方难以承受。为了节省成 本.实现公平,迫切需要种更高精度的计量设 备。另一方面,由于企业还有实现自动化数据管理 以及联网远程临控等要求,使码头卸煤系统不仅包 括煤的称重计量,还包括其他相关设备的控制、称 重数据的管理干¨保存以及通过网络完成远程控制和 管理等。鉴于以L耍求,文章介绍了一种采用静态 计擐方式的连续汁量秤系统,特别适合于刚抓斗转 移物料的码头卸料系统。
煤炭燃烧影响因素众多,其中煤中的矿物质含 量起着重要作用”l。燃烧时,煤巾矿物质不仅是 一种惰性物质,影响煤的反应性,降低热值,延缓 着火性能,同时也影响焦渣的燃尽性能。除可能产 生的催化作用外,矿物质的存在会降低煤的燃烧效
率:
工业及民用燃煤提倡选用洗选后的动力煤,以 降低燃煤的成本和提高燃烧效率,改善排放物对环 境的污染。虽然在煤的流化床燃烧中煤巾矿物质含 量影响的重要性相对弱化,灰分高达60%~70% 的矸石也能在流化床内稳定燃烧,但灰分会带来磨 蚀、结渣、烧结堵塞等”【,对煤的热功解过程也 会带来很大的影响。
的试样2出现峰值的温度为实测值587℃,计苒值 496℃。其他各样品均有类似结果,即掺入矿物质 的煤活化性能降低,降低程度随着矿物质量的增加 而增加。由于矿物质的加入.各图中均显示r在峰
l2
万方数据
第6期 2005年12月




Nu 6 Der 2005
COAI.PREPARATION
TECHNOLOGY
执行标准
Operating
按照美国SOP—cR一007(Standard
Procedure,Combustion
Resources)标准操作手册。“,
使用TGA测定热解速率。 按操作手册在7FGA一601卜没定热解速率测定 程序分析:啭在设定温度条件下热解产物的变化速率。 炉温的设定为:从室温以30℃/min升至 300℃,再从300。C以15。c/rain升到700℃,最高温 度设至700。C,气体为氮气。 把表4中的各样品放人TGA一601中,按照设
第6期 2005年12月




Nn.6 Dec 2005
文litgill号:1001—3571(2005)06—0010—03
煤中矿物质对热解过程的影响研究
朱金波 (安徽理工大学材料系.安徽淮南232001) 摘要:以烟煤为对象,研究其与矿物质掺混时的热解特性。利用热重天平TGA一601分析了各种 样品在不同温度时的质量损失厦质量损失一阶导数。按照美国SOP—OR一007标准提供的方法, 得出了当原煤与矿物质掺混时,混合物的性质与原煤比较发生了变化。指出煤中旷物质时热解过 程有抑制作用.这种作用随矿物质增加而增加。 关键词:矿物质;煤炭;热解;热重天平;质量损失 中图分类号:TQ530.2 文献标识码:A 一些研究者研究了煤巾矿物质对煤炭发热量的 影响,分析了矿物质对煤的发热量的影响规律并建 立了模型…。但对煤中矿物质对热解速率的影响 过程却研究不多。文章旨在研究不同矿物质禽量下 燃煤的热性质。 l试验材料殛试验 1.1煤样 试验用煤是<0.25mm级烟煤,其工业分析及 元素分析结果(干燥基)如表1所示。表2为采 刚X射线衍射仪(XRF)测得的该煤中的矿物成 分。
83%
作用,这种作用随矿物质的量的增加而明显增强。 这种抑制不仪由于矿物质热容量增加,还体现在灰 巾矿物质和煤巾可燃物的相互作JH。可燃物周剖的 矿物质在碳氧化过程中抑制燃烧性能’。 3结论 (1)原煤与矽物质混合后其化学性质及燃烧 性能同混合前相比发生了变化,它不足原煤与矿物 质燃烧性能的线性鸯加. (2)矿物质含嚣越多,煤炭的热解过程越缓
表5 质量损失一阶导数在峰值处的误差
值左端,即高于峰值温度时煤样品的质量损失曲线 较为平缓,町以认为它们的性质发生了变化。 2.2煤中矿物质含量对热解过程的影响 煤及9种不同矿物质比例试样的试验结果见图 2。图中曲线由上至下分别为煤、试样9一试样l。
鐾2

士t
辑 删 州o.
温度/'c
图2各种不同原煤和矿物质一阶导数
妊 曲 鲁 馘 疆 删
蛭c
巅 抽 鑫 州 聒 倒 世
鼎 盐 宣 求 稻 删 喀
图1
9种不同混合比例样品实测质量损失一阶导数与计算值比较
万方数据
Βιβλιοθήκη Baidu
筘6期




