提高汽轮发电机组真空度的技术研究

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、企业概况

五阳热电厂是潞安矿业集团公司的自备电厂之一,装机容量50MW,于1999年建成投产。由四台75t/h循环流化床锅炉、两台25MW调整抽汽式汽轮发电机组集中母管制方式运行,担负着公司内部生产和生活的发、供电(热)任务。

二、小组概况

三、选题理由

真空是影响汽轮发电机组运行热经济性的主要指标之一,机组真空下降,导致蒸汽的排汽焓值上升,有效焓降降低,汽轮机蒸汽循环的效率下降。有资料显示,真空每下降1KPa,机组的热耗将增加70kj/kw,热效率降低1.1%。小组针对2008年及当前机组真空不理想的情况,及时组织讨论,确定了本次活动的题

目为:

1#汽轮发电机组

年 份 发电量 (万KWh ) 汽耗量(t ) 平均汽耗量(kg/kwh ) 平均真空(MPa ) 2006年 17809.248 998375 5.61 -0.0843 2007年 17569.776 5.97 -0.0797 2008年

18677.28

6.02

-0.0748

2#汽轮发电机组

年 份 发电量 (万KWh ) 汽耗量(t ) 平均汽耗量(kg/kwh ) 平均真空(MPa ) 2006年 15644.928 740100 4.73 -0.0831 2007年 16897.488 850657 5.034 -0.0783 2008年

15974.688

805404

5.042

-0.0753

从上表可以看出,自2006年以来,我厂1#、2#汽轮发电机组在运行中真空呈下降趋势,而汽耗却逐年增加。2008年夏季真空值为-0.068~-0.076Mpa ,冬季真空值为-0.076~-0.081Mpa ,虽然对循环水系统进行了定期酸洗,但效果并不明显,严重影响了机组的运行热经济性。

五、确定目标

1、活动目标

将汽轮发电机组真空值提高到夏季:-0.076~-0.081Mpa ,冬季:-0.080~-0.086Mpa 。年度平均真空达到-0.083Mpa 以上。

2、设定目标值的依据

从现状调查 可以看出,2006年机组平均真空在-0.084Mpa 左右,此时的机组运行稳定性,经济性都较为理想,说明系统设备在硬件、软件上都存在有一定

采取有效措施,提高汽轮发电机组真空度

的问题,只要解决了硬件上的问题①,再把软件上的问题②加以规范,就能够使汽轮发电机组真空度达到甚至超过2006年的水平。

注:①硬件问题就是循环水系统结垢问题;②软件问题就是运行调整的规范管理。

六、原因分析

小组通过现场调查分析,提出了影响汽轮发电机组真空度的14条原因,通过关联图分析,确定了4个末端因素:

七、确定主要原因

4、机组端差是否增大?

运行

监视

端差不得超过12℃杨伦辉2009.5

2 运行

调整

不规

1、轴封调整是否到位?

现场

抽查

温度:180—200℃,压力

0.015—0.02MPa。

杨伦辉2009.5

2、凝汽器水侧排空是否

及时?

现场

抽查

水侧排空管既无空气排

出,也不吸空。

杨伦辉2009.5

3、射水池水温控制是否

良好?

现场

抽查

射水池水温不大于26℃杨伦辉2009.5

4、机、炉协调配合是否严

密?

现场

抽查

负荷加减控制合理,蒸汽

参数合格无大幅波动。

杨伦辉2009.5

3 真空

严密

性差

机组真空严密性是否合

格?

定期做

机组真

空严密

性试验

关闭射水抽气器空气门

后,5分钟内机组真空下

降不得超过6KPa。

杨煜2009.5

4 射水

抽气

器效

率低

验证抽气器效率是否达

查看内

部是否

结垢;并

与其设

计参数

对比

射水抽气器内部无结垢。

朱江

杨煜

2009.6

要因确认一:循环水温高

1、循环水水质化验是否合格。

确认过程:

确认方法:取样化验取样次数: 10次

化验结果:浓缩倍率大于3,总磷10,碱度与硬度

值之和大于30

结论:循环水水质不合格

2、冷却塔填料、凝汽器铜管是否结垢。

确认过程:①填料检查:

②铜管检查:

凝汽器铜管结垢严重

冷却塔填料因结垢严重整个粘接到一起,犹如水泥浇注料一般,中间流水缝隙几乎全部堵塞;尤其凝汽器上部铜管结垢严重,内壁均是2mm厚的硬垢。

3、循环泵水轮是否锈蚀

确认过程:联系检修人员,做好安全措施后,对循环水泵开盖检查,发现水泵内部及叶轮有多数斑点,水轮部分锈蚀。

4、机组端差是否增大。

确认过程:通过不同负荷和工况下,进行参数统计对比,次高压机组端差应在5~7℃范围内属于经济状态,最起码要在9~13℃范围内才算合格。但在统计观察中机组端差都在15℃以上,甚至超过20℃。

结论:循环水温高是造成机组真空低的主要原因。

要因确认二:运行调整不规范

1、轴封调整是否到位?

确认过程:

确认方法:现场抽查抽查次数: 10次

抽查结果:有3次温度180℃,压力0.010MPa;有4次温度210℃,

压力0.025MPa;2次合格

结论:轴封调整不到位

2、凝汽器水侧排空是否及时?

确认过程:

确认方法:现场抽查抽查次数: 10次

抽查结果:有5次需要排空;有4次吸空而未关排空门,1次合格

结论:凝汽器水侧排空不及时

相关文档
最新文档