某1.8T汽油发动机振动性能改进研究
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蔷1 5
蜷 1 0
原 18 .T计 算 结 果
14 5
纵 置 18 .T计 算 结果
8 8
2 3
4 0 3 5
18 7 38 4
4 0 4
adivsgt nb ir i s,t s ofm dt th xas s t em d e n n aes - n et ao yv a o t t ii cn r e a t ehut y e o t oi de ̄ ehv i n i i b tn e i h e s m fh i f g
析, 确定改型机排气系统对整机振 动量具有重要影响作用 ; 通过 C E建立能够大 幅提 高系统 固有频率 的新排气 A 布置方案 , 通过振动测试认为新的排气 系统达到 了大幅降低 整机振动量的 目的 , 满足 了设计要求 。
【 bt c】 T ev ri ee w si r e bi s hn t ni c i tv ie A s at r h i ao l l a n e d o o l w e h eg e l ao a e c b tn v c a s v uy e n o tn h l
2 问 题 分 析
上述改 型前 后 发 动 机 的功 率 、 矩 等 主 要 性 扭 能参 数均保 持 一 致 , 同时 缸 内燃 烧 过 程控 制 策 略
动机后 整体 振 动 量 级发 生 了较 大 变 化 , 章 对 潜 文
在 的原 因进 行 了 详 细分 析 , 通过 一 系列 试 验 及 并
nf a tefc n te e gn i rt n lv 1 A e ly u x a s y tm s d v lp d y u ig CAE ie n fe to h n ie vb ai e e. i o n w a o te h u t se wa e eo e b sn s
【 关键词 】 发动机 汽车 振动量
研究
d i1 . 9 9 ji n 10 -5 4 2 1 . 1 0 o:0 3 6 /.s .0 74 5 .0 1 O .6 s
的振动量 发 生 了较 大变 化 , 1所 示 为改 型 前 后 图
0 前 言
对 于整车 N H性 能来 讲 , V 发动 机是 最 主要 的 振 动输入 源 , 管可 以通 过合 适 的悬 置 布置 、 置 尽 悬 参数优 化等手段 来尽 可 能减 少发 动机 对 整车 振 动
典 型测 点一 悬 置 支 架 、 体 等 效 位 置 振 动 量 大 小 机
的对 比情 况 。图 中所 示加 速 度 表示 由相 应 测 点 3 个 方 向的加速 度矢量 叠 加 之后 的 总振 动量 。 图 中
可 以看 出 , 改型 后不论 是 机 体还 是悬 置 支架 , 发动 机转 速 为47 0rm n 右 均 出 现 了共振 峰 值 , 5 i左 / 两 个测点 位置 的振动加 速度接 近或 超过3 , 动量 0g 振 级较大 , 存在一 定 的风险 。
c a g d fo CO Sln o v ria ie,tr u h c mp rn h tu t r a o t h n e rm R S i e t etc lln h o g o a gt e sr cu e ly u ,mo a n lss u ig CA i d la ay i sn E
噪声 的影响 , 是 发 动机 本 身 振 动 量 级 的 控 制 更 但 加重要 , 它不仅 会影 响整 车性 能 , 主要 的是 对 发 更
动机零 部件 , 至 本 体 耐 久性 有 着 极 其 重 要 的 意 甚 义 。本 文研究 的某 1 8 . T横 置 发动 机 改 为 纵 置 发
收稿 E期 : 00— 9—1 t 21 0 6
・
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Biblioteka Baidu
上海汽车
2 1. 1 0 10
于原机 的第 1阶 固有 频 率 , 见 改 型 后 排 气 系 统 可
40 3 5
的刚 度很差 。
表 1 改型前后排气 系统 固有频率 ( 单位 : z t ) t
模 态 数
I
§ 3 0
C E的方 法改善 了整机 的振动量 级 。 A
也相应 , 因此 认 为 只能 是 改 型 前后 整机 的结 构 布
1 问题 的提 出
将 某 18 .T发 动机 由横置 改 为纵 置后 , 动 机 发
置造成 发动机 质心 、 主惯 性 轴等 的变化 , 而造 成 从 了整机 振动量 级 的增 加及上 述共振 峰值 的 出现 。 对 比改 型前 后 发 动 机 总 布 置 发 现 : 由于 整 车
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蕊
某 18 汽 油 发 动机 振 动 性能 改进 研究 .T
郑 志 强 王 康 孔 毅 ( 上海汽车集团股份有限公 司技术 中心 , 上海 2 10 ) 084
【 摘要】 发 动机横置改纵置后 振动 量明 显增加, 通过结构对比 分析、A 计算模态特征分析以 CE 及试验分
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原 18 .T计 算 结 果
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纵 置 18 .T计 算 结果