由图1可知,煤燃烧质量损失最大时的峰值温 度可川来分析煤的燃烧活化性,峰值温度越低,煤 的活化性可认为越高‘’。 比较原煤与矿物质混合后燃烧与原煤和矿物质 单独燃烧过群,按下列方法判断有无性质变化:如 果混合样品实测值质量损失一阶导数与混合样品按 比例简单线性叠加计算值质量损失一阶导数在峰值 处(500℃左右)的差>5%,或在650℃时>7%, 则认为浚混合原料的性质发生了变化。 表5为原煤与矿物质按不同比例掺混后煤的质 量损失一阶导数曲线峰值及650[℃处和按简单计算 叠加混台煤在对应点处的误差值,,
1.4.2
原煤与矿物质混合后燃烧性质的变化 按照SOP—CR一007标准,如果两种不同原料
按比例混合成一种新的原料,则町通过实测结果比 较混台后的新原料与未混合时原料的性质差异。 对原煤、矿物质及混合原料的试验结果首先进 行数值分析。在温度400~700%之间,先利用样 条函数插值作出混合后样品的质量损失一阶导数与 温度的关系曲线,再对两种不同原料(原煤、矿 物质)分别燃烧后的数据按比例进行叠加,具体 方法是:用插值法作出400~700。C之间各温度点 的原煤和矿物质的质量损失一阶导数值,存各点处 根据表4中的原煤与矿物质的比例,按简单叠加的 方法画出质量损失一阶导数与温度曲线。 图1所示为9种不同比例混合时的质量损失一 阶导数与温度关系曲线。
信电学院在读硕士研究生。主要研究万向:智能仪表与控 制。E~mail:”g‘1234・”…@1 63‘’…
慢,反之亦然,
参考文献:
『1]tla T1zadP Havkiri
t“j…【t,f Mineral Mnttcron the Reac一
[41
Standard
Operating Procedure
表1
试验用煤的工业分析殛元素分析
1.2矿物样品
即煤在750<:E温度下燃烧4h的灰。其矿物成分如 表3所示。
Ⅲ。/%
试验用矿物样品取自另一种煤的燃烧残留物
表3矿物样品成分
收稿日期:2005一08一16 作者简介:朱金泣(1963一),男,安徽省淮南市人,教 授,现J壬安徽理工大学材料系主任,多年来一直从事管理、 孰学和科研工作。联系电话:(0554)6634037。
随着矿物质含量的增加,质量损失一阶导数的 峰值逐渐降低。矿物质含量少的煤,活化性能强 化,在峰值附近热解速率高;而矽物质含量高的 煤,热解率低井在热解峰值处的过程维持一段时 间。 不同样品随温度升高重量损失一阶导数与原煤 禽世的关系如表6所示。
表6试验原煤比例与质量损失一阶导数峰值的关系
表6质量损失在650%;处误差
Combustion
Resottrt,tts
tivitv ofLignite c11ars aPeme儿t.2001.
i J]
E JlPr#v Conversiun&Man一

[S]
5 R
SOP—CR一007,2002 lkeda C rmlbustion coal characteristics
or

俨厶占出
守荆j/¥蚪y¥私/r舭∥些盘 LJ LJ LJ LJ\
图1
码头卸煤基本流程示意图
新型称重系统的设计思路 一般码头卸煤过程是先由抓斗将物料从轮船上
彤彤彤留 影吲斟圆
图2 自动称重系统基本结构示意图
占芦占


抓起,然后放入一个大料÷}内,通过料斗胶带输送
收稿日期:20【)5一03—16 作者简介:王a日,J
文章编号:1001—3571(2005)06~001 3—02
一种新型称重系统的设计
王刚峰,都继飞,许南雁 (中国矿业大学信电学院,江苏徐州221008) 摘要:新型自动称重系统利用工业Pc机作为主控计算机负责控制算法的实现,并采用串行总 线对系统数据进行采集及通过PLC对整个系统进行控制,进而完成该称重系统的监控,并通过 局域网将称重数据传送至远程站,方便数据管理。 关键词:料斗称;I控机;PLC;串行通信;称重控制系统 中图分类号:TD948.7 文献标识码:A 机传送至岸上,电子皮带秤装在胶带机上,基本流 程如刚1所示。 针对皮带秤的动态计虽存在精度不高且胶带长 期运行易老化等缺点,新型称重系统采圳料斗秤称 蕈方式,以期达到静态秤的精度等级,保证精度误 笳在极,J、的范围内(0.】%)。自动称重系统基本 结构如图2所示。
aak r
为了实现连续计量,当物料从抓斗落人称重斗 并}=L称重数据稳定后,采州工控机迅速读取料斗秤 仪表数据,并通过可编程控制器控制F料11料门迅 速打开将物料放人过料斗内,肖称重斗内物料卸完
[3 J 张洪,等旷物组分时煤炭发热量的影响[Jj 国矿业大学学报,1998,(9) 中
982一),河南洛瞻人,中国矿业大学
(I 1) 北京:
Kttrnse.M in

high
[2]
陈鹏
中国煤炭性质、分类和利用‘M】
ash coal
pulverized
enlnhl】stion
J,Fuel,
化学工业出版社,200I
2001,80:1447—1455.
1 3
万方数据
样品编号 宴测值/%
汁算值/%
醍差/%
表6中试验原煤比例与峰值关系uJ拟合为直线 或fff|线。拟台为赶线的方程为:Y=0.026 0.06,相关度R2=0
972
1x+
1。随着原煤比例增加,样
品的质嚣损失一阶导数线性增加,热解的速度加 快。矿物质的量影响煤的热解过程,对热解有抑制 从表5、表6看出,各煤样在质量损失一阶导 数峰值处的值均大于5%,在650℃的误差均犬于 7%。不难看出,煤含量越低,误差值越大。当煤 含量小于50%时,误差伉大丁25%。虽然煤含量 10.64%的试样1误差为7.89%,但出现峰值的温 度实测值为574%,计算值490℃。煤岔量19
相关文档
最新文档