SS4G型电力机车主断路器故障及处理

SS4G型电力机车主断路器故障及处理
SS4G型电力机车主断路器故障及处理

SS4G型电力机车主断路器故障及处理

摘要

电力机车广泛应用于轨道交通、城市和轨道交通。作为交通系统的动力系统,主断路器可以说是铁路交通运输系统的核心组成部分之一。在电力机车的电路可以划分为三个板块,分别是主电路、辅助电路和控制系统,他们共同承担着电力机车的电路传输功能。

此次笔者的设计主要是针对主电路上的核心组件进行优化。由于主断路器的主要作用是链接受电弓和绕组,处于机车车顶最中心的位置,可以说是电力机车的开关。其次主断路器车承担着保护机车电源的重担,当辅助电路发生短路时,可以切断他们之间的联系,从而达到将电力机车电力故障保证在一定范围内,将损失降到最小。

从而可以看到,主断路器在主电路中的重要作用,不仅是重要的一环,也二十电力机车电路的开关。其重要性不言而喻,针对主断路器常见故障,笔者通过大量的调查分析,发现了主断路器在实际运行中存在诸多问题,针对这些问题,提出了自己的解决和优化的建议。

本文对新型主断路器进行了分析,将主断路器的发展与日常使用相结合,探讨了在保证人身安全、设备安全和生产安全的前提下如何更好地投入使用。

关键词:电力机车;维护与运用;断路器

第1章绪论

1.1 概述SS4G型电力机车主断路器

SS4G型电源断路器采用真空作为绝缘介质和电弧绝缘介质,具有中等强度恢复的特点。与空气断路器相比,SS4G型电力机车电路结构简单、运行可靠、容量大、运行速度快、绝缘强度高、检测工作量小等优点,在电力工业中得到了广泛的应用。

1.1.1设计背景

真空中的真空保护开关也意味着——和电弧介质、真空高压电阻和电介质性能都将受到快速恢复的威胁。与空气动力开关相比,真空保护开关简单、可靠、分段能力强、速度快、抗冲击能力强,可根据环境和特种电力机车的使用情况而有些条件差——保护开关可用于80年代的电力机车。

1.1.2设计目的及意义

此次设计的主要目的就是为了能够发现主断路器在实际运行中存在哪些问题,并且其出现这些问题的原因,通过对主断路器的测试发现其故障的成因,通过自己的专业知识和实际经验,提出相应的优化措施,为保障电力机车的安全运行为目的。

1.1.3 SS4G型电力机车主断路器的工作及动作分析

断路器本体由导电电路、绝缘系统、密封件和外壳组成。整个结构为三相共箱型。导电电路由SS4G电力机车的导电杆、绝缘支架、导电夹、软连接和灭弧室组成。

该机构具有储能、开关断开、手动操作等功能。整体结构由开关弹簧、储

能系统、过流释放、开关线圈、手动开关系统、辅助开关、储能指令等部分组成,当SS4G电动马达电流为零时,SS4G电力机车断路器迅速通过等离子体扩散并断开。通过切割弧形成的弧。

储能过程:当储能电机14接通时,电机转动偏心轮。偏心轮附近的辊10使曲轴9和连接板7震动。储能指甲6使曲轴11转动。当雷切特11上的销和宝塔32上的板彼此靠近时,它们一起移动以延长悬挂在宝塔32上的闭合弹簧21。堆垛机32通过定位销13固定,以保持能量状态。此外,充电盖32上的曲柄臂按下开关5关闭电池14,提起钉子形状进行存储,并进行可靠的分离。

闭合操作步骤:当机构接收到闭合信号(开关关闭并存储能量)时,磁铁15的磁芯闭合并吸附。位置测量装置沿13个方向逆时针旋转,释放能量并保持不变。闭合弹簧21逆时针锁定堆垛机32、凸轮皮带30、活动连接板29和臂27。半轴25固定机构关闭。由于锁定位置确定组件不逆时针旋转位置牛,联锁装置28确保联锁机构的作用,并确保机构处于关闭位置。

开关操作:当主断路器断开,电磁铁就会收到相应的信号,进行自己的动作,铁心被吸住,开关释放装置19的上拉杆向上移动,释放轴16旋转,上拉杆18向上移动,上弯板26和半轴25向后旋转。凯维。半轴25和臂27分离。在开关弹簧的作用下,断路器完成开关操作。

电力系统变压器及线路等部件,由于驱动方式的改变,故障的检查和纠正,线路和拆除变得必要,已经进行了多次操作。为了在正常情况下接通和断开电路,在改变驱动方式时,可以灵活地进行开关操作,当电路发生故障时,可以迅速排除故障电流。其中,断路器的任务最为重要,其位置最为重

要,其结构最为复杂。

SS4G型电力机车车体结构采用S4G型电力机车。当通过操作机构关闭触点时,触点之间会发生电弧,高温下蒸汽从触点表面蒸发。由于接触部分设计成特殊形状,电流通过时会产生磁场。在磁场的作用下,电弧沿着接触面快速移动,将一部分金属蒸汽凝结成金属圆筒,当电流达到自然零度时,电弧消失。触点间的中等强度迅速恢复。

SS4G电力机车断路器具有许多优点。广泛应用于变电站。由于特殊的RF4G电力机车零部件,电弧室的故障率最近随着制造水平的提高而降低。

SS4G型电力机车断路器切割能力强,消弧能力强,寿命长,结构简单,维护方便,广泛应用于电力系统,显示出巨大的优越性。SS4G电力机车电路在10千伏高压断路器中具有绝对优势。吉林阿吉诺斯集团有限公司是中国最早的研究开发公司。工业化的高科技公司将此开关投入到中国最大的永磁开关研发基地。

1.1.4BVAC N99型交流SS4G型电力机车主断路器结构及动作原理分析

1-底板;2-插座连接器;3-110V控制单元;4-辅助触头;5-肘节机构;6-保持线圈;7-风缸;8-电磁阀;9-调压阀;10-储风缸;11-垂直绝缘子;12-绝缘操纵杆;13-传动头组装;14-高压连接端(HV1);15-水平绝缘子;16-SS4G型电力机车开关管组装;17-高压连接端(HV2)

图1 BVAC N99型交流SS4G型电力机车主断路器

高压部分的结构如图1所示,包括水平绝缘体、SS4G电力机车总成、传动轴头总成。从图中可以看出,SS4G型电力机车成套装置安装在水平绝缘子内,在机车顶部形成高压回路。SS4G型电力机车机组采用密封箱空气隔离。SS4G电力机车组包括触点、静触点和陶瓷盖。SS4G型电力机车是SS4G型电力机车组最重要的参数之一,与SFG型电力机车组的起动能力有着密切的关系。

中间绝缘部分包括如图1所示的垂直绝缘体11和基板1,以及安装在顶部和断路器之间的O形环。

安装在地板上的垂直绝缘体,提供30千字节的绝缘需求。分离杆通过垂直绝缘体的轴向中心孔将电空触点与SS4G电力机车组连接。这个板固定在屋顶上。O形圈确保断路器和车顶之间的密封。

控制部分包括控制部分,如气缸、调节阀、压力开关、电磁阀、压力缸、固定阀、肘部机构和110V控制单元。

1.2 电力机车新型智能主断路器的研制

针对现有电力机主的断路器不足,开发出了新型电力机主断路器。那个设置方式是「1+1」。当主断路器发生故障时,司机可以通过开关切换到另一个主断路器。

主开关用于连接和分离电力机车的高压线。机车开关。如果机车发生故障,可以迅速脱离机车,保护其它设备。机车主保护装置具有主开关R的控制和保护两大功能,其可靠性直接影响机车的安全。

目前安装的电力机车、DEM电源开关中的主空气开关和SS4G电源开关(主断路器)。断路器结构复杂,通过空气的误差率太高,机车上不会断裂。

所以我们在机车上安装了两个主断路器。也就是说,两个主断路器安装在同一个支架上。控制器彼此独立。两个主断路器在机车上工作,避免了单个主断路器故障造成的损坏,保证了机车的安全运行。

1.3 电力机车上新型SS4G型电力机车主断路器设计思路

目前,电力机车只有一个主断路器。如果主断路器在空气断路器或SS4G 电力机车断路器断开后失效,机车可以停止行驶,等待解除。所以我们设计并添加了主断路器。当主断路器故障时,另一个主断路器代替机车的正常运行。同时,为了改变机车的现有结构和尺寸,设计了两个主断路器,使其易于安装。

SS4G电力机车灭弧。为了提高主断路器的寿命,减小主断路器的体积,取消原空气断路器的隔离开关,破坏电弧室,使电弧室成为SS4G电力机车。SS4G型电力机车的绝缘强度远大于通风边缘的强度。此外,SS4G电力机车