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18 7 38 4
4 0 4
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析, 确定改型机排气系统对整机振 动量具有重要影响作用 ; 通过 C E建立能够大 幅提 高系统 固有频率 的新排气 A 布置方案 , 通过振动测试认为新的排气 系统达到 了大幅降低 整机振动量的 目的 , 满足 了设计要求 。
【 bt c】 T ev ri ee w si r e bi s hn t ni c i tv ie A s at r h i ao l l a n e d o o l w e h eg e l ao a e c b tn v c a s v uy e n o tn h l
2 问 题 分 析
上述改 型前 后 发 动 机 的功 率 、 矩 等 主 要 性 扭 能参 数均保 持 一 致 , 同时 缸 内燃 烧 过 程控 制 策 略
动机后 整体 振 动 量 级发 生 了较 大 变 化 , 章 对 潜 文
在 的原 因进 行 了 详 细分 析 , 通过 一 系列 试 验 及 并
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【 关键词 】 发动机 汽车 振动量
研究
d i1 . 9 9 ji n 10 -5 4 2 1 . 1 0 o:0 3 6 /.s .0 74 5 .0 1 O .6 s
的振动量 发 生 了较 大变 化 , 1所 示 为改 型 前 后 图
0 前 言
对 于整车 N H性 能来 讲 , V 发动 机是 最 主要 的 振 动输入 源 , 管可 以通 过合 适 的悬 置 布置 、 置 尽 悬 参数优 化等手段 来尽 可 能减 少发 动机 对 整车 振 动
典 型测 点一 悬 置 支 架 、 体 等 效 位 置 振 动 量 大 小 机
的对 比情 况 。图 中所 示加 速 度 表示 由相 应 测 点 3 个 方 向的加速 度矢量 叠 加 之后 的 总振 动量 。 图 中
可 以看 出 , 改型 后不论 是 机 体还 是悬 置 支架 , 发动 机转 速 为47 0rm n 右 均 出 现 了共振 峰 值 , 5 i左 / 两 个测点 位置 的振动加 速度接 近或 超过3 , 动量 0g 振 级较大 , 存在一 定 的风险 。
c a g d fo CO Sln o v ria ie,tr u h c mp rn h tu t r a o t h n e rm R S i e t etc lln h o g o a gt e sr cu e ly u ,mo a n lss u ig CA i d la ay i sn E
噪声 的影响 , 是 发 动机 本 身 振 动 量 级 的 控 制 更 但 加重要 , 它不仅 会影 响整 车性 能 , 主要 的是 对 发 更
动机零 部件 , 至 本 体 耐 久性 有 着 极 其 重 要 的 意 甚 义 。本 文研究 的某 1 8 . T横 置 发动 机 改 为 纵 置 发
收稿 E期 : 00— 9—1 t 21 0 6
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上海汽车
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于原机 的第 1阶 固有 频 率 , 见 改 型 后 排 气 系 统 可
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的刚 度很差 。
表 1 改型前后排气 系统 固有频率 ( 单位 : z t ) t
模 态 数
I
§ 3 0
C E的方 法改善 了整机 的振动量 级 。 A
也相应 , 因此 认 为 只能 是 改 型 前后 整机 的结 构 布
1 问题 的提 出
将 某 18 .T发 动机 由横置 改 为纵 置后 , 动 机 发
置造成 发动机 质心 、 主惯 性 轴等 的变化 , 而造 成 从 了整机 振动量 级 的增 加及上 述共振 峰值 的 出现 。 对 比改 型前 后 发 动 机 总 布 置 发 现 : 由于 整 车
meh d wh c a mp o et e Eie e u n y i vd n e,t e e gn i rto e e a e rd c d b to ih c n i rv h g n f q e c n e ie c r h n ie vb ain lv lc n b e u e y ti e e h us s se a c r ig t h eu t fts .a d i i aif d wi h p cfc to . hsn w x a t y tm c odn o te r s lso et n t ss t i t te s e i ain se h i
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某 18 汽 油 发 动机 振 动 性能 改进 研究 .T
郑 志 强 王 康 孔 毅 ( 上海汽车集团股份有限公 司技术 中心 , 上海 2 10 ) 084
【 摘要】 发 动机横置改纵置后 振动 量明 显增加, 通过结构对比 分析、A 计算模态特征分析以 CE 及试验分