天然气蒸汽转化改造制乙二醇合成气探讨
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乙二醇合成气组成
CH4
0.32
-
N2
22.17
-
CO2
8.1
-
CO
13.14
32.25
H2
55.99
67.75
Ar
0.28
-
收 稿 日 期 :2014-05-23 ;收 到 修 改 稿 日 期 :2014-07-09 。 作 者 简 介 :邢 涛 ,男 ,1968 年 出 生 ,高 级 工 程 师 ,1991 年 7 月 毕业于天津大学化学工程专业,主要从事煤化工、天然气化工行业 的 工 程 设 计 、工 程 咨 询 等 方 面 的 工 作 。联 系 电 话 :0574-87975061; E-mail:xingt.snec@。 *该 项 目 已 申 请 专 利 ,中 国 专 利 申 请 号 :201410115443.5 。
表 2 为一段转化炉出口的气体典型组成。
表 2 一段转化炉出口气体组成 摩尔分数,%
组分名称
H2 N2 CH4 CO2 CO H2O O2 Ar
一段转化炉 出口的气体组成
42.163 0.163 4.819 5.975 6.521 40.234
0.124
二段转化炉加入的 O2、CO2、 蒸 汽 组 成
1) 氧 气 中 配 二 氧 化 碳 和 水 蒸 气 方 案 中 , 原 一 段 转 化 炉 的 空 气 —蒸 汽 预 热 段 可 以 用 作 混 合 气 (氧气+二氧化碳+水蒸气)的预热。通过对现有装 置核算,原来该预热段的热负荷为 4.4 MW;管内介 质的空气改为混合气 (氧气+二氧化碳+水蒸气), 该预热段的热负荷为 4.16 MW,可以看出介质变化 对这组盘管的热负荷及转化炉后续对流段的影响 非常小, 不会引起后续取热面操作条件的剧烈变 化,也就是说从材料和热平衡角度没有明显影响, 采用氧气+二氧化碳+水蒸气方案, 原一段转化炉 的对流段不需要进行改造。
0.330 0.066
43.578
35.023 21.004
目前天然气蒸汽转化装置中, 二段转化炉的
操作温度约为 1 000 ℃,而根据雍永祜[5]等的研究,
变换反应进行很快,基本上是平衡的,计算中的平
衡温距取 30~60 ℃较为合适。 选取平衡温距 50 ℃
(即相当于二段转化炉反应温度为 950 ℃),计算二
1) 原凯洛格装置一段转化炉对流段的蒸汽— 空气加热盘管不能直接用于预热氧气。 对流段烟 气温度高达 900 ℃,加热纯氧盘管材料至少需要采 用 Inconel 或者更高材质,且通过对流段直接预热 氧气在安全方面存在较大隐患。因此,如果采用纯 氧方案需要对对流段烟气热量回收系统进行热量 衡算和相关改造,工程量大且投资高。
2) 原有二段转化炉烧嘴为环状结构, 由 2 个 同心圆环状耐热的合金钢管组成, 环状管上安装 有 2 排喷管。空气由外环管侧进入,以高速流至对 边,进入内环管,然后经分布器进入各喷管,将空 气喷射入炉顶部的燃烧空间, 与出中心管的一段 转化气相混合,进行燃烧反应。为防止回火,喷管 喷射的气流速度在 30 m / s 以上[4]。改为纯氧后,大 量惰性气体减少,烧嘴喷口气流速度降低,不仅使 烧嘴附近的温度大大提高,高温区域上移,也因流 速降低,可能导致回火,因此重新更换专用的纯氧 烧嘴以适应新的工况。
2 改造方案的确定 通过研究分析, 结合工厂已有天然气装置的
现状,提出了以下两种改造方案:①纯氧方案,即 将原空气基二段转化改为纯氧转化; ②氧气中配 二氧化碳和水蒸气。 2.1 纯氧方案
该方案用纯氧代替原来二段转化炉中的空 气,从而调节合成气中的 H2 / CO、降低合成气中的 N2 含量,满足乙二醇生产的要求。通过对原凯洛格 装置分析,该方案主要存在=2RONO+H2O
(2)
2CO+2RONO=(COOR)2+2NO
(3)
(COOR)2+4H2=(CH2OH)2+2ROH
(4)
反 应 式 (1)~(4)的 反 应 实 际 结 果 是 CO 与 O2
和 H2 合成草酸,这一过程实际并不消耗醇类和亚