的设计是为了减少灭弧所需的间隙。SS4G电力机车破坏了方舟室,不能直接用于电力机车。由于普通电弧室的使用寿命为10000次,电力机车断路器操作频繁,10000次使用寿命为10000年,采用双断路器串联,提高了高压隔离能力。电弧室的使用寿命将大大提高。如果接触齿距小,Y值增加。为保证破碎面同步切割,设计了专用传动机构,使异步度小于1 ms,安全值小于2 ms,采用特殊结构的波管,并混合小间隙,将弧室寿命设置为30000次或m。矿石。通过大量的动态分析试验,阐明了上述SS4G型电力机车断路器的机械寿命超过20万次。

最大短路电流为10 kA,但灭弧能力为20 kA,实际裕度大于1倍。灭弧室内动、静触头材料选用铬铜合金,截止电流小于5a,有效防止操作过电压的发生。

操作机构及传动设计:主断路器是主断路器操作机构的基本要求之一。目前广泛应用的转向电磁、弹簧、气动、液压、电动等机械,但其故障率为70%以上的总断路器。因此,无磨损良好的永磁机构,保证了主电源开关长期运行的可靠性。圆弧室的闭合力为1000~12万头奶牛,永磁机构的闭合力为33万头奶牛,充分保证了机构的正常工作。变速器接触弹簧寿命超过500万次。

采用钕铁硼永磁体。具有较高的剩磁感应强度。Br为1.4t(如果反磁曲线上的磁场强度h为零,则相应的磁感应强度也是剩磁)。具有很高的矫顽力。与接触压力相比,永磁机构的压力留有100%的裕度,以确保足够的安全性。

永磁机构通过电磁机构与永磁体的特殊组合,实现了传统机构的功能。

电磁线圈和磁路是静态机构。如果设计合理,则不会对外力造成损坏,也不会正常损坏。当材料选择合理,设计可行时,证明永磁机构本身的寿命可达一百万倍以上。

永磁体与绕组之间的耦合解决了闭合时的大功率能量问题。这是因为永磁体可以提供闭合的磁能。当永磁机构工作时,只提供瞬时电流。如果科伊尔在一起,科伊尔就不会通过。保持力由永磁体提供,永磁体不消耗能量。这就减小了闭合的尺寸和工作电流。因此,执行机制可以真正实现免维护、免维护、长寿。

绝缘设计:高压开关的绝缘设计非常重要。由于屋顶空间的限制,供暖距离不能太大。优异的绝缘性能。它很便宜,但它是用金属接头连接的。根据电力机车运行情况,选择了粘结强度高、机械强度高、耐寒、耐热、化学稳定性高的APG工艺复合绝缘材料。空气湿度100%时,空气绝缘距离大于400米,电压等级27.5千伏,出站距离1.2米,入站距离0.9米,接地电压80千伏/1分钟。空间被破坏了。APG复合绝缘材料能承受85千伏/1分钟,与水不相容。防止雨水保温层排水,有效防止陶瓷瓶排水事故。

第2章SS4G型电力机车断路器开关管测试

2.1 测试概述

介绍了韶山3型、韶山7型电力机车SS4G型电力机车断路器的原理、结构和技术参数,并对S4G型电力机车开关的试验和运行情况,以及固定头磨损的测量方法进行了探讨。SS4G电力机车。本文对SS4G型电力机车检查用断路器是否符合检查要求进行了检验。电力开关的电力机车是电力机车的总开关。电源电机电路。电力机车过载短路,保护接地等重要部件。SS4G机车电源开关采用单点交流保护开关。SS4G机车(VSL)和电气空气。而保护开关,相比于高、环境、稳定性受到破坏等。因此,空气断路器已被SS4G电力机车的断路器所取代。本厂修配的电力机车主要采用先进的SS4G型电力机车断路器。对SS4G电力机车的SS4G电力机车断路器进行了检查和固定,对其性能和技术指标的严格要求,影响了厂用电力机车的断路器检查和S4G电力机车试验周期。为了解决SS4G电力机车断路器的技术参数试验问题,对SS4G电力机车断路器的原理、检查试验方法和注意事项进行了认真的检查。

2.2 SS4G型电力机车开关结构组成及工作原理

SS4G型电力机车开关管由两个铜合金触点、一个静触点和一个动触点组成。静触点连接在金属法兰上,金属法兰连接在电弧室陶瓷外壳上。外部由两部分组成,用铁丝网隔开。当触点被切断时,电弧点火产生的金属蒸汽会产生沉积物,从而使沉积物不会沉积在陶瓷零件上。

通过操作杠杆,触点可以保证与轴向运动的直角接触。金属尖头管焊接在接触件上,端法兰(整个密封部分)用于S4G电厂的密封。金属屏幕也用来保护贾布拉周围。SS4G型电力机车断路器的绝缘距离垂直763 mm,水平1070

mm,320 mm。由于SS4G电力机车具有良好的绝缘性能,因此充电触点之间的距离可以设计得很小。如果交流电流超过零,交流电弧会变得更容易。在几毫秒内,触点之间的绝缘迅速恢复,不会再恢复。其独特的接触面形状对应增加吸引力,沿着接触轴旋转电弧,减少电弧在热点中的作用,并将接触磨损降至最低。

图2-1 SS4G型电力机车开关管

2.3 测试过程及结果

SS4G电力机车S4G电力机车可进行试验,以测试S4G电力机车。采用S4G 型电力机车S4G型电力机车试验机进行故障试验。SS4G电力机车与SS4G电力机车断路器的两端相连。通过四个参数obr、ocm、ccm和cbr(mm)计算弹簧支座的总水平行程。(obr-br)mm,动态接触行程(ocm-ccm)mm,接触压力行程(obr-br)-(ocm-ccm)mm。

量具:量具、导杆、滑校器、滑校器、8毫米扳手、密封盖。

检测方法:为了执行以下测量,辅助电路(气体电路和电路)必须连接到打开和关闭电路的主断路器。拧动螺母(测量中的水和灰尘)。注意:当仪表运行时,不要打开或切断主断路器。测量误差范围为0.05 mm或更小。

测量OBR尺寸(弹簧座开口),S4G电力机车断路器打开。将仪器插入导盖,手动关闭导套。将压力表推到弹簧保持架附近。测量并记录OBR值,以取消仪表的最大值。合上断路器。测量CBR尺寸(弹簧座闭合),合上SS4G电力机车断路器。将压力表推到弹簧座附近。测量并记录CBR值。转动导管,移动仪表测量CCM尺寸(闭合触点),闭合SF4G电力机车断路器。手动紧固未固定轴导管,将数量表推到紧螺母附近,测量并记录CCM值,从导管中取出数量表,切断断路器,测量OCM尺寸(动触点的开度)。将压力表插入导管,将压力表推到紧螺母附近,测量并记录OCM值,从导管中取出压力表,松开导管,关闭尺寸入口。

确认SS4G电力机车接触,测量下一个新行程。OBR、OCM、CCM、CBR(mm)四个参数计算弹簧座的水平总行程、接触行程和接触行程。将试验结果与使用前的测量结果进行比较,并填充常规试验垫。当满足以下三个条件时,2 mm<头部压力行程>4.25 mm;接触行程<2 mm;19 mm<弹簧座水平总行程>20.5 mm。S4G电力机车的接触磨损可以确定为适合使用范围。S4G型电力机车的SS4G型电力机车已通过等级试验。通过电机绝缘和接触寿命检测。SS4G型电力机车是SS4G型电力机车断路器的重要组成部分。

2.4 小结

近年来,电力机车空气断路器被一种新型断路器所取代。SS4G型电力机车断路器技术参数高。通过收集相关技术数据和试验误差,建立了萨康坎3 7型电力机车SS4G型电力机车的试验方法。近两年来,采用该方法对三线S4G车站的电力机车进行了检查,现已安全运行。不好的反馈。上述试验方法的科学性和可行性,可为解决电力机车SS4G型电力机车断路器试验技术参数问题提

供依据。SS4G型电力机车断路器为单点交流断路器。因此,空气断路器已被SS4G电力机车的断路器所取代。本厂许多电力机车采用先进的SS4G型电力机车断路器。S4G电力机车的SS4G电力机车经过试验并固定在S4G电力机车的断路器上。为解决SS4G型电力机车断路器技术参数试验问题,详细介绍了4G型电力机车分、合管原理、检查试验方法及注意事项。

第3章SS4G型电力机车主断路器的维护与保养

3.1 SS4G型电力机车断路器的常见故障现象及处理方法

在收到SS4G电力机车断路器的故障信息后,第一步是确认该机车的其他故障是否导致SS4G电力机车的异常运行,并确认该机车的风源和电源是否良好。其次,在确定正常风源和电源后,检查SS4G电力机车的辅助联锁,确认故障信息中是否处理机车信号错误反馈的故障信息。在这个过程中。在上述条件正常的前提下,对SS4G电力机车断路器的故障现象进行了判断,并根据故障情况对SS4G电力机车断路器存在的问题进行了调查和处理。尽量利用机车的风、电、电。SS4G型电力机车可采用单风源、110V电源运行。SS4G电力机车断路器故障后,必须进行30次以下的SS4G电力机车分离运行试验。SS4G电力机车确保安全。断路器工作正常。

