陇东长8特低渗透油藏转排状井网水驱规律研究

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陇东长8特低渗透油藏转排状井网水驱规律研究

【摘要】西峰油田白马南长8特低渗透油藏采用菱形反九点井网注水开发过程中,主向油井表现出见效快,含水上升快,甚至暴性水淹,而侧向井见效差,地层压力低、油井产液能力低。为此,通过对反九点井网转线状注水渗流特点认识,确定转线状注水的合理调整时机,为低渗透油田井网调整提供依据。

【关键词】特低渗透菱形反九点转线状注水

西峰油田白马南区长8油藏砂体呈南西~北东方向,砂层厚度最大达28.2m,平均孔隙度9.96%,渗透率1.34mD,储层天然微裂缝发育,属于低孔、特低渗油藏。区块采用540×220m菱形反九点井网进行开发,油井主要通过压裂方式投产,开发过程中水驱方向性强,主向井水淹,目前见水率达到83%,水淹率46.2%,且见水周期短(56%的见水井见水周期在8个月以内,其中26%的井投产见水),同见水前相比日损失产能151.1t;同时由于井网排距大(220m),开发过程中侧向井长期不见效,压力保持水平逐年下降,侧向压力保持水平仅为85.5%。白马南2005年起开展排状注水试验,截止目前,该区总计转注主向油井29口,形成线状注水区13个。 2.3 改善水驱效果,提高最终采收率

转注后提高了水驱控制程度和采油速度,延缓了含水上升速度,原角井周围的剩余油得到有效动用。调整后生产30年可提高采出程度1.35%。

3 调整时机

应用机理模型进行调整时机研究,主向井分别选择含水40%、50%、60%、70%、80%。含水60%~80%调整后,有效提高了油藏采收率。储层物性越差,转注效果越好;物性较好排距较小时,转注后导致侧向含水上升过快,主向井不适合于转注。

4 结论

(1)主向井转注后改变了流线方向,扩大了注水井排两侧注入水波及体积,水驱可采储量提高,剩余油富集主要分布在转注井一侧;

(2)转注后,调整了压力场变化,地层压力分布均衡,区块平均压力回升;

(3)合理转注调整时机为主向井含水

60%~80%。

参考文献

[1] 郭万奎,等.油气田开发技术座谈会文集[C].北京:石油工业出版社,

2001 :19-25

[2] 陈程,等.厚油层内部相结构模式及其剩余油分布特征[J].石油学报,2000,21(5):9921021

[3] 秦同洛等.实用油藏工程方法,北京:石油工业出版社,1989:154-174

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