硝酸, 因此醇类和亚硝酸是中间物。 总的反应式
3) 原凯洛格二段转化 炉 采 用 的 是 浇 注 料 衬 里,采用纯氧后,炉内温度升高,必须将浇注料衬 里更换为刚玉砖衬里,同时增加衬里的厚度。
综上所述,若采用二段转化炉纯氧转化,需对 一段转化炉对流段进行热量衡算并对对流段换热 管进行改造、 更换纯氧烧嘴以及由于二段转化炉
内温度的升高需更换二段转化炉内的耐火衬里, 改造费用约 4 000 万元。 2.2 氧气中配二氧化碳和水蒸气方案
4 结论 通过对天然气蒸汽转化装置改造为生产乙二
醇合成气的两种方案分析,主要结论如下: 1) 对于天然气蒸汽转化装置,通过适当改造,
第4期
邢 涛等 . 天然气蒸汽转化改造制乙二醇合成气探讨*
225
天然气转化装置改造的目标及关键是: 提高 合成气中 CO 的含量,满足乙二醇合成气的化学当 量 比 ,尽 量 降 低 合 成 气 中 的 N2 含 量 。通 过 对 天 然 气蒸汽转化装置流程、设备等的研究分析,提高合 成 气 中 CO 含 量 的 方 法 可 分 为 4 种 : ①CO2 加 氢 法;②CO2—CH4 法;③部分氧化法;④水蒸气—CO2 转化法。其中前两种方法还处于实验室研究阶段, 因此只对后两种已经工业化的方法进行论述。
关键词:天然气 蒸汽转化 二氧化碳 乙二醇合成气
国内某厂原合成氨装置为 20 世纪 70 年代引 进的凯洛格工艺,随着天然气价格的持续上涨,企 业的生产效益开始下降;2003 年开始进行了“煤代 天然气”原料路线改造工程,并进行了产品升级改 造,停运原有化肥装置,新上乙二醇装置,合成气 源来自粉煤气化装置。 由于该厂气化装置为单炉 配置,且气化工艺流程长、系统复杂,根据近几年 的运行情况,实现长周期、连续稳定运行的难度较 大。为保障乙二醇装置气源供应稳定,结合装置投 资、 建设周期以及对原天然气头装置设备的利用 等方面综合考虑, 决定将原有的天然气转化装置 生产合成气,作为乙二醇原料的备用气源。
3 工艺原理及流程 3.1 工艺原理
本次改造中, 采用氧气+二氧化碳+蒸汽组合 混合气替代原二段转化炉的空气, 其中氧气的含
226
量控制在接近空气 的 体 积 组 成 (约 为 21%),主 要
是考虑氧气含量过高, 原有装置无法满足材质方
面的要求,同时,考虑到逆变换反应为吸热反应,
氧气的加入也保证了二段转化炉热量的供应。
是:
2CO+1 / 2O2+4H2=(CH2OH)2+2H2O
(5)
综上所述,采用此方法制乙二醇需要 CO 和氢
气两种原料,其中 H2 / CO 约为 2.1:1(摩尔比,其中 氢气略过量),CO 为偶联反应单元的原料气,H2 为 加氢单元的原料气。
传统的凯洛格天然气蒸汽转化法采用一段蒸
汽 转 化 、 二 段 空 气 转 化 , 生 产 的 合 成 气 (H2+CO) 的 H2 / CO 一 般 在 5 左 右 [2],若 作 为 乙 二 醇 合 成 气 ,弛 放气量大、有效气体成分损失大,特别是大量的弛
段转化炉出口合成气中气体组成。 此时对应的变
换反应平衡常数 KP 为 0.637[6]。 结合表 2 中的数据,根据平衡常数进行计算,
可得:
y y CO2 H2
y y CO H2O =2.345>0.637
(1)
因此,一段转化气进入到二段转化炉之后,随
着反应温度的升高,变换反应会向着反方向进行,
同时二段转化炉中 CO2 的加入也会进一步加剧反 应的逆向进行, 合成气中 CO 的含量会进一步提
2014 年 8 月 第 37 卷第 4 期
Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry
Aug.2014 Vol.37 No.4
天然气蒸汽转化改造制乙二醇合成气探讨*
邢 涛,李 峰
(中石化宁波工程有限公司,浙江宁波 315103)
摘要:为满足乙二醇装置所需合成气的要求,对凯洛格天然气蒸汽转化装置进行改造,重点从方案研究、方 案确定、工艺原理及流程配置等多个方面进行分析,通过选择适当的改造方案,合理调节二段转化炉氧气、CO2 和 水蒸气的配比,达到乙二醇合成气所需的化学当量比,满足下游产品的需求。