故障一:SS4G型电力机车断路器合不上。导致SS4G型电力机车断路器合不上的原因主要有以下4种:

(1)由于110V控制单元发生故障(68分压器的电阻断开,电缆烧毁),控制单元无法向电磁阀提供输出电源。在关闭操作测试中,测试仪可以测量旋塞阀,以确定其是否通电。这种解决方案取代了110V控制。

(2)电磁阀线圈烧坏或脱落。这种故障一般比较明显,从外观上可以看出损坏,只能用电磁阀线圈来代替。

(3)压力开关断开。压力传感器是一种重要的气体容器压力装置。如果额定值是在风压、电源开关控制电路IST的压力下连接的,则电源开关可以进行电子操作。在这种情况下,首先检查油箱是否在空气中加压,D.H.压力阀是否转动缓慢,ST.如果没有电流,我将在完成之前解释拉伸和车辆。电源开关处

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于工作状态-测试短路插头和压力-一点或三点。如果开关再次工作,则压力-应归咎于更换压力开关的调整(280-290 kPa)。在SS4G保护开关中,机车上的压力开关不是ALS工具。安装开关前必须调整压力。

(4)电磁阀插头断开。这种故障在2010年曾多次发生,并造成许多故障。处理故障的方法是更换插头。

故障二:SS4G型电力机车断路器断不开。导致SS4G型电力机车断路器断不开的原因主要有3种:

(1)开关SS4G机车SS4G机车不够。电源开关工作而机车控制系统不分离主电路的故障。必须更换开关SS4G机车,其中必须更换开关SS4G机车状况的评估和检查。

(2)110V控制单元季节中断,使电磁阀始终处于开启状态。机车关闭游泳者,由于电磁阀的变形打开,电磁阀没有复位,所以外部气压被关闭,气缸的提升。SS4G机车针对这种情况,继电器取代了控制板就可以。

(3)电磁阀的夹紧位置是空气中的杂质留在阀内。当电磁阀失电时,阀体不能复位,导致漏气。在这种情况下,必须更换电磁阀。

3.2 BVAC N99系列SS4G型电力机车断路器的维护与保养

SS4G型电力机车断路器的运行与其日常维护和正确运行密切相关。建议SS4G型电力机车断路器每三个月检修一次。所有的辅助检修和维护必须在机车停电的情况下进行,即在安全程序实施后断开机车和电网并接地。

小修内容包括SS4G型电力机车机车的检测、漏风检查、紧固件检查、固定线圈线圈电阻测量、电磁阀线圈电阻测量、电缆连接检查、额定工作压力检测、辅助联锁开关检测等。

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为了避免由于水坑结冰而导致气动装置故障,调节阀和储罐的水坑被排除,特别是冬季前的通风通道必须加以注意。压力控制阀的排水操作:当高压气体被注入气罐时,降低压力阀的翼面螺钉(PA)被扭曲以充分排水。当空气停止时,调节阀的翼型(PA)被拧紧,以确认空气泄漏。气罐放水操作:关闭分离阀,慢慢拧下气罐下的塞门(PB),释放压缩空气。当压力完全降低时,打开塞门,缓慢打开主阀分离阀,空气从出口排出,主阀关闭,直到罐内的水C缸排出,塞门拧紧,确认无泄漏。

3.3 小结

在分析和评估之间分离信息的系统和组件,而不是麻省理工学院控制中心软件管理和分发。机车的可用性、安全性和可靠性的关键是大型新重型列车的智能控制软件系统不断更新,对安全运行和正常行车起着重要作用。由于早期HXD型电力机车,由于机车同步控制信号不足,经常被强制、重车制动和制动。该问题尤其不符合运输规划和运输要求。最初的软件设计接受了“无制动”和“专业”制动,只降低了机车紧急制动通过的紧急制动的顺序,使SIC从2007年6月开始,我们对每种类型的软件更新和现代化了更多的ALS 30。改进和更新生产,而不是麻省理工学院,作为操作系统和技术特点之一的程序。随着重车运行软控制的逐步适应,在黑SA线重V经过几个小时的机车数据下载和评估后,机车对系统的安全运行越来越要求软件以不同的方式进行保护。以确保专家经常需要软件-警告和检查。同时,我们定期组织国内外对各方进行分析,会见专家,使软件绝对安全。HXD1和大修HXD2为车队和可靠的2008年8月以来,ALS HXD1和HXD2负责200万吨的太湖牵引任务,IST已经危及了一些机车的安全。专家分析,HXD电力机车小调整系统测试。随着“月检”(30-400

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公里)的增加及相应的检测范围的扩大,2009年第二季度发现37个钩子并成为裂纹的一部分。为了安全,保证机车的质量、安全,及时拆除行车设备。如上所述,对机车运行质量的及时反馈,以及在调查中发现的机车质量进行了分析。对控制装置进行必要的调整,使之与机车相符,最大限度地驱动机车,质量良好。

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第4章结束语

SS4G型电力机车断路器具有切割能力强、切割电弧能力强、寿命长、结构安装方便、维修方便等特点。在10千伏电压等级的高压断路器中,S4G型电力机车的断路器占有绝对优势。吉林艾迪集团有限公司在日本发展最快。实现开关产业化的高新技术产业是目前日本最大的永磁开关研发基地。随着社会经济的发展,我们的网络不断扩大。同时,问题也越来越复杂。不仅对电气安全有着持久的负面影响,而且对国家发展也有很大的影响。电力经济平稳。

根据本论文的阐述可以初步得出电力机车主断路器今后的发展趋势为:

(1)在不久的将来,SS4G电力机车的空气和断路器将共存;

(2)为适应运用条件下的可靠性及显示其寿命优势,SS4G型电力机车断路器的机城寿命应在二十五万次上;

(3)空气断路器最终将被SS4G型电力机车断路器所取代。

铁路车辆的直接完成是铁路运输中最重要的工具之一,其任务、任务和关键不在线路上都能保证DAS车辆的安全。该保护开关在SS4G机车运行中对车辆的安全起着不可替代的作用。动力起着不可替代的作用,即SS4G机车总开关是修订安全的重中之重。

风电场主变压器检修维护规程

风电场主变压器检修维护规程 4.1.1 主变概述 华能湖南风电有限责任公司风电场本期安装2台型号为SZ11-75000/110的升压主变压器,单台额定容量75MV A,共计150MV A。 4.1.2 技术参数 表4.1 主变技术参数 生产厂家山东鲁能泰山电力设备 有限公司 设备名称 110kV主 变 规格型号SZ11-75000/110(ONAN)设备类型 110kV设 备 主要技术参数: 型号SZ11-75000/110(ONAN) 型式户外、双绕组、油浸自冷三相电力变压器 频率50HZ 额定容量75MVA 绕组额定变 比 115kV±8×1.25%(高压侧)/36.75kV(低压侧)系统最高运 行电压 126kV(高压侧)/40.5kV(低压侧) 冷却方式ONAN

绕组联接及系统接地星形,中性点经隔离刀闸接地(高压侧)/三角形(低压侧) 接线组别YN,d 11 绝缘水平电压等 级kV 最高电 压 UmkV 短时工 频(有效 值,kV) 雷电 冲击 全波 (峰 值, kV) 雷电 冲击 截波 (峰 值, kV)110 126 200 480 530 35 40.5 85 200 220 110kV中 性点 -- 140 325 360 变压器油物理特性型号 击穿电压(投运 前/kV) 击穿 电压 (运 行中 /kV)环烷基、低含硫量 #25变压器油 ≥40≥35 海拔高度≦1470m 变压器重量95t/70t (有油/无油)

噪音水平≤60dB(距离油箱2m处) 4.1.3 检修项目及周期 表4.2 主变检修项目及周期 项目内容 检 修 周 期 小修项目处理已发现的缺陷 一 年放出储油器柜积污器中得污油 检修油位计,包括调整油位 检修冷却油泵、风扇,必要时清洗冷却器管束 检修安全保护装置 检修油保护装置(净油器、吸湿器) 检修测温装置 检修调压装置、测量装置及控制箱,并进行调试 检修全部阀门和放气塞,检查全部密封状态,处 理渗漏油 清扫套管和检查导线电接头(包括套管将军帽) 检查接地系统 清扫油箱和附件,必要时进行补漆 紧固导管连接螺栓及法兰密封垫连接螺栓按有关 规程规定进行测量和试验

HXD2B型电力机车应急故障处理(补充)

HXD2B 型电力机车应急故障处理(补充) 一、大闸调速(初制或全制动)不缓解: 机车运行过程中,操作自动制动手柄 (大闸)调速时,遇列车管 不缓解时,按以下流程处理: 1. 将自动制动手柄继续前移,追加制动减压量,使列车管略微 减压,或者将自动制动手柄直接置于抑制位 (在抑制位停留1秒钟以 上)后,再将自动制动手柄置于运转位,实施缓解。 2. 若按照步骤1的操作,仍不能缓解,则需确认司机室主显示 屏上的总风缸压 力显示,如下图所示: 操纵 显示为红色 总风缸 压力 3. 1秒钟以— 解。 二、小闸(单阀)不能缓解: 若机车出现小闸(单阀)不能缓解故障,可在司机室 DDU 显示辅 【主显示屏左 竖条代表总风缸压力显示, 操 纵台上的空压机扳键置 力 ,将 并停留 :施缓

