长大隧道加快施工进度的几点建议

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长大隧道加快施工进度的几点建议

中铁七局工程技术中心李长白

【摘要】黔桂铁路扩能改造工程某长大隧道,全长8516km,为全线重大控制工程。地质条件复杂。由于各种因素给开挖、衬砌、通风、运输、地质探明等施工带来极大的困难,制约了工期。本文是以此长大隧道施工为例,分析影响施工进度的各种因素,提出加快隧道施工进度的几点建议。

【关键词】长大隧道平行导坑动态设计工期建议

1. 前言

近年来从我国新建铁路、公路项目来看,由于受国家铁路连续五次大提速的要求影响,和加入世贸组织后与国际铁路接轨,铁路、公路线的曲线半径越来越大,线上隧道长度越来越长,施工任务越来越急。加上长大隧道的工程特点普遍是:地质条件复杂,工期紧,任务重,施工不可预见因素多,施工防护及安全要求高。因此,如何加快长大隧道施工进度,确保安全质量,有利于隧道的动态设计,已成为目前隧道施工讨论的新话题。本文正是以某长大隧道施工为例,分析影响施工进度的各种因素,结合作者取得的实践经验,提出加快本隧道施工进度的几点建议,仅供参考。

2. 工程概况

改建铁路黔桂线扩能改造工程(贵州段)站前工程施工的某长大隧道DK476+616~DK485+132,全长8516km,为全线重大控制工程。地质条件复杂,隧道洞身穿过F4摆招断层、富水破碎带(最大涌水量85500m3/d)、有毒矿床、岩溶等不良地质,具有岩爆、涌水、突泥、坍塌的潜在隐患。隧道设计为正洞和辅助平导方案,正洞:8516延米,整体道床1.2万m3,进口端平导4002米,出口端平导1827米。尚有2730米需独头掘进。工程特点是长大隧道施工,工期紧,任务重,施工不可预见因素多,施工防护及安全要求高。根据本隧道施工需要,工程任务由进口工区和出口工区施工。进口工区:负责隧道进口段长4595m洞身、平行导坑4002m。隧道进口由正洞进入施工3340m,由平导进入正洞施工1255m;出口工区:负责隧道出口段长3921m洞身、平行导坑1827m。隧道出口由正洞进入施工3227m,由平导进入正洞施工694m。

2.水文地质条件

本隧道地处贵州高原,地形起伏较大,地势相对较陡。DK476+600~DK485+100段为构造侵蚀低中山峰丛山地,地形起伏大,峡谷深切,多悬崖峭壁,相对高差250~450m;DK485+100~DK486+500段属于中低山河谷斜坡地貌,河流两岸多为斜坡、陡崖,低山溶蚀峰丛、峰林谷地及洼地地貌为典型的喀斯特地形。

DK476+600~DK485+100段,隧道洞身通寒武系白云岩和奥陶系白云岩偶夹页岩薄层,进出口段基岩出露好,强风化层厚度不大。隧道通过黄丝宽缓箱状背斜轴部及其次级褶皱—邦水穹窿,断层F4为张扭性正断层,断层破碎带宽度40~100m。地下水类型以基岩裂隙水和岩溶水为主,地表水和地下水对砼无侵蚀性,但顶部页岩局部含有毒矿床(雄黄及汞)。F4断层破碎带,岩体破碎,岩溶发育,其余段岩溶弱发育,DK483+685~+835段埋深28m,地表有一条冲沟,常年有水。隧道出口线路邻河,需加强排水措施。

3.工期及实际施工情况

3.1.工期要求:设计工期28个月,合同工期26个月。要求本隧道2008年5月31日达到铺轨条件。

3.2.实际施工情况

3.2.1.合同开工日期2006年3月份,由于施工图纸于2006年5月份才到位,而大电到位2006年6月初,实际工期仅为24个月。

3.2.2.原设计进口平导超前正洞后,施工正洞1255米;出口平导超前正洞后施工正洞694米。但由于平导与正洞同时开工,加之进口平导溶洞处理已影响45天,平导断面小,爆破及装碴运输难度大等原因,开工以来,一直未实现平导超前正洞。

3.2.3.进口端正洞开挖1820米,岩溶发育,遇溶洞3处,仅DK477+765处溶洞影响施工30天。且较大涌水处理2处,影响施工15天。

3.2.

4.出口端正洞开挖1804米,围岩较破碎,岩溶发育,遇溶洞3处,已影响工期45天。

3.2.5.根据设计物探资料显示,未施工DK478+860~DK479+210、DK480+080~+380、DK480+560~+620段为物探异常区,岩溶、裂隙较发育,施工影响更大。

3.2.6.据设计资料显示,DK481+040~+310段为摆招断层破碎带,采用帷幕注浆等措施施工,平均进度60m/月,需施工5个月。正常情况施工仅需2个月,增加工期3个月。

3.2.7.本隧道穿越有毒矿床,需不时监测并采取对策,影响施工进度。

4.完成及剩余工作量

4.1.隧道进口端:正洞开挖支护完成1820m,剩余长度2775m;

平导开挖支护完成1688m,剩余长度2314m。

4.2.隧道出口端:正洞开挖支护完成1804m,剩余长度2116m;

平导开挖支护完成1412m,剩余长度415m。

5. 施工组织情况

5.1.原设计洞内运输方式:平导采用有轨运输,洞身断面为3.9×3.5m(高×宽),单车道断面。

5.2.实际施工方案:考虑到洞口场地限制、洞内平导与正洞互通等问题,以及为了减少各工序的干扰提高施工进度,平导、正洞均采用无轨运输方案。具体组织模式如下:

5.2.1.平导作为主要的运输通道,洞内出碴、混凝土等运输均由平导出入。

5.2.2洞内所需要的风、水、电均从平导进入。

5.2.3为解决隧道长距离通风的问题,采用了巷道式通风方案,由平导压入新风,由正洞排出污风。

洞内运输路线图及巷道式通风图详见附图1、附图2。

附图2 巷道通风示意图

按照实际组织模式,为了仰拱及二衬混凝土、整体道床、水沟电缆槽等工序的施工不受运输车辆的影响,平导就成为施工必不可少的先决条件。

6.平导设计情况分析

原设计进口端平导4002m,出口端1827m,平导断面3.9×3.5m(高×宽),横通道间距500m。

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