提高汽轮发电机组真空度的技术研究
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一、企业概况
五阳热电厂是潞安矿业集团公司的自备电厂之一,装机容量50MW,于1999年建成投产。由四台75t/h循环流化床锅炉、两台25MW调整抽汽式汽轮发电机组集中母管制方式运行,担负着公司内部生产和生活的发、供电(热)任务。
二、小组概况
三、选题理由
真空是影响汽轮发电机组运行热经济性的主要指标之一,机组真空下降,导致蒸汽的排汽焓值上升,有效焓降降低,汽轮机蒸汽循环的效率下降。有资料显示,真空每下降1KPa,机组的热耗将增加70kj/kw,热效率降低1.1%。小组针对2008年及当前机组真空不理想的情况,及时组织讨论,确定了本次活动的题
目为:
1#汽轮发电机组
年 份 发电量 (万KWh ) 汽耗量(t ) 平均汽耗量(kg/kwh ) 平均真空(MPa ) 2006年 17809.248 998375 5.61 -0.0843 2007年 17569.776 5.97 -0.0797 2008年
18677.28
6.02
-0.0748
2#汽轮发电机组
年 份 发电量 (万KWh ) 汽耗量(t ) 平均汽耗量(kg/kwh ) 平均真空(MPa ) 2006年 15644.928 740100 4.73 -0.0831 2007年 16897.488 850657 5.034 -0.0783 2008年
15974.688
805404
5.042
-0.0753
从上表可以看出,自2006年以来,我厂1#、2#汽轮发电机组在运行中真空呈下降趋势,而汽耗却逐年增加。2008年夏季真空值为-0.068~-0.076Mpa ,冬季真空值为-0.076~-0.081Mpa ,虽然对循环水系统进行了定期酸洗,但效果并不明显,严重影响了机组的运行热经济性。
五、确定目标
1、活动目标
将汽轮发电机组真空值提高到夏季:-0.076~-0.081Mpa ,冬季:-0.080~-0.086Mpa 。年度平均真空达到-0.083Mpa 以上。
2、设定目标值的依据
从现状调查 可以看出,2006年机组平均真空在-0.084Mpa 左右,此时的机组运行稳定性,经济性都较为理想,说明系统设备在硬件、软件上都存在有一定
采取有效措施,提高汽轮发电机组真空度
的问题,只要解决了硬件上的问题①,再把软件上的问题②加以规范,就能够使汽轮发电机组真空度达到甚至超过2006年的水平。
注:①硬件问题就是循环水系统结垢问题;②软件问题就是运行调整的规范管理。
六、原因分析
小组通过现场调查分析,提出了影响汽轮发电机组真空度的14条原因,通过关联图分析,确定了4个末端因素:
七、确定主要原因
4、机组端差是否增大?
运行
监视
端差不得超过12℃杨伦辉2009.5
2 运行
调整
不规
范
1、轴封调整是否到位?
现场
抽查
温度:180—200℃,压力
0.015—0.02MPa。
杨伦辉2009.5
2、凝汽器水侧排空是否
及时?
现场
抽查
水侧排空管既无空气排
出,也不吸空。
杨伦辉2009.5
3、射水池水温控制是否
良好?
现场
抽查
射水池水温不大于26℃杨伦辉2009.5
4、机、炉协调配合是否严
密?
现场
抽查
负荷加减控制合理,蒸汽
参数合格无大幅波动。
杨伦辉2009.5
3 真空
严密
性差
机组真空严密性是否合
格?
定期做
机组真
空严密
性试验
关闭射水抽气器空气门
后,5分钟内机组真空下
降不得超过6KPa。
杨煜2009.5
4 射水
抽气
器效
率低
验证抽气器效率是否达
标
查看内
部是否
结垢;并
与其设
计参数
对比
射水抽气器内部无结垢。
朱江
杨煜
2009.6
要因确认一:循环水温高
1、循环水水质化验是否合格。
确认过程:
确认方法:取样化验取样次数: 10次
化验结果:浓缩倍率大于3,总磷10,碱度与硬度
值之和大于30
结论:循环水水质不合格
2、冷却塔填料、凝汽器铜管是否结垢。
确认过程:①填料检查:
②铜管检查:
凝汽器铜管结垢严重
冷却塔填料因结垢严重整个粘接到一起,犹如水泥浇注料一般,中间流水缝隙几乎全部堵塞;尤其凝汽器上部铜管结垢严重,内壁均是2mm厚的硬垢。
3、循环泵水轮是否锈蚀
确认过程:联系检修人员,做好安全措施后,对循环水泵开盖检查,发现水泵内部及叶轮有多数斑点,水轮部分锈蚀。
4、机组端差是否增大。
确认过程:通过不同负荷和工况下,进行参数统计对比,次高压机组端差应在5~7℃范围内属于经济状态,最起码要在9~13℃范围内才算合格。但在统计观察中机组端差都在15℃以上,甚至超过20℃。
结论:循环水温高是造成机组真空低的主要原因。
要因确认二:运行调整不规范
1、轴封调整是否到位?
确认过程:
确认方法:现场抽查抽查次数: 10次
抽查结果:有3次温度180℃,压力0.010MPa;有4次温度210℃,
压力0.025MPa;2次合格
结论:轴封调整不到位
2、凝汽器水侧排空是否及时?
确认过程:
确认方法:现场抽查抽查次数: 10次
抽查结果:有5次需要排空;有4次吸空而未关排空门,1次合格
结论:凝汽器水侧排空不及时