屏中,查看故障信息。在故障信息栏里会显示“ D60EPFD 直接制动模 式EPM 故障”,同时也会报“ DC_AFR 制动单元故障”,这两个故障是 同一故障。如下图所示: 按照以 处理: 1. 了保证 行车, 小闸隔 小闸切除。切除小闸后,小闸的输出压力为 0 kPa ,处于缓解状态, 操作小闸不起制动作用, 制动时须用大闸操作。 切除小闸的方法如下 图所示: 此时为 不影响 可操作 离阀将 2.: 当有条 单元)的显 BCU 白 复位故障 将 按压 反 > > > > > 复 压 复按压 I 按压 位 . ... 以示屏故障代码,BCU (制动控制 览制动系统正常; : 代表BCU^现该故障。’ 厅法(同时适用于 8984和8983故障)如下: PUG 2E 板卡上的插槽 9999 BC “8983” 匕插 P1 显示 0007 0001逐渐增加); Fl 出现此 时,可 下步骤

HXDB型电力机车应急故障处理补充

H X D B型电力机车应急 故障处理补充 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

HXD2B型电力机车应急故障处理(补充) 一、大闸调速(初制或全制动)不缓解: 机车运行过程中,操作自动制动手柄(大闸)调速时,遇列车管不缓解时,按以下流程处理: 1. 将自动制动手柄继续前移,追加制动减压量,使列车管略微减压,或者将自动制动手柄直接置于抑制位(在抑制位停留1秒钟以上)后,再将自动制动手柄置于运转位,实施缓解。 2. 若按照步骤1的操作,仍不能缓解,则需确认司机室主显示屏上的总风缸压力显示,如下图所示: 操纵台主显示屏左侧竖条代表总风缸压力显示,如总风缸压力显示为红色,则需人为闭合操纵台上的空压机扳键置“强泵位”,将总风缸压力强泵至950 kPa以上。 3. 当总风缸压力上升后,将自动制动手柄置于抑制位,并停留1秒钟以上(如下图所示),再将自动制动手柄置于运转位,实施缓解。 二、小闸(单阀)不能缓解: 若机车出现小闸(单阀)不能缓解故障,可在司机室DDU显示辅屏中,查看故障信息。在故障信息栏里会显示“D60EPFD:直接制动模式EPM故障”,同时也会报“DC_AFR:制动单元故障”,这两个故障是同一故障。如下图所示: 如出现此故障时,可按照以下步骤处理: 1.此时为了保证不影响行车,可操作小闸隔离阀将小闸切除。切除小闸后,小闸的输出压力为0 kPa,处于缓解状态,操作小闸不起制动作用,制动时须用大闸操作。切除小闸的方法如下图所示: 正常位切除位 2. 复位BCU故障。 当有条件停车时,可复位BCU显示屏故障代码,BCU(制动控制单元)的显示窗口显示“9999”,代表制动系统正常; BCU的显示窗口显示“8983”,代表BCU出现该故障。 复位故障的方法(同时适用于8984和8983故障)如下: > 将复位钥匙插到 CPUG2E 板卡上的插槽; > 按压 P3 一次; > 反复按压 P1,直至显示0007(按压一下显示0001逐渐增加); > 按压 P4 一次,显示AAAA; > 按压 P3 一次,显示9999,至此故障已复位; > 取下复位钥匙。 3. 待机车到达目的地后,回段报修。 注意:单独制动阀(小闸)已切除,如需机车单独制动时,必须使用自动制动手柄(大闸)控制机车制动和缓解。 三、大闸不能缓解(列车管压力显示为0 kPa) 1、首先确认司机室的主显示屏,若屏上显示“紧急制动缓解失效”的字样,闭合主断扳键至合位一次,再将自动制动手柄(大闸)置抑制位65秒钟后,将自动制动手柄置于运转位,实施缓解。 2、如果按照步骤1的操作,仍然不能缓解,则将自动制动手柄(大闸)置于抑制位活动一下(不要离开抑制位),此时若司机显示屏上的均衡压力表针显示不在0 kPa,与0 kPa有一定的偏差,将自动制动手柄(大闸)置于运转位,实施缓解,如下图所示: 3、如果按照以上步骤处理,仍然不能缓解,则需检查制动机BCU显示屏是否显示8984或8983故障。若没有故障代码或复位故障代码后,故障仍不能消除,则需要转换至备用制动模式。将自动

变压器检修安全操作规程资料

变压器检维修安全操作规程一、工作危害分析:

二、检维修安全规程: 1、检修注意事项 1.开工前7天,向有关部门上报本次工作的材料计划。 2.在工作前1天提交相关停电申请。 3.开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料,仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.开工前确定现场工器具摆放位置,现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、可靠。

5.根据本次作业内容和性质确定好检修人员,并组织学习,要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。 6.填写停电工作票,在开工前交值班员,工作票应填写正确,并严格按《停送电管理办法》执行。 2、重大风险控制措施 1.起重作业:吊装时起重臂下不能长时间逗留; 2.高处作业:作业环境有油污,作业人员滑跌,清除作业点油污,按规定系好安全带; 3.起重作业:起吊物脱落造成人员伤害,按要求进行起重作业。 4.全部施工人员必须接受“三级”安全教育,进入现场必须严格劳保穿戴; 5.严格执行电力部《电业安全规程》及公司的安全规定; 6.现场动火时必须办理动火票,并准备充足的消防器材; 7.各个施工项目应分工清楚,有专人负责; 8.施工人员要统一行动、听从指挥; 9.施工现场应按规定装设接地线、遮拦、标示牌等安全措施,所设安全措施应满足施工要求; 10.非运行人员严禁靠近在运设备的控制装置及间隔,运行人员应作好在运设备的指示工作。 11.检修过程中,如遇其他裸露带电体运行,注意与设备间保持安全距离,并装设遮拦。(注:110kv>1.5m;35kV>1m;10kV、6kv>0.7m1kv以下无具体要求,但必须确保无触碰带电体的可能) 附:

电力机车检修

电力机车检修

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论文关键词:电力机车在车测试测试原理测试设备改进 论文摘要:对电力机车不解体检测的部件、测试原理、测试方法和测试设备进行了综述,分析目前在车检测中存在的问题,并提出了相应的改进建议。 电力机车是铁路运输动力中效率高、污染小的主要牵引动力。经过多年发展,机车的部件测试由原来的定期检修下车才能测试发展到一些部件日常不用下车在车就能测试。在车测试几乎包含了电力机车所有重要部件,这些部件通过专用设备仪器,实现了测试并能预报部件的状态。在车测试不仅能提早发现机车故障,保证行车安全,而且可以针对性的对部件进行检修,在降低检修作业劳动强度,节省检修成本方面有很重要的作用。在机构设置上一些局段设置了专门的检测机构。本文主要对电力机车在车检测项目现状进行综述并提出几点建议。 1电器部件检测 1.1受电弓性能检测 受电弓是受流部件,其性能对受电弓与接触网状态的影响有两方面,其一是受流质量,其二是网和弓的磨损。其检测的参数包括上升下降压力、同一高度压力差和升降弓时间。 检测场地为整备线或检修库内。 检测手段现有两种:一种方法是用便携式仪器人工检测;另一种方法为自动检测。便携式仪器一般由两部分组成,平台部分和主机部分。平台部分用于测试,检测时置于受电弓弓头下方,带有挂钩的钢丝绳挂在受电弓上框架横杆上。受电弓开关合上后,钢丝绳随受电弓动作设置在平台内的压力传感器和计数器开始检测。主机部分用于对实时数据进行计算、存储、显示和打印。平台和主机之间用电缆相连接。因生产厂家不同,便携式受电弓检测仪有自备电源和采用机车电源两种。自动检测装置置于入库轨道上的检测棚内,检测机构安装在检测棚内支架上。机车通过时.系统利用对摄人图像进行处理、拼接、远程传输、计算机控制和多屏幕视频回放等实现对车顶及受电弓状态进行不停车综合检测。目前大多数机务段采用便携式仪器检测,其特点为灵活,但效率受各种因素影响较大,如整备时间、各工种交叉作业人数、机车是否断电等。自动检测投入高,效率也高。 受电弓的检测周期各局各段根据自己情况制定。有台台检测,也有90天一个周期的。检测主要性能指标也反映了受电弓的状态,如关节缺油、调节阀发生变化等。 1.2主断路器性能检测 对于主断路器性能检测空气断路器和真空断路器有所区别:对空气断路器主要测试合闸时间、分闸时间和分闸延时时间等;对真空断路器主要测试合闸、分闸时间。

