新型常温捕收剂DMP-1反浮选研山混磁精

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新型常温捕收剂DMP-1反浮选研山混磁精

骆斌斌;朱一民;李艳军;孙传尧

【摘要】为提高司家营研山铁矿阴离子反浮选精矿指标,并解决原捕收剂需加温浮选的问题,用东北大学新研制的常温捕收剂DMP-1对现场混合磁选精矿进行了选

矿试验.结果表明:在试验确定的工艺条件下,采用1粗1精3扫、中矿顺序返回流程处理铁品位为39.05%的现场混合磁选精矿,最终获得了铁品位为64.65%、铁回收率为78.64%的铁精矿;新型捕收剂DMP-1对浮选温度变化有较强的适应能力,即

使在14℃下经1粗1精开路反浮选,仍可获得铁品位62.13%、铁回收率为60.60%的铁精矿.试验产品的XRD、SEM分析表明:新型捕收剂DMP-1对石英、白云石

等脉石矿物有较强的选择性捕收效果;吸附在较粗大铁矿物颗粒表面的细小石英因

没有得到有效分散,最终随铁矿物一起被抑制是造成精矿铁品位有待进一步提高的

主要原因;细小铁矿物颗粒因吸附在较粗大脉石矿物表面而上浮,或以铁矿物贫连生

体形式而上浮是造成金属流失的主要原因.

【期刊名称】《金属矿山》

【年(卷),期】2014(000)003

【总页数】5页(P66-70)

【关键词】常温捕收剂DMP-1;混磁精;微细粒铁矿物;石英

【作者】骆斌斌;朱一民;李艳军;孙传尧

【作者单位】东北大学资源与土木工程学院,辽宁沈阳110819;东北大学资源与土

木工程学院,辽宁沈阳110819;东北大学资源与土木工程学院,辽宁沈阳110819;矿

物加工科学与技术国家重点实验室,北京100070

【正文语种】中文

【中图分类】TD923+.13;TD923+.7

2000年以后,我国铁矿石需求量超常规增长了约10 a,铁矿石产量从2000年的约2亿t快速增至2010年的约10亿t,年复合增长率近20%,近年则维持在10亿t上下水平。我国作为一个优质铁矿石资源严重缺乏的国家,经过数10年的大规模开采,优质铁矿石资源呈加速减少趋势,开发利用贫赤铁矿等难选铁矿石成为不可回避的现实。

从分选工艺看,磁选(或重选)—反浮选是处理贫赤铁矿的经典工艺;但从分选技术状况看,磁选(或重选)精矿反浮选脱硅技术尚待完善,主要体现在反浮选脱硅捕收剂工作温度往往较高[1-5]。近年,通过国内科研院所与矿山企业科研人员的不懈努力,陆续有铁矿石常温反浮选捕收剂面世的报道[6-10],但这些捕收剂对氧化程度较高、含泥量较大的贫赤铁矿石的反浮选脱硅效果并不理想。

司家营研山铁矿石属贫氧化铁矿石,选矿厂二期选别系统采用脂肪酸类阴离子捕收剂对磁选铁精矿进行反浮选脱硅。生产实践表明,该捕收剂不仅需要加温浮选,而且分选指标不理想,因此,开发适合该矿石分选的新型常温、高效捕收剂就显得特别有意义。

本试验用东北大学新研发的常温捕收剂DMP-1对司家营研山铁矿混合磁选精矿进行了反浮选脱硅研究,考察了浮选工艺条件对浮选指标的影响。

试样为司家营研山铁矿混合磁选精矿(0.15~0 mm),主要金属矿物为赤褐铁矿、磁铁矿等,主要脉石矿物为石英,白云石、鲕绿泥石少量。主要化学成分分析结果见表1,XRD分析结果见图1,铁物相分析结果见表2。

从表1可以看出,矿样中主要成分为铁和二氧化硅,杂质硫、磷含量较低。

从图1可以看出,矿样中主要含铁矿物为赤(褐)铁矿,磁铁矿少量;脉石矿物主要

为石英,白云石少量。

从表2可以看出,矿样中的铁主要以赤(褐)铁、磁性铁形式存在,假、半假象赤铁较少,碳酸铁和硅酸铁含量很低,其中主要待回收铁矿物为赤(褐)铁矿、磁铁矿,两者含铁占总铁的90.38%。