2) 来自脱碳单元的二氧化碳经压缩、预热,再 与蒸汽和氧气混合,组成混合气,经由原来进二段 转化炉的空气管道进入二段转化炉。
对改造后的流程进行模拟计算, 脱碳单元共 回收二氧化碳 21 000 m3 / h, 补入二段转化炉的二 氧化碳为 20 000 m3 / h, 二氧化碳的循环利用率达 到 95%。
放气,存在回收利用投资高、综合能耗高的问题;
此外,由于采用空气基二段转化,出口合成气中 N2 含量高且难以分离, 无法满足乙二醇合成气的需
求。 传统凯洛格天然气蒸汽转化法其典型合成气
组成与乙二醇合成气组成见表 1。
表 1 合成气组成 干基体积组成,%
组分名称
天然气转化 二 段 转 化 炉 出 口 [3]
该方案是用氧气、 二氧化碳和水蒸气组成混 合气,模拟空气组成(保证 O2 体积浓度为 21%,二 氧化碳和水蒸气添加量主要根据合成气中的 H2 / CO 进行调节)以 替 代 原 二 段 转 化 炉 的 空 气 ,主 要 基于以下几方面: ①原天然气转化装置配置有苯 菲尔脱碳系统, 因此可以回收 CO2 并部分替代原 空气中的 N2;②水蒸气为天然气转化的反应物,配 入部分蒸汽既保证了氧气的喷射速度又可作为氧 气中断时的烧嘴保护汽,防止回火而烧损烧嘴;③ CO2 作为变换反应的产物,加入后可有效抑制变换 反应的深度,提高合成气中 CO 的含量。 2.3 两种方案对比分析
高,H2 的含量相应下降,从而获得合格化学当量比 的合成气。
按照表 2 中一段转化炉出口的数据及加入的
(氧气、二氧化碳、蒸汽)组成,对二段转化炉出口
的气体组成进行模拟,结果如表 3 所示。
2014 年 第 37 卷
表 3 二段转化炉出口气体组成 摩尔分数,%
组分名称
二段转化炉出口的气体组成
H2
32.549
2) 从二段转化炉角度看,二氧化碳+水蒸气替 代氮气后, 发生催化部分氧化的炉膛内温度没有 明显变化,因此,烧嘴及耐火砖方面均无需进行改 造。
3) 与纯氧方案相比, 需要增加二氧化碳压缩 机,经核算可由工厂原有空气压缩机改造后替代。
氧气中配二氧化碳和水蒸气方案的改造费用 约 3 000 万元。
通过对两种方案的比较,综合改造的工程量、 改造费用、建设周期、安全以及对装置改造的范围 等多方面因素, 氧气中配二氧化碳和水蒸气方案 更加适合用于当前装置的改造。
天 然 气 蒸 汽 转 化 工 艺 的 合 成 气 中 H2 含 量 较 高, 其主要原因就在于变换反应是转化炉中进行
的主要反应之一,并且直接影响合成气的组成。
CO+H2O Kp CO2+H2 ΔH<0
(6)
反应式(6)为 CO 与水蒸气的变换反应,为放
热反应,具有可逆性,随着温度的升高,平衡常数
逐渐变小。
N2
0.152
CH4
0.254
CO2
11.765
CO
13.692
H2O
41.479
Ar
0.105
NH3
0.004
由表 3 可以看出, 二段转化炉出口合成气的 H2 / CO 为 2.38,比较满足乙二醇合成气的要求。 3.2 工艺流程
根据上述分析, 改造完成后的天然气转化制 乙二醇合成气工艺流程见图 1。
图 1 改造后的天然气制乙二醇流程
虚线部分表示改造前的合成气流程
图 1 为按照氧气中配二氧化碳和水蒸气方案 改造后的天然气制乙二醇流程,具体说明如下:
1) 天然气经过加氢脱硫单元后,分为两股,第 一股(为总量的 70%~80%),与蒸汽混合后直接进 入一段转化炉,进行蒸汽转化;另一股天然气(为 总 量 的 20%~30%)直 接 进 入 二 段 转 化 炉 ,使 更 多 的甲烷在二段转化炉参与反应, 从而提高合成气 中 CO 含量。
1 改造方案探讨
该厂新建乙二醇项目采用国内某研究院开发
的草酸酯法合成工艺, 通过 CO 偶联制草酸酯,草
酸酯加氢工艺制备乙二醇。
草酸酯合成法是利用醇类与 N2O3 反应生成亚 硝酸酯[1],在催化剂上氧化 偶 联 得 到 草 酸 二 酯 ,草
酸二酯再经催化加氢制取乙二醇, 其反应方程式
如下:
2NO+1 / 2O2=N2O3