SS3型电力机车应急故障处理

韶山3B型电力机车应急故障处理

一、闭合接地开关KJDJ、蓄电池开关DCK、整流器开关KGK, 控制电源电压表只显示蓄电池电压,达不到110V 原因: 1.蓄电池自动开关跳开; 2.电源柜故障。 处理: 1.重合闭合 2.将电源柜转换开关转至另一组; 3.无效时,断开KGK,用蓄电池电源维持 运行。 二、断主断或主断跳开时,控制电压表指示为零 原因:主断自动开关跳开或蓄电池故障; 处理: 1.闭合主断自动开关;检查蓄电池; 2.无效时,在确保行车和人身安全前提下, 可采用强迫升弓方法,维持运行。

三、闭合电钥匙保护阀BHF不吸合 原因: 1.电钥匙联锁不良; 2.库用开关1KYK、2KYK位置不对或联锁不 良; 3.门联锁LK不良; 4.门联锁未顶出。 处理: 1.倒室试验或短封; 2.库用开关运行位或短封; 3.短封117-118; 4.人为顶死门联锁电空阀,如机械故障用 螺丝刀将门联锁柱塞挑出卡住。 四、合受电弓开关,不升弓 1.受电弓故障开关1(2)DSK在故障位或者接点不良;1、2恢复DSK或升他弓试验;无效时,人为顶; 2相应的风路塞门关闭143(144);开放; 3.100调压阀压力低,调整;

4.前后受电弓均不起,确认风压均正常时,检查第1、2门联锁: A.门联锁均未顶出,检查保护阀BHF是否 吸合,不吸合人为顶住维持运行。 B.如保护阀BHF吸合正常,人为用螺丝刀 将第一门联锁柱塞挑出卡住。 C.如第二门联锁柱塞未顶出,用螺丝刀将 门联锁柱塞挑出卡住,维持运行。 D. 门联锁漏风,将活塞杆顺时针转动角 度,开放97塞门维持运行。 五、闭合主断合开关1(2)ZKZ2,主断不闭合原因: 1.主断自动开关跳; 2.调速手柄不在零位; 3.零位中间继电器LWZJ正(404、405)不 良; 4.FZJ反(406、405)不良。 处理: 1.恢复; 2.调速手柄回零位;

《电力机车检修》试题

《电力机车检修》试题 一、填空题 1、在检修的过程中零部件的检修一般采用分解检验、(过程检验)、(落成验收)三种方式。 2、电力机车零部件清洗的方法有(碱性溶液除油)、(有机溶剂去油)、(金属清洗剂除垢)、(压缩空气除尘)和简易工具除油。 3、对变压器引线的三个要求是(电气性能)、(机械强度)和(温升)。 4、为改善直流牵引电机的换向减小电机的脉动,在牵引电机回路中串联了(平波电抗器)。 1、变压器油样活门是为提取变压器油进行(油样分析)的专用装置。 2、电流继电器在电力机车上用作()保护和()保护。 3、(受电弓)是电力机车从接触网接触导线上受取电流的一种受流装置。 4、ZD105A型电动机定子由(主极铁芯)、(主极绕组)、(换向极绕组)、(补偿绕组)等组成。 5、ZD105A型电动机电枢由转轴、电枢铁心、(换向器)、(电枢绕组)等组成。 1、电力机车“四按三化记名修”制度中的“四按”指的是()、()、()、(),“三化”指的是()、()、()。 1、电力机车的修程可分为()、()、()、()四级。 3、主断路器连接在()与()之间,它是电力机车的()和机车的()。 二、判断题 1、同一电机必须使用同一厂家同牌号的电刷。(√) 2、换向器表面黑片主要是由于电刷火花较大而形成的。 (√ ) 3、轴承故障一般表现为轴承烧损。(√) 4、牵引通风机属于轴流式通风机。(X ) 5、油流继电器是用来测量变压器的油流情况的。(√) 6、AF系列接触器线圈为免维护结构,损坏应更换新的接触器。(√) 7、电流传感器属于车顶高压电器。(X ) 8、直流电机与交流电机基本结构相同。(X ) 9、不允许用砂布、锉刀对继电器触头进行磨修。(√) 10、牵引电机进行小修时需从机车上卸下来进行检修。(X )

HXD1C型电力机车操作办法及注意事项

HX D1C型电力机车操纵办法及注意事项 株洲机务段京广北运用车间 2009年11月

前言 为了改善铁路动力革新,铁道部新增一批和谐号机车,用于京广线大吨位的牵引任务。为使我段安全、高效、优质的完成牵引动力的转型工作,结合和谐号电力机车的特性,我们本着实际、实用、实效、简学、易懂的原则组织编写了这篇《HX D1C型电力机车操作办法及注意事项》。 审编:段长李恪宜、总工李星光、副段长刘彬、陈积俊 主持编写:彭国梁、胡震 主要持笔编写人员:曹明坚、戴勇、吴珠华、陈海洋、邓毅、罗辉 由于时间仓促,经验缺乏,文中尚有诸多不足之处,敬请广大读者在实际工作中多提宝贵意见,以便今后进一步完善。

目录 1、接班后升弓前机车检查注意事项 2、升弓后的检查试验注意事项 2.1制动机试验 2.2高压试验 3、机车换端、连挂操作方法及注意事项3.1机车换端操作 3.2连挂作业操作 4、始发站开车前的操作注意事项 5、列车运行中操纵注意事项 5.1过分相控制: 5.2警惕键使用: 5.3关键站操作注意事项 5.4定速控制 6、机车故障应急处理 6.1、受电弓升不起的处理 6.2、主断路器无法闭合的处理 6.3、牵引力无法给出时的处理 6.4、电机故障时的切除方法 7、库内机车停放操纵注意事项 7.1入库退乘作业 7.2库内顶送机车作业 8、机车附挂时操作方法及注意事项

1、库内接班升弓前的检查及操作注意事项 1)闭合电源柜面板上控制电源输出开关、停放制动开关、24V电源输出开关,确认蓄电池电压不低于77V。 2)低压柜上所有控制开关必须在竖直位,闭合所有自动开关。 3)打开总风截断塞门A10及使用“蓝色”钥匙开通连锁钥匙阀U99(竖直位)。 4)检查机车膨胀水箱水位正常,变压器油温油位正常,空压机油位不低于1/2、各仪表、显示屏画面及作用正常。空气管路、制动器单元各切断阀门处在”开”位置。检查第三方设备柜内所有设备开关在正常位。 5)检查机械间、车体外侧无人,鸣笛升弓,副班司机开门确认。 6)插入电钥匙后,将受电弓扳钮推向“升”,机车在有风状态下自动升后弓,无风状态下,辅助压缩机自动打风直至满足受电弓升弓风压。如受电弓升不起,则在微机显示屏上按压“主要数据”,选择“受电弓”,查看升弓条件未满足项(白底黑字)对应处理。 2、制动机及高压试验的操作注意事项 2.1制动机试验: 1)根据牵引列车种类,设定列车管管压。按压电空制动“F3”按键,选择“其它”,选择500、600kpa后,按压两次“F1”键确认/执行,均衡风缸管及列车管随即上升或下降到规定压力。如压力不准确,可在制动显示屏上增加10kpa和减少10kpa进行调整。 2)制动显示屏参数设置时,严禁设置为[客车]和[补风]状态,牵引临客、

变压器维护内容

变压器的检修按其检修工作性质可分为大修和小修,小修一般至少每年一次,对安装在特别污秽区的变压器可另行规定;大修一般5~10年检修一次,对变压器一直在正常负荷下运行时,考虑每10年大修一次。 1、变压器小修内容和要求1)消除巡视中发现的一切缺陷。 2)测定线圈的绝缘电阻值,应满足绝缘要求。找绝缘标准是多少 3)清扫瓷套管和外壳,发现瓷套管破裂或胶垫老化者应更换,漏油者应拧紧螺丝或更换胶垫。 4)拧紧引出线的接头,如发现烧伤,应用砂布擦光后接好。5)缺油时应补油,并清除油

枕集泥器中的水和污垢。6)检查呼吸器和出气瓣是否堵塞,并清除污垢。 7)检查变压器瓦斯保护引出线是否侵蚀,若侵蚀应更换处理。8)检查各部位的油截门是否堵塞。 9)跌开式熔断器保护的变压器应检查熔丝管和一、二次熔丝是否完好正常。10)检查变压器的接地良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应更换。2、变压器大修的步骤和内容 1)大修前的准备:将运行中记录下来的缺陷到现场进行核对,制定消除缺陷的对策,对检修中需用的设备、材料和工具应预先列出清单,并到现场检查环境和用具是否齐全。 2)放油、打开变压器顶盖、吊器身、检查线圈和铁芯。3)检修铁芯、线圈、分接开关和引出线。 4)检修顶盖、油枕、防爆管、散热器、油截门、吸湿器和套管等。5)检修冷却装置和油再生装置。 6)清扫壳体,必要时重新油漆。7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。8)滤油或换油。9)必要时干燥绝缘。10)装配变压器。 11)按试验规程规定的项目进行测量和试验。12)试验合格后将变压器重新投入运行。3、变压器大修的要求 1)为防止器身吊出后,绕组在空气中暴露的时间过长受潮,应避免在阴天吊芯,在相对湿度不大于65%空气中不超过16小时,在相对湿度不大于75%空气中不超过12小时。 2)对于运行时间较长的变压器(如超过20年运行的变压器),在吊芯时应重点检查绕组的绝缘是否老化。 3)变压器线圈间隔衬垫应牢固线圈不能有松动、变形或位移,高低压绕组应对称无油粘物。4)分接开关接点应牢固,绝缘纸板和胶管应完整无损。 5)查对电压转换开关的接点、压紧螺丝、转动部分的转轴与顶盖上的标示字样应一致。6)铁芯不能有松动,铁芯与线圈间的油道应畅通。 7)穿芯螺栓的绝缘电阻,应用1000V摇表测定10KV以下变压器绝缘电阻不应低于2MΩ,35KV变压器不应低于5 MΩ。 8)瓦斯继电器的二次回路绝缘电阻应合格、接线正确,瓦斯继电器内部浮筒及水银接点完整。 9)充油套管内的油应保持在规定的指示线上。 配电变压器检查和常见故障分析王纪昌晋高峰配电变压器是一种静止的电气设备,在输电、配电系统中起到了改变电压和传输功率的作用。因此,作为维修电工应对变压器进行维护和定期检查,以便发现故障,及时处理。一、配电变压器的维护检查变压器维护检查的内容如下:1.检查运行中的变压器声响是否正常变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。(3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。3.检查变压器运行温度是否超过规定变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减

hxd2C型电力机车主断路器隔离故障原因分析及处理措施

hxd2C型电力机车主断路器隔离故障原因分析及处理措施 摘要:HXD2C型电力机车微机控制系统允许地面维护人员通过专用维护笔记本 电脑,利用串口进行检修维护工作,并提供丰富的故障记录和查询功能及控制界面,从而大大减少了检修维护作业工作量和时间。所以在故障发生后,我们要运 用好机车数据分析,通过数据分析查找故障发生的原因,查明原因后彻底处理机 车故障。日常检修工作中使用好eTrain软件,对能够监测的参数进行监测,确认各参数符合技术要求。 关键词:HXD2C;电力机车;主断路隔离故障;原因分析;处理措施 本文在进行主断路器隔离故障分析的过程当中,将会详细介绍故障原因,然 后提出相应的处理措施,希望本文可以起到抛砖引玉的作用,为我国电力机车主 断路器隔离故障的检修与排查工作的落实提供帮助。 一.HXD2C电力机车概括 HXD2C机车额定功率7200kW,轴式结构CO-CO,采用交-直-交电流传动方式;牵引电传动系统采用1250kW的牵引电机和相应的大功率变流器及轴控制技术, 机车辅助变流系统集成在牵引变流柜内;电源取自牵引变流中间直流回路,采用 由IGBT元件组成的辅助变流器,经逆变回路转为三相交流电源,再通过滤波柜 内的降压变压器和滤波电容输出稳定的三相交流电源。机车控制系统采用微机网 络控制(TC-MS),当机车发生牵引故障时,指令系统就会发出封锁牵引指令, 因此要及时排除故障,确保机车正常运行。 二.主断路工作原理 主断路器在平时开展工作的过程中,首先要对空气进行压缩,然后将压缩到 的空气通过空气压缩器,经过过滤然后将其传输到调压阀,然后调压阀会根据设 备的情况,对空气内部的压强进行适当的调整,将其传输到储气罐,当主断路的 开关按钮调到闭合状态时,主断路器开始工作。当调压按钮关闭时,主断路器停 止工作。主断路在进行整体工作开展过程当中,其根本目的就是为了能够保障机 车正常行驶,或者是正常运行,调节机车的动力控制系统,保障机车在平时行驶 过程中,能合理对汽车车身、汽车速度进行相应的调控,这是机车顺利运行的保障。而且在工作开展过程当中,除了要对调压阀进行适当的控制,也会对其他装 置进行共同调控,保证工作的有效进行。主断路产生故障时,就会严重影响到机 车的正常行驶,其自身的工作原理和工作特性导致机车在平时使用过程当中,如 果无法解决主断路产生的故障,就难以保证机车的正常应用。主断路除了工作原 理会对自身工作产生影响以外,也要考虑到主断路器整体的结构构造,主断路器 结构构造内部的原件是否能够正常工作,其内部的控制系统是否能够更好地保证 主断路器对车身进行有效掌控,对行驶过程中的数据信息进行处理。主断路器内 部结构的控制系统、电流控制系统和运动控制系统等一旦出现问题,都会影响主 断路器的正常使用,甚至会导致主断路器出现严重的故障。在整体的检修工作落 实过程中,不但要确保主段路的工作情况,同时也要考虑到其他电气原件以及控 制系统的正常运行情况,相关检修人员必须要以认真的态度来面对检修工作,同 时了解主断路器整体的结构构造,保证车身检修能够顺利进行。 三.主断路隔离故障分析 在进行主断路器隔离故障分析过程当中,从四个方面入手进行分析,首先, 最常见的故障是主断路器断开故障,其次是主断路器发生控制回路故障,然后是 主变流回故障,最后是主变压器发生故障。在整体分析过程当中,要详细了解主

电力机车运行中故障处理原则

一、电力机车故障处理原则: 遵循由简到繁的原则,即微机复位→断设备电源/网络复位→蓄电池复位(大复位)。 二、实际操作流程: 微机复位时手柄必须先回零,断主断,按压微机复位按钮一次,如果故障不能消除,连续按压三次微机复位按钮,每次间隔2秒,如果故障仍未消除,责可根据实际的故障信息进行甩电机或进入机械间断相应的自动脱扣开关后,再按压微机复位按钮一次,合主断维持运行,避免区间不必要的停车,若上述处理均无效,则停车,断电降弓,进行大复位。 三、运行中常见不用停车可以处理的故障: 1、“辅助变流器1”故障,断机械间“ACU1”脱扣开关,无需停车。 2、“辅助变流器2”故障,断机械间“ACU2”脱扣开关,无需停车。进入机械间必须断相应的开关,若“辅助变流器1”故障,断“ACU2”脱扣开关后会引起惩罚制动。 3、TCU1L1/2/3B相上/下管故障,分别甩相应的1、2、3电机,无需停车。 4、TCU2L1/2/3B相上/下管故障,分别甩相应的6、 5、4电机,无需停车。 5、TCU1/2故障,如微机复位无效,若是下坡道或者上坡道牵引总重小于2500吨时,直接断TCU1/2脱扣维持运行,无需停车,运行中严禁同时断开TCU1和TCU2脱扣开关,否则会引起惩罚制动。 6、如果微机屏显示“x轴”故障,也是甩相对应的电机,1轴对应电机1,2轴对应电机2,3轴对应电机3,4轴对应电机4, 5轴对应电机5, 6轴对应电机6。重点提示:维持运行时必须注意前方有无分相,防止速度达不到过分相最低入口速度导致掉分相。一、电力机车故障处理原则: 遵循由简到繁的原则,即微机复位→ 断设备电源/网络复位→蓄电池复位(大复 位)。 二、实际操作流程: 微机复位时手柄必须先回零,断主断, 按压微机复位按钮一次,如果故障不能消 除,连续按压三次微机复位按钮,每次间 隔2秒,如果故障仍未消除,责可根据实 际的故障信息进行甩电机或进入机械间断 相应的自动脱扣开关后,再按压微机复位 按钮一次,合主断维持运行,避免区间不 必要的停车,若上述处理均无效,则停车, 断电降弓,进行大复位。 三、运行中常见不用停车可以处理的故障: 1、“辅助变流器1”故障,断机械间 “ACU1”脱扣开关,无需停车。 2、“辅助变流器2”故障,断机械间 “ACU2”脱扣开关,无需停车。进入机械 间必须断相应的开关,若“辅助变流器1” 故障,断“ACU2”脱扣开关后会引起惩罚 制动。 3、TCU1L1/2/3B相上/下管故障,分别 甩相应的1、2、3电机,无需停车。 4、TCU2L1/2/3B相上/下管故障,分别 甩相应的6、5、4电机,无需停车。 5、TCU1/2故障,如微机复位无效,若 是下坡道或者上坡道牵引总重小于2500吨 时,直接断TCU1/2脱扣维持运行,无需停 车,运行中严禁同时断开TCU1和TCU2脱 扣开关,否则会引起惩罚制动。 6、如果微机屏显示“x轴”故障,也 是甩相对应的电机,1轴对应电机1,2轴 对应电机2,3轴对应电机3,4轴对应电 机4, 5轴对应电机5, 6轴对应电机6。 重点提示:维持运行时必须注意前方有 无分相,防止速度达不到过分相最低入口 速度导致掉分相。 一、电力机车故障处理原则: 遵循由简到繁的原则,即微机复位→ 断设备电源/网络复位→蓄电池复位(大复 位)。 二、实际操作流程: 微机复位时手柄必须先回零,断主断, 按压微机复位按钮一次,如果故障不能消 除,连续按压三次微机复位按钮,每次间 隔2秒,如果故障仍未消除,责可根据实 际的故障信息进行甩电机或进入机械间断 相应的自动脱扣开关后,再按压微机复位 按钮一次,合主断维持运行,避免区间不 必要的停车,若上述处理均无效,则停车, 断电降弓,进行大复位。 三、运行中常见不用停车可以处理的故障: 1、“辅助变流器1”故障,断机械间 “ACU1”脱扣开关,无需停车。 2、“辅助变流器2”故障,断机械间 “ACU2”脱扣开关,无需停车。进入机械 间必须断相应的开关,若“辅助变流器1” 故障,断“ACU2”脱扣开关后会引起惩罚 制动。 3、TCU1L1/2/3B相上/下管故障,分别 甩相应的1、2、3电机,无需停车。 4、TCU2L1/2/3B相上/下管故障,分别 甩相应的6、5、4电机,无需停车。 5、TCU1/2故障,如微机复位无效,若 是下坡道或者上坡道牵引总重小于2500吨 时,直接断TCU1/2脱扣维持运行,无需停 车,运行中严禁同时断开TCU1和TCU2脱 扣开关,否则会引起惩罚制动。 6、如果微机屏显示“x轴”故障,也 是甩相对应的电机,1轴对应电机1,2轴 对应电机2,3轴对应电机3,4轴对应电 机4, 5轴对应电机5, 6轴对应电机6。 重点提示:维持运行时必须注意前方有 无分相,防止速度达不到过分相最低入口 速度导致掉分相。