试样筛分分析结果见表3。

从表3可以看出,试样粒度较细,-0.074、-0.038 mm粒级产率分别占97.74%和59.44%;铁在-0.038 mm粒级富集明显,粗粒级中铁品位很低。

进一步的分析表明,试样中有用矿物单体解离较充分,粗细不等粒脉石的夹杂是造成现场精矿铁品位难以提高的根本原因。

反浮粗选条件试验采用1粗1精流程。

矿浆pH值对浮选指标影响试验选用NaOH为pH调整剂,试验固定浮选温度为25 ℃,搅拌转速为2 200 r/min,矿浆浓度为35%,铁矿物抑制剂淀粉用量为800 g/t,脉石矿物活化剂CaO用量为750 g/t,新型捕收剂DMP-1粗选用量为700 g/t、精选用量减半,试验结果见图2。

图2显示,随着矿浆pH值的提高,浮选精矿铁品位先上升后下降,铁回收率大幅度下降。综合考虑,确定矿浆pH=11.5,对应的NaOH用量为625 g/t。

淀粉用量对浮选指标影响试验固定浮选温度为25 ℃,搅拌转速为2 200 r/min,矿浆浓度为35%,NaOH用量为625 g/t,CaO为750 g/t,DMP-1粗选用量为700 g/t、精选用量减半,试验结果见图3。

图3显示,随着淀粉用量的增加,精矿铁品位先小幅上升后显著下降,铁回收率呈先快后慢的上升趋势。综合考虑,确定淀粉用量为800 g/t。

CaO用量对浮选指标影响试验固定浮选温度为25 ℃,搅拌转速为2 200 r/min,矿浆浓度为35%,NaOH用量为625 g/t,淀粉为800 g/t,DMP-1粗选用量为700 g/t、精选用量减半,试验结果见图4。

图4显示,随着CaO用量的增加,精矿铁品位小幅上升,铁回收率先小幅下降后下降加速。综合考虑,确定CaO用量为750 g/t。

DMP-1用量对浮选指标影响试验固定浮选温度为25 ℃,搅拌转速为2 200

r/min,矿浆浓度为35%,NaOH用量为625 g/t,淀粉为800 g/t,CaO为750 g/t,DMP-1精选用量为粗选之半,试验结果见图5。

图5显示,随着DMP-1用量的增加,精矿铁品位上升,铁回收率下降。综合考虑,确定DMP-1的粗选用量为700 g/t。

矿浆温度对浮选指标影响试验固定搅拌转速为2 200 r/min,矿浆浓度为35%,NaOH用量为625 g/t,淀粉为800 g/t,CaO为750 g/t,DMP-1粗选用量为700 g/t、精选用量减半,试验结果见图6。

图6显示,随着矿浆温度的升高,精矿铁品位明显上升、铁回收率下降,即使在

浮选温度为14 ℃,试样经1粗1精选别,仍能获得铁品位62.13%、铁回收率为60.60%的铁精矿。这一结果表明,浮选温度变化对浮选指标有影响,但新型捕收

剂DMP-1在较低温度下仍具有较好的分选效果。综合考虑,认为浮选温度宜定为25 ℃,对应精矿铁品位为64.45%、铁回收率为58.49%。

在条件试验和开路试验基础上进行了闭路试验,试验流程见图7,试验结果见表4。从表4可以看出,以DMP-1为试样反浮选脱硅捕收剂,采用1粗1精3扫、中

矿顺序返回流程处理,最终获得了铁品位为64.65%、铁回收率为78.64%的铁精矿。

闭路试验精、尾矿的XRD图谱见图8、图9。

与图1比较,图8中白云石的衍射峰消失,石英的衍射峰不仅强度显著下降、而

且数量有所减少,与之对应的是赤(褐)铁矿和磁铁矿的衍射峰数量显著增加、强度显著增强;与图1比较,图9中石英和白云石的衍射峰强度显著增强、数量显著

增加,与之对应的是赤(褐)铁矿和磁铁矿的衍射峰数量显著减少、强度显著下降。

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