侧钻井钻机改造与配置
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侧钻井钻机改造与配置
近年来,侧钻井技术作为一种经济型钻井技术取得了一定的进步,侧钻井的数量越来越多,但专用于侧钻井的钻机数量很少,不能满足侧钻井市场的需要,而将现有钻机改造为适用于侧钻井的钻机,是目前设备改造的一项重要工作。
本文根据侧钻井的工艺特点,有针对性地提出了侧钻井钻机改造原则、钻机配置要求,并按此原则与要求对大庆一130钻机进行改造配置,取得了较好的经济与社会效益。
引言
大庆Ⅱ-130钻机是我国20世纪70年代研制的大型钻机,由于这种钻机移运性、可靠性、经济性较差,不能适应现代钻井工艺的需要,已逐步被淘ì,但这种钻机的配套设备仍有很大的使用价值,通过改造与配置,完全能够满足侧钻井的作业要求。
一、侧钻井工艺及特点
(一)施工阶段
侧钻井施工主要分为三个阶段,第一阶段是作业前的准备,主要包括设备准备、窗口位置的确定、井眼与管柱的准备、做人工井底等工作;第二阶段是段铣或开窗;第三阶段是裸眼钻进阶段。
(二)工艺特点
侧钻井与打井相比,有如下特点:
1.辅助时间长,纯钻时间短;
2.开窗后进入深部地层,没有快速钻进,又因钻具与井眼之间的环空小,钻井液排量仅为打井的l/3左右;
3.一般采用31/2”钻杆,钻杆柔性大,限制钻压、转盘转速的提高,仅为打井时的l/3左右;
4.由于地层可钻性差,钻压、转盘转速低,机械钻速较低。
二、改造原则及配置要求
(一)具有良好的移运性
由于侧钻井成本较低,建井周期短,如搬安时间太长将延长建井周期,降低生产时效与经济效益。
(二)配备完善的固控设备
由于裸眼钻进时钻压、转速较低,钻井岩屑较细,又因钻井液排量较低,钻井液携砂能力较低,造成有害固相含量相对较高,如不能有效降低有害固相含量,易造成卡钻事故,影响机械钻速。
因此,配备完善的固控设备,能够较好地控制钻井液性能。
(三)具备良好的操作性
由于侧钻井钻具的强度较低,钻压与上提遇阻都不能过大,必须进行精细操作,才能杜绝各种事故的发生,而良好的操作性是实现精细操作的前提。
(四)具备较高的可靠性
由于侧钻井钻机对搬迁性要求高,所以不再配备备用设备,只有配备技术成熟、性能可靠的设备,才能有效降低机修时间,提高生产时效。
(五)侧钻井钻机配置要求
1.为满足5000m浅井的施工作业,钻机的额定钩载不得小于1500kN;
2.钻机总装机功率不小于1200kW。
绞车功率不小于410kW,泥浆泵功率不小于588kW,发电机功率不小于200kW;
3.由于钻井液排量低,固控系统钻井液处理量只需满足要求,但净化水平要高,必须达到四级净化,振动筛、除砂器、除泥器、离心机等固控系统配备齐全,钻井液罐容积不得小于70m3;
4,井架有效高度不得低于30m,钻台高度不低于4.5m,钻台面积满足井口作业要求;
5.钻台配置气动绞车、钻杆动力钳等机械化设备,提高井口的机械化程度。
三、大庆Ⅱ-130钻机改造方案
(一)传动方式
改造后的钻机采用两台联动机(原1、3位)并车传动,保留原井架及井架底座、悬吊系统、水龙头、转盘、绞车等设备。
机房采用原1、3联动机并车,联合驱动泥浆泵、绞车、节能发电机、自动压风机等工作机组传动路线l。
(二)转盘过桥链轮改造
转盘过桥链轮调向安装,小轮(29齿)改造为输入端,大轮(40齿)改造为输出端。
通过改造转盘过桥链轮,提高传动轴到转盘的传动比。
改造前转盘转速范围为78~217r/min,无法满足侧钻井低转速(30~80r/min)的要求。
改造后滚筒转速不变,转盘的转速范围为38~106r/min,达到侧钻对转速的要求。
(三)动力设备配置
配备2台PZl2V190B型柴油机作为主动力源,联合驱动绞车、泥浆泵、节能发电机等设备。
主发电机采用1FC6-404型节能发电机,用于钻机运转时的供电,辅助发电机采用VOLV0300型发电机组。
配备l台2V6.5/12型自动压风机与l台lV3/8型电动压风机,节能发电机与自动压风机安装在同一底盘上,为一单独运输单元。
(四)固控系统配置
钻井液净化系统共配备2个钻井液罐,有效容积70m3。
按照工作次序安装振动筛、除砂器、除泥器、离心机,达到四级净化能力。
(五)改造后技术参数
侧钻井深2500~5000m
柴油机功率及台数882kWX2台
泥浆泵功率及台数735kWXl台
钻台高度4.5m
绞车档数4个
(六)主要问题
由于大庆Ⅱ-130钻机自身存在许多设计与制造上的缺陷,使改造后的钻机存在难以克服的技术难题,今后需通过改造或优化配置,主要有:
1.钻机仍采用TJ41型塔式井架,井架结构复杂,安装费工、费时,并且需要高空作业,制约了钻机移运性的提高;
2.绞车开式润滑,零部件润滑条件差,使用寿命短;
3.工作机组、动力机组能力偏大,造成部分能力过剩;
4.绞车、上台链条不密封,易造成油污落地,环保性较差。
四、现场应用
胜利油田钻井二公司于2004年1月份完成第一套侧钻井钻机的改造,并在庄14-侧16井进行了现场应用与试验,各项技术指标均达到了设计要求。
1.搬迁日期:2004年1月28日;2.安装日期:2004年1月29日;3.侧钻修井日期:2004年2月1日;4.第一次开钻日期:2004年2月13日;5.完钻日期:2004年3月29日;6.完井日期:2004年4月5日;7.钻井周期:44d;8.建井周期:67d;9.设计井深:2845m;10.设计垂深:2800m;11.裸眼进尺:450m;12.完钻层位:沙三上;13.钻机月速:319.05m/台月。
五、结论
大庆Ⅱ-130侧钻改造后,降低了转盘转速,提高了侧钻井的适用性,能够满足5000m 浅井的施工。
由于存在移运性差、搬安费工费时等缺陷,最终将被技术先进、性能可靠的侧钻井钻机替代。
但这种改造方案不仅减少了装备更新投资,降低资金压力,而且能充分发挥现有钻井装备能力,盘活现有装备资产,是一种投资少、见效快的装备改造方案。
在近年内,具有不可替代的地位。