变压器大修方案

变压器大修施工方案 项目名称:变压器大修 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

目录 1.概述 2.组织措施 2.1组织准备 2.2技术准备 2.3资金及器材准备 3.技术措施 3.1施工执行标准 3.2大修工艺流程 3.3工作过度计划 4.检修项目及技术要求 4.1变压器器身检修 4.2变压器油箱检修 4.3变压器附件检修 4.4组装注油 4.5大修后试验 5.安全措施 5.1安全管理目标 5.2安全管理组织机构 5.3安全措施 6.验收送电

1.概述 该变压器自上次大修后至今已接近大修年限,根据中华人民共和国电力工业部发布的《电力变压器检修导则》规定,决定将该变压器进行大修,为确保变压器大修工作安全、顺利地进行,特编制本大修施工方案。 2.组织措施 2、1组织准备 2、1、1:本次大修由生技、安监、检修、运行、保卫等相关部门组织足够人力参加检修工作,所有参加大修的工作人员名单张榜公布,以确保职责,并便于联系。 2、1、2:现场组织机构 (1)现场总指挥 (2)现场技术负责人 (3)现场安全负责人 (4)工作负责人 (5)试验负责人 (6)起重负责人 (7)油务负责人 (8)工具保管员 2、1、3工作任务 (1)按变压器常规大修项目进行各项检查 (2)处理大修中发现的其他缺陷 2、1、4计划工作时间 2、2技术措施准备

2、2、1查阅上次该变压器的大修报告和上次大修后小修预试报告,了变压器的绝缘状况。 2、2、2查阅运行档案,了解缺陷、异常情况,了解事故和出口短路次数、变压器负荷及运行温度情况。 2、2、3大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。 2、3器材准备 2、2、1备品及材料 (1)变压器密封胶垫 (2)变压器添加油 (3)阀门、温度计等小组件 (4)绑围屏用收缩带 (5)修理绝缘用皱纹纸 (6)胶木螺栓、螺母 (7)绝缘纸板 (8)变压器各种螺栓、螺母 (9)变压器各种弹垫、平垫 (10)110KV高压瓷套管 (11)枕木或木板 (12)保质材料(如白棉布、面团、旧布或棉纱、干净工作服等) 2、3、2常用机具设备 (1)电力电源配电盘(2)储油罐(3)真空滤油机、压力滤油机、油泵、滤油纸干燥箱、真空泵、耐油橡胶管、真空橡胶管、楼梯、安全带、手动工具(扳手、钳子等)、钢丝绳、千斤顶、手搬葫芦、电气焊设备及材料、消防设备、检测试验设备等。

电力机车主断故障原因及处理和防范措施

SS4改型机车主断路器故障的原因及处理和防范措施 摘要:总结SS4型电力机车主断路器在运用过程中的常见故障,分析其故障原因,并提出了针对机车乘务员的故障处理方法及其日常保养措施。 关键词:电力机车;主断路器;运用故障;原因分析 SS4改进型电力机车自2001年配属我段投入运用以来,充分体现了牵引力大、速度高、操纵简便、安全可靠等优点。但在运用中也相继暴露了一些质量问题,主断路器故障就是一个比较突出的问题尤其是冬季气温低的大雾天气,已多次造成机破、临修,不仅影响机车运行的安全,而且影响牵引任务的完成。主断路器作为电力机车的一个重要部件,直接担负着机车与接触网之间高压电的引入、退出及机车的保护等重要使命。主断路器在电路中处于高压部分,且布置于车顶.一旦发生故障往往会引发较为严重的后果。 1 故障现象及原因分析 1.1灭弧室瓷瓶和非线性电阻瓷瓶炸损、炸裂 日前我段配备的SS4改进型机车装用TDZ1A一10/25型主断路器。主断路器瓷瓶的烧损、炸裂是多发故障,故障的部位也较广,如灭弧瓷瓶、支持瓷瓶及非线性电阻瓷瓶等。该故障发生的主要原因如下: (1)瓷瓶外部清洁不良 主断路器通过受电弓与高压电网相接,而机车主变压器原边绕组一端接地.亦即主断路器带电部分与机车壳体间存在着25 kV的高压,若主断路器瓷瓶表面清洁不良,易引发瓷瓶表面对壳体放电、爬电闪络,从而烧损瓷瓶表面釉层,破坏瓷瓶的绝缘性能。 (2)压缩空气的干燥度、清洁度不高 主断路器的分断和灭弧主要是由压缩空气来完成的,在分断动作过程中,压瓣空气进入灭弧室,使动触头动作,动、静触头分离。此时,压绾空气在触头喷口处形成一股高速气流,对动、静触头分离时的电弧进行强烈的气吹和冷却,迫使电弧在电流过零时熄灭,从而实现电路的可靠分断。当空气过于潮湿时,在电弧的作用下,空气中的水分赦分解成氢、氧等气体,当氢氧气体浓度达到一定程度时,容易发生剧烈燃烧,造成灭弧瓷瓶的炸裂当空气不洁净时,动触头分断后,断口处的绝缘下降,造成电弧熄灭困难或产生重击穿,长时间燃弧会造成灭弧室内温度急剧升高.内部压力上升很快,造成灭弧瓷瓶炸裂。潮湿和不洁的气体还会造成支持瓷瓶内壁绝缘强度降低,静触头根部在支持瓷瓶内沿壁面拉弧放电,造成支持瓷瓶炸裂。(3)主断路器内部零件故障 因主断路器动作频繁、分断窖量大、内部结构较复杂,其内部零件故障等也会造成主断路器瓷瓶炸裂。如动融头复原弹簧折断、卡滞、主阀漏风、动触头与袖触

SS4改型电力机车常见故障处理

二、DK一1型电空制动机故障处理部分 (一)故障:均衡风缸与列车管均无压力 现象:空气制动阀手柄在“运转位”,电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸与列车管均不充风。 原因:1.电源开关未合; 2.电一空转换扳键未在电空位; 3.紧急阀及电联锁故障; 4.缓解电空阀故障。 处理:1.电空制动控制器在各位置均不能工作,则恢复电源开关。 2.空气制动阀移缓解位,均衡风缸有压力上升,但不能达定压,则转换扳键至电空位。 3.断开464开关即恢复充风。检查紧急阀及电联锁,一时无法恢复,即应断开464开关。 4.手按258缓解电空阀头部,即能恢复充风。检查258电空阀,一时无法恢复,转空气位操纵。 (二)故障:均衡风缸有压力,列车管无压力 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸充风正常,列车管不充风。 原因:1.253中立电空阀下阀口未复位或被异物垫住; 2.中断阀遮断阀卡,不复位。 处理:1.电空制动控制器手柄置中立位2~3次,看是否能恢复正常,若运转位253中立电空阀继续排风不止,关闭157塞门,转换至空气位操纵。检测更换253中立位电空阀。 2.转空气位操纵后,列车管仍无压力,拆检遮断阀,一时修不好,抽出遮断阀,维持运行,到段检修。 (三)故障:制动后中立位移运转位,均衡风缸不充风。 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄,制动后中立位移运转位,均衡风缸不充风。 原因:1.258缓解电空阀接线松脱或803线无电; 2.203止回阀固着或过风慢; 3.157塞门关闭。 处理:1.检查258缓解电空阀接线及803线无法修复,转空气位操纵。 2.抽出,203止回阀清洗,并吹扫管路。 3.恢复157塞门至开位。 (四)故障:均衡风缸及列车管充风缓慢 现象:空气制动阀手柄在“运转位",电空制动器手柄在“运转位”,均衡风缸及列车管充风缓慢。 原因:1.中继阀主膜板破; 2.二极管263、264同时击穿;。 3.259重联电空阀卡漏。 处理:1.电空制动控制器放制动位不减压,拆检中继阀。运行中则用手动放风阀减压,待停车后拆中继阀,抽出供风阀,维持运行。 2.充风先快后慢。转空气位恢复正常,则可切除264二极管(断开800-264接线),维持运行。 3.转空气位操作正常。则确认259重联电空阀故障,检修此阀。运行中,则转空气位操作。 (五)故障:制动后中立位,均衡风缸风压继续下降。 现象:空气制动阀手柄在“运转位”电空制动器手柄,制动后中立位,均衡风缸风压继续下降。 原因:1.某端空气制动阀转换柱塞第二道0形圈漏: 2.257制动电空阀上阀口不严: 3.二极管262断路。 处理:1.检查调压阀53(54)溢流孔,判断泄漏端。操纵端0形圈漏,可在减压后放中立后,将电空扳键转至空气位,空气制动阀回运转位后,扳键再扳回电空位即可缓解。非操纵端0形圈漏,则须转至空气位运行。

变压器检修流程

Q/DTD2007-501 北京大唐发电股份有限公司 陡河发电厂企业标准 油浸变压器检修工艺规程 2007年5月1日发布 2007年 5月 1日实施北京大唐发电股份有限公司陡河发电厂发布

目录 范围及引用标准 3 第一章检修周期及检修项目 4 第二章大修前的准备工作 5 第三章变压器大修工艺流程图 7 第四章变压器检修工艺标准 9 第五章变压器电气试验 29 第六章附录 36 附录一绝缘油的要求 36 附录二油中溶气分析的初步判断标准 38 附录三各种数障的“关键”气体 39 本标准由大唐国际陡河发电厂提出 本标准由陡河发电厂设备部负责起草 本标准主要起草人:刘爱成、孟杰荣 审核:王建东 审定:张文生 批准:畅雅平 北京大唐发电股份有限公司陡河发电厂企业标准变压器检修工艺规程 Q/DTD

一、范围 本规程规定了陡河发电厂内油浸变压器进行检修的周期、标准项目检修项目、大修的施工步骤及工艺质量标准,本规程适用于陡河发电厂全部油浸变压器,本规程并附录了一些检修维护的相关知识,供陡河发电厂变压器检修工作中使用,也可做变压器运行、检查人员参考。本规程详细制定了我厂变压器大修项目的检修工艺标准,小修项目的工艺标准参照大修执行。 二、引用标准 1. 《电气检修工艺规程》陡河发电厂一九九八年修订。 2. 《机组小修项目管理标准》 Q/CDT-IDHTP 2070208-2006 3. 《机组大修项目管理标准》 Q/CDT-IDHTP 2070208-2006 4. 《电力设备交接和预防性试验规程》Q/CDT 107 001-2005 5. 《电力变压器检修导则》DL/T 573-95 6. 《关于印发“变压器类设备管理规定”的通知》(电安生〔1996〕589号) 7. 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则》华北电集生〔2002〕 8. 《电力设备典型消防规程》(DL 5027-1993) 9. 《发电厂及电力系统反事故技术措施汇编》(电气部分) 10. 《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB 50229-1996) 11. 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)(电气部分) 12. 《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)

浅谈电力机车检修

论文关键词:电力机车在车测试测试原理测试设备改进 论文摘要:对电力机车不解体检测的部件、测试原理、测试方法和测试设备进行了综述,分析目前在车检测中存在的问题,并提出了相应的改进建议。 电力机车是铁路运输动力中效率高、污染小的主要牵引动力。经过多年发展,机车的部件测试由原来的定期检修下车才能测试发展到一些部件日常不用下车在车就能测试。在车测试几乎包含了电力机车所有重要部件,这些部件通过专用设备仪器,实现了测试并能预报部件的状态。在车测试不仅能提早发现机车故障,保证行车安全,而且可以针对性的对部件进行检修,在降低检修作业劳动强度,节省检修成本方面有很重要的作用。在机构设置上一些局段设置了专门的检测机构。本文主要对电力机车在车检测项目现状进行综述并提出几点建议。 1电器部件检测 1.1受电弓性能检测 受电弓是受流部件,其性能对受电弓与接触网状态的影响有两方面,其一是受流质量,其二是网和弓的磨损。其检测的参数包括上升下降压力、同一高度压力差和升降弓时间。 检测场地为整备线或检修库内。 检测手段现有两种:一种方法是用便携式仪器人工检测;另一种方法为自动检测。便携式仪器一般由两部分组成,平台部分和主机部分。平台部分用于测试,检测时置于受电弓弓头下方,带有挂钩的钢丝绳挂在受电弓上框架横杆上。受电弓开关合上后,钢丝绳随受电弓动作设置在平台内的压力传感器和计数器开始检测。主机部分用于对实时数据进行计算、存储、显示和打印。平台和主机之间用电缆相连接。因生产厂家不同,便携式受电弓检测仪有自备电源和采用机车电源两种。自动检测装置置于入库轨道上的检测棚内,检测机构安装在检测棚内支架上。机车通过时.系统利用对摄人图像进行处理、拼接、远程传输、计算机控制和多屏幕视频回放等实现对车顶及受电弓状态进行不停车综合检测。目前大多数机务段采用便携式仪器检测,其特点为灵活,但效率受各种因素影响较大,如整备时间、各工种交叉作业人数、机车是否断电等。自动检测投入高,效率也高。 受电弓的检测周期各局各段根据自己情况制定。有台台检测,也有90天一个周期的。检测主要性能指标也反映了受电弓的状态,如关节缺油、调节阀发生变化等。 1.2主断路器性能检测 对于主断路器性能检测空气断路器和真空断路器有所区别:对空气断路器主要测试合闸时间、分闸时间和分闸延时时间等;对真空断路器主要测试合闸、分闸时间。

电力机车应急故障处理

SS4G型电力机车应急故障处理办法 (一)受电弓升不起故障 故障原因:高压室门未关好、门连锁不良、琴键开关不良、风压低、143塞门关闭、147塞门关闭或515KF接点不良、587QS在“故障”位,1YV故障引起。 故障现象:按升弓琴键开关后,网压表无网压显示,故障显示屏显示“零压”。 故障处理: 1.控制电压正常,换弓操作;(车顶部风管破损、琴键不良); 2.检查高压室门,门连锁恢复位置; 3.强迫升弓(风压正常,风管完整)用专用卡子卡住1YV(I端电器室上部)、287YV(制动屏柜内)。 处理时间:5分钟 注意事项:处理过程中严禁将1YV和287YV同时顶死。 (二)因电路故障造成的受电弓降不下故障。 故障现象:断开受电弓琴键开关,受电弓不降下,网压表继续显示网压。 故障处理: 1.将对应受电弓隔离开关587QS(1低)置“故障”位; 2.拔电钥匙570QS(在287YV和1YV都顶死的情况下,断电钥匙无效)。 处理时间:2分钟 (三)主断路器(空气)合不上故障 故障原因:琴键不良、586QS故障位、调速手轮不在零位、568KA不吸合、567KA常闭触头不良、539KT常开触头不良、合闸线圈线断或烧损、风压不足或145塞门关闭、4KF接点不良,卡在中间位、隔离开关机械故障造成。 故障现象:闭合主断合琴键开关,主断不闭合,故障显示屏显示“主断”灯亮。 故障处理: 1.检查司机调速手轮位置及琴键开关位置; 2.降弓,断钥匙,手动合主断,用专用撬棍在转动瓷瓶转轴处将主断扳至合位。合钥匙,升弓,若手动合主断时有抗劲,(风缸内有背压)时,可关闭主断风缸进风阀145,打开主断风缸放风阀168后,再手动合主断; 3.在机车牵引力允许情况下可使用甩单节装置甩掉故障单节。 处理时间:4分钟 注意事项: 1.关闭主断风缸进风阀145,打开主断风缸放风阀168,手动合主断后,要加强机械巡视的巡视和故障显示屏的显示,发现故障要及时降下受电弓进行处理后再升弓运行,防止扩大后果。 2、0956—0960机车在主断出现故障后,乘务员无法进行手动分合主断,如无法分主断可在确认车顶高压侧正常的情况下采取降弓过分相的办法维持运行,如无法合主断只能甩掉故障单节维持运行。 (四)主断路(空气)断不开故障 故障原因:603QA跳开或接触不良、琴键不良、4QF接点不良、分闸线圈本身故障、145塞门关闭,风压太底或4KF接点不良、犯卡、隔离开关机械故障、169塞门未关闭造